吳金富,張濤穎,王 振
(韶鋼股份煉鐵廠,廣東韶關(guān)512123)
為響應(yīng)公司降本增效節(jié)能降耗理念,根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,鐵成本占鋼材總成本約75%,而原燃料費用在鐵水成本中權(quán)重最高,約占鐵水成本的58%~65%,為此降低原燃料成本成為降低鐵水成本的主要途徑之一。韶鋼六號高爐決定優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),通過以塊帶球來降低生產(chǎn)成本,韶鋼六號爐生礦主要是澳大利亞塊礦12%及賓利塊礦3%,澳大利亞Pb塊礦一般都是低碳酸鹽性質(zhì)的高品位塊礦,與進口酸性球團礦相比,品位相差不大,對高爐冶煉的影響也不大,且價格優(yōu)惠,為以塊代球首選生礦。通過對六號高爐進行一系列攻關(guān)實踐,探索適宜比例生礦配比的操作技術(shù)并不斷優(yōu)化高爐操作,使入爐生礦比例由15%逐步增加至30%以上。
生礦軟化溫度較熟料低,一般生礦軟化溫度在850~1 050℃,較熟料軟化溫度低約150℃。由于生礦軟化區(qū)間寬,軟化溫度低的特點,造成使用高生礦比爐料結(jié)構(gòu)后入爐后內(nèi)部軟熔帶上移,且粘結(jié)爐墻,同時煤氣利用下降約1%~2%,焦比上升8~10 kg/t,爐內(nèi)操作難度增大,若調(diào)劑不當,極易誘發(fā)爐況失常。
生礦含有大量結(jié)晶水及碳酸鹽,天然具有熱爆裂性且低溫還原粉化率高。同時,由于生礦是天然富礦,若長時間露天堆放,雨季時其表面會依附小顆粒礦粉,漏料、堵料和篩分困難。若泥巴粉末入爐,將影響高爐穩(wěn)定性,造成爐內(nèi)透氣性差,壓差高,料慢難行。
由于生礦是未進行加工處理,具有較高的有害元素含量,特別是堿金屬雜質(zhì)含量高時,硫和磷的含量相對高些,若高爐日常操作不規(guī)范,極易造成堿金屬循環(huán)富集,從而導(dǎo)致高爐爐墻結(jié)厚,嚴重時將導(dǎo)致高爐結(jié)瘤。從韶鋼6號爐使用情況來看,較長時間使用賓利塊礦會對高爐產(chǎn)生不利影響,出現(xiàn)爐墻渣皮不穩(wěn),滑料現(xiàn)象,但因其帶入高爐的總量并不多,因此對高爐負面影響不大。
通過技術(shù)改造,改變原有給料模式,增加振頻,通過控制閘板開度控制料流給料速度,增強篩分效果。同時改造原有篩網(wǎng),更換為硅膠篩,減輕了上料工的清篩工作量,同時保證了篩分效果。加大對槽下振篩的管理,以入爐料≤5 mm粒級比例不超過5%為原則,加強人工清理振篩頻次,以減小入爐粉末量,從而保證了雨季天氣時入爐塊礦的質(zhì)量和正常配比。
高爐調(diào)劑主要追求上穩(wěn)下活,隨著高生礦比爐料結(jié)構(gòu)入爐后,高爐上部透氣性呈現(xiàn)逐步下行趨勢,針對塊礦含粉率高,軟化溫度低的特點,適度將料線由1 400 mm調(diào)整為1 350 mm。韶鋼六號高爐主要增大布料角差,采取平坦式布料,穩(wěn)定礦焦平臺并兼顧好中間環(huán)帶煤氣量,以達到穩(wěn)定邊緣氣流,提高高爐抗干擾能力的目的。高生礦比爐料結(jié)構(gòu)前后布料制度見表1、表2。
選擇合理的送風(fēng)制度對于煤氣流的初始分布、爐缸的工作狀態(tài)非常重要。由于韶鋼六號高爐爐缸側(cè)壁溫度高,對生產(chǎn)產(chǎn)生一定的制約,六號爐根據(jù)實際高爐生產(chǎn)狀況,通過調(diào)劑下部,合理控制各風(fēng)口的回旋區(qū)長度,使爐缸的初始氣流分布均勻,形成合理的煤氣流分布,同時保證風(fēng)速和鼓風(fēng)動能,從而活躍爐缸,使爐缸具有良好的透液性,為使用高比例生礦創(chuàng)造了條件。風(fēng)口尺寸見表3。
表1 使用15%生礦布料制度
表2 使用30%生礦布料制度
表3 風(fēng)口尺寸表
在爐溫控制方面,韶鋼六號爐硅素標準為:0.25%~0.55%,物理熱為:1 455~1 485℃控制。爐溫控制如圖1所示。操作上,頂壓設(shè)定值為:165 kPa,壓差控制標準為<150 kPa。
嚴格控制好爐渣堿度,確保爐渣具有良好流動性。由于高鋁礦是韶鋼爐料主要特征,要確保渣的流動性好,就要有合適的MgO以改善渣的流動性。一般會適度配加錳礦或中云石以改善爐渣流動性,通過渣性能試驗,得出六號爐爐渣堿度控制在1.2~1.25時爐渣黏度相對合適且穩(wěn)定性好,易形成穩(wěn)定的渣皮,為高生礦比爐料結(jié)構(gòu)提供了穩(wěn)定的基礎(chǔ)。
韶鋼六號爐的實踐表明,在高爐內(nèi)塊礦與高堿度燒結(jié)礦之間存在高溫交互反應(yīng),其結(jié)果能夠明顯改善塊礦自身的軟熔特性,從而可以提高綜合爐料的熔滴性能,增加塊礦的配比不會造成爐渣中Al2O3含量的明顯增加。爐渣成分見表4。
爐前出渣出鐵質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到爐況。長期出鐵質(zhì)量差,會造成爐內(nèi)氣流不順,無法提高塊礦比。韶鋼六號爐對每爐次鐵的鐵口深度、出鐵時間、出鐵間隔等都嚴格按照標準控制,鐵口深度2 700~2 900 mm,出鐵時間100~120 min,出鐵間隔45 min,從根本上提高了出鐵質(zhì)量。
圖1 六號爐爐溫控制圖
表4 爐渣成分
提高塊礦比,實施經(jīng)濟爐料結(jié)構(gòu),降低礦線的質(zhì)量,必須保證焦炭的質(zhì)量,尤其是穩(wěn)定焦炭的強度,其強度好壞直接影響爐內(nèi)透氣性和塊礦比的提高。韶鋼六號爐焦炭M40:85%,M10:5.5%,CSR在66以上,CRI在22.5左右,所使用焦炭質(zhì)量為高生礦比爐料結(jié)構(gòu)奠定了基礎(chǔ)。
用高富氧率彌補原料質(zhì)量的缺陷。高爐生產(chǎn)實踐表明,高生礦比情況下必然造成煤氣利用率降低,焦比升高爐況波動加劇。但是通過提高高爐富氧率可以有效彌補原燃料變差所帶來的負面影響,降低爐況波動,保障了高爐穩(wěn)定與順行。目前韶鋼六號爐富氧率2.2%左右,受富氧設(shè)備及爐缸側(cè)壁溫度高制約,富氧率并未有效釋放,還有很大空間。
韶鋼六號高爐通過以塊代球,入爐生礦比由20%升高至30%,球礦由10%減少至0%,以低價的塊礦代替了價格高的球團礦,形成了經(jīng)濟型的爐料結(jié)構(gòu),取得了明顯的經(jīng)濟效益。高爐爐料結(jié)構(gòu)見表5。
通過一系列技術(shù)改造、操作制度的完善及管理制度的改進,入爐生礦比增加到30.5%,最高日生礦比達32.5%。高爐各參數(shù)穩(wěn)定順行良好,鐵成本明顯下行。1月份,由于六號爐側(cè)壁溫度升高,護爐需要降低冶強,各生產(chǎn)指標明顯較高。具體高爐各項指標對比如表6所示。
高生礦比爐料結(jié)構(gòu)下,日常操作中高爐操作者必須根據(jù)攻、守、退原則積極采取相應(yīng)措施,保證爐況順行。根據(jù)爐況條件逐步增加生礦比例,只有在爐內(nèi)各項制度綜合調(diào)劑配合下,高爐才能保證順行高產(chǎn),同時為國內(nèi)同類高爐高生礦比爐料結(jié)構(gòu)探索提供了參考。
表5 高爐爐料結(jié)構(gòu) /%
表6 高爐各項指標
生產(chǎn)實踐表明,為降本增效,優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),根據(jù)生礦的冶金性能特點,優(yōu)化選礦實現(xiàn)以塊代球是一種有效的手段,同時為經(jīng)濟型爐料結(jié)構(gòu)指明方向具有指導(dǎo)作用。
高生礦比爐料結(jié)構(gòu)下,高爐管理者需對各項操作制度實行細化管理,原燃料跟蹤、設(shè)備點檢等必須有效落實,從而保證高爐生產(chǎn)順行,通過精細化管理消除高生礦比爐料結(jié)構(gòu)的一系列弊端。