王雪峰|文
自2008年投產(chǎn)以來(lái),方圓集團(tuán)生產(chǎn)總廠捕金一廠底吹車間已走過(guò)11個(gè)年頭,在這些年里,底吹車間不斷創(chuàng)新管理,生產(chǎn)成本持續(xù)降低,開車率不斷提高,2018年開車率達(dá)到96.42%,比2017年提高1.1%,礦粉處理量完成目標(biāo)計(jì)劃的101%,多項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)在同行業(yè)中名列前茅。
作為生產(chǎn)單元,底吹車間管理人員認(rèn)識(shí)到,要想生產(chǎn)穩(wěn)定,設(shè)備是基礎(chǔ),人員是根本,只有人員穩(wěn)定了,生產(chǎn)才能穩(wěn)定。為了管好人、用好人,車間管理人員以身作則,不斷創(chuàng)新人員管理方式方法,確保人員的穩(wěn)定性。
——以身示范,深入生產(chǎn)一線,及時(shí)解決生產(chǎn)問(wèn)題
“‘火車跑得快,全憑車頭帶’。底吹車間取得今天的成績(jī)與車間管理人員是分不開的,他們兩人從不會(huì)坐在主控室遙控指揮生產(chǎn),而是深入生產(chǎn)一線各個(gè)崗位,進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo),及時(shí)解決生產(chǎn)問(wèn)題?!逼髽I(yè)管理委員會(huì)副主任李明強(qiáng)這樣評(píng)價(jià)底吹車間的兩位主任。
作為捕金一廠生產(chǎn)工序的上游車間,要為下游車間提供生產(chǎn)原料,底吹車間從全局出發(fā),及時(shí)與轉(zhuǎn)爐車間溝通配料、重量、時(shí)間等,全年冷料產(chǎn)出降低0.77%,節(jié)省返爐費(fèi)用25萬(wàn)余元。
捕金一廠底吹車間
——替崗模式標(biāo)準(zhǔn)化,確保職工生產(chǎn)作業(yè)安全
車間現(xiàn)有職工56人,其中渣緩冷職工12人,在安全生產(chǎn)的前提下,車間提出一人多崗的工作思路,對(duì)職工進(jìn)行生產(chǎn)培訓(xùn),使職工對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境、工藝做到爛熟于心,確保職工在任何一個(gè)崗位都能做到安全生產(chǎn)。加料崗替渣銅崗,渣銅崗替卷?yè)P(yáng)崗,卷?yè)P(yáng)崗替加料崗,相對(duì)固定的替崗模式使職工對(duì)自己替崗的工作環(huán)境、工藝有了深入的了解,安全意識(shí)、能力持續(xù)提高。
——推行“民主生活會(huì)”制度,加強(qiáng)與職工的溝通交流,確保人員穩(wěn)定
底吹車間率先提出并推行了“民主生活會(huì)”制度,每月召開兩次。一是利用班前班后會(huì)與職工談心談話,了解職工的思想狀況,及時(shí)解決職工的思想問(wèn)題,確保職工能安全生產(chǎn)、安心生產(chǎn)。二是全員參與執(zhí)行“大野圈”管理法則。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)畫上一個(gè)圓圈,職工就站在圓圈里面,觀察20分鐘生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的情況,查找問(wèn)題,避免因麻木而忽視掉的安全隱患等。通過(guò)一系列活動(dòng)的開展,底吹車間全體干部職工更加緊密的團(tuán)結(jié)起來(lái),為提升生產(chǎn)效率貢獻(xiàn)力量。據(jù)統(tǒng)計(jì),底吹車間5年以上工齡的職工占整個(gè)車間的30%,3年以上工齡的占90%,隨著工齡的增長(zhǎng),工作經(jīng)驗(yàn)不斷積累,安全事故發(fā)生率得以持續(xù)降低。
“工欲善其事,必先利其器”。設(shè)備作為職工的生產(chǎn)“利器”,必須要好好維護(hù)保養(yǎng),才能發(fā)揮更好的作用。
——建立設(shè)備臺(tái)賬,確保每臺(tái)設(shè)備健康狀況
設(shè)備臺(tái)賬詳細(xì)記錄著設(shè)備的使用、檢修時(shí)間,各零部件何時(shí)出現(xiàn)過(guò)故障,故障的排除周期等信息。設(shè)備臺(tái)賬的建立使職工對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)有了更清晰直觀的認(rèn)識(shí),在設(shè)備正常運(yùn)行、防止設(shè)備故障、事故發(fā)生,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命等方面發(fā)揮了重要作用,底吹車間職工依據(jù)設(shè)備臺(tái)賬認(rèn)真呵護(hù)每臺(tái)設(shè)備,使設(shè)備能以最健康的狀態(tài)運(yùn)行,確保了開工時(shí)效。
——認(rèn)真執(zhí)行巡檢制度,早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,早解決
車間嚴(yán)格執(zhí)行巡檢制度,制定了主任每班巡檢2次,班長(zhǎng)每2小時(shí)巡檢一次,崗位職工點(diǎn)檢的巡查機(jī)制,爭(zhēng)取早發(fā)現(xiàn)處置存在的安全隱患,2018年共排查整改安全隱患70余次,真正做到了全年無(wú)安全事故的健康生產(chǎn)。同時(shí),要求設(shè)備主控人員實(shí)行分工操作,1人負(fù)責(zé)主控室,控制生產(chǎn)數(shù)據(jù);1人在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)整體爐況進(jìn)行巡檢指導(dǎo),確保爐況穩(wěn)定。
——班長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,確保年度檢修保質(zhì)保量
隨著工作經(jīng)驗(yàn)的積累,內(nèi)部職工在檢修工作上完全可以獨(dú)挑大梁。底吹車間將檢修責(zé)任層層分解,實(shí)行班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,班長(zhǎng)作為第一責(zé)任人全程參與檢修方案的制定,確保檢修保質(zhì)保量完成,同時(shí)節(jié)省了外協(xié)隊(duì)伍的費(fèi)用。利用檢修時(shí)間對(duì)設(shè)備進(jìn)行改造提升,不僅提高了安全性,生產(chǎn)效率也逐步提升。當(dāng)下,底吹車間的檢修時(shí)間由原來(lái)的一年一檢修提升為一年半一檢修,提高生產(chǎn)時(shí)率的同時(shí)節(jié)約了檢修成本。
2018年底吹爐檢修,因更換齒圈需要,總體檢修時(shí)間延長(zhǎng)10天,但全年銅礦處理量同比仍提高了0.8%,底吹車間干部職工的工作效率和工作作風(fēng)都經(jīng)受住了考驗(yàn)。
2019年,底吹車間將在人員、設(shè)備管理上再下功夫,在韓國(guó)專家團(tuán)隊(duì)的指導(dǎo)下繼續(xù)提升現(xiàn)場(chǎng)管理,提高生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo),爭(zhēng)取送風(fēng)時(shí)率達(dá)到98%,噸礦實(shí)際生產(chǎn)成本降低7.4%。筆者相信在車間全體人員的共同努力下,底吹車間定會(huì)有更加亮眼的業(yè)績(jī)。