劉 凱
(霍州煤電集團河津薛虎溝煤業(yè)有限責任公司 ,山西 河津 043300)
霍州煤電薛虎溝煤業(yè)2-106A工作面回采2#煤層,工作面位于621水平,走向長度為470m,傾斜長度為230m,采用綜合機械化開采,全部垮落法管理頂板。2#煤層厚度為3.2~5.0m,均厚3.4m,煤層傾角為2°,普式硬度f=0.7。2#煤層直接頂為砂質(zhì)泥巖,均厚5.75m,普式硬度f=4~5,基本頂為灰白色中粒砂巖,均厚3.6m,普式硬度f=5~6,屬于堅硬頂板,直接底為砂質(zhì)泥巖,均厚5.2m,老底為灰黑色粉砂巖,均厚為2.6m,2-106工作面具體位置如圖1所示。
圖1 2-106A工作面具體位置示意圖
2-106A工作面運輸巷斷面形狀設(shè)計為梯形,巷道凈高為3420mm,上寬為3440m,下寬為4600mm,巷道沿2#煤層底板掘進,巷道斷面為梯形,采用12#工字鋼棚支護,工字鋼棚梁長度為3340m,棚腿長度為3450m,棚距為600mm,柱窩深度為150mm。巷道支護斷面示意圖如圖2所示。
圖2 2-106A工作面運輸巷支護斷面圖
根據(jù)觀察2-106A工作面運輸巷具有以下幾點變形破壞特征:
1)在靜載作用下巷道圍巖的變形量大,根據(jù)地質(zhì)資料可知,2-106A工作面回采巷道受到埋深大的影響,在工作面未回采時,巷道圍巖即發(fā)生較為嚴重的彎曲變形,其中兩幫最大移近量為1000mm,頂?shù)装遄畲笠平繛?60mm。
2)巷道在回采動壓影響下出現(xiàn)沖擊大變形?;夭上锏涝诔凹皞?cè)向支承壓力的綜合作用下,使得巷道在原有變形破壞的基本上進一步加劇,且工作面前方約30m的范圍內(nèi),頂?shù)装遄冃瘟啃∮趦蓭妥冃瘟浚植砍霈F(xiàn)工字鋼棚壓彎的現(xiàn)象。
通過對物理力學試驗結(jié)合理論分析,得出導(dǎo)致2-106A工作面運輸巷圍巖變形嚴重的原因。
1)巷道所受靜載荷較大,由試驗結(jié)果知,2#煤層的平均抗壓強度為9.8MPa,計算出原巖應(yīng)力約為13MPa,以超過煤體的單軸抗壓強度,另外根據(jù)對礦區(qū)進行地應(yīng)力的測試結(jié)果可知,最大水平主應(yīng)力為22.5MPa,最小水平主應(yīng)力為9.9MPa,垂直應(yīng)力為1.4MPa,根據(jù)上述數(shù)據(jù)能夠得出礦區(qū)水平構(gòu)造應(yīng)力較大,最小水平主應(yīng)力也超過了煤體的單軸抗壓強度,同樣會致使巷道頂板出現(xiàn)變形量大的現(xiàn)象。煤層及底板松軟、頂板堅硬造成了巷道圍巖的大變形。
2)巷道堅硬頂板破斷會造成動荷載的沖擊影響,回采過程中,基本頂出現(xiàn)破斷后,巖層失穩(wěn),工作面來壓,且來壓現(xiàn)象會隨著工作面的推進呈現(xiàn)出周期性的變化[1-3],根據(jù)現(xiàn)場觀測數(shù)據(jù)能夠得知,基本頂?shù)闹芷趤韷翰骄酁?9m,根據(jù)巖梁的極限跨距L表達式:
式中:h為基本頂?shù)姆謱雍穸?,m;q為關(guān)鍵層承受上覆巖層的重量,kN;RT為極限抗拉強度,MPa。結(jié)合2-106A工作面上覆巖層情況能夠得出基本頂?shù)某醮蝸韷翰骄酁?1.3m。
根據(jù)工作面取巖芯的結(jié)果能夠得出,工作面頂板存在5.75m厚的堅硬砂質(zhì)泥巖及其5.6m的中粒砂巖,厚層直接頂彎曲變形過程中積聚了大量彈性能,當能量積聚到巖體的極限強度后,堅硬巖層便會出現(xiàn)破斷滑移現(xiàn)象,能量將大量釋放,從而形成強大的動力源對巷道圍巖產(chǎn)生破壞[4-5]。根據(jù)對基本頂初次破斷及周期破斷進行計算分析,得出初次破斷釋放的能力為3.2×109J,周期破斷釋放的能量為2.3×109J,通過分析頂板破斷產(chǎn)生的能量傳遞到工作面時受到基本頂破斷規(guī)律、工作面間距離及震源位置、煤巖體性質(zhì)及巖層弱面結(jié)構(gòu)等的影響[6],故綜合考慮上述因素后,計算得出傳遞到工作面的能量為2.34×107J,且能夠得知初次垮落能量高,周期垮落能量為初次垮落能量的1/3左右。能量越高,則發(fā)生沖擊的可能性便越大,故2-106A工作面上覆厚層堅硬頂板破斷引起的動荷載沖擊是導(dǎo)致2-106A運輸順槽圍巖變形破壞嚴重的主要原因。
根據(jù)上述分析知薛虎溝煤業(yè)2-106A工作面運輸巷堅硬頂板破斷產(chǎn)生的沖擊能量造成巷道出現(xiàn)變形量大、難支護的問題。根據(jù)巷道現(xiàn)有條件,綜合考慮后采用水力致裂技術(shù)對2-106A工作面運輸巷堅硬頂板進行弱化處理,以實現(xiàn)回采巷道的穩(wěn)定。
水力致裂技術(shù)所用到的設(shè)備主要包括:高壓泵、鉆機、封孔器、定向切槽刀具、高壓管、地質(zhì)鉆機及礦用本安型鉆孔窺視儀,上述設(shè)備配合使用時能夠?qū)崿F(xiàn)在鉆孔注水過程中實時的觀測其壓力變化情況;輔助設(shè)備有:圓圖記錄儀、壓力表、鉆孔窺視儀,輔助工具主要用于控制孔壁及切槽情況。具體水力壓裂的工序示意圖如圖3所示。
圖3 水力壓裂工序示意圖
頂板定向水力致裂切槽封孔的操作示意圖如圖4所示。
圖4 預(yù)裂縫切槽示意圖
圖4中所用切槽鉆頭為Φ46mm,切槽鉆頭配合封孔使用,根據(jù)薛虎溝煤業(yè)2-106A工作面堅硬頂板巖層的特征,先利用地質(zhì)鉆機在2-106A工作面運輸順槽垂直頂板打設(shè)Φ46mm的鉆孔,孔深為10m,鉆孔打設(shè)完畢后,利用錨桿鉆機在致裂鉆孔的四周打設(shè)觀測鉆孔,觀測鉆孔與之間鉆孔之間的間距為5m,觀察測孔的目的主要為測量致裂鉆孔的半徑,在鉆孔打設(shè)完畢后,通過礦用型鉆孔窺視儀器觀測鉆孔孔壁,來確保不出現(xiàn)裂紋、離層現(xiàn)象,有效封孔后,在地質(zhì)鉆機上安裝切槽刀具,并將刀具伸入鉆孔底部,慢速旋轉(zhuǎn),鉆孔大約需要鉆進5cm即可,切出1個合理的楔形槽,如圖4所示,在水壓強度有限條件下,鉆孔效果會直接影響到水力壓裂效果,通過對2-106A工作面鉆孔切槽效果進行觀察,從觀測結(jié)果能夠看出切槽效果良好,為堅硬頂板水力壓裂切槽成功奠定了良好基礎(chǔ)。
薛虎溝煤業(yè)2-106A工作面在進行水力致裂試驗時,布置17個水壓致裂孔,孔深20m,孔間距為5m,孔徑為46mm,角度為偏向?qū)嶓w煤側(cè)成60°角,孔垂直致裂高度為17.5m,致裂壓力能夠達到20.8MPa以上,2-106A工作面水力致裂鉆孔布置方式如圖5所示。
圖5 工作面頂板水力致裂鉆孔及控制鉆孔布置示意圖
通過在2-106A工作面運輸巷水力壓裂區(qū)域布置測點B,在試驗段距離工作面100m時開始對巷道變形量進行持續(xù)監(jiān)測,同時在工作面回采位置前方100m未致裂位置布置測點A,在工作面不斷推進后,能夠的得出致裂區(qū)域和未致裂區(qū)域圍巖變形量,如圖6所示。
圖62 -106A運輸巷水力壓裂與未水力壓裂區(qū)域圍巖變形曲線圖
從圖6(a)中能夠看出,未致裂區(qū)域比致裂區(qū)域的兩幫變形量大,且距離工作面小于60m的區(qū)域,致裂區(qū)域變形量比未致裂區(qū)域變形量減小約40%;從圖6(b)中能看出在距工作面位置相同時,致裂區(qū)域的頂?shù)装遄冃瘟考s為未致裂區(qū)域的頂?shù)装遄冃瘟康?0%。根據(jù)上述數(shù)據(jù)能夠得出水力致裂技術(shù)有效的解決了2-106A運輸巷圍巖變形量大,治理了工作面沖擊動力災(zāi)害。
1)通過對2-106A工作面回采期間運輸順槽圍巖大變形破壞的特征及原因進行分析,得出動靜壓力組合作用下,巷道大變形破壞的主要原因為堅硬頂板破斷產(chǎn)生的強沖擊能量。
2)利用水力致裂技術(shù)對2-106A工作面運輸巷對巷道堅硬頂板進行弱化處理,堅硬頂板在進行水力弱化后,巷道的圍巖變形量大幅減小,有效的解決了回采巷道沖擊動力災(zāi)害,對類似技術(shù)難題提供借鑒。