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        利用污水廠污泥配料煅燒水泥熟料的探討

        2019-08-06 05:09:30
        建材發(fā)展導(dǎo)向 2019年2期
        關(guān)鍵詞:物理性能熟料配料

        張 巖

        (河南省豫鶴同力水泥有限公司,湖南 鶴壁 458000)

        在水泥熟料生產(chǎn)過程中,需要大量富含Si02的材料。污水廠污泥中含有大量Si02,是由膠體、無機顆粒等構(gòu)成的非均質(zhì)物體,煅燒后會形成無害化合物,直接掩埋則容易帶來環(huán)境二次污染。將污水廠污泥作為煅燒配料進(jìn)行水泥熟料生產(chǎn),能夠減少水泥生產(chǎn)材料消耗,同時能夠為污泥資源化、無害化利用提供方法。因此,還應(yīng)對利用污水廠污泥配料煅燒水泥熟料的方法進(jìn)行分析,從而實現(xiàn)污泥資源的有效利用,推動水泥生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。

        1 試驗條件

        1.1 試驗配料

        試驗采用水泥廠提供的粘土、煤灰和石灰石作,搭配城市污水廠提供的污泥進(jìn)行水泥熟料煅燒。如表1 所示,為各種配料的化學(xué)組分。

        表1 試驗配料化學(xué)組分(%)

        1.2 試驗方法

        在試驗過程中,經(jīng)過配料重新分配計算,需要利用污泥進(jìn)行一半粘土的替代。針對石灰石等配料,需要在溫度110℃條件下烘干24 小時,然后利用球磨機進(jìn)行粉磨,篩分到一定細(xì)度。針對污水廠污泥,考慮到污泥含水率較高將導(dǎo)致料漿水分上升,所以需要根據(jù)相態(tài)和含水率進(jìn)行脫水、干燥、除臭,然后利用球磨機粉磨[1]。經(jīng)過篩分后,可以對配料混合,形成生料。從生料配比來看,石灰石、粘土、煤灰、污泥的干基分別為85.57%、6%、2.43%和6%,濕基分別為85.47%、5.99%、2.65%和5.89%。按照《水泥易燒性試驗方法》JC/T 735-2005 可以進(jìn)行試樣制備,然后利用壓力機壓成13mm×13mm 試塊,在恒溫105℃真空干燥箱中烘干1h 后,可以在硅碳棒爐中煅燒。煅燒溫度以10℃/min速度均勻提高,直至達(dá)到1450℃后維持30min。將試塊取出,在空氣中冷卻,可以將得到的熟料干燥保存,然后按照《水泥膠砂強度檢驗方法(ISO 法)》GB/T 17671-1999 進(jìn)行性能測試。

        2 試驗結(jié)果與分析

        2.1 熟料物理性能分析

        針對煅燒得到的熟料,通過物理性能分析可以發(fā)現(xiàn)熟料比表面積達(dá)306㎡/kg,稠度達(dá)24%,與采用正常配料煅燒的熟料大致相同。從熟料凝結(jié)時間上來看,采用污泥煅燒的熟料在1h20min 后初凝,終凝時間為2h7min,較之正常煅燒的熟料時間縮短30min 左右。從抗折強度上來看,熟料3d 強度達(dá)6.4MPa,與正常熟料差距不大,28d 強度為9.2MPa,正常熟料達(dá)8.5MPa,有一程度提高。從抗壓強度上來看,采用污泥煅燒的熟料3d 強度達(dá)35.2MPa,正常熟料達(dá)33.1MPa,28d 強度為54.7MPa,正常熟料達(dá)61.7Pa,抗壓強度偏低。分析原因可以發(fā)現(xiàn),采用污泥煅燒的熟料f-CaO 含量和S03含量分別為2.4%和2.4,正常熟料分別為1.21%和0.32%。而f-CaO 含量和S03含量偏高,導(dǎo)致熟料物理性能受到了一定程度影響。

        2.2 熟料質(zhì)量影響因素分析

        分析熟料質(zhì)量受到的影響可以發(fā)現(xiàn),在污水廠提供的污泥中,含有主成分為Al2(SO4)3的混凝劑,造成熟料中SO3含量大幅度提高。實際在用于熟料煅燒的生料中,包含較高含量的SO3,不僅影響了熟料的安定性和物理性能,也導(dǎo)致煅燒期間廢氣中的SO3含量提高,如果直接排放至空氣中會引發(fā)環(huán)境污染。但在實際生產(chǎn)時,采用水泥回轉(zhuǎn)窯進(jìn)行熟料煅燒,能夠?qū)α蚧镞M(jìn)行一定程度的吸收,并且使污泥中重金屬被固定在熟料中,因此能夠為環(huán)境安全性提供保證[2]。而f-CaO 含量的提高,與污泥中Ca0 的含量較高有關(guān)。按照要求,熟料中f-CaO 含量應(yīng)不超出1.5%。所以利用污泥進(jìn)行粘土替代,需要加強污泥使用量的控制,使熟料質(zhì)量得到保證。在實際生產(chǎn)中,可以將采用污泥生產(chǎn)的水泥熟料與安定性較好的熟練進(jìn)行配比使用,得到符合國家質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)的硅酸鹽水泥。

        2.3 熟料煅燒效益分析

        從經(jīng)濟性角度來看,使用污水廠污泥能夠減少粘土成本。但采用烘干方式將對污泥含水率,將導(dǎo)致煤耗增加。實際對污水廠污泥進(jìn)行消納,按照含水率70%進(jìn)行計算,還會引起電費、管理費、人工費、設(shè)備折舊費等多種費用的增加。如果按照1t 污泥消耗量進(jìn)行計算,成本約增加9.1 元。1t 污泥能夠煅燒約51t 水泥,因此每t 水泥成本約提高0.178元。從社會效益角度來看,采用污水廠污泥進(jìn)行水泥煅燒,能夠為污泥處理提供減量化、資源化和無害化的方式,通過減少天然資源的消耗削減企業(yè)生產(chǎn)成本,能夠帶來較好環(huán)境效益,因此有助于推動水泥工業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

        3 結(jié)語

        通過分析可以發(fā)現(xiàn),采用污水廠水泥進(jìn)行水泥熟料的煅燒,得到的水泥熟料物理性能受到了一定影響,出現(xiàn)了抗壓強度偏低的問題,。在實際生產(chǎn)中,可以通過與安定性較好的水泥熟料搭配進(jìn)行質(zhì)量合格的水泥生產(chǎn)。采取該種生產(chǎn)方式,水泥生產(chǎn)成本可以控制在合理范圍內(nèi),同時能夠帶來可觀環(huán)境效益,因此符合當(dāng)前社會發(fā)展要求。

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