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        基于S7-1200和雙PLC通訊的懸掛輸送系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)

        2019-07-08 08:49:36原通文龐艷君黃何慶
        制造業(yè)自動化 2019年6期
        關(guān)鍵詞:輸送線空車升降機

        原通文,姜 川,孟 暉,龐艷君,黃何慶

        (北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司,北京 100120)

        0 引言

        隨著現(xiàn)代信息技術(shù)的快速發(fā)展,以及快節(jié)拍、大規(guī)模、柔性化生產(chǎn)制造的需求,采用自動控制技術(shù)和信息技術(shù),具有自動化、智能化,并具備起重、運輸、貯存、組織生產(chǎn)等功能的智能化輸送裝備得到越來越廣泛的應(yīng)用,特別是在自動化程度較高的制造業(yè)中,更是占到相當(dāng)大的市場份額。

        懸掛輸送線是根據(jù)用戶預(yù)先設(shè)定的工藝線路,按照設(shè)定的速度實現(xiàn)車間內(nèi)部或者車間與車間之間連續(xù)輸送物品達(dá)到自動化、半自動化流水線作業(yè)的理想設(shè)備??稍谌S空間內(nèi)任意布置,能夠起到空中儲存的作用,節(jié)省地面使用場地,懸掛輸送以其輸送距離遠(yuǎn),運行速度范圍大和轉(zhuǎn)彎、爬越、布置靈活等優(yōu)點,因而廣泛應(yīng)用于表面清洗、噴涂、烘干、電鍍、裝配和產(chǎn)品傳輸轉(zhuǎn)運等細(xì)分領(lǐng)域。

        本文針對懸掛輸送系統(tǒng)的特點,系統(tǒng)采用西門子公司的S7-1200 PLC作為控制器,通過雙PLC實時通訊進行關(guān)鍵數(shù)據(jù)交換,實現(xiàn)了分別位于車間一樓和二樓的懸掛輸送系統(tǒng)的分散獨立控制。由于采用雙PLC控制架構(gòu),非常易于后期維護和功能擴展。

        1 系統(tǒng)要求和工藝流程簡介

        1.1 懸掛輸送系統(tǒng)介紹

        該項目控制系統(tǒng)總共包含6套懸掛輸送子系統(tǒng),分散位于1、2、3車間。

        懸掛輸送系統(tǒng)的性能為,產(chǎn)品生產(chǎn)節(jié)拍1臺/1.5min,運載貨物最大重量100kg,工件最大外輪廓尺寸600mm(長)×600mm(寬)×600 mm(高),水平運行速度0~20m/min,提升速度0~20m/min。

        每套懸掛輸送子系統(tǒng)均分為5部分,分別是二樓懸掛輸送線,二樓和一樓高位之間的升降機,一樓高位懸掛輸送線,一樓高位升降機,一樓低位橫移臺。同時要求5部分的輸送要同步運行。

        1.2 工藝流程介紹

        總體流程,如圖1所示。

        圖1 總體流程示意圖

        各部分具體操作流程如下。

        1.2.1 上線區(qū)

        產(chǎn)品安裝調(diào)試完成后到達(dá)上線點,此時空車已在上線點上方等待,下方頂升裝置升起200mm~300mm,空車掛鉤掛入產(chǎn)品吊掛點,裝配線工裝下降脫離箱體,完成產(chǎn)品上線。

        1.2.2 外觀檢查

        上線產(chǎn)品輸送至外觀檢查控制點,手動按下“停止”按鈕,拔掉鎖緊銷,產(chǎn)品可進行360°旋轉(zhuǎn),檢查合格后插入鎖緊銷方可解鎖輸送,手動控制后前行輸送,不合格產(chǎn)品則轉(zhuǎn)至移動升降臺車處置。

        1.2.3 二樓輸送線

        空車到達(dá)上線點,產(chǎn)品上線,進行外觀檢測,隨后送至二樓升降機??哲嚨倪\行,依靠電機的啟動停止去自動控制。

        1.2.4 二樓和一樓高位之間的升降機

        產(chǎn)品進入升降機,升降機從二樓送至一樓高位。同時,在一樓高位等待的空車進入升降機,升降機從一樓高位送至二樓。

        1.2.5 一樓輸送線

        產(chǎn)品經(jīng)二樓和一樓高位之間的升降機從二樓送至一樓高位,經(jīng)一樓高位輸送線輸送至一樓高位升降機。

        1.2.6 一樓高位升降機

        產(chǎn)品經(jīng)高位經(jīng)輸送線輸送至升降機,升降機把產(chǎn)品從高位降至一樓底部橫移臺。同時,從橫移臺送來的空車進入升降機,升降機從一樓底部送至一樓高位。

        1.2.7 一樓低位橫移臺

        經(jīng)升降機下降的產(chǎn)品移動到橫移臺另一端,經(jīng)懸臂吊調(diào)運至包裝區(qū)。同時,在一樓高位等待的空車進入升降機,升降機從一樓高位送至二樓。

        2 系統(tǒng)方案選擇論證

        如前所述,每套懸掛輸送子系統(tǒng)均分成5部分,這5部分控制對象相對位置分散,而且跨樓層。

        2.1 方案一

        采用集中式控制,一個PLC作為主控制器,所有控制對象的IO點都通過二次信號線接入PLC。

        2.2 方案二

        采用PLC加遠(yuǎn)程IO架構(gòu),在一樓和二樓的升降機附近分別放置一個獨立的電控柜,二樓為主控柜放置PLC,一樓電控柜設(shè)置遠(yuǎn)程IO模塊。

        2.3 方案三

        采用雙PLC架構(gòu),在一樓和二樓的升降機附近分別放置一個獨立的電控柜,一樓、二樓電控柜分別放置一臺PLC,采用雙PLC通訊方式進行關(guān)鍵數(shù)據(jù)實時交換。

        2.4 分析比較

        經(jīng)過綜合比較采用方案三,則達(dá)到了分別位于車間一樓和二樓的懸掛輸送系統(tǒng)的低耦合、分散、獨立控制的目的,并且布線簡單、易于維修和后期擴展。

        雙PLC架構(gòu)控制系統(tǒng)邏輯圖,如圖2所示。

        圖2 雙PLC架構(gòu)控制系統(tǒng)邏輯圖

        3 系統(tǒng)硬件配置

        3.1 PLC選型

        S7-1200是西門子的新一代的控制器,S7-1200控制器具有模塊化、結(jié)構(gòu)緊湊、功能全面等特點,適用于多種應(yīng)用,能夠保障現(xiàn)有投資的長期安全。由于該控制器具有可擴展的靈活設(shè)計,符合工業(yè)通信最高標(biāo)準(zhǔn)的通信接口,以及全面的集成工藝功能。

        S7-1200還有一個重要特點是支持多種通信方式,包括有:RS232,RS485,Modbus,USS,Profibus-DP,Pro fi net,TCP。尤其是其支持TCP NATIVE通訊,尤其是對于特定OEM設(shè)備制造商非常適用。

        正是基于以上特點以及考慮到后續(xù)同類型項目的拓展,本控制系統(tǒng)決定采用西門子公司的S7-1200 PLC作為控制器。

        3.2 變頻器選型

        考慮到可靠性和長期運行,升降機的垂直升降控制決定采用西門子m440多段速配合槽型傳感器,做定位控制。在升降機的上下停止位置,各加裝急停和手動升降按鈕和指示燈。

        3.3 觸摸屏選型

        考慮到和PLC的通訊便利性以及觸摸屏界面編程,決定采用KTP400作為人機界面。

        4 控制系統(tǒng)軟件設(shè)計關(guān)鍵點

        4.1 S7-1200 CPU之間的通信

        S7-1200 CPU本體上集成了一個PROFINET 通信口,支持以太網(wǎng)和基于TCP/IP和UDP的通信標(biāo)準(zhǔn)。這個PROFINET物理接口是支持10/100Mb/s的RJ45口,支持電纜交叉自適應(yīng),因此一個標(biāo)準(zhǔn)的或是交叉的以太網(wǎng)線都可以用于這個接口。使用這個通信口可以實現(xiàn)S7-1200CPU與編程設(shè)備的通信,與HMI觸摸屏的通信,以及與其他CPU之間的通信。S7-1200CPU的PROFINET通信口支持以下通信協(xié)議及服務(wù)有,TCP,ISO on TCP(RCF 1006),S7通信。

        圖3 TSEND_C和TRCV_C指令參數(shù)設(shè)置

        本項目采用開放式用戶通信,連接參數(shù)采用圖形方式組態(tài)。兩個PLC之間使用的通信指令是通用T-block指令(TSEND_C, TRCV_C, TCON, TDISCON, TSEN,TRCV),通信方式為雙邊通信,因此通信指令必須成對出現(xiàn)。緊湊型指令TSEND_C和TRCV_C,除了發(fā)送或接收功能外,還可以建立和斷開連接。項目中通訊程序均在PLC1、PLC2的OB1中編程,組態(tài)及編程基本類同,使用的TSEND_C和TRCV_C指令,各項參數(shù)設(shè)置,如圖3所示。

        4.2 兩種懸掛線共用一套控制程序

        如前所述,該項目控制系統(tǒng)包含6套懸掛輸送子系統(tǒng),因受限于廠房產(chǎn)品工藝布局,2#和4#懸掛輸送類型相同,1#、2#、5#、6#懸掛輸送類型相同。本項目實現(xiàn)了兩種懸掛線共用一套控制程序,提高了程序可維護性。設(shè)備首次上電,觸摸屏上會提示屏幕上選擇線體型號,一旦選擇后,參數(shù)會永久保存,即使斷電重啟也會按照先前的選擇的線體型號去執(zhí)行程序。

        5 結(jié)束語

        目前,該懸掛輸送系統(tǒng)已經(jīng)正式使用一年多,運行穩(wěn)定可靠,能完全滿足廠家的生產(chǎn)節(jié)拍,生產(chǎn)線在線人員進一步優(yōu)化減少,經(jīng)濟效益和社會效益明顯。采用雙PLC架構(gòu)雖然在設(shè)備購買上會增加一些成本,但從長期使用的角度來看,反而能降低維護保養(yǎng)成本,而且應(yīng)用范圍也很廣。相比較于集中式控制方式,總結(jié)其優(yōu)點體現(xiàn)幾個方面:控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進一步簡化;系統(tǒng)的可擴展性增強;分散式控制,提高各子系統(tǒng)運行的可靠性。

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