(中國鋁業(yè)股份有限公司青海分公司,青海 西寧 810108)
熱平衡診斷主要是以電解槽體系電壓為能量收入,以電解反應能耗、電解槽各部分散熱損失為能量支出,分解得出電解槽的散熱結構[1-3]。同時,參考電解槽各部分的壓降分布、溫度分布和槽膛內形等測試結果,以此來評價電解槽的熱平衡狀況[4-8]。
某企業(yè)200kA系列的電流強度為215kA,部分電解槽大修后采用節(jié)能技術,設定電壓約3.85V,系列的電解質體系以及測試槽的主要工藝技術參數(shù)見表1和表2。
表1 200kA電解系列的電解質體系
由于氧化鋁原料的原因,電解質體系中的整體鋰鉀鹽含量達到7%,再加上采用衍射法化驗電解質成分,造成分子比化驗值虛高。
表2 測試槽的工藝參數(shù)匯總表
由表2可知,節(jié)能槽的熔體區(qū)槽殼和陰極鋼棒的平均溫度基本正常,但5777#和6604#槽底板平均溫度為179℃和142℃,遠高于設計值70℃,易導致槽底部散熱偏大、爐底偏冷的現(xiàn)象,應該給予足夠重視。
其中,5777#的爐幫厚僅4.8cm,再加上槽底板平均溫度高達179℃,爐膛易出現(xiàn)畸形,應密切關注該電解槽,在每次換極時及時跟蹤測量爐膛內形,看是否存在爐幫薄而伸腿肥大的趨勢。
在覆蓋料厚度相同的情況下,三臺節(jié)能槽的排煙量從-16%~-5%,均低于工區(qū)平均值,這與節(jié)能槽的低槽電壓設置有直接關系;但排煙量偏差較大,可能會造成系列電解槽上部散熱差異性較大,給熱平衡的統(tǒng)一管理帶來一定困難。
建立200kA節(jié)能槽熱平衡模型,根據(jù)上述測試數(shù)據(jù),進行熱平衡復核計算。節(jié)能槽的溫度分布和爐膛內形見圖1和圖2,模擬值與測試值對比見表3。
圖1 200kA節(jié)能槽截面溫度分布
圖2 200kA節(jié)能槽爐膛內形
表3 200kA節(jié)能槽熱平衡計算表
極間壓降V 2.920 2.933陰極壓降V 0.336 0.335電解溫度℃ 922 925爐幫厚度cm 9.0 10.2伸腿長度cm 11.6 12.7側壁溫度℃ 266 233
計算得到200kA節(jié)能槽電壓3.853V,其中極距4.6cm,陰極壓降0.335V,電解質溫度為925℃,槽殼熔體區(qū)平均溫度為233℃。
爐幫最薄厚度為10.2cm,伸腿長度12.7cm。與測試結果對比可知,熱平衡模擬所得陰極壓降、電解溫度、側壁溫度和爐幫厚度與測試值吻合,證明熱平衡計算結果正確可靠。
根據(jù)測試和模擬結果,建立電解槽的散熱結構,并由此來診斷熱平衡狀況。200kA節(jié)能槽的散熱結構分布見表4和圖3。
表4 200kA節(jié)能槽散熱結構表
三臺節(jié)能槽的上下散熱比例大致為60:40,其中煙氣帶走熱約占總散熱量的32%。5759#槽底散熱量為5.1%,在正常范圍內。
但5777#和6604#電解槽的槽底散熱量過大,分別占到整體散熱量的11.1%和15.1%,遠遠超過了正常水平,需要引起特別關注。
圖3 節(jié)能槽散熱結構分布
三臺200kA節(jié)能槽平均電壓3.853V,平均出鋁效率92.1%,噸鋁直耗12467kWh;上下散熱比例約為60:40,煙氣帶走熱約占32%;爐幫厚度約9.0cm,伸腿長約11.6cm,電解槽運行穩(wěn)定,爐幫稍薄,伸腿略長。但從散熱結構來看,大修后僅兩年多的5777#和6604#電解槽的槽底板溫度偏高,槽底部散熱量偏大,若不及時處理則會影響后期的技術指標和槽壽命。
圖4 爐底保溫現(xiàn)場圖
針對上述節(jié)能槽底部散熱偏大的問題,首先排查全系列的槽底板溫度,對超過120℃的電解槽采取了底部保溫的優(yōu)化措施。
其次優(yōu)化電解槽爐膛內型,調整氟鹽加入量,調整分子比和過熱度,使電解槽有利于爐幫生長,從而達到增厚爐幫的目的。
最后在操作上進行改進,特別是覆蓋料要規(guī)范,達到操作要求標準;換極時盡量縮短時間,減少電解槽散熱;槽蓋板整齊嚴實,保證良好的保溫效果。
通過前面的分析,找出了200kA系列節(jié)能型鋁電解槽熱平衡方面存在的問題,并有針對性地制定了改進措施,具體的優(yōu)化效果見表5。優(yōu)化前和優(yōu)化后的數(shù)據(jù)都是三臺200kA節(jié)能槽平均值。
表5 200kA節(jié)能槽優(yōu)化效果
由表5可以看出,優(yōu)化后槽電壓基本不變,爐幫厚度增加了5.5cm,伸腿減少了3.2cm,散熱電壓降低了17mV,特別是爐底散熱降低了35mV,電流效率提高了0.8%,噸鋁直流電耗降低了114kWh,取得了良好的優(yōu)化效果。
本文對某企業(yè)200kA系列節(jié)能型鋁電解槽從電解質成分、運行參數(shù)、爐膛內型、散熱分布等方面詳細分析和診斷了熱平衡狀態(tài),指出了熱平衡方面存在的問題,根據(jù)問題制定了針對性的改進措施,優(yōu)化后槽電壓基本不變,爐幫厚度增加了5.5cm,伸腿減少了3.2cm,散熱電壓降低了17mV,特別是爐底散熱降低了35mV,電流效率提高了0.8%,噸鋁直流電耗降低了114kWh,取得了良好的優(yōu)化效果。本研究可以為鋁電解槽熱平衡分析診斷和節(jié)能降耗提供借鑒和參考。