李延娜,李勇
(1.蘭州城市學(xué)院培黎石油工程學(xué)院,甘肅 蘭州 730070;2.蘭州蘭石重型裝備股份有限公司,甘肅 蘭州 730314)
某化肥廠合成氨裝置原有2臺(tái)合成回路蒸汽發(fā)生器,在使用過(guò)程中多次發(fā)生管板與換熱管焊接接頭泄漏、換熱管腐蝕,導(dǎo)致整個(gè)合成氨裝置頻繁停車檢修,給該化肥廠造成很大損失。因此在更換合成回路蒸汽發(fā)生器時(shí),對(duì)其主體材料進(jìn)行了重新選擇,同時(shí)對(duì)其管板與換熱管焊接結(jié)構(gòu)、布管方式進(jìn)行了優(yōu)化,取得了良好的效果。
合成回路蒸汽發(fā)生器是合成氨裝置中的重要換熱器,作用是把合成塔出口的工藝氣冷卻并副產(chǎn)高壓蒸汽,由于其處于合成系統(tǒng)的前端,而且副產(chǎn)的高壓蒸汽又作為合成回路高壓蒸汽重要來(lái)源,所以其對(duì)于整個(gè)合成氨裝置的穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。該合成回路蒸汽發(fā)生器為DEU換熱器,采用標(biāo)準(zhǔn)GB/T150設(shè)計(jì),主要技術(shù)特性見(jiàn)表1,工藝氣組分見(jiàn)表2,整體結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)圖1。
該合成回路蒸汽發(fā)生器管箱筒體、管板材料為12Cr2Mo1Ⅳ,換熱管材料為12Cr2Mo1。換熱管采用30°布置,放射式排列,具體見(jiàn)圖2。管板與換熱管連接方式采用強(qiáng)度焊加貼脹,管頭部位先用INCONEL600堆焊管板,再進(jìn)行管板與換熱管的焊接,具體見(jiàn)圖3。
表1 合成回路蒸汽發(fā)生器技術(shù)特性
表2 合成回路蒸汽發(fā)生器工藝氣組分
圖1 合成回路蒸汽發(fā)生器整體結(jié)構(gòu)圖
圖2 換熱管布置圖
圖3 管板與換熱板連接結(jié)構(gòu)
該合成回路蒸汽發(fā)生器的結(jié)構(gòu)存在以下缺陷:(1)管板與換熱管的連接先用INCONEL600堆焊管板,再進(jìn)行管板與換熱管的焊接,這種連接結(jié)構(gòu)不僅使管板與換熱管之間的焊接成為異種鋼焊接,而且使得焊縫完全暴露在高溫高壓的氫腐蝕環(huán)境中,失去了管板表面堆焊INCONEL600的意義。(2)存在間隙腐蝕。(3)換熱管管徑小,壁厚薄。(4)換熱管管間距較小,布置方式不合理。
由于該合成回路蒸汽發(fā)生器的結(jié)構(gòu)存在上述缺陷,導(dǎo)致其在高溫工藝氣長(zhǎng)期沖刷的環(huán)境下,管板與換熱管焊接接頭處氫腐蝕嚴(yán)重。此外,在高溫環(huán)境中熱應(yīng)力也較大,使得腐蝕現(xiàn)象更加復(fù)雜,最終表現(xiàn)為管板與換熱管焊接接頭處泄漏、換熱管腐蝕等。
從表1、表2可以看出,該合成回路蒸汽發(fā)生器管程與殼程壓力較高,且管程工藝氣中H2、NH3含量較高,因此在其選材時(shí)需要考慮強(qiáng)度、氫腐蝕、應(yīng)力腐蝕等問(wèn)題。
相對(duì)于采用撓性薄管板的蒸汽發(fā)生器而言,該合成回路蒸汽發(fā)生器由于管程工藝氣與殼程水蒸汽溫差不是很大,入口工藝氣溫度也相對(duì)較低,因此采用厚管板、U型管式結(jié)構(gòu)。此外,由于管程入口工藝氣溫度高達(dá)437℃,所以U型管束采用輻射狀排列,換熱管入口布置在管板中心,出口布置在管板外邊緣。這樣,高溫氣體不直接與管箱接觸,保證了管箱不超溫,選材更加合理,節(jié)約成本。同時(shí),保證了管板徑向應(yīng)力分布均勻,降低了管箱周邊的熱應(yīng)力,避免了應(yīng)力集中現(xiàn)象的發(fā)生。
針對(duì)管板與換熱管焊接接頭泄漏的情況,采用如下連接方式:先進(jìn)行管板與換熱管的焊接,再對(duì)管板表面進(jìn)行INCONEL600堆焊,具體見(jiàn)圖4,這種連接結(jié)構(gòu)有效保證了堆焊完成后管板與換熱管的焊縫區(qū)完全覆蓋在INCONEL600堆焊層下,避免應(yīng)力集中同時(shí)又使管板與換熱管的焊縫區(qū)免受高溫氫腐蝕危害。此外,高溫入口側(cè)增加了INCONEL600保護(hù)套管,避免高溫工藝氣直接沖刷管頭部位,降低管頭部位發(fā)生高溫氫腐蝕的可能,保證該合成回路蒸汽發(fā)生器能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。
圖4 改進(jìn)后管板與換熱管連接結(jié)構(gòu)
原合成回路蒸汽發(fā)生器換熱管的規(guī)格為φ25×2.5,換熱管間距為32mm,經(jīng)過(guò)重新核算,換熱管熱流密度較大,同時(shí)換熱管管壁也較薄,導(dǎo)致?lián)Q熱管局部過(guò)熱開(kāi)裂,腐蝕嚴(yán)重。此外,考慮到該合成回路蒸汽發(fā)生器管束為不可拆卸結(jié)構(gòu),且換熱管長(zhǎng)期受管程合成氣高溫氧化和殼程水汽氧化的共同腐蝕,壽命較短。所以為了保證該合成回路蒸汽發(fā)生器整體使用壽命,將其換熱管的規(guī)格更換為φ32×4,同時(shí)增大換熱管間距,這樣有效降低了換熱管中工藝氣的流速和熱流密度,保證了換熱管表面膜態(tài)沸騰的形成,達(dá)到保護(hù)換熱管的效果。
結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的合成回路蒸汽發(fā)生器于2014年投用至今,使用效果非常好,任何部位都沒(méi)有因管板與換熱管焊接接頭泄漏及換熱管腐蝕而影響正常運(yùn)行。后期又有類似蒸汽發(fā)生器采用同樣結(jié)構(gòu),運(yùn)行狀況良好。
合成回路蒸汽發(fā)生器是合成氨裝置中的關(guān)鍵設(shè)備,關(guān)系到整個(gè)合成氨裝置安全、穩(wěn)定的運(yùn)行。本文對(duì)合成氨裝置中的合成回路蒸汽發(fā)生器管板與換熱管焊接接頭泄漏及換熱管腐蝕原因做了詳細(xì)闡述,同時(shí)針對(duì)該問(wèn)題提出了合理意見(jiàn),進(jìn)一步優(yōu)化了該合成回路蒸汽發(fā)生器,延長(zhǎng)了其使用壽命,達(dá)到了預(yù)期效果。優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)值得部分設(shè)計(jì)及制造單位參考,為類似蒸汽發(fā)生器提供借鑒。