金奕
上海朗日工程技術(shù)有限公司 (上海 200437)
煤化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的廢水量大,污染物的種類多、濃度高,對環(huán)境水體的污染日趨嚴重,嚴重威脅人們健康和安全。因此,對煤化工廢水進行處理使其達標排放顯得尤為重要。煤化工項目產(chǎn)生的廢水量相當(dāng)可觀,回用這部分廢水,從而降低新鮮水的用量,實現(xiàn)資源綜合利用與廢水達標排放的目標,具有非常重要的社會意義。
某煤化工項目,原裝置產(chǎn)能為110萬t/a焦化、12萬t/a甲醇,現(xiàn)對其進行升級改造,產(chǎn)能為110萬t/a焦化,25萬t/a甲醇,6萬t/a液化天然氣(LNG)。該項目地處鄂爾多斯臺地北緣的低丘陵區(qū)。原設(shè)計利用濕熄焦將煉制好的赤熱焦炭冷卻到便于運輸和貯存的溫度;根據(jù)GB 16297—1996《大氣污染物綜合排放標準》,濕熄焦對大氣污染嚴重,不利于環(huán)保,現(xiàn)改為干熄焦降溫。干熄焦用惰性氣體循環(huán)產(chǎn)生蒸汽,可以代替產(chǎn)相同蒸汽量的鍋爐,減少對大氣的污染。這樣一來,原來廢水預(yù)處理后的濃鹽水(可以用于熄焦的復(fù)用水)就沒有了出路?,F(xiàn)考慮把這部分復(fù)用水通過濃鹽水處理后回用到循環(huán)水補水中去,盡可能地減少工程新鮮水的用量,達到節(jié)水的目的,同時做到廢水經(jīng)濃鹽水處理產(chǎn)出固體鹽 (工業(yè)鹽或者雜鹽),做到零排放。
該煤化工項目工藝流程見圖1。
圖1 煤化工項目工藝流程
方案一考慮使焦化和煤氣化過來的廢水一起進入蒸氨處理,然后去生化和中水回用作循環(huán)水補水,具體如圖2所示。該項目是續(xù)建項目,當(dāng)時蒸氨工段只考慮了利用煤氣化的廢水進行蒸氨處理,目前蒸氨工段的地基已經(jīng)澆注完成,蒸氨塔的長徑比已經(jīng)定死,所以,使焦化廢水也進入蒸氨塔是不合適的,方案一不可行。
方案二在方案一的基礎(chǔ)上作了改進,修改了焦化廢水去向,把原來煤氣化和焦化一并去蒸氨的90.6 t/h廢水,改為焦化的60.6 t/h廢水直接進入生化處理。這樣就能在不改變前期蒸氨設(shè)備的基礎(chǔ)上,達到廢水凈化的目的。
具體流程如圖3所示。
圖2 方案一廢水處理流程
圖3 方案二廢水處理流程
當(dāng)前環(huán)保形勢非常嚴峻,國家對廢水排放要求嚴格。為了響應(yīng)國家的環(huán)保倡議,中水回用,減少新鮮水用量,做到廢水零排放,提出了方案三。在方案二的基礎(chǔ)上,考慮了中水處理后,水質(zhì)指標符合GB/T 19923—2005《城市污水再生利用 工業(yè)用水水質(zhì)》中敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補充水指標。本著節(jié)約用水的原則,把這部分中水回用到循環(huán)水系統(tǒng),具體流程如圖4所示。
圖4 方案三廢水處理流程
根據(jù)煤化工工廠廢水水質(zhì),比較方案二和方案三,確定最終的工藝方案。該項目廢水處理大致可以理解成3個環(huán)節(jié),分別對其進行分析。
環(huán)節(jié)一為蒸氨處理,目的是通過處理回收廢水中的氨水,收集后送項目煙氣脫硫工段,作為催化劑回用。
去蒸氨處理的廢水來自煤氣化的煤氣冷凝液,在正常操作條件(操作溫度為60~85℃、操作壓力為 0.2~0.4 MPa、操作流量為 30 t/h)下,煤氣化廢水蒸氨處理前后的指標如表1所示。蒸氨工藝流程圖見圖5。
表1 廢水蒸氨處理前后的各項參數(shù)
圖5 蒸氨工藝流程圖
氨氮廢水貯于原水貯罐,均質(zhì)均量后用泵提升,經(jīng)管道混合器補堿至pH≥10.5,和塔底高溫水換熱后,進負壓汽提脫氨塔;來自界外的低壓蒸汽接入負壓汽提脫氨塔塔底,高溫水在塔的作用下逐層沸騰噴射脫氨,塔底出水達到或優(yōu)于工藝要求值。汽提揮發(fā)出來的氨蒸汽精餾后進入冷凝器,含氨冷凝水部分回流至汽提塔。汽液分離出來的氨氣 (含二氧化碳)由抽氨混合真空裝置進入氨回收裝置,回收氨水(含碳酸氫銨)。溢出的尾氣進洗氨凈化器,用凈水洗滌凈化,控制凈水進水量,達到所需氨水質(zhì)量濃度后,進入氨水儲罐,外送到煙氣脫硫工段,作為脫硫劑使用,既經(jīng)濟又環(huán)保,實現(xiàn)生產(chǎn)物的循環(huán)利用。蒸氨出來的廢水直接送往生化處理。
環(huán)節(jié)二中蒸氨處理后的廢水與焦化廢水一起去了生化處理,經(jīng)生化處理后的水進行回用,可以減少新鮮水的用量。
3.2.1 生化處理(與中水回用系統(tǒng)一并布置)
生化處理污水量為100.6 t/h。甲醇合成工段污水流量為5 t/h,主要污染物為0.1%CH4O,0.1%高沸點醇;生活污水流量為5 t/h;焦化工段污水流量為60.6 t/h;煤氣化工段污水流量為30 t/h,主要污染物為揮發(fā)酚、硫化物、HCN、NH3、COD、烴類等。
考慮生產(chǎn)和生活污水量的波動性及不可預(yù)見性,設(shè)計生化處理規(guī)模按60%~110%負荷考慮。廢水各項參數(shù)如表2所示。生化處理流程如圖6所示。
表2 廢水來源及混合后的水質(zhì)
圖6 污水生化處理流程簡圖
有壓生產(chǎn)污水由管架利用余壓進入隔油池,無壓生產(chǎn)廢水及生活污水經(jīng)提升后進入隔油池,除去輕油及重油。收集到的輕油及重油送冷鼓工段回收利用。
除去輕油及重油后的污水進入氣浮池進一步去除乳化油及膠狀油,后進入調(diào)節(jié)池。在調(diào)節(jié)池中設(shè)有潛水?dāng)嚢铏C,從而達到對污水進行均質(zhì)的目的,經(jīng)調(diào)節(jié)后的污水進入?yún)捬醭?,在厭氧段利用酸化菌對大分子有機化合物進行酸性發(fā)酵,將其降解成小分子有機化合物,再通過甲烷菌進一步甲烷化;在缺氧段利用反硝化細菌的作用將污水中的NO3-、NO2-離子還原成為N2、N2O等氣體;在好氧段利用硝化細菌及亞硝化細菌的作用將污水中的NH3-N氧化成NO3-、NO2-,同時在好氧池中鼓入充足的空氣,并加入微生物所必需的各種營養(yǎng),利用所培養(yǎng)的好氧微生物去除污水中的大部分COD等污染物。出水經(jīng)中間沉淀池沉淀后進入接觸氧化池,進一步去除水中的有害物質(zhì)。在接觸氧化池內(nèi)鼓入足夠的空氣以滿足生化處理的需要,接觸氧化池出水經(jīng)最終沉淀池沉淀并加壓過濾后全部送往中水處理。剩余污泥經(jīng)壓濾機脫水后外送固廢處理站。處理效率及出水水質(zhì)由表3所示。
表3 生化處理效率及出水水質(zhì)
生化處理出水水質(zhì)滿足GB 8978—1996《污水綜合排放標準》中的一級標準,排至園區(qū)污水處理廠。園區(qū)內(nèi)污水廠的納污標準為:ρ(COD)≤300 mg/L,ρ(NH3-N)≤25 mg/L,ρ(總氮)≤45 mg/L,ρ(總磷)≤5 mg/L。
3.2.2 中水處理
為節(jié)約新鮮水用水量,將循環(huán)水系統(tǒng)的排污水、脫鹽水站排水、鍋爐排污水收集后,進入中水回用裝置,產(chǎn)品水回用作為循環(huán)水系統(tǒng)的補充水。設(shè)計處理規(guī)模為200 m3/h。
循環(huán)水系統(tǒng)的排污水、脫鹽水站排水、鍋爐排污水的不合格項目主要為懸浮物、總?cè)芙庑怨腆w(TDS)。采用混凝沉淀+超濾+反滲透的處理工藝,從而使原水經(jīng)處理后經(jīng)濟合理地滿足循環(huán)水補充水水質(zhì)指標。
中水處理流程為:斜板沉淀池→原水池→原水泵→過濾器→超濾裝置→超濾水箱→超濾水泵→反滲透保安過濾器→反滲透高壓泵→反滲透裝置→回用水箱。反滲透的預(yù)處理設(shè)施采用斜板沉淀池+多介質(zhì)過濾器+疊片式過濾器+超濾的設(shè)計,符合環(huán)保要求,同時高效、緊湊的超濾因過濾精度很高,能夠去除98%以上的有機物、99.99%以上的微生物,確保產(chǎn)水淤泥密度指數(shù)(SDI)小于1。
中水處理后的出水水質(zhì)按照GB/T 19923—2005中的敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補充水來核定。
200 t/h的進水,經(jīng)過中水回用處理后,130 t/h達標清水進入循環(huán)水補水回用,系統(tǒng)分離出70 t/h濃縮水(濃鹽水)。
項目原用濕熄焦,改用干熄焦后濃鹽水沒有了出路,現(xiàn)考慮對濃鹽水進行濃縮結(jié)晶處理,以實現(xiàn)廢水零排放。采用濃縮+預(yù)處理+蒸發(fā)的處理工藝,最終析出固體結(jié)晶(工業(yè)鹽外售),處理后的凈水和蒸發(fā)的冷凝水回用到循環(huán)水補水系統(tǒng),可降低用水成本。
濃鹽水處理流程為:先對70 t/h濃鹽水作濃縮處理,減少濃鹽水量,再在縮量的基礎(chǔ)上用加藥的方式去除氨氮、硅,最后進行蒸發(fā)處理,蒸出固體工業(yè)鹽。這樣就使得整個污水處理流程實現(xiàn)了廢水零排放。
從3個方案的比較中可以看出,該項目改建既可選用方案二也可選用方案三,但是生化處理后廢水中COD超標,這股來自于生化處理的廢水不建議和另外3股清凈下水一起并入中水回用處理,因此方案三被否定。項目最終確定選用方案二,采用清污分離處理的方式,工業(yè)廢(污)水經(jīng)過蒸氨、生化處理后達到納污指標,進入污水處理廠再處理,清凈下水經(jīng)過中水回用處理復(fù)用到循環(huán)水補水。最后濃鹽水經(jīng)過濃縮、預(yù)處理、蒸發(fā)后得到工業(yè)鹽外售。該方案清污分離、運行維護方便、投資及運行費用較低、同時沒有廢水外排,做到零排放。
在工業(yè)化程度越來越高的當(dāng)今社會,工業(yè)廢水嚴重污染環(huán)境,影響公眾生活。通過處理工業(yè)廢水提高水資源的利用率,對緩解日益嚴峻的水資源壓力具有重要意義。該項目響應(yīng)了國家節(jié)能減排的號召,并且做到了廢水零排放,具有標桿意義。