段俊杰,菅有為,劉 況,史偉波
(國網(wǎng)山東省電力公司檢修公司,山東 濟南 250118)
斷路器是電力系統(tǒng)中的重要設(shè)備。斷路器拒動是電力行業(yè)中經(jīng)常出現(xiàn)的嚴(yán)重故障之一,是整個電力行業(yè)面臨的一個難題,特別是500 kV斷路器拒動。一旦斷路器單相分閘拒動,經(jīng)過一段延時后三相不一致動作,如故障相斷路器依然無法動作就會導(dǎo)致故障范圍擴大,對電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行造成嚴(yán)重威脅。
針對某換流站發(fā)生一起小組交流濾波器斷路器拒動故障,母線失靈保護(hù)動作,導(dǎo)致大組濾波器跳閘事件,通過對彈簧機構(gòu)進(jìn)行分析,總結(jié)斷路器拒動原因,并提出應(yīng)對方案和改進(jìn)措施,為今后斷路器彈簧機構(gòu)的維護(hù)和分析類似的事故原因提供借鑒[1-4]。
故障相關(guān)設(shè)備一次系統(tǒng)如圖1所示,該直流線路功率由4 000 MW降至3475 MW過程中,5621并聯(lián)電容器由無功控制自動切除,B相未正確分閘,A,C相分閘成功,2.6 s后,三相不一致保護(hù)動作,仍未跳開B相斷路器,7 s后,5621并聯(lián)電容器保護(hù)1,2零序過流保護(hù)Ⅱ段動作,啟動62號母線保護(hù)1,2失靈保護(hù),62號母線保護(hù)動作跳閘,跳開進(jìn)線圖1中所示 5051,5052 斷路器及 5622,5623,5624,5625 小組濾波器斷路器。事故發(fā)生2 h 57 min后,恢復(fù)62號母線運行,5622,5623,5624,5625 小組濾波器恢復(fù)熱備用,5621并聯(lián)電容器轉(zhuǎn)檢修進(jìn)行檢查處理。
圖1 故障相關(guān)設(shè)備一次系統(tǒng)
現(xiàn)場5621并聯(lián)電容器保護(hù)采用SDR-101A/R1保護(hù)裝置,零序過流保護(hù)分兩段,Ⅰ段延時10 s告警(定值 0.121 A),Ⅱ段延時 7 s跳閘(定值 0.323 A)。事故發(fā)生后現(xiàn)場檢查該保護(hù)1,2裝置 “跳閘”紅燈亮,5621操作箱 “A相跳閘”“B相跳閘”“C相跳閘”紅燈亮,5621并聯(lián)電容器雙套保護(hù)動作,動作報文為“零序過流Ⅱ段動作”,動作時刻,接地側(cè)零序電流0.414 A(TA 變比 500∶1,折算一次電流 207 A,為 B 相運行額定電流值),大于零序Ⅱ段動作定值0.323 A,因此判斷2套電容器保護(hù)正確動作。
交流濾波器小組斷路器三相不一致保護(hù)采用斷路器本體三相不一致保護(hù),時間整定為2.5 s。當(dāng)出現(xiàn)斷路器三相分合位狀態(tài)不一致時,延時2.5 s發(fā)跳閘命令跳本斷路器,經(jīng)檢查故障錄波。
現(xiàn)場62號母線保護(hù)采用SDZ-101A/R1保護(hù)裝置,失靈保護(hù)判斷失靈啟動開入同時,判斷故障支路電流,延時0 ms跟跳故障斷路器,延時250 ms跳所連母線的所有斷路器。事故發(fā)生后現(xiàn)場檢查該保護(hù)1,2裝置“跳閘”紅燈亮,裝置報文“小組一失靈跟跳”“小組一失靈保護(hù)動作”,動作相別為B相,動作電流0.206 A,大于小組一失靈電流定值0.101 A,因此判斷2套母線保護(hù)正確動作。
經(jīng)過分析故障錄波圖,整理保護(hù)動作時序如圖2所示。
圖2 保護(hù)動作時序
二次分閘回路如圖3所示?,F(xiàn)場檢查5621斷路器控制電源正常,三相不一致分閘命令仍然存在,斷電后測量分閘線圈(圖3中-Y3LB/ZM4)與限壓電阻(圖3中-R47LB/ZM6)并聯(lián)阻值均為 1 kΩ,對比測量A,C相阻值為52 Ω左右,正常值為56 Ω左右,判斷分閘線圈已損壞。
圖3 分閘回路
故障斷路器型號為3AP2 FI-550 kV(三相雙斷口彈簧機構(gòu)單柱式500 kV斷路器),于2018年11月投入運行,至今投切74次。現(xiàn)場檢查5621斷路器A,C相在分閘狀態(tài),B相在合閘狀態(tài),檢查5621斷路器三相SF6壓力、彈簧儲能均正常,控制電源、儲能電源開關(guān)在合位,檢查電容器、電抗器、避雷器、管母等電氣設(shè)備外觀,均未發(fā)現(xiàn)明顯放電痕跡或其他異?,F(xiàn)象。檢測5621斷路器氣體組分無異常。
圖4 分閘棘爪釋放工作原理
分閘棘爪釋放工作原理如圖4所示[5]。將分閘脫扣器拆除后,通過機械力無法推動分閘脫扣器杠桿(圖4中18.9.2),處于卡死狀態(tài);將分閘脫扣器杠桿松動下移后,機械力能夠推動分閘脫扣器杠桿,斷路器能夠正常分閘。拆除分閘脫扣器杠桿后,發(fā)現(xiàn)分閘脫扣器棘爪杠桿 (圖4中18.9.1)轉(zhuǎn)軸一端脫出,兩者表面均存在不同程度的機械損傷,如圖5、圖6所示。
圖5 磨損的杠桿上齒
圖6 脫落并被磨損的棘爪杠桿轉(zhuǎn)軸
經(jīng)分析,5621斷路器B相未分閘直接原因為機構(gòu)箱內(nèi)分閘脫扣器棘爪杠桿與杠桿卡死,無法正常脫扣分閘??ㄋ涝驗榉珠l脫扣器棘爪杠桿轉(zhuǎn)軸廠內(nèi)裝配不到位,現(xiàn)場多次分閘后,轉(zhuǎn)軸不斷偏移、脫出。由此可以理清這次故障的整個發(fā)展過程如下:無功控制自動切除5621并聯(lián)電容器時,由于機構(gòu)箱內(nèi)分閘脫扣器棘爪杠桿與杠桿卡死,導(dǎo)致B相無法分閘;2.5 s延時后三相不一致保護(hù)動作,B相無法分閘,分閘線圈持續(xù)得電過熱損壞;7 s延時后5621電容器零序電流保護(hù)Ⅱ段動作,B相仍然無法分閘;失靈保護(hù)判斷失靈啟動開入,瞬時命令5621開關(guān)跳閘,B相仍然無法分閘,在經(jīng)過250 ms延時后命令所連第2組濾波器場62號母線相連所有斷路器跳閘。
對5621斷路器故障相機構(gòu)箱進(jìn)行更換處理。更換后進(jìn)行機械特性試驗、回路電阻試驗和開關(guān)傳動,結(jié)果均正常,故障消除。
為防止類似故障再次發(fā)生,需對同型號操作機構(gòu)進(jìn)行檢查。經(jīng)過對該型機構(gòu)分析研究,決定使用內(nèi)窺鏡在不拆除任何機構(gòu)部件的情況下進(jìn)行檢查。
圖7 安裝緊固的棘爪杠桿轉(zhuǎn)軸
如圖7所示,使用內(nèi)窺鏡可以清楚地看出棘爪杠桿轉(zhuǎn)軸安裝牢固,檢查結(jié)果合格,可以排除松動脫出的可能。
斷路器彈簧機構(gòu)是斷路器的核心部件,通過闡述一起3AP2 FI-550 kV型斷路器彈簧機構(gòu)故障檢修全過程,為同類型機構(gòu)的檢修工作提供經(jīng)驗,也為其他型號彈簧機構(gòu)檢修提供借鑒。