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        某原油終端廠污水處理工藝改進及優(yōu)化

        2019-07-24 02:12:04孫喜鵬
        油氣田地面工程 2019年6期
        關鍵詞:水質(zhì)工藝

        孫喜鵬

        中海油石化工程有限公司

        某原油終端廠污水產(chǎn)生量約2 000 m3/d,污水含COD約1 000 mg/L、石油類約120 mg/L、氯離子約5 000mg/L、TDS約12 000 mg/L、聚合物約40~100 mg/L等,來水水質(zhì)、水量、水溫波動幅度大。生產(chǎn)污水經(jīng)上游物化除油單元處理后,出水含COD約 260~400 mg/L、石油類約 16~30 mg/L、懸浮物約200 mg/L、氨氮約 30~40 mg/L、聚合物約5~10 mg/L等,出水水質(zhì)波動比較大。

        近年來,因終端廠污水中聚合物含量大幅增加且氯(Cl-)含量高,處理難度加大。現(xiàn)有生化處理部分運行效果差,MBR反應器無法正常運行且年久失修。終端廠污水處理系統(tǒng)出水水質(zhì)已達不到新標準的排放要求(主要指標:COD≤50 mg/L;氨氮≤8 mg/L;總氮≤15 mg/L)。基于以上原因,終端廠現(xiàn)有污水處理提標改造勢在必行。

        1 污水處理工藝

        1.1 中試裝置

        為解決現(xiàn)有污水處理系統(tǒng)設備老舊以及出水水質(zhì)不達標問題,終端廠于2014年4月建成一套處理能力為500 m3/d的規(guī)?;性囅到y(tǒng),系統(tǒng)采用“脫聚+生化處理+高級氧化+附聚微降解”工藝,同時為滿足生產(chǎn)需求增加1套1 500 m3/d芬頓處理系統(tǒng)。

        1.2 工藝流程

        污水經(jīng)過調(diào)節(jié)、隔油除渣、過濾、脫聚處理后,以1 500 m3/d進入Fenton+斜沉降+活性炭吸附處理系統(tǒng),另外以500 m3/d進入規(guī)?;性囅到y(tǒng),兩套處理系統(tǒng)產(chǎn)水混合后排放?,F(xiàn)有污水處理工藝流程見圖1。

        1.3 存在問題

        圖1 現(xiàn)有污水處理工藝流程Fig.1 Existing sewage treatment process flow

        規(guī)?;性囇b置經(jīng)過近兩年的穩(wěn)定運行,出水水質(zhì)除CODcr和總氮指標個別天數(shù)超標外,其余指標均可穩(wěn)定達標。運行中存在的問題:①運行中多次受上游來水水量、水質(zhì)波動的影響,對中試裝置沖擊較大;②脫聚反應罐內(nèi)濾料消耗過大,罐體和管道腐蝕、結(jié)垢較嚴重;③總氮超標、CODcr出水達標不穩(wěn)定。

        2 解決方案

        本次提標改造不僅要實現(xiàn)污水處理規(guī)模擴大,而且還要針對規(guī)?;性囇b置運行中存在的問題進行改進及優(yōu)化。具體措施如下:

        (1)根據(jù)GB 50747—2012《石油化工污水處理設計規(guī)范》要求,污水處理系統(tǒng)的調(diào)節(jié)池水力停留時間應為24~48 h[1],而現(xiàn)有的調(diào)節(jié)池水力停留時間僅為9 h,遠達不到該規(guī)范要求。針對現(xiàn)有污水處理系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力不足問題,提出將原有CAST池改造為調(diào)節(jié)池,水力停留時間為32 h,加強系統(tǒng)的均質(zhì)、均量能力。

        (2)試運行前期酸液投加量(pH值為2~3)過大,安裝濾料和內(nèi)部構(gòu)件過程中人為損壞內(nèi)部防腐層,以上原因?qū)е旅摼鄯磻迌?nèi)濾料消耗大、腐蝕結(jié)垢嚴重。根據(jù)規(guī)模化中試后期酸液投加量(pH值為5~6),濾料的消耗和罐體的腐蝕結(jié)構(gòu)均降至較低水平。因此,濾料裝填前可在廠內(nèi)進行酸液氧化預處理[2],投運后酸液投加量可按照規(guī)?;性嚭笃谕都恿?,可減少對罐體的腐蝕結(jié)垢。

        (3)規(guī)?;性囇b置生化部分采用厭氧/好氧工藝,缺少對總氮的去除手段,造成出水總氮不達標。本次提標改造生化部分可采用A2/O(厭氧/缺氧/好氧)工藝[3],增加除氮環(huán)節(jié),增加多級內(nèi)循環(huán)措施,強化生化部分對COD、總氮等污染物的去除能力。

        3 工藝優(yōu)化

        本次提標改造旨在對現(xiàn)有污水處理工藝進行改進及優(yōu)化,改造后污水處理工藝流程由預處理、生化處理和深度處理三階段組成(圖2)。

        圖2 改造后污水處理工藝流程Fig.2 Sewage treatment process flow after modification

        3.1 預處理階段

        上游物化除油單元出水為本次提標改造項目進水。利用上游物化段出水余壓自流進原有一級冷卻塔進行冷卻,將水溫由75℃降至45~50℃。一級冷卻塔出水自流進入原有平流式隔油池,在此完成浮油的去除,泥水分離。隔油池出水自流進中間水池(利舊原有調(diào)節(jié)池),經(jīng)原有污水泵提升到二級冷卻塔進行冷卻,冷卻后出水自流進入調(diào)節(jié)池(原CAST池改造),在此均化水質(zhì)、水量。調(diào)節(jié)池出水經(jīng)新增污水泵提升至新增隔油除渣池,在此去除污水中的懸浮物、油類、膠體等污染物[4~5]。隔油除渣池出水經(jīng)泵提升至過濾器,進一步去除水中的懸浮物,提高后續(xù)脫聚單元的處理效率。利用隔油除渣過濾器出水余壓自流進入脫聚單元,污水經(jīng)由脫聚反應塔、分離塔及調(diào)儲塔。污水加酸調(diào)節(jié)后進入脫聚反應塔,利用填充在塔內(nèi)的鐵碳填料自身產(chǎn)生的電位差對廢水進行微電解處理[6~9],同時二價鐵離子與帶微負電荷的PAM異性相吸生成不溶于水的有機物絡合物,反應后的污水加堿調(diào)節(jié)后進入脫聚分離塔,在此利用斜板沉淀去除污水中的氫氧化鐵絡合物。

        3.2 生化處理階段

        經(jīng)過預處理后的出水自流進入生化處理階段。生化處理部分主要由厭氧池、兼氧池、好氧池、沉淀池及出水池組成,在此去除污水中的COD、總氮、總磷等污染物。沉淀池出水經(jīng)泵提升至生化過濾器,進一步去除污水中的懸浮物,提高后續(xù)深度處理階段的處理效率。

        3.3 深度處理階段

        利用生化過濾器出水余壓自流進入高級氧化池,向池內(nèi)投加臭氧和雙氧水,以加強大分子長鏈聚合物的斷鏈反應[10],提高后續(xù)附聚微降解池的處理效果,在此去除污水中難降解有機污染物。附聚池出水經(jīng)泵提升至過濾器,進一步去除水中懸浮物,確保出水懸浮物含量達標。過濾器出水自流進入原有排海緩沖池,監(jiān)控達標后泵送外排。

        4 效果分析

        為分析現(xiàn)有污水處理工藝改造后運行效果,表1列出了2018年6—10月進水及各階段出水水質(zhì)數(shù)據(jù)平均值。

        表1 改造后各階段出水指標平均值Tab.1 Average value of effluent index after modification mg/L

        從表1可看出,現(xiàn)有污水處理工藝改造完成后,出水水質(zhì)遠超遼寧省最新地方《污水綜合排放標準》。改造后運行費用為9.6元/m3(不含設備折舊費)。

        5 結(jié)論

        某原油終端廠產(chǎn)生的含聚高鹽含油污水水質(zhì)復雜,具有高鹽、聚合物含量高、油珠粒徑小、乳化程度高、污水黏度大、懸浮物非常穩(wěn)定等特點,油水分離困難,屬于難處理含聚高鹽含油污水。

        針對規(guī)?;性囇b置運行過程中存在的問題,提出有針對性的解決措施,對現(xiàn)有污水處理工藝進行改進及優(yōu)化,投運后出水水質(zhì)可穩(wěn)定達標排放。通過該項目驗證,本套含聚高鹽含油污水處理工藝具備廣闊的應用前景,可為類似污水處理工程設計提供借鑒。

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