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        貴州省開陽礦業(yè)整裝項目超深孔鉆進實踐

        2019-07-11 09:03:42夏建湘
        中國金屬通報 2019年5期
        關(guān)鍵詞:施工

        夏建湘

        (湖南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局四〇八隊,湖南 郴州 423000)

        開陽磷礦擬投入鉆探進尺5.8萬米,設(shè)計孔深在900—2000米之間。整裝勘查區(qū)位于貴州省中部,行政區(qū)劃隸屬于貴州省開陽縣、息烽縣和甕安縣。ZK309孔,孔深1830.18米,位于貴州省開陽縣馮三鎮(zhèn)四坪村瓦廠林組,屬高原中山侵蝕、溶蝕地形地貌,地形切割中等,最高海拔約1713米,最低海拔約1073m,區(qū)內(nèi)植被覆蓋率較高。屬長江流域烏江水系清水河上游,水系較發(fā)育。年平均氣溫12.8℃。年平均降雨量1419.51mm。

        1 鉆進施工過程中存在的主要困難

        鉆探工期緊,工作量大,大體要求在1年時間內(nèi)完成5萬米鉆探工作量。這就要求盡可能的提高鉆進效率,避免報廢工作量。

        地層復(fù)雜,節(jié)理、裂隙及溶蝕孔洞發(fā)育、構(gòu)造斷裂帶發(fā)育、巖石破碎、存在鉆進全過程中沖洗液漏失問題。

        巖性組合復(fù)雜,風(fēng)化帶、蝕變帶、構(gòu)造破碎帶、巖石軟硬不勻,結(jié)構(gòu)松散,局部存在斷層泥,水敏性地層縮徑、垮塌,施工中存在鉆進困難,孔壁不穩(wěn),易發(fā)生掉塊、坍塌、縮徑、漏失等嚴重影響鉆進安全的孔內(nèi)事故,以往施工中發(fā)生多起因坍塌而報廢鉆孔的事故。

        下部灰質(zhì)粘土巖、砂屑磷塊巖、粘土巖、白云巖斷裂帶易發(fā)生堵芯、憋泵、回次進尺少、鉆進效率低、取芯困難等問題。

        2 ZK309深孔鉆探施工情況及鉆進處理

        2.1 開孔前準備

        平整場地時為保證鉆機坐穩(wěn)坐牢,對塔腳地基進行了加固,避免底盤不穩(wěn)導(dǎo)致孔斜和鉆塔傾覆事故,并對施工場地進行了水泥硬化。泥漿池尺寸為3m×2m×1.5m,挖筑時嚴格按尺寸數(shù)字施工,并保持方正,便于在以后施工過程中計算和觀察泥漿的消耗量。兩個沉淀池為2m×2m×1.5m.循環(huán)槽長度15m,槽高30mm,寬32mm稍大于平頭鏟寬度,便于用平頭鏟清除巖屑。整個循環(huán)系統(tǒng)均搭好雨棚,方便泥漿材料的存放、保管和杜絕雨水流進循環(huán)系統(tǒng)。鉆機安裝周正、穩(wěn)固,確保天車、立軸、孔口中心三點成一條直線,場內(nèi)設(shè)備分布合理、適用,安全設(shè)施齊全,于2013年10月8日開孔。

        2.2 上部地層(151m以淺)的鉆進過程

        開孔鉆遇覆蓋層主要為松散沉積地層,結(jié)構(gòu)松散,膠結(jié)性較差。采用優(yōu)質(zhì)低固相泥漿護壁鉆進,泥漿配比為:水1m3+低粘增效粉5%+高粘度羚甲基纖維素0.5%+廣譜護壁劑0.5%+聚丙烯酸鉀0.3%。該泥漿性能:粘度26s,密度1.05g/ cm3,失水量9ml/30min,使用效果好,鉆進順利,未出現(xiàn)漏水、孔壁不穩(wěn)的情況,鉆至16m開始見白云巖基巖,再繼續(xù)鉆進至30m位置遇完整巖心,下入第一層Ф127mm套管30m.

        然后換用Ф110mm普通金剛石鉆具繼續(xù)鉆進,鉆進過程中遇白云巖、灰?guī)r漏失,并伴有掉塊現(xiàn)象,考慮到Ф110mm金剛石單管鉆具鉆進效率不高,工人勞動強度大,取芯困難,單管鉆具強度有限等因素,鉆至51m巖心完整時,下入第二層Ф108mm活動技術(shù)套管,考慮到技術(shù)套管有加深的可能,為確?;顒犹坠茼樌鸢?,在下入活動技術(shù)套管時采用了“披衣穿襪”式的處理措施,用廢機油和黃油等材料混合的自制潤滑劑涂滿套管表面,以便于起拔和加強密封效果,將套管最下端0.5m范圍內(nèi)纏繞一層干海帶,外部用麻布纏緊,用來防止巖粉進入活動套管間隙內(nèi),套管底部也一同包起,防止下入套管過程中干海帶和麻布向上滑動,影響底部密封效果,麻布外層也涂上自制潤滑劑。經(jīng)過“披衣穿襪”式的處理措施處理后,順利的下入了Ф108mm活動技術(shù)套管51m。

        然后換Ф95mm繩索取芯鉆進工藝繼續(xù)鉆進,鉆進過程中遇白云巖、砂巖、灰?guī)r破碎、漏水,隨鉆堵漏無效,至150m深位置時鉆孔全漏失,穿過該破碎、漏水層至151m位置時,起拔活動套管,起拔過程十分順利,證明采用的“披衣穿襪”式處理措施有效,接著換用Ф110mm鉆具帶導(dǎo)向擴孔至151m后,重新下入第二層Ф108mm技術(shù)套管共計151m。

        2.3 Ф95mm孔徑繩索取芯鉆進工藝及處理措施

        (1)護壁堵漏技術(shù)措施

        該孔由于存在構(gòu)造斷裂帶發(fā)育,巖層存在裂隙發(fā)育,巖石破碎等復(fù)雜情況,鉆孔漏水一直是施工過程中重大問題之一,在鉆進140—150m孔深段過程中,由于巖心破碎,漏水嚴重等問題采用水泥封堵過一次,耗時6天,剛開始孔口返水還正常,然后又逐步失返,隨著鉆桿回轉(zhuǎn)敲打孔壁,掉塊、卡鉆現(xiàn)象仍有發(fā)生,證明這次水泥封堵周期長,效果不理想,造出的水泥孔壁不牢固,不得不在151m位置拔出Ф108mm活動套管,再擴孔至151m后,重新下Ф108mm套管151m。

        根據(jù)該孔的地質(zhì)條件和地層特點,經(jīng)過現(xiàn)場分析漏失現(xiàn)象,總結(jié)施工經(jīng)驗,分析認為漏失通道為微裂隙或者裂隙,且裂隙直徑不會太大,漏失類型屬于滲透性漏失,針對漏失情況研究出一套適合該孔復(fù)雜地層鉆進的護壁堵漏技術(shù),有效地解決了該孔的護壁堵漏問題。

        第一種:觀察孔口返漿減少量在1/3內(nèi),發(fā)生輕微漏失,可在上面泥漿配制方案基礎(chǔ)配方另外再加入隨鉆堵漏劑,具體加量視漏失程度而定(5—15kg/m3).

        繩索取芯液動潛孔錘鉆進與傳統(tǒng)鉆進技術(shù)施工效果指標對比表:

        第二種:明顯觀察到孔口返漿迅速減少,減少量在1/2左右,屬中等漏失,需添加惰性堵漏材料,具體配方:水1m3+低粘增效粉4%+高粘度羚甲基纖維素0.8%+廣譜護壁劑0.3%+聚丙烯酸鉀0.2%+高效潤滑劑(GLUB)0.5%+鋸末、棉絮、纖維類惰性材料2—3%。

        第三種:全漏失,該孔共出現(xiàn)全漏失5次,Ф95mm孔徑段3次,Ф75mm孔徑段2次,采用“高粘堵漏劑壓差法”專程堵漏方案均取得明顯的堵漏效果。

        (2)鉆進過程

        順利下入Ф108mm技術(shù)套管后,下部巖層仍存在斷裂破碎帶較多,巖石破碎、裂隙發(fā)育、水敏性地層縮徑、擴徑、坍塌等嚴重影響孔內(nèi)安全的施工隱患,為了保證鉆進效率,巖心采取率和鉆孔垂直度,采用Ф95mm繩索取芯鉆進工藝,選用高胎體長壽命的薄壁孕鑲金剛石繩索取芯鉆頭(46/60的HRC30—35的鉆頭)鉆進,采用上面所述的泥漿配比方案和護壁堵漏技術(shù),鉆進中雖然還存在漏失和輕微掉塊現(xiàn)象,但總體上保持進尺穩(wěn)定,孔壁穩(wěn)定,孔底干凈。鉆進至540m巖心完整,下入第三層Ф89mm活動技術(shù)套管540m,所下入的套管采用上面所述的“披衣穿襪”法進行處理后,下入過程安全順利。

        再換用Ф75mm繩索取芯鉆進工藝繼續(xù)鉆進。鉆進至孔深700m后,開始出現(xiàn)巖粉增多,堵芯憋泵,回次進尺減少,回轉(zhuǎn)阻力增大,鉆進效率降低等諸多問題,現(xiàn)場分析認為在砂巖夾粘土巖,鈣質(zhì)粘土巖夾粘土質(zhì)砂巖斷裂帶出現(xiàn)坍塌,針對該問題調(diào)整泥漿配比方案,具體配比:水1m3+低粘增效粉3%+高粘度羚甲基纖維素0.5%+廣譜護壁劑1.5%+聚丙烯酸鉀0.5%+高效潤滑劑1%。泥漿性能:密度1.03g/ cm3,粘度28s,失水量5ml/30min。調(diào)整后的泥漿有效地抑制濾水量,快速穩(wěn)定造壁,增加破碎地層碎塊的膠結(jié)能力,對掉塊、坍塌現(xiàn)象起到了較好的抑制效果,同時降低摩阻力,提高轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)速可用650r/min,鉆壓控制在15KN左右,泵量50—70L/min,在該段鉆進過程中孔外出現(xiàn)一次BW—250型泥漿泵軸承損壞的機械故障和孔內(nèi)連續(xù)發(fā)生三次斷鉆桿事故,下入公錐都較順利撈出段落鉆桿,分析認為該處出現(xiàn)垮孔產(chǎn)生“大肚子”,鉆穿該層至750m,孔深位置出現(xiàn)完整巖心后,重新起拔Ф89mm活動套管,由于下套管時處理措施有效,540m套管全部順利拔出。

        再換用Ф95mm繩索取芯鉆具擴孔至750m孔深位置后,重新下入第三層Ф89mm活動技術(shù)套管750m,隔離該破碎坍塌帶。

        2.4 下部地層(750m以深至終孔)的鉆進

        在上段鉆孔施工中,鉆進比較困難,鉆屑多且鉆渣顆粒粗大,而金剛石繩索取芯鉆進鉆孔與鉆具的環(huán)狀間隙小,泥漿粘度增大后泵壓迅速升高,泵壓高造成孔內(nèi)激動壓差大,對孔壁穩(wěn)定破壞嚴重,為此,在重新下入Ф89mm套管后,采用將Ф75mm繩索取芯鉆頭加大到Ф77mm,由于環(huán)狀間隙的增大,改善了環(huán)空流態(tài),降低了泵壓,有利于復(fù)雜地層鉆進保持孔壁穩(wěn)定,提高鉆進效率。同時BW—250型泥漿泵已不能滿足要求,更換使用BW—320型泥漿泵。

        以往我隊曾經(jīng)多次使用過液動潛孔錘鉆進技術(shù),但因?qū)δ酀{體系的配制和管理使用未能滿足液動潛孔錘使用要求,當時液動潛孔錘質(zhì)量本身也有不足等原因,在深孔鉆進中未能發(fā)揮出明顯的技術(shù)優(yōu)勢。通過對低粘增效粉配制泥漿體系的成功有效運用,對泥漿性能的控制日益成熟,最后決定采用中國地質(zhì)科學(xué)院勘探技術(shù)研究所研制的SYZX75型繩索取芯液動潛孔錘鉆具鉆進下部地層。

        液動潛孔錘鉆進在碎巖過程中,既有回轉(zhuǎn)方向的回轉(zhuǎn)力,又有軸向方向的沖擊力,而這種向下作用的沖擊力,強化了鉆進規(guī)程,加大了鉆頭破巖速度,有效清除破碎地層巖心的自行卡堵,延長了回次進尺,攻克堅硬致密地層的打滑和防止鉆孔彎曲,提高了巖(礦)的采取率,具有鉆孔質(zhì)量好,鉆進效率高的巨大優(yōu)勢。

        SYZX75型繩索取芯液動錘是由雙噴嘴復(fù)合液動錘與繩索取芯鉆具結(jié)合而成的。液動錘采用了容積式?jīng)_擊工作原理,大幅度地減少了沖程阻力,沖錘行程15—25mm,自由行程5—8mm,工作泵壓0.5—2mpa,沖擊頻率25—40Hz,沖擊力10—50J。沖洗液最好使用無固相沖洗液,但因該孔地層復(fù)雜,裂隙較多,巖心破碎與軟硬互層時常交替出現(xiàn),為保證鉆進順利,仍采用優(yōu)質(zhì)低固相泥漿。同時,采用液動潛孔錘鉆進時,泥漿潤滑性能也非常關(guān)鍵,對失水量和含砂量的要求更高,泥漿配方:水1m3+低粘增效粉3%+高粘度羚甲基纖維素0.3%+廣譜護壁劑1%+聚丙烯酸鉀0.3%+高效潤滑劑0.5%。泥漿性能:密度1.02g/ cm3,粘度25s,失水量6ml/30min。

        繩索取芯液動錘鉆進使用的鉆壓和轉(zhuǎn)速略低于普通繩索取芯金剛石鉆進,初壓8—10KN,正常鉆壓控制在10—13KN,轉(zhuǎn)速316—970r/min,由于繩索取芯液動錘鉆進時液動錘是靠泥漿泵產(chǎn)生的高壓流驅(qū)動,工作范圍內(nèi)可根據(jù)地層的可鉆性調(diào)節(jié)相應(yīng)的泵量,在所鉆地層條件允許的情況下,采用較大的泵量,一般為50—90L/min,正常泵壓在3—4mpa范圍內(nèi)。

        使用繩索取芯液動錘鉆進以后,加大了對泥漿性能維護力度,更換了更細一級的振動篩篩網(wǎng),增加了清除巖屑的頻率,,每班至少測定一次泥漿性能,根據(jù)泥漿使用情況及時調(diào)整維護,由于措施得力,液動錘僅小型維修過三次,實現(xiàn)了深部復(fù)雜破碎地層鉆探生產(chǎn)效率明顯提高的效果,于2013年12月26日順利終孔,終孔孔深1830.18米。

        3 總結(jié)

        ZK309深孔地層復(fù)雜,構(gòu)造斷裂帶發(fā)育、巖層破碎、漏失嚴重,通過使用低粘增效粉配制的低固相泥漿體系的綜合治理實踐,順利解決該孔深部復(fù)雜破碎地層的鉆進難題。該孔采用的護壁堵漏技術(shù)措施工藝簡單,實用有效,有力保障了鉆孔的順利施工。繩索取芯液動潛孔錘鉆進應(yīng)用成功,臺月效率788.32m,巖心采取率95.16%,實現(xiàn)了鉆進效率高,鉆孔質(zhì)量好,巖心采取率高,鉆頭時效高、壽命長,鉆孔垂直度高等技術(shù)優(yōu)勢,為今后的深孔復(fù)雜地層施工提供了快捷、安全的鉆進處理技術(shù),為今后推廣使用奠定了堅實的技術(shù)支撐。

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