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        新安江電廠機架及軸承結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造

        2019-08-01 08:33:32顧承慶崔健康鄧亞新
        水電站機電技術(shù) 2019年7期

        顧承慶,崔健康,鄧亞新,楊 斌

        (國網(wǎng)新源水電有限公司新安江水力發(fā)電廠,浙江 建德311608)

        0 引言

        新安江水力發(fā)電廠(以下簡稱新安江電廠)是我國第一座“自己設(shè)計、自行施工、自制設(shè)備”的大型水電站,電站位于浙江省建德市銅官峽谷,距杭州市區(qū)140 km。1957年4月1日電站主體工程開工,1960年4月22日第1臺水輪發(fā)電機組投產(chǎn)發(fā)電,共裝有9臺懸式水輪發(fā)電機組,總裝機容量850 MW,設(shè)計年均發(fā)電量18.6億kW·h。電站以發(fā)電為主,具有防洪、灌溉、城市供水、抗咸頂潮等綜合效益,主要擔(dān)負電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻及事故備用重任,作為華東電網(wǎng)第一調(diào)頻廠及電網(wǎng)黑啟動電源。新安江電廠8號水輪發(fā)電機組投產(chǎn)于1977年10月,2001年5月完成增容改造,額定功率增至95 MW。2017年,新安江電廠針對該型發(fā)電機組上機架、推力軸承以及上導(dǎo)軸承存在的種種問題,進行了全面的優(yōu)化改造,改造效果良好。

        1 改造背景

        新安江電廠8號機上機架是懸式機組的承重機架,為8支臂輻射式結(jié)構(gòu),改造前重58 t。上機架中心體和每個支臂由12顆M64的螺栓組裝,中心體兼作上導(dǎo)軸承油槽,推力油槽和推力軸承座等結(jié)構(gòu)安裝于中心體上部。機組增容改造后,推力負荷由660 t增加到765 t,但支撐推力軸承的上機架并未改造。經(jīng)過多年的運行,上機架存在撓度超標(biāo)的問題。8號機上機架撓度值約為2.7 mm,超過了國標(biāo)允許值(依據(jù)GB/T 7894-2009《水輪發(fā)電機基本技術(shù)條件》9.12條款,新安江電廠上機架撓度值應(yīng)為1.5~2 mm),存在安全隱患。

        推力軸承設(shè)計于20世紀50年代,為剛性支柱式軸承,每次檢修后需要人工用24磅榔頭捶打?qū)S冒馐诌M行推力軸承的受力調(diào)整。該調(diào)整工藝復(fù)雜、精度要求高,檢修人員勞動強度大、且存在較大安全風(fēng)險。目前推力軸承還存在軸承座變形松動、支柱螺栓頭部/軸瓦托盤硬度不足等問題,進一步增加了受力調(diào)整工作的困難。近年機組受力調(diào)整平均捶打80圈,最多一次達102圈,即捶打1 020次,耗時5個工作日,費時費力且存在較大的檢修安全風(fēng)險。

        同樣,上導(dǎo)軸承也是20世紀50年代設(shè)計的產(chǎn)品,存在托盤/抗重螺栓頭部硬度不足等缺陷。該型式上導(dǎo)軸承檢修后的間隙調(diào)整工作是通過捶打上導(dǎo)抗重螺絲,而上導(dǎo)處空間狹窄,僅允許1人彎腰低頭盤坐,間隙調(diào)整工作十分困難。

        2 上機架整體改造

        2.1 改造方案概述

        上機架需能承受水輪發(fā)電機組所有轉(zhuǎn)動部分的重量和水輪機最大水推力的組合軸向荷載,并需能安全地承受由于繞組短路,包括半數(shù)磁極短路引起的不平衡力,以及作用于水輪機轉(zhuǎn)輪上的不平衡水推力。

        新安江電廠本次改造整體設(shè)計制造1套全新的上機架,保持原有主體結(jié)構(gòu)不變,使用性能等級更高的材料制作,增加各承重結(jié)構(gòu)厚度,并在局部進行修改以適應(yīng)推力支撐以及上導(dǎo)支撐的改型。新上機架支臂上下2塊主板均由40 mm加厚至50 mm,支臂及中心體立筋厚度由20 mm增加至30 mm,同時推力油槽底板厚度由50 mm加厚至90 mm。為優(yōu)化上機架受力結(jié)構(gòu),新上機架推力軸承座與中心體設(shè)計為整體結(jié)構(gòu),并將推力瓦由10塊改為8塊,更合理地分布推力負荷。改造后上機架重量由改造前的58.1 t增加至 70.9 t。

        圖1 上機架結(jié)構(gòu)圖

        2.2 上機架受力分析

        通過構(gòu)建上機架的幾何模型,計算和分析上機架的整體受力情況下,并進行相關(guān)設(shè)計優(yōu)化。模型包含了整個上機架的焊接結(jié)構(gòu),同時也包含發(fā)電機上導(dǎo)軸承座和推力軸承支撐座。根據(jù)計算結(jié)果,新安江電廠選取了8塊瓦的方案,優(yōu)化了推力負荷在上機架上的分布情況,并進一步減小了上機架的撓度。計算表明在各個工況,該型上機架所受應(yīng)力低于設(shè)計許用應(yīng)力,在同時受軸向和徑向載荷時,上機撓度值約為1.64 mm,符合國標(biāo)要求。

        表1 材料和許用應(yīng)力

        表2 軸向載荷

        表3 徑向載荷

        2.3 推力瓦布置方案比較

        新安江電廠發(fā)電機組原布置有10塊推力瓦,根據(jù)受力計算,當(dāng)推力瓦處在機架腿之間位置時,下部對應(yīng)的推力軸承座與上機架變形較大,且受力不均。同時對比分析了8塊推力瓦布置方式,每塊瓦均對應(yīng)放置在一個支臂上,推力軸承座處受力及變形明顯更加均勻。因此,該廠選擇8塊推力瓦的布置方式。

        圖2 10塊瓦方案上機架變形

        圖3 8塊瓦方案上機架變形

        3 推力軸承結(jié)構(gòu)改造

        3.1 原推力軸承受力調(diào)整弊端分析

        推力軸承造成每次檢修后都要進行推力軸承調(diào)整受力,該調(diào)整工藝復(fù)雜、精度要求高。人工打榔頭弊端較多:①打榔頭采用輪換制,一般需4~5個人輪流打榔頭,每次錘擊力度都有差別,造成推力受力調(diào)整困難。②每次打榔頭要打80圈左右,近年最多一次達102圈,即打1 020下,耗時5個工作日,費時、費力、效率低下。③工作強度和危險性大,易造成人員疲勞,受傷風(fēng)險增大。

        實際工作中,要求工作人員具有持續(xù)的精準(zhǔn)鍾擊技能和持續(xù)充沛的體力;調(diào)整受力時,需要檢修人員扶住卡在推力抗重螺絲上的扳手,同時由5名經(jīng)驗豐富的檢修人員輪流揮動24磅的榔頭錘擊專用扳手,該工藝要求每次錘擊的力度盡量相近,越接近越好;實際工作中由于數(shù)日的連續(xù)錘擊操作,工作人員身心疲憊,其錘擊精準(zhǔn)度和控制能力持續(xù)下降,此時存在24磅的大鍾滑出傷人的危險。

        3.2 改造方案概述

        本次推力軸承由抗重螺絲支撐式改為彈簧簇支撐結(jié)構(gòu),每塊推力瓦下部布置78只小彈簧,推力瓦為彈性金屬塑料瓦,數(shù)量由10塊減少為8塊,每塊瓦均布置在機架腿方向。推力瓦內(nèi)側(cè)由圓柱銷定位,外側(cè)由推力瓦擋塊固定。本次改造推力軸承鏡板未更換,鏡板檢查情況良好,改造施工拆卸后將鏡板送廠家進行檢測合格,并進行研磨處理,回廠后檢測厚度值無變化。更新后的推力頭與大軸為過盈配合,推力頭內(nèi)/外圈之間設(shè)有絕緣層,推力頭和鏡板之間設(shè)有調(diào)整墊,用于機組軸線調(diào)整。推力頭安裝采用熱套方式,加溫時需保持內(nèi)圈溫度比外圈溫度稍高。

        推力軸承安裝前需檢查推力軸承座水平(上機架水平)不超過0.04 mm/m,并測量每個彈簧簇的高度并記錄,根據(jù)測量結(jié)果按高度將彈簧簇分為3類:高度偏大、高度值居中和高度偏小彈簧。將高度較小的彈簧簇放置在內(nèi)徑側(cè);高度居中的放置在徑向中部位置;高度偏大的彈簧簇放置在外徑。推力瓦擺放完成后,用深度尺測量推力瓦面至軸承座的高度差在0.08 mm以內(nèi),并無傾斜趨勢。放置鏡板后測量鏡板水平在0.02 mm/m內(nèi),熱套推力頭后,完成鏡板推力頭的連接,再進行機組軸線調(diào)整。

        3.3 推力軸承受力和溫度分析

        通過有限元分析,計算由熱載荷和軸向水推力引起的推力瓦變形和應(yīng)力。新安江推力軸承設(shè)計的瓦溫、油膜厚度的計算結(jié)果等內(nèi)容如表4。

        表4 推力軸承模擬計算的邊界條件

        根據(jù)GB/T7984-2009的要求,斷水運行20 min,瓦溫計算值為48.4℃,小于國標(biāo)GB/T7984-2009要求的最大55℃。最小油膜厚度計算值為24 μm,大于廠家設(shè)計規(guī)范要求的最小值22 μm。

        飛逸工況下有冷卻水運行,模擬機組飛逸5 min,瓦溫計算值為45.3℃,小于國標(biāo)GB/T7894要求的最大值55℃。最小油膜厚度為計算值28.8 μm,大于廠家設(shè)計規(guī)范要求的最小值22 μm。

        為模擬推力瓦運行的情況,進行推力瓦有限元分析,模型推力瓦在外側(cè)加裝了支撐裝置圓柱銷、固定塊以及限位墊圈。

        圖4 推力瓦熱載荷圖

        4 上導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)改造

        4.1 上導(dǎo)軸承間隙調(diào)整弊端分析

        上導(dǎo)軸承導(dǎo)瓦間隙是通過支柱螺母及2個頂絲,利用18磅榔頭敲擊專用扳手來調(diào)整抗重螺絲,從而進行上導(dǎo)間隙的調(diào)整。該調(diào)整工藝精度要求高,一般需要3名經(jīng)驗豐富的工人連續(xù)調(diào)整1 d,這就要求工作人員持續(xù)充沛的體力;且上導(dǎo)瓦處工作空間小,每塊瓦處僅允許一人彎腰低頭盤坐,造成間隙調(diào)整工作非常困難,工作人員很是吃力,極易造成工作人員肢體受傷。

        4.2 改造方案概述

        此次改造,上導(dǎo)軸承由8塊彈性金屬塑料瓦組成,每塊瓦布置在兩機架腿之間,軸瓦背面設(shè)有托盤,托盤和瓦體之間有絕緣墊。軸瓦采用楔鍵和推力塊固定,軸瓦利用螺母調(diào)整楔鍵在瓦背軸向楔入的深度來改變瓦的間隙。楔鍵斜度為1:50,即楔鍵高度變化50 mm時,對應(yīng)上導(dǎo)瓦間隙變化1 mm。

        上導(dǎo)軸瓦間隙設(shè)計為0.13 mm,調(diào)整時,先手握螺桿將楔鍵輕放入推力塊槽內(nèi),用手輕壓螺桿頂部,雙手握住推力塊檢查其不能被上下晃動為止,不可用榔頭錘擊楔鍵。用深度尺測量并記錄楔鍵塞入深度值,減去6.5 mm即得出上導(dǎo)調(diào)整套尺寸,并按相應(yīng)尺寸加工,長度誤差不超過±10%,調(diào)整套裝入后,并用百分表監(jiān)視調(diào)整套旋緊時楔鍵總抬升高度,記錄最終抬升值,并換算為上導(dǎo)瓦間隙。

        4.3 上導(dǎo)軸承受力和溫度分析

        經(jīng)過軸系計算,上導(dǎo)軸承處產(chǎn)生的偏心力為22 kN,磁拉力為452 kN。通過有限元分析,新安江電廠導(dǎo)軸承的計算,如軸瓦、油槽的溫度,油膜厚度等內(nèi)容如表5、6。

        表5 正常工況上導(dǎo)軸承參數(shù)

        表6 飛逸工況上導(dǎo)軸承參數(shù)

        按照設(shè)計要求,在各個連續(xù)運行工況下,軸瓦最高溫度不超過36℃;正常工況時軸瓦表面壓應(yīng)力不超過3.25 MPa;計算出的溫度及軸瓦表面壓力均低于標(biāo)準(zhǔn)值。

        根據(jù)計算,特殊工況有冷卻水時以最大飛逸轉(zhuǎn)速運行5 min,油槽起始溫度:32℃,總損耗:46.7 kW,5 min后油槽溫度:34.9℃。額定工況下冷卻水?dāng)嗨?0 min,油槽起始溫度:32℃,總損耗:16.4 kW,20 min后油槽溫度:37℃。

        圖5 上導(dǎo)瓦溫度分布結(jié)果

        5 改造前后效果對比

        本次改造整體更換了8號機上機架及推力軸承、上導(dǎo)軸承。推力軸承由剛性支柱式螺栓型式改為多點彈簧簇支撐式軸承;上導(dǎo)軸承由剛性支柱式螺栓型式改為楔塊及推力塊支撐型式。上機架各部件強度增加,上機架運行撓度從2.77 mm降低至1.63 mm,上機架重量從58 t增加至71 t。通過改造,機組安裝過程中無需進行受力調(diào)整,機組軸線調(diào)整完畢后可以直接進入機組中心調(diào)整工序,節(jié)省檢修工日2~5 d;上導(dǎo)瓦間隙調(diào)整只需1名工人使用一把15吋活動扳手即可完成,工藝簡單,不到半個工作日。此外,推力、上導(dǎo)調(diào)整過程均無需人工打榔頭,作業(yè)人員受傷風(fēng)險大大降低。

        5.1 上機架撓度對比

        新安江電廠在自行測試上機架撓度值超標(biāo)的基礎(chǔ)上,在改造施工前請專業(yè)單位對8號機舊上機架進行了詳細的變形測試,掌握舊上機架具體情況。在改造施工后又再次進行了同樣的測試,獲取相關(guān)參數(shù),進行改造前后效果對比。

        試驗時,在上機架8條機架支臂共安裝8組應(yīng)變測試片,測點布置如圖6所示。同時利用行車吊起約300 kg重的配重塊平臺,百分表表座安裝在吊起的平臺上,與機組本身無任何關(guān)聯(lián),保證了百分表測量的準(zhǔn)確性。

        圖6 上機架應(yīng)變測點布置圖

        試驗設(shè)機組空轉(zhuǎn)、空載以及帶負荷等多個工況,各工況運行約3 min,試驗過程中記錄上機架應(yīng)變數(shù)據(jù)。機組停機后,頂起發(fā)電機轉(zhuǎn)動部件進行標(biāo)定,標(biāo)定過程進行2次,取頂轉(zhuǎn)子的平均值作為標(biāo)定值。

        改造前試驗結(jié)果:啟動過程中上機架撓度值先增大再減小,期間最大變形平均值為2.4 mm;隨負荷增加,上機架承受的軸向力逐漸增大,最大軸向力為95 MW負荷工況,撓度值為2.77 mm。

        改造后試驗結(jié)果:各工況上機架撓度值比較穩(wěn)定隨負荷增加,上機架承受的軸向力逐漸增大,最大軸向力為95 MW負荷工況,撓度值為1.63 mm。

        表7 改造前機組各工況撓度值

        表8 改造后機組各工況撓度值

        通過對8號機上機架的優(yōu)化改造,其撓度值從2.77 mm降低至1.63 mm,在1.5~2 mm范圍內(nèi),滿足《GB/T 7894-2009水輪發(fā)電機基本技術(shù)條件》中9.12條的規(guī)定。

        5.2 機組運行參數(shù)對比

        新安江電廠在8號機施工前后對機組振擺、軸承溫度等數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計和對比分析。數(shù)據(jù)顯示,機組各部振動擺度數(shù)據(jù)有大幅減小,各軸承溫度數(shù)據(jù)均有不同程度降低,且改造后8號機推力瓦溫及上導(dǎo)瓦溫均為我廠9臺發(fā)電機組中最優(yōu)值(見表9~表 11)。

        6 結(jié)束語

        新安江水力發(fā)電廠水輪發(fā)電機組設(shè)計于20世紀50年代,近年來我們不斷對該型機組進行優(yōu)化改造,如轉(zhuǎn)輪、導(dǎo)水機構(gòu)、定/轉(zhuǎn)子等等,解決了很多實際問題,使設(shè)備運行更加安全穩(wěn)定。2017年9月~12月,我們對8號機發(fā)電機上機架及軸承進行了整體改造,針對存在的問題,進行了全面優(yōu)化。從投運至今的運行情況可以看出,本次發(fā)電機上機架及軸承整體改造是非常成功的,圓滿解決了上機架撓度超標(biāo)、機組受力調(diào)整困難、上導(dǎo)間隙調(diào)整不便等問題,對于類似型式水輪發(fā)電機組的相關(guān)改造工作具有寶貴的參考價值。

        表9 振動擺度數(shù)據(jù)對比

        表10 軸承溫度數(shù)據(jù)對比

        表11 全廠9臺機瓦溫對比

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