秦松
中煤集團(tuán)大屯公司鐵路處 江蘇徐州 221611
我國(guó)鐵路貨車(chē)不斷更新?lián)Q代,鐵路貨車(chē)的制造工藝技術(shù)和列車(chē)的運(yùn)行檢修水平也快速提升。在鐵路貨車(chē)制動(dòng)裝置的檢修工作中,核心配件、檢修技術(shù)、檢修安全保障、檢修維護(hù)等方面也實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新發(fā)展。目前,已初步形成了涵蓋鐵路貨車(chē)運(yùn)行各個(gè)方面的標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)。
(1)制動(dòng)裝置的組成。①空氣制動(dòng)裝置利用壓縮空氣為原動(dòng)力,并用壓力空氣的變化來(lái)操縱對(duì)車(chē)輛施行制動(dòng),包括空氣制動(dòng)機(jī)和附屬制動(dòng)裝置。②基礎(chǔ)制動(dòng)裝置利用杠桿原理,把空氣制動(dòng)部分的制動(dòng)缸活塞推力或人力操縱的人力制動(dòng)機(jī)所產(chǎn)生的拉力,經(jīng)過(guò)各杠桿、拉桿的作用,擴(kuò)大適當(dāng)倍數(shù)后,平均地傳給各閘瓦,使閘瓦壓緊車(chē)輪踏面而產(chǎn)生制動(dòng)作用。③人力制動(dòng)裝置用人力轉(zhuǎn)動(dòng)手輪或用杠桿撥動(dòng)的方法使閘瓦壓緊車(chē)輪踏面而達(dá)到制動(dòng)目的。
(2)制動(dòng)裝置的工作原理。制動(dòng)閥與制動(dòng)管、副風(fēng)缸和制動(dòng)缸相通。制動(dòng)閥內(nèi)有一個(gè)氣密性良好的主活塞和帶孔道的滑閥及節(jié)制閥。主活塞外側(cè)通制動(dòng)管,內(nèi)側(cè)通副風(fēng)缸。當(dāng)制動(dòng)管內(nèi)壓縮空氣的壓力發(fā)生增或減變化時(shí),主活塞兩側(cè)形成壓力差,當(dāng)克服主活塞組件的移動(dòng)阻力后,推動(dòng)主活塞帶動(dòng)節(jié)制閥、滑閥移動(dòng),形成不同的作用位置,實(shí)現(xiàn)充氣緩解、制動(dòng)和制動(dòng)保壓作用。
最容易出現(xiàn)的問(wèn)題是缸泄漏、管系泄漏、制動(dòng)閥故障,制動(dòng)故障對(duì)鐵路貨車(chē)的安全運(yùn)行有較大影響,是鐵路貨車(chē)檢修過(guò)程中必須要注意的重點(diǎn)問(wèn)題。其產(chǎn)生的原因主要有3個(gè)方面:①制動(dòng)系統(tǒng)的管道中出現(xiàn)異物沒(méi)有得到及時(shí)清理,會(huì)導(dǎo)致制動(dòng)系統(tǒng)的運(yùn)行受到影響。②制動(dòng)裝置的缸體內(nèi)壁過(guò)于光滑,從而造成皮碗翻邊,出現(xiàn)缸泄漏事故。③在鐵路貨車(chē)的制動(dòng)裝置運(yùn)行過(guò)程中,120閥中的相關(guān)配件不滿(mǎn)足研磨標(biāo)準(zhǔn),從而導(dǎo)致制動(dòng)裝置出現(xiàn)故障和問(wèn)題[1]。
(1)檢修制度不完善。檢修人員的工作安排不合理、檢修周期設(shè)計(jì)不合理、檢修計(jì)劃缺乏經(jīng)濟(jì)性等,導(dǎo)致檢修成本越來(lái)越高,也就忽視了制動(dòng)裝置的定期檢修,增加了安全隱患。
(2)站點(diǎn)的維修效率較低。維修點(diǎn)的部分技術(shù)人員技術(shù)不高、管理水平較差、設(shè)備的陳舊等導(dǎo)致修車(chē)效率低,對(duì)一些關(guān)鍵的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)維修和解決,從而導(dǎo)致車(chē)輛檢修難度增大。
(3)車(chē)輛取送作業(yè)不規(guī)范一些站點(diǎn)的車(chē)流量較大,調(diào)車(chē)機(jī)作業(yè)比較緊張,所以導(dǎo)致出現(xiàn)了故障的鐵路貨車(chē)不能及時(shí)送入站點(diǎn)進(jìn)行維修,進(jìn)而導(dǎo)致車(chē)輛的質(zhì)量受到較大影響。
(4)列檢扣車(chē)與車(chē)站運(yùn)輸組織之間存在矛盾。當(dāng)前車(chē)輛檢修存在較多問(wèn)題,比如檢修的計(jì)劃不合理、檢修過(guò)程缺乏科學(xué)性與合理性、列車(chē)扣車(chē)與運(yùn)輸組織之間的協(xié)調(diào)不夠,從而導(dǎo)致鐵路貨車(chē)的檢修質(zhì)量受到一定影響。
(5)臨時(shí)修理故障車(chē)不及時(shí)。對(duì)于鐵路貨車(chē)運(yùn)輸過(guò)程中一些突發(fā)的制動(dòng)故障的處理不夠及時(shí),就會(huì)導(dǎo)致鐵路貨車(chē)的事故率提升,給車(chē)輛運(yùn)輸帶來(lái)了很大的安全隱患。
(1)采用如下方案制作新型貨車(chē)制動(dòng)裝置管系內(nèi)壁清洗裝置:美國(guó)GOODWAY旋轉(zhuǎn)管路作為清洗軟軸,將旋轉(zhuǎn)刷頭直接安裝在軟軸頂端位置,清洗水通過(guò)機(jī)器送至軟軸封套清洗刷頭處(圖1)。軟軸在清洗過(guò)程中能根據(jù)管道彎曲和傾斜狀況進(jìn)行形變,確保刷頭能與管道內(nèi)壁充分接觸。清洗時(shí),采取軟軸邊旋轉(zhuǎn)、邊伸進(jìn)、邊噴水的方式進(jìn)行,確保清洗工作達(dá)到預(yù)期效果[2]。
圖1 直管內(nèi)壁清洗原理示意圖
(2)制動(dòng)裝置缸體內(nèi)壁打磨工藝改進(jìn)。將原來(lái)的打磨工藝改為打磨-拋光兩道工序。打磨工序仍使用原有設(shè)備,拋光工序使用設(shè)備為纖維繞絲拋輪,設(shè)備型號(hào)為GJ01-XWL-SPL/150mm×40mm。經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn),改進(jìn)后的打磨工藝提升了缸體內(nèi)壁檢修質(zhì)量,大大提升了檢修合格率。
(3)對(duì)120閥檢修工藝的改進(jìn)。此次改進(jìn)思路是對(duì)滑動(dòng)面采用全部研磨,然后組裝工藝,徹底消除配件缺陷。主要采取的措施是,①?lài)?yán)格控制研磨用油石質(zhì)量和規(guī)格。②滑閥座研磨改為機(jī)械研磨,研磨設(shè)備有橫向移動(dòng)機(jī)構(gòu)、縱向偏心往復(fù)機(jī)構(gòu)、壓縮部件及其他輔助配件等,設(shè)備研磨速度主要通過(guò)變頻調(diào)速技術(shù)實(shí)現(xiàn),確保了用力的均衡性,提高了研磨效果。③節(jié)制閥座研磨時(shí),油石處于固定狀態(tài),滑閥在其表面進(jìn)行前后往復(fù)運(yùn)動(dòng),設(shè)計(jì)了固定油石的夾具,提高了節(jié)制閥座的研磨效率。
(1)制定科學(xué)合理的檢修計(jì)劃。加強(qiáng)制動(dòng)裝置檢修制度的建立,制定科學(xué)合理的檢修計(jì)劃,確定具體的檢修周期。讓工作人員對(duì)不同階段的檢修計(jì)劃有所了解,嚴(yán)格按照檢修計(jì)劃時(shí)間對(duì)車(chē)輛設(shè)備進(jìn)行檢查,對(duì)于出現(xiàn)問(wèn)題不能繼續(xù)使用的零部件進(jìn)行更換,提高制動(dòng)裝置的工作性能與安全性。
(2)注意零部件的使用壽命。在車(chē)輛的檢修過(guò)程中,應(yīng)該要確定各種零部件的使用壽命,明確車(chē)輛的年限限制,從而使得技術(shù)人員能夠明確各種車(chē)輛設(shè)備的使用年限和已經(jīng)使用的時(shí)間,從而為車(chē)輛設(shè)備的檢修工作提供支持,確保車(chē)輛設(shè)備的檢修任務(wù)可以順利完成。
(3)做好檢修的記錄。對(duì)于每一個(gè)檢修的結(jié)果、內(nèi)容都要進(jìn)行詳細(xì)記錄,形成完整的檢修檔案,從而使各種問(wèn)題可以得到及時(shí)控制,減少運(yùn)行故障。
鐵路貨車(chē)運(yùn)行安全與各個(gè)組成部分的運(yùn)行質(zhì)量有關(guān),制動(dòng)裝置是鐵路車(chē)輛設(shè)備中的重要組成部分,在鐵路貨車(chē)運(yùn)行過(guò)程中要做好檢修管理,完善檢修制度,提高檢修水平,確保鐵路車(chē)輛設(shè)備正常、安全運(yùn)行。