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        柳鋼2 650 m3 高爐強(qiáng)化冶煉操作實(shí)踐

        2019-07-16 13:29:50
        山西冶金 2019年4期
        關(guān)鍵詞:焦炭風(fēng)口高爐

        范 磊

        (廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司, 廣西 柳州 545002)

        2 號(hào)高爐于2012 年9 月3 日開(kāi)爐投產(chǎn),有效容積2 650 m3,年產(chǎn)生鐵230 萬(wàn)t。車間堅(jiān)持“穩(wěn)生產(chǎn),控成本,求創(chuàng)新,強(qiáng)管理,重文化,促立人”的十八字工作思路,落實(shí)好“以焦定產(chǎn),定產(chǎn)降焦,降焦增產(chǎn)”十二字生產(chǎn)組織策略,近幾年總體保持了生產(chǎn)的均衡穩(wěn)定,通過(guò)對(duì)制約高爐強(qiáng)化冶煉的因素分析,摸索出2 650 m3高爐高強(qiáng)度冶煉下高產(chǎn)操作模式,為大高爐提產(chǎn)操作積累了一些經(jīng)驗(yàn)。

        1 制約高爐強(qiáng)化冶煉的因素

        1.1 原燃料質(zhì)量不穩(wěn)定

        1.1.1 原料方面

        燒結(jié)礦的RDI(低溫還原粉化指數(shù))長(zhǎng)期偏高,尤其是進(jìn)入2017 年6 月份之后,RDI 偏離≤25%的控制范圍,抽查最高達(dá)到29.02%,燒結(jié)廠采取提高FeO、MgO、外配高硅粉等措施來(lái)降低RDI,其中w(FeO)由之前的8.5%提高到9.0%、w(MgO)由1.95%提高到2.10%,直到10 月中旬RDI 才達(dá)到控制范圍內(nèi),見(jiàn)圖1。

        圖1 2017 年燒結(jié)礦的性能

        1.1.2 燃料方面

        2017 年3 月下旬至4 月中旬,焦炭含S 高且各班波動(dòng)大,兩個(gè)班之間焦炭S 含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))波動(dòng)值維持0.2%左右。焦炭含硫量的大幅波動(dòng)造成入爐硫負(fù)荷波動(dòng),高爐需頻繁調(diào)節(jié)燒結(jié)比來(lái)保證鐵水質(zhì)量,使得爐料的軟熔性能也出現(xiàn)波動(dòng),引起軟熔帶上下移動(dòng)容易引起爐墻結(jié)厚。進(jìn)入6 月,因二焦干熄焦檢修,造成M10大幅下降,抽檢最高達(dá)到7.5%,M40最低不足84%。9 月份,因一類1/3 焦煤斷料和一類主焦煤不足,焦炭熱強(qiáng)度呈下滑趨勢(shì),直到10 月中旬,焦炭各項(xiàng)性能才有所改善,詳見(jiàn)圖2 和圖3。根據(jù)統(tǒng)計(jì),2017 年焦炭反應(yīng)后強(qiáng)度CSR 檢驗(yàn)次數(shù)總共53次,焦炭CSR 在60%以上有47 次,檢測(cè)達(dá)標(biāo)率88.7%。

        圖3 2017 年焦炭的熱強(qiáng)度

        噴吹用煤的品種較多且有些煤種儲(chǔ)存量不夠,導(dǎo)致噴煤結(jié)構(gòu)調(diào)整頻繁。部分噴吹用煤燃燒性和反應(yīng)性偏低,風(fēng)口存在結(jié)焦或堵槍現(xiàn)象,影響高爐噴煤的均勻性和穩(wěn)定性,同時(shí)未燃煤粉與CO2發(fā)生熔損反應(yīng)變?nèi)?,致使大量固相的未燃煤粉卷入初渣中,在渣中形成了非均勻相,從而?qiáng)烈地影響了爐渣的黏度[1],高爐軟熔帶的透氣透液性及渣鐵流動(dòng)性變差,加劇爐況波動(dòng),制約高爐進(jìn)一步強(qiáng)化冶煉。

        1.2 操作爐型不合理

        2017 年,高爐風(fēng)口長(zhǎng)度存在670 mm×Φ115 mm和560 mm×Φ118 mm 兩種類型,風(fēng)口長(zhǎng)短不一直接影響到初始?xì)饬鞣植嫉木鶆蛐院秃侠硇裕菀自斐蓺饬髌?,影響合理操作爐型的形成,在后期調(diào)整中,中心氣流不容易打開(kāi),加上對(duì)冷卻壁溫度下降未引起足夠的重視,導(dǎo)致渣皮頻繁脫落燒損風(fēng)口小套。

        2 采取措施

        2.1 加強(qiáng)原燃料管理

        俗話說(shuō)“七分原料,三分操作”,精料是強(qiáng)化冶煉的基礎(chǔ)。適時(shí)監(jiān)控入爐的原燃料質(zhì)量情況,通過(guò)微信交流平臺(tái)及時(shí)進(jìn)行信息分享與反饋,并重點(diǎn)從以下幾方面改善原燃料性能。

        1)降低入爐有害元素,尤其是堿金屬和鋅,控制其負(fù)荷分別≤3.5 kg/t、≤0.5 kg/t。

        2)穩(wěn)定焦炭質(zhì)量,保證焦炭的冷熱強(qiáng)度達(dá)標(biāo),以確保焦炭在爐內(nèi)的骨架作用。

        3)穩(wěn)定噴吹煤結(jié)構(gòu),少用高硫煤或燃燒性和反應(yīng)性不好的煤種,保證煤粉在風(fēng)口帶完全燃燒,降低未燃煤粉在爐內(nèi)的殘留。

        4)加強(qiáng)爐料的篩分管理,制定了篩網(wǎng)使用、控制和檢查更換制度,并建立臺(tái)賬,達(dá)到控制焦炭和燒結(jié)篩分速度分別為≤25 kg/s 和≤28 kg/s,從而確保入爐燒結(jié)礦<5 mm 的粒度所占比例在5%以內(nèi)。

        5)做好混料工作,通過(guò)控制斗門大小、放料順序、報(bào)警提示等手段實(shí)現(xiàn)燒結(jié)、球團(tuán)、塊礦、焦丁均勻混合。

        2.2 調(diào)整操作制度

        2.2.1 熱制度

        爐溫直接反應(yīng)爐缸工作的熱狀態(tài),冶煉過(guò)程中控制充足而穩(wěn)定的爐溫,是保證高爐穩(wěn)定順行的基本前提。面對(duì)原燃料質(zhì)量不穩(wěn)定,高爐爐溫按0.50%~0.65%進(jìn)行控制,提高爐缸熱量?jī)?chǔ)備增強(qiáng)爐況抗波動(dòng)能力,同時(shí)物理熱也保證在1 500 ℃以上。

        2.2.2 造渣制度

        造渣制度應(yīng)適合于高爐冶煉要求,有利于穩(wěn)定順行,有利于冶煉優(yōu)質(zhì)生鐵。2018 年,考慮到鐵水流動(dòng)性和排堿的需要,爐渣堿度進(jìn)行下調(diào)0.05,控制1.10~1.15,同時(shí)鐵水中硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在0.020%到0.040%之間。此外,為降低堿金屬危害進(jìn)行常態(tài)化排堿,每周進(jìn)行堿平衡計(jì)算,檢驗(yàn)排堿效果。

        2.2.3 送風(fēng)制度

        風(fēng)口是煤氣的發(fā)源地,對(duì)初始?xì)饬鞣植计鹬匾渥饔?,確定合理風(fēng)口面積,是維持較高風(fēng)速和適宜鼓風(fēng)動(dòng)能,確保吹透中心,實(shí)現(xiàn)合理的下部操作制度的關(guān)鍵[2]。2017 年,逐步統(tǒng)一風(fēng)口尺寸為560 mm×Φ118 mm,風(fēng)口面積較之前增大0.016 5 m2,為增加風(fēng)量和氧量提供了條件,風(fēng)量由4 800 m3/min 提高到4 950 m3/min,富氧率由3.3%提高到3.6%,標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能均相應(yīng)增大,有利于吹透爐缸中心,減少死焦堆。同時(shí)對(duì)于一些上翹嚴(yán)重的中套,利用年修的機(jī)會(huì)進(jìn)行更換,達(dá)到圓周氣流和操作爐型穩(wěn)定的目的。

        2.2.4 裝料制度

        本著“高爐穩(wěn)定靠中心氣流,指標(biāo)靠適當(dāng)?shù)倪吘墯饬鳌钡乃悸?,礦石平臺(tái)寬度和中心焦量保證是這次主攻方向。2017 年7 月,高爐通過(guò)程序成功控制焦炭放料,該程序?qū)崿F(xiàn)溜槽布完倒數(shù)第二個(gè)焦角時(shí)關(guān)閉料流避免焦炭落到環(huán)帶,溜槽到達(dá)最低焦角再重新打開(kāi)料流布料,能夠最大限度地把焦炭布到中心,量化中心焦炭量。中心焦量保證后,增強(qiáng)了中心氣流的強(qiáng)度和力度,根據(jù)加入10%的中心焦時(shí),煤氣利用率降低3.17%,當(dāng)加入20%的中心焦時(shí),煤氣利用率降低6.34%[3],為兼顧煤氣利用率情況,通過(guò)不斷實(shí)踐,焦炭制度K404383352322291261131能夠長(zhǎng)期使用。

        礦石平臺(tái)寬度調(diào)整經(jīng)歷時(shí)間較長(zhǎng),總體思路是當(dāng)壓量關(guān)系緊張時(shí),礦石平臺(tái)搓堆減環(huán);當(dāng)壓量關(guān)系適當(dāng)時(shí),礦石平臺(tái)拉寬增環(huán)。2017 年,礦焦基本呈負(fù)-1°,礦石平臺(tái)寬度在8°,礦批66 t 左右。進(jìn)入2018 年,開(kāi)始嘗試同角布料,以裝料制度P383363343322302K404383352322291261131 作為基礎(chǔ),不斷尋找合理的礦石平臺(tái)。先使用制度P401383363342322302 進(jìn)行實(shí)踐,觀察高爐參數(shù)變化情況,爐況接受后有步驟地?cái)U(kuò)大批重,并觀察十字測(cè)溫邊緣溫度變化,出現(xiàn)溫度大于150 ℃,及時(shí)采取壓邊措施,在保證礦石平臺(tái)寬度基礎(chǔ)上增加最外環(huán)礦石圈數(shù),最終形成裝料制度P402383363343322302K404383352322291261131,批重70 t,負(fù)荷4.50~4.60。

        2.3 強(qiáng)化出鐵管理

        日常操作中,爐前渣鐵的排放是否及時(shí),直接關(guān)系到爐況順行和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的提升。隨著產(chǎn)量不斷提高,爐前出鐵模式做了相應(yīng)調(diào)整:確定1 號(hào)、3號(hào)鐵口作為主出鐵口,2 號(hào)鐵口備用,并嚴(yán)格控制修溝時(shí)間在3 天以內(nèi);量化爐前操作,開(kāi)鐵口鉆頭由50 mm 變?yōu)?5 mm 或60 mm,打泥量由2.5 格調(diào)整為3.0 格,控制出鐵間隔在15 min 以內(nèi)。此外,加強(qiáng)與外圍的溝通,為高爐生產(chǎn)創(chuàng)造良好的外部環(huán)境,通過(guò)與運(yùn)輸溝通,爐前拉對(duì)罐時(shí)間間隔較之前縮減5 min,極大地減少帶鐵堵口次數(shù)。

        3 實(shí)施效果

        通過(guò)對(duì)制約高爐強(qiáng)化冶煉因素進(jìn)行調(diào)整,取得較好實(shí)施效果。2018 年高爐平均日產(chǎn)大幅上升,其中11 月創(chuàng)造平均日產(chǎn)7 201 t 的好成績(jī),其他各項(xiàng)指標(biāo)也有不同程度進(jìn)步,見(jiàn)表1。

        4 結(jié)論

        1)高爐強(qiáng)化冶煉是一個(gè)系統(tǒng)工程,需要多方面分析制約的因素,措施要有針對(duì)性。

        2)原燃料質(zhì)量與高爐強(qiáng)化冶煉息息相關(guān),高爐只有先解決原燃料穩(wěn)定問(wèn)題,才能為強(qiáng)化冶煉創(chuàng)造條件。

        表1 2013 年—2018 年柳鋼2 650 m3 高爐主要指標(biāo)情況

        3)強(qiáng)化冶煉過(guò)程中合理氣流是關(guān)鍵,上下部調(diào)劑要匹配,下部是基礎(chǔ),上部是保證,操作實(shí)踐時(shí)要盡量穩(wěn)定焦炭平臺(tái),調(diào)整好礦石平臺(tái),同時(shí)配以大風(fēng)量、大富氧,使得兩道氣流合理分配。

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