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        紅土鎳礦回轉(zhuǎn)窯煙氣石灰石膏法脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)概況

        2019-07-11 09:03:56賴(lài)志強(qiáng)李朝陽(yáng)許文斐
        中國(guó)金屬通報(bào) 2019年5期
        關(guān)鍵詞:脫硫劑回轉(zhuǎn)窯石灰

        徐 丹,賴(lài)志強(qiáng),艾 華,李朝陽(yáng),孫 威,許文斐

        (中國(guó)重型機(jī)械研究院股份公司,陜西 西安 710032)

        1 概述

        目前在國(guó)內(nèi)用紅土型鎳礦生產(chǎn)鎳鐵,減少采用電解鎳,既經(jīng)濟(jì)又節(jié)能。鎳鐵生產(chǎn)采用最多的是回轉(zhuǎn)窯一礦熱爐一轉(zhuǎn)爐(RKEF)熔煉工藝[1,2]。回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生大量含硫廢氣,福建某鋼鐵公司φ4.4m×80m回轉(zhuǎn)窯,煙氣量:50×104m3/h,溫度120℃,SO2含量:1000 mg/m3。該企業(yè)為減少環(huán)境污染,經(jīng)考察論證,最終決定采用石灰石膏法脫硫工藝處理回轉(zhuǎn)窯排放煙氣中的二氧化硫氣體。本工程于2015年7月開(kāi)始施工,2016年1月主體工程完成,2016年2月投入試運(yùn)行,經(jīng)過(guò)三年多的生產(chǎn)實(shí)踐,該系統(tǒng)各項(xiàng)工藝指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)值。

        2 石灰石膏法脫硫工藝

        2.1 工藝原理

        石灰石膏法脫硫工藝過(guò)程中的核心工藝單元裝置為脫硫塔,在脫硫塔的噴淋區(qū),含石灰的吸收液自上而下噴灑,而含有二氧化硫的煙氣則逆流而上,氣液接觸過(guò)程中,發(fā)生如下反應(yīng):

        在脫硫塔的漿池區(qū),通過(guò)鼓入空氣,使亞硫酸氫鈣在脫硫塔氧化生成石膏,反應(yīng)如下:

        濕法脫硫工藝技術(shù)比較成熟,適應(yīng)性強(qiáng),運(yùn)行費(fèi)用較低和副產(chǎn)品易回收等優(yōu)點(diǎn)[3]。目前,石灰-石膏法是世界上應(yīng)用較多的一種脫硫工藝,脫硫率可在90%以上[4]。

        2.2 設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

        2.2.1 進(jìn)口煙氣條件

        回轉(zhuǎn)窯煙氣經(jīng)電除塵器除塵后進(jìn)入脫硫系統(tǒng),煙氣參數(shù)如下表所列。

        表1 石灰石膏脫硫系統(tǒng)進(jìn)口煙氣條件

        2.2.2 設(shè)計(jì)指標(biāo)

        經(jīng)脫硫后要求達(dá)到的SO2排放濃度設(shè)計(jì)指標(biāo)指標(biāo)為?(SO2)≤50 mg/m3。

        2.3 工藝流程及主要設(shè)備選型

        2.3.1 工藝流程簡(jiǎn)述

        回轉(zhuǎn)窯煙氣石灰石膏法脫硫系統(tǒng)主要由制漿單元、脫硫單元和渣排放單元3部分組成。工藝流程見(jiàn)圖1。

        圖1 脫硫系統(tǒng)工藝流程圖

        回轉(zhuǎn)窯煙氣經(jīng)除塵后通過(guò)脫硫引風(fēng)機(jī)進(jìn)入石灰石膏脫硫系統(tǒng)。煙氣經(jīng)風(fēng)機(jī)進(jìn)入脫硫塔前,首先經(jīng)過(guò)急冷噴淋,使煙氣溫度降到合適的反應(yīng)溫度,再進(jìn)入塔內(nèi)經(jīng)三層噴淋脫硫,采用鈣基堿液作為脫硫劑,使其與煙氣中的硫氧化物充分接觸反應(yīng),達(dá)到脫硫的目的,脫硫后的煙氣再經(jīng)過(guò)除霧器除去煙氣中的大部分機(jī)械水,最后通過(guò)塔頂煙囪排入大氣。

        噴淋、洗滌煙氣后的脫硫液落入塔釜中,塔釜內(nèi)設(shè)置攪拌器和氧化風(fēng)供給系統(tǒng),以使反應(yīng)后的脫硫產(chǎn)物充分氧化,達(dá)到固硫的目的。同時(shí)由循環(huán)泵從塔釜抽取溶液再次噴入塔內(nèi)進(jìn)行循環(huán)噴淋脫硫,增加脫硫液的利用率。當(dāng)循環(huán)到一定程度后,部分達(dá)到一定濃度的脫硫液由排漿泵排入渣處理單元進(jìn)行處理。脫硫塔排漿泵將脫硫廢液排入水力旋流分離器,使干濕分離,上清液返回脫硫塔,含固液體流入真空皮帶機(jī),石膏經(jīng)脫水后,排入石膏庫(kù),廢水外排。外購(gòu)脫硫劑采用石灰粉,由人工置入石灰漿液池,加入定量水配置成一定濃度的脫硫劑漿液,用石灰漿液泵泵入脫硫塔釜中,再經(jīng)循環(huán)泵打入塔內(nèi)噴淋系統(tǒng),噴淋脫硫。

        整個(gè)脫硫系統(tǒng)全部實(shí)現(xiàn)電氣自動(dòng)化控制,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的控制通過(guò)PLC系統(tǒng)完成,再通過(guò)上位監(jiān)控機(jī)實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)控和工藝過(guò)程操作。

        表3 石灰石膏脫硫系統(tǒng)主要設(shè)備選型

        2.3.2 主要設(shè)計(jì)參數(shù)及設(shè)備選型

        脫硫系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表2。

        表2 脫硫系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)

        脫硫系統(tǒng)主要設(shè)備選型見(jiàn)表3。

        2.3.3 主要工藝設(shè)計(jì)特點(diǎn)

        (1)吸收塔:吸收塔選型主要是根據(jù)煙氣風(fēng)速計(jì)算的,煙氣風(fēng)速選值具有一定的范圍,流速過(guò)快導(dǎo)致煙氣中的SO2還未來(lái)得及與漿液充分反應(yīng)即排出,無(wú)法達(dá)到脫硫的目的,流速過(guò)慢,根據(jù)氣液反應(yīng)的雙膜理論和實(shí)際工程經(jīng)驗(yàn),煙氣無(wú)法沖破液膜,SO2無(wú)法融入液體并發(fā)生脫除反應(yīng),也無(wú)法達(dá)到脫硫的目的,因此本項(xiàng)目方案煙氣風(fēng)速選擇3.7m/s。脫硫塔主要材質(zhì)為:碳鋼+玻璃鱗片防腐,其優(yōu)點(diǎn)是耐酸堿腐蝕性能高,使用壽命長(zhǎng),價(jià)格較低。

        (2)脫硫劑制備單元:脫硫劑優(yōu)先采用生石灰,要求含鈣量>80%,粒徑200目。如選用石灰石,要求含鈣量>95%,粒徑325目,同時(shí)需要加大液氣比,即循環(huán)漿液泵的選型需要加大。設(shè)置兩種料倉(cāng)加料方式:來(lái)料通過(guò)氣力輸送直接送入石灰倉(cāng),灰倉(cāng)儲(chǔ)量按2天設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)將石灰倉(cāng)建于石灰漿液池上方,使用時(shí),石灰通過(guò)灰倉(cāng)的插板閥和卸料閥直接送入石灰漿液池,配比濃度控制由密度計(jì)完成。

        (3)渣處理單元:主要為脫硫渣處理,包括中間池、過(guò)濾設(shè)備。脫硫塔排出泵將脫硫廢液排入水力旋流分離器,使干濕分離,上清液一部分返回吸收塔塔釜,一部分進(jìn)入中間池,含固液體流入皮帶機(jī),經(jīng)壓濾后,石膏排入石膏庫(kù),過(guò)濾液流入中間池。中間池用于收集真空皮帶機(jī)分離出的脫硫液,設(shè)置回流泵,將中間池的漿液用于石灰漿液池補(bǔ)水。同時(shí)設(shè)置皮帶機(jī)沖洗泵,用于皮帶機(jī)的沖洗。

        (4)其他設(shè)備:塔釜設(shè)置攪拌器、氧化風(fēng)管、循環(huán)泵接口、排漿泵接口、溢流口、回流口、加石灰漿液口等,以及相應(yīng)儀表接口。為防止事故狀態(tài)下高溫?zé)煔鈱?duì)塔內(nèi)防腐層的損害,塔入口段設(shè)置急冷噴淋層。塔內(nèi)煙氣進(jìn)口向上設(shè)置四層脫硫液噴淋層,塔體出口處設(shè)置兩層除霧器及三層沖洗裝置。管路采用防腐處理。

        3 實(shí)際運(yùn)行指標(biāo)

        回轉(zhuǎn)窯煙氣石灰石膏脫硫系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行的主要技術(shù)指標(biāo)及其設(shè)計(jì)值見(jiàn)表4。由表4可見(jiàn),在脫硫系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行過(guò)程中,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)都能達(dá)到設(shè)計(jì)值。

        表4 回轉(zhuǎn)窯煙氣石灰石膏脫硫系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行指標(biāo)

        4 結(jié)語(yǔ)

        本回轉(zhuǎn)窯煙氣石灰石膏脫硫系統(tǒng)經(jīng)過(guò)三年多的運(yùn)行,脫硫效率一直穩(wěn)定在設(shè)計(jì)值以上,可以看出,該脫硫工藝技術(shù)先進(jìn)、成熟、設(shè)備可靠,適應(yīng)于紅土鎳礦回轉(zhuǎn)窯冶煉行業(yè)。

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