賀心燕,王家蓉
(山西大同大學(xué)煤炭工程學(xué)院,山西大同037003)
輸煤系統(tǒng)是火電廠十分重要的輔助支持系統(tǒng),連接煤場與鍋爐,主要完成煤場火車、汽車來煤的卸煤、堆煤工作,經(jīng)由電動皮帶機輸送原煤至鍋爐原煤倉,并能根據(jù)機組負荷情況及環(huán)保指標完成不同煤質(zhì)、煤種的配煤摻燒調(diào)整,按時、保質(zhì)、保量為機組提供燃料[1-3]。隨著我國工業(yè)自動化程度的不斷提高,輸煤系統(tǒng)的自動控制系統(tǒng),也就是輸煤系統(tǒng)的大腦,近年來也有了飛速的發(fā)展。從早期的開關(guān)控制,到后來的PLC 程序控制,再到現(xiàn)在的分布式現(xiàn)場總線控制、DCS控制[4-6]?;痣姀S的整個輸煤系統(tǒng)是保證機組穩(wěn)發(fā)滿發(fā)的重要條件之一,其安全可靠的運行是電廠實現(xiàn)安全、高效生產(chǎn)的前提和基礎(chǔ)[7-8]。
華北某電廠始建于改革開放之初,為我國經(jīng)濟建設(shè)做出了巨大貢獻,而今由于長期的滿負荷運行,輸煤控制系統(tǒng)出現(xiàn)了軟硬件陳舊老化等問題,可靠性逐漸變差,故障率逐漸升高,自動化程度偏低,人力消耗大[9-10]。經(jīng)調(diào)查研究分析,該廠二、三期機組輸煤控制系統(tǒng)存在問題:(1)原二期輸煤控制系統(tǒng)采用的是AB 公司logix5000 PLC 系統(tǒng),由于運行年限較長,控制器、各種卡件、繼電器等設(shè)備因版本過低,相關(guān)設(shè)備已經(jīng)停產(chǎn),如果運行中設(shè)備發(fā)生故障,無備件可以更換;(2)用于通訊的硬件設(shè)施版本過低,部分通訊已經(jīng)出現(xiàn)單路運行狀態(tài);(3)系統(tǒng)的不斷老化,給日常維護、消缺工作帶來諸多不便;(4)目前二期火車煤源無法直接運輸至三期煤場,需要額外的轉(zhuǎn)運,增加了成本。
為了盡可能地消除輸煤系統(tǒng)給火電廠機組運行穩(wěn)定帶來的隱患,降低生產(chǎn)成本,實現(xiàn)配煤摻燒,提高設(shè)備安全系數(shù)與經(jīng)濟效益,對現(xiàn)有輸煤控制系統(tǒng)進行優(yōu)化、升級與改造是必不可少的一種手段。
經(jīng)研究論證,認為將兩個改造項目合二為一的方案完全可行,即第一步先將二期輸煤控制系統(tǒng)由原來的PLC 控制全部改造為與三期輸煤系統(tǒng)軟硬件一致的國電智深DCS控制系統(tǒng),第二步使二期火車煤源通過皮帶轉(zhuǎn)運至三期煤場,分別在二、三期輸煤控制系統(tǒng)中加入輸送二期火車煤種至三期煤場的新皮帶和控制公共站,實現(xiàn)二、三期煤場連通,方便配煤摻燒,節(jié)約成本,并且建立煤源流動性,使煤場的煤源“靈活”起來。
此方案較其他改造方案優(yōu)勢在于:
(1)三期輸煤控制系統(tǒng)采用的是國電智深DCS系統(tǒng),運行狀況良好。此次改造不是平地蓋樓,已經(jīng)存在很好的技術(shù)平臺可以參考。對改造中可能出現(xiàn)的大部分技術(shù)問題有據(jù)可依,針對三期輸煤存在的隱患在這里可以提前預(yù)見并加以整改。
(2)二、三期煤場經(jīng)皮帶互聯(lián)后公共站既要接受二期運行的控制與通訊,又要與三期控制系統(tǒng)交換指令、反饋信號,如果統(tǒng)一為一種控制系統(tǒng),將會使通訊連接更加方便、可靠。
(3)國產(chǎn)國電智深DCS 控制系統(tǒng)邏輯編輯便捷,相比進口控制系統(tǒng)的后期維護成本較低,操作簡單,邏輯、測點查詢修改都相對更為快捷。
(4)該廠其他控制系統(tǒng)大多采用國電智深DCS控制系統(tǒng),各個版本備品備件互通性較強,系統(tǒng)運行中發(fā)生故障后備件更換更加方便。
樹形結(jié)構(gòu)是一種多層次嵌套結(jié)構(gòu)算法,其外層和內(nèi)層具有相似結(jié)構(gòu),多可遞歸的表示。常見的典型數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中的各種樹狀圖均為典型的樹形結(jié)構(gòu):一顆樹簡單表示為根,左子樹,右子樹,左子樹和右子樹分別又有自己的子樹。典型樹形結(jié)構(gòu),見圖1。
圖1 樹形結(jié)構(gòu)
在計算機算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中,樹形結(jié)構(gòu)表征了各元素之間存在著的“一對多”的樹形關(guān)系;數(shù)學(xué)統(tǒng)計中可以用樹形結(jié)構(gòu)表示不同的層次關(guān)系;在很多其他方面亦有應(yīng)用,比如我們上網(wǎng)瀏覽的網(wǎng)站,一般都采用樹形結(jié)構(gòu),主頁下有很多個頻道、目錄,每個頻道目錄里又有屬于這個頻道類目的子類。
采用樹形結(jié)構(gòu)新算法開發(fā)的輸煤DCS 控制系統(tǒng)就是一個樹形結(jié)構(gòu),由“1 對1”,“1 對2”關(guān)系分層組成。系統(tǒng)操作界面,見圖2。
圖2 系統(tǒng)的操作界面
3.2.1 控制系統(tǒng)對被控設(shè)備的分類
控制系統(tǒng)將被控設(shè)備分為主設(shè)備和輔設(shè)備。主設(shè)備為影響煤流建立的輸送線路上煤經(jīng)過的設(shè)備,包括皮帶電機、葉輪給煤機、斗輪機、滾軸篩、碎煤機、三塊處理裝置、伸縮頭等。輔設(shè)備為除主設(shè)備外的其他設(shè)備,包括除鐵器、振打器、除塵器、噴淋設(shè)備等。
3.2.2 控制系統(tǒng)對煤流的定義
定義輸煤通道為 C 1 A—>C 2 A—> C 3 A—>C 5 A—>C 6 A—>C 7 A—>C 8 A,其中1-2-3-5-6-7-8煤的輸送方向定義為此通道的順煤流方向,8-7-6-5-3-2-1定義為此通道的逆煤流方向,見圖3。以5為例,可以說6是5的順煤流下游設(shè)備,亦可說5是6的逆煤流下游設(shè)備;同理,可以說3是5的順煤流上游的設(shè)備,亦可說5是3的逆煤流上游設(shè)備。
圖3 系統(tǒng)煤流
3.2.3 控制系統(tǒng)的大聯(lián)鎖功能
在建立輸煤通道之后,由運行人員對該煤流通道上的設(shè)備進行正確的標識,組成一路可靠的輸送通道,然后再投入大聯(lián)鎖,對該輸煤通道進行保護。如果在上煤過程中某一皮帶出現(xiàn)故障停運,其逆煤流方向上游的設(shè)備將全停,以防止諸如皮帶堆煤、三通堵煤等其他事故的陸續(xù)發(fā)生??刂葡到y(tǒng)判斷煤流上下游是否進行大聯(lián)鎖保護動作時,為了防止運行中擋板位置行程開關(guān)信號消失、誤動而導(dǎo)致大聯(lián)鎖功能異常,采取不參考三通擋板位置信號,完全參考運行人員開始上煤前手動標識的路線進行判斷,當然如果某個三通的逆煤流上游皮帶已被標識為①/②/③路中的任一路,系統(tǒng)會對此三通擋板進行閉鎖,防止運行人員誤操作。
系統(tǒng)有兩路皮帶,可同時建立三套完整的輸煤通道(三棵樹),有汽車卸煤溝、堆煤場兩處煤源,可實現(xiàn)三種方向的上煤流程:①汽車卸煤溝——煤倉間,②汽車卸煤溝——儲煤場,③儲煤場——煤倉間。
皮帶有6 種不同的標識狀態(tài):運行、運行未標識、停止、故障,見圖4。
圖4 皮帶標識
運行①路:運行時標識大紅色;運行②路:運行時標識橘色;運行③路:運行時標識紫色。
運行未標識:皮帶剛啟動時,系統(tǒng)自動將其狀態(tài)變?yōu)槲礃俗R或?qū)σ呀?jīng)標識成運行的①/②/③路的皮帶進行標識復(fù)位,標識為暗紅色空心,實際意義為皮帶檢修、試運或倒換皮帶時,其停止事件不影響大聯(lián)鎖動作。
停止:由皮帶狀態(tài)自動設(shè)置為綠色,不可改變。
故障:某些原因造成的皮帶電機、皮帶自身的故障狀態(tài)標識為黃色,不可改變。
例如,圖5 為某時刻皮帶的標識情況,系統(tǒng)有兩路輸送通道,一路為C1A—> C2A—> C3A—>C5B—> C6B—> C7B—> C8B,另一路為 C4(取料)—> C5A—> C6A—> C7A—> C8A,C3B 可能在檢修或試運等非出力運行狀態(tài),C2B皮帶在停止狀態(tài),C1B 皮帶在故障狀態(tài)。此刻,若C6B 皮帶出現(xiàn)故障,C5B、C3A、C2A、C1A皮帶將會出現(xiàn)聯(lián)停,其他皮帶不受影響;若C7A 皮帶出現(xiàn)故障,C6A、C5A、C4 取料皮帶將會出現(xiàn)聯(lián)停,其他皮帶不受影響;若C3B 皮帶出現(xiàn)故障或停運,其他皮帶將不會受任何影響。
圖5 某時刻皮帶的標識情況
大聯(lián)鎖投入方式為手動投入,且必須確保輸送通道已建立,而且運行皮帶已被正確標識,方可成功投入。
大聯(lián)鎖的切除:手動切除;輸煤系統(tǒng)急停后可自動切除;皮帶全部停止時可自動切除。
對應(yīng)皮帶非停止狀態(tài),且非全部煤倉煤位高時自動配煤方式投入;對應(yīng)皮帶已停止或全部煤倉煤位高時自動配煤方式自動退出。
C8A/B 原煤倉皮帶有兩組自動配煤程序:優(yōu)先配煤程序、順序配煤程序。優(yōu)先配煤程序是在有煤倉煤位低傳感器動作時立即給該煤倉加倉,循環(huán)執(zhí)行至無煤倉煤位低信號時結(jié)束,并切入順序配煤程序,按先后順序依次加倉,至一煤倉煤位高傳感器動作即已加滿,順序開始下個煤倉加倉,依次加倉循環(huán)至所有煤倉均為高煤位時結(jié)束,退出自動配煤,程控畫面顯示全部煤倉煤位高。尾倉無犁煤器,余煤配至#12 尾倉。系統(tǒng)可將暫時不用配煤的煤倉設(shè)為檢修,可自動跳過該倉。
系統(tǒng)特點是設(shè)計了大連鎖,增加了自動配煤,尤其是增加手動標識,看似增加了操作步驟,降低了系統(tǒng)的自動功能,但實際效果遠好于系統(tǒng)自動根據(jù)三通位置判斷煤流方向。此設(shè)計的優(yōu)點主要有:
(1)防止三通擋板位置信號導(dǎo)致的保護誤動、拒動。
(2)整個輸送操作畫面更加直觀,可以標識三種不同顏色的上煤路線,復(fù)雜工況一目了然。
(3)上煤過程中閉鎖相關(guān)設(shè)備操作,但可以進行其他無關(guān)設(shè)備的試運,非輸送設(shè)備的啟停不會影響大聯(lián)鎖動作。
(4)整個大聯(lián)鎖保護更可控、更可靠,事故處理后系統(tǒng)恢復(fù)更方便、迅速。
控制系統(tǒng)升級后經(jīng)過長時間試驗發(fā)現(xiàn)機組運行穩(wěn)定,實現(xiàn)了配煤摻燒,降低了生產(chǎn)成本,提高了設(shè)備安全系數(shù)與經(jīng)濟效益。