楊易駿,王錦昌,周瑞立,房曉軍,吳偉然,徐衛(wèi)峰,劉 浩,林新宇,劉玉祥
(1.中國石化華北油氣分公司石油工程技術(shù)研究院,河南鄭州 450006;2.中國石化華北油氣分公司采氣一廠,陜西榆林 719000)
大牛地氣田位于鄂爾多斯盆地東北部,屬于典型的“低壓、低產(chǎn)、低孔、低滲、低豐度”致密砂巖氣藏,必須對其進(jìn)行儲層改造方能獲得工業(yè)產(chǎn)能。開發(fā)初期,對于壓后自噴的氣井,采用原Φ89 mm、Φ114 mm預(yù)置管柱進(jìn)行生產(chǎn);壓后無法自噴的氣井,更換小管柱進(jìn)行抽汲助排生產(chǎn)[1]。
在生產(chǎn)過程中,大牛地氣田單井普遍產(chǎn)水,隨著生產(chǎn)時間的延長,氣井壓力、產(chǎn)量不斷降低,自主攜液能力逐漸變差,井筒極易積液,嚴(yán)重時即導(dǎo)致水淹停產(chǎn)。針對井筒嚴(yán)重積液導(dǎo)致水淹井的油套連通氣井,大牛地氣田已初步形成鄰井高壓氣舉、液氮氣舉、制氮氣舉、多井聯(lián)合氣舉、井口排液氣舉、套管充壓氣舉、鄰井借氣氣舉等七種氣舉復(fù)產(chǎn)方法,并取得一定成效[2]。其中,2018年共實施復(fù)產(chǎn)作業(yè)586井次,治理井?dāng)?shù)123口,恢復(fù)產(chǎn)氣量 1.09×108m3。
對于井筒輕微積液的油套不連通氣井,連續(xù)油管以成本較低、作業(yè)工序簡單、施工周期短、不傷害儲層、排水效果明顯等優(yōu)勢,在大牛地氣田得到良好應(yīng)用[3]。其中2018年開展連續(xù)油管作業(yè)50井次,單井日增產(chǎn)氣量0.26×104m3,日增產(chǎn)水量7.5 m3,年累計增產(chǎn)1.302×108m3。但對于井筒嚴(yán)重積液導(dǎo)致水淹的油套不連通氣井,常規(guī)氣舉復(fù)產(chǎn)工藝無法有效建立井筒氣液連續(xù)循環(huán)通道,不能滿足氣舉復(fù)產(chǎn)基本要求?;凇斑B續(xù)油管”排水采氣原理與“液氮氣舉”復(fù)產(chǎn)工藝原理及這兩種工藝各自的優(yōu)缺點,將兩種工藝結(jié)合為一種復(fù)合工藝,研究了“連續(xù)油管+液氮氣舉”的組合復(fù)產(chǎn)工藝原理、優(yōu)點及適用條件,并通過現(xiàn)場試驗證明,該工藝能夠使嚴(yán)重水淹且油套不連通氣井有效釋放產(chǎn)能,完善了大牛地氣田水淹井復(fù)產(chǎn)工藝技術(shù)體系。
該工藝是利用連續(xù)油管車將裝有單流閥的連續(xù)油管下入油套不連通水淹井的生產(chǎn)管柱中,然后使液氮泵車與連續(xù)油管車相連、并用液氮泵車通過連續(xù)油管向水淹井井底泵注高壓液氮,依靠液氮在井筒內(nèi)體積膨脹,將井筒內(nèi)及近井地帶的積液從油套環(huán)空中排出,從而達(dá)到恢復(fù)水淹井生產(chǎn)的目的。
相對其他常規(guī)氣舉復(fù)產(chǎn)工藝,該工藝結(jié)合了連續(xù)油管和液氮氣舉復(fù)產(chǎn)工藝,有以下幾個方面優(yōu)點[4]:
(1)不受井型限制,可使用于油套連通及不連通的直井或水平井,尤其對油套不連通的氣井復(fù)產(chǎn)排液有好的效果;(2)連續(xù)油管下入生產(chǎn)管柱中,減小有效流通面積,提高流動速度,進(jìn)而減少氣、液間的滑脫損失,增強氣井的排液能力;(3)具有施工快捷、注氣點(可邊下放連續(xù)油管邊注液氮排液)及注氣速度靈活可控,排液速度快、作業(yè)周期短而效率高;(4)積液掏空深度大,可達(dá)3 500 m以上,尤其對深井排液有明顯的優(yōu)勢;(5)對地層傷害小,施工安全程度高。
通過理論研究與現(xiàn)場試驗攻關(guān),總結(jié)大牛地氣田“連續(xù)油管+液氮氣舉”組合復(fù)產(chǎn)工藝實施選井應(yīng)遵循以下原則:(1)地質(zhì)資料顯示較好,有一定剩余儲量、復(fù)產(chǎn)潛力較大;(2)油套不連通;(3)井場道路無工農(nóng)關(guān)系;(4)地面工藝流程完好,有利于站內(nèi)快速放空排液;(5)常規(guī)氣舉工藝無法成功復(fù)產(chǎn)的嚴(yán)重積液水淹氣井。
該工藝使用的氣源是由移動式液氮泵車儲存的高壓液氮,注氣壓力一般在10.0 MPa~25.0 MPa,工藝簡單、操作方便靈活、排液速度快、施工安全快捷。其中,高壓液氮通過連續(xù)油管車的流程是:油管旋塞閥→滾筒→注入頭→防噴盒→防噴器→變徑法蘭→單流閥→井內(nèi),該工藝流程示意圖(見圖1)。
根據(jù)現(xiàn)場該復(fù)產(chǎn)工藝流程,考慮施工進(jìn)度及壓力變化規(guī)律,其施工步驟分為以下四個階段:
(1)連續(xù)油管設(shè)備安裝階段。關(guān)閉采氣樹1、4號閥,泄壓后在采氣樹7號閥上依次吊裝變徑法蘭、防噴器、防噴盒、注入頭、滾筒等連續(xù)油管設(shè)備;
(2)管線連接及試壓階段。連續(xù)油管設(shè)備安裝完畢后,用旋塞閥連接液氮泵車管線,進(jìn)行連續(xù)油管設(shè)備試壓(井口、油管及防噴系統(tǒng)試壓均不低于30 MPa);
(3)連續(xù)油管下放及氣舉階段。試壓合格后,將連續(xù)油管下至油管靜液面以下100 m~200 m,按照施工井壓力、排量要求,通過液氮泵車注入液氮、環(huán)空排出液體并進(jìn)行站內(nèi)放空排液,隨時觀察、記錄返出液體的體積,直至無液體排出。以500米/次不斷加深連續(xù)油管,繼續(xù)注液氮或邊下邊注液氮,增加掏空深度,直至站內(nèi)連續(xù)排出液體且排量穩(wěn)定后有天然氣產(chǎn)出為止;
(4)穩(wěn)定生產(chǎn)階段。積液排出后,壓力流量穩(wěn)定。穩(wěn)定階段生產(chǎn)30 min后,氣井無異常,可上提連續(xù)油管、拆除連續(xù)油管及注液氮設(shè)備,恢復(fù)生產(chǎn)流程并做好氣井穩(wěn)產(chǎn)。
根據(jù)選井要求,選取3口油套不連通水淹井F1、F2、F3開展現(xiàn)場試驗,所選氣井均受井筒內(nèi)積液的影響,其產(chǎn)氣量均達(dá)不到造斜段臨界攜液/泡流量,最終發(fā)生水淹停產(chǎn)。3口水淹井基本情況(見表1)。
圖1 “連續(xù)油管+液氮氣舉”組合復(fù)產(chǎn)工藝流程示意圖
表1 3口油套不連通水淹井基本情況表
對表1中選取的3口油套不連通水淹井開展了“連續(xù)油管+液氮氣舉”組合復(fù)產(chǎn)試驗,試驗前后各井壓力、產(chǎn)量變化(見圖2~圖4)。
圖2 F1井“連續(xù)油管+液氮氣舉”組合復(fù)產(chǎn)試驗前后采氣曲線圖
圖3 F2井“連續(xù)油管+液氮氣舉”組合復(fù)產(chǎn)試驗前后采氣曲線圖
圖4 F3井“連續(xù)油管+液氮氣舉”組合復(fù)產(chǎn)試驗前后采氣曲線圖
表2 3口油套不連通水淹井“連續(xù)油管+液氮氣舉”組合復(fù)產(chǎn)試驗期間及穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)階段數(shù)據(jù)表
由圖2~圖4可知:F1井2017年1月1日投產(chǎn)后,由于采氣管線長期堵塞無法生產(chǎn)而導(dǎo)致水淹關(guān)井,油套不連通、常規(guī)氣舉工藝無法實施。2018年5月18日,對該井進(jìn)行“連續(xù)油管+液氮氣舉”組合復(fù)產(chǎn)作業(yè),下放2"連續(xù)油管至1 000 m,邊下放邊氣舉,排量110 L/min~160 L/min,液氮泵車注液氮42 m3,泵壓8.6 MPa~21.4 MPa,經(jīng)過4.5 h的排液后,共舉出積液7.8 m3、氣井成功復(fù)產(chǎn)。截止2018年底,該井復(fù)產(chǎn)后日增產(chǎn)氣量 15 091 m3、累計增產(chǎn)量 338.035 4×104m3,復(fù)產(chǎn)后穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)效果良好。2017-2018年試驗區(qū)實施井?dāng)?shù)3口,共注液氮107 m3,氣舉15 h,累計排出積液24.5 m3。實施有效井3口,試驗期間及復(fù)產(chǎn)后穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)階段均取得了良好效果(見表2)。
由“連續(xù)油管+液氮氣舉”組合復(fù)產(chǎn)過程可知,其成本費主要包括液氮泵車油料費用、連續(xù)油管車作業(yè)費用及液氮費用,通過計算可得:F1、F2及F3井的復(fù)產(chǎn)成本費分別為20、14、18萬元,合計為52萬元。
3口油套不連通水淹井開展“連續(xù)油管+液氮氣舉”組合復(fù)產(chǎn)試驗后均成功復(fù)產(chǎn)、成功率100%,日增產(chǎn)氣量33 275 m3、累計增產(chǎn)氣量844.948 4×104m3,天然氣價按照1.16元/立方米計算,日創(chuàng)效3.86萬元、累計創(chuàng)效980.140 1萬元,作業(yè)成本為52萬元,投入產(chǎn)出比為1:19,具有良好的經(jīng)濟效益。
(1)驗證了“連續(xù)油管+液氮氣舉”組合復(fù)產(chǎn)工藝在大牛地氣田是可行的,在3口油套不連通且積液嚴(yán)重水淹井中進(jìn)行了應(yīng)用,取得了良好的效果和經(jīng)濟效益,解決了常規(guī)方法難以實現(xiàn)的快速、高效復(fù)產(chǎn)排液問題。
(2)3口油套不連通且積液嚴(yán)重水淹井采用“連續(xù)油管+液氮氣舉”組合復(fù)產(chǎn)工藝一次性成功復(fù)產(chǎn),共舉出積液24.5 m3,復(fù)產(chǎn)后穩(wěn)產(chǎn)時間均大于150 d,復(fù)產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)效果好。
(3)3口油套不連通且積液嚴(yán)重水淹井復(fù)產(chǎn)成本為52萬元,復(fù)產(chǎn)后日增產(chǎn)氣量33 275 m3、累計增產(chǎn)氣量844.948 4×104m3,日創(chuàng)效3.86萬元、累計創(chuàng)效980.140 1萬元,投入產(chǎn)出比為1:19,經(jīng)濟效益顯著、值得推廣應(yīng)用。