王衛(wèi)鳳
摘 要:結合氣體分餾裝置的實際特點,通過創(chuàng)新一體化價值技改模式, 提出丙烯塔上移抽出口、使用微分浮閥塔盤等多種技術創(chuàng)新方案,對氣體分餾裝置的工藝技術措施進行壓力、溫度等操作精準參數(shù)優(yōu)化,確保主產品丙烯的產量和純度,降低各塔熱負荷總和,既能滿足煉化生產的技術指標,又能實現(xiàn)石油煉化企業(yè)生產經(jīng)營效益的大力提升。
關鍵詞:氣分;裝置優(yōu)化;技術改進;增產保質;參數(shù)精準
近年來,隨著聚丙烯工業(yè)的發(fā)展和液化氣的廣泛應用,市場對高純度丙烯、丙烷的需求日趨增升。進行氣體分餾過程工藝技術創(chuàng)新優(yōu)化研究,實現(xiàn)合理回收高純度丙烯帶來的可觀的生產經(jīng)營效益目標。
1流程概述
氣體分餾裝置的流程及分餾工藝原料氣組成分別見圖1。
由圖1可知,液化氣由蒸氣預熱到87°C,由泵打入脫丙烷塔T101,操作壓力一般在2.0MPa,溫度48°C,塔頂產物為乙烯、乙烷、丙烷和丙烯的混合物,塔底產物C4、C5組分進入C4精餾塔T104。塔頂餾出物進入脫乙烷塔T102,在壓力為3.0MPa、溫度59°C下進行操作,塔頂主產物為乙烷,塔底產物主要為丙烷和丙烯。T102的塔底產物進入丙烯塔T103,操作壓力1.5MPa,溫度30°C。Tl03的塔頂產物為精丙烯,純度為99.6%,塔底主產物為丙烷。脫丙烷塔T101的塔底產物泵入脫戊烷塔T105,操作壓力0.7MPa,操作溫度為56℃,T105塔底主產品為戊烷,組成塔頂產物是丁烯餾分。
根據(jù)以上分析,提出以下優(yōu)化方案:
首先,降低脫丙烷塔壓力。降低壓力,可以使輕重組分的相對揮發(fā)度增大,使之更容易分離。這樣,在滿足分離要求的前提下,可以減少回流比,也就減少塔頂冷凝器、塔底再沸器的熱負荷,減少其公用工程用量。根據(jù)優(yōu)化計算,該塔壓力由2.0MPa降低到1.5MPa,回流比由原設計值3.33調優(yōu)為2.3。
其次,降低丙烯塔壓力。同理,降低丙烯塔壓力,塔的壓力由原來的1.5MPa調整為1.2MPa,回流比由原來的22調整為19。
2 氣分裝置當前運行情況及存在問題
2.1脫丙烷塔進料中含有烯烴和二烯烴,在重沸器內易發(fā)生聚合反應,產生的聚合物附著在管壁上,使重沸器導熱系數(shù)降低,熱阻增加。塔底重沸器結垢嚴重時導致塔底溫度升不上去,影響裝置處理量。出現(xiàn)這種狀況時,需要被迫停工清掃重沸器,工期一般需要5d,要停工清掃3~4次,這影響了整個氣分裝置的大負荷長周期運行。
2.2脫乙烷塔塔底重沸器使用1.0MPa蒸汽作為熱源,用量是7t/h,l.0MPa蒸汽價格約80元/1,增加了裝置運行成本。
2.3丙烯塔塔頂?shù)睦浜鬁囟雀?,導致丙烯塔操作壓力高,影響到丙烯塔系統(tǒng)的正常運行和丙烯、丙烷的產品質量。由于粗丙烯的需求量增加,現(xiàn)有的側線抽出量增大,影響了丙烯塔的氣液相負荷和物料平衡,導致粗丙烯純度不合格。
3 各塔操作參數(shù)技術創(chuàng)新
3.1 脫丙烷塔新增加重沸器
在脫丙烷塔塔底采用阻垢劑,可減緩重沸器內的結垢速度,但不能消除結垢現(xiàn)象,于是增加了一臺脫丙烷塔底重沸器。當在用的重沸器出現(xiàn)結垢時,可切換到備用的重沸器上。同時,將結垢的重沸器切除后進行清掃,作為備用重沸器使用。從實際運行來看,改造前后脫丙烷塔操作條件基本不變,新增加的重沸器可以滿足正常的生產要求。
3.2脫乙烷塔改用低溫位熱水加熱
脫乙烷塔的改造主要是塔底重沸器停用1.0MPa蒸汽,改由重油催化裝置87℃低溫位熱水加熱,原熱水經(jīng)水廠冷卻后返回裝置,脫乙烷塔底重沸器滿足生產要求。改造前使用1.0MPa蒸汽加熱,由于蒸汽溫位較高,易使重沸器內烯烴和二烯烴聚合,導致重沸器結垢,改由重油催化裝置的低溫位熱水加熱,減少了水廠的冷卻負荷。由于熱水溫位較低,易控制,有利于脫乙烷塔的平穩(wěn)操作。改造前l(fā).0MPa蒸汽的用量是7t/h,蒸汽價格約80元/t,裝置開工運行時間按8000h/a計算,則每年可節(jié)約加工費用448萬元。
3.3丙烯塔上移抽出口
根據(jù)粗丙烯的需求量,在丙烯塔(B)增設一個第144層的粗丙烯抽出口,增加了粗丙烯的產量。
從表1中可以看出,抽出口由原來的136層和132層移至合適的144層,調整了塔內的氣、液相負荷,改善了產品組成和分布,不僅提高了粗丙烯的抽出量和純度,滿足了生產需求,還提高了丙烷的純度。
4熱泵流程在丙烯塔系統(tǒng)中的運用
熱泵流程適宜于塔頂和塔底溫差值較小的分餾系統(tǒng),因熱泵流程能將低溫位熱變成高溫位熱,以較少的能量獲得較多的可利用熱量。因此,在氣體分餾裝置的丙烯塔上用熱泵流程較為合理。目前,氣體分餾裝置中,熱泵流程大部分用于丙烷一丙烯餾分的分離,采用的流程多為開路壓縮式,壓縮工質既有采用塔頂產品的也有采塔底產品。
在丙烯塔系統(tǒng)中,可以采用以塔底產品丙烷為工質的開式熱泵流程,丙烯塔底高溫物料丙烷經(jīng)過節(jié)流控制閥絕熱膨脹,吸收自身熱能減溫減壓后,與塔頂?shù)木哂械蜏匚粺崮艿谋┰趽Q熱器一冷凝蒸發(fā)器內換熱。丙烷吸收了丙烯的熱能后,由液態(tài)變成氣態(tài),經(jīng)壓縮機施加一部分高品位熱能后返回塔底作為加熱的熱源;丙烯在換熱器內冷卻后變?yōu)橐簯B(tài),由回流泵送回塔頂以實現(xiàn)精餾過程。通過以上步驟,起到了利用低溫熱源給高溫物體加熱的目的,將塔頂冷卻器與塔底重沸器合二為一,節(jié)省了投資,大大降低了裝置能源,節(jié)約了加工成本。丙烯塔系統(tǒng)采用了熱泵精餾代替常規(guī)精餾,使塔壓由2.0MPa降為1.5MPa,提高了組分的相對揮發(fā)度,減小了回流比,冷卻水消耗量比常規(guī)流程減少75%,熱量節(jié)約80%,使裝置能耗下降約40%。
為了提高塔盤及機泵操作彈性的提高,有針對性使用清華大學發(fā)明的微分浮閥塔盤。將氣分裝置精餾塔的塔盤由普通的F1浮閥塔盤改造為采用微分浮閥塔盤。微分浮閥在閥頂開小孔,使氣液接觸更充分,其局部采用帶有導向作用的微分浮閥,可減小甚至消除塔板上的液面梯度和液體滯止區(qū),提高鼓泡均勻度和分離效果,擴大處理能力。
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