劉 進(jìn), 張發(fā)明, 張 輝, 張新海
(1.廣東省資源綜合利用研究所, 廣東 廣州 510650; 2.廣州粵有研礦物資源科技有限公司, 廣東 廣州 510650;3.稀有金屬分離與綜合利用國家重點實驗室, 廣東 廣州 510650;4.廣東省礦產(chǎn)資源開發(fā)和綜合利用重點實驗室,廣東 廣州 510650)
德湖南某鎢礦中的鎢主要以白鎢礦形式存在,原礦含WO30.35%~0.39%,生產(chǎn)采用白鎢常溫粗選-鎢粗精礦常溫精選的選礦工藝流程。自2018年年初以來,生產(chǎn)WO3回收率低(70%±),為查明該原因,對該礦進(jìn)行了提高白鎢礦回收率的小型試驗,并選定了適宜的浮選工藝條件。對含WO30.362%的原礦,小型閉路試驗獲得了WO3品位69.10%、WO3回收率84.04%的鎢精礦。新工藝運用到現(xiàn)場之后,鎢精礦WO3品位由試驗前的63.25%提高到68.86%,回收率由試驗前的70.21%提高到81.56%,達(dá)到了提高鎢回收率的目的。
該礦石中僅白鎢礦具有回收價值,其它有價礦物輝鉬礦、輝鉍礦、自然鉍、方鉛礦、閃鋅礦等含量均極微,無綜合回收價值[1-2]。主要脈石礦物為鈣鐵榴石—鈣鋁榴石,占礦物總量60%以上,其它脈石礦物有石英、方解石、透輝石、透閃石、綠簾石、綠泥石、螢石等。本礦石中白鎢礦嵌布粒度相對較粗,主要集中在0.04~1.28mm粒級,該粒級范圍的白鎢礦占95%以上,屬于中~細(xì)粒均勻嵌布礦石;當(dāng)原礦磨礦細(xì)度-0.074mm占65.50%時,白鎢礦解離度達(dá)98%以上。礦石中鎢主要以白鎢礦礦物形式存在,白鎢礦中的鎢占總鎢的95.54%,賦存于硫化礦物中的鎢占總鎢0.84%,在-0.043mm粒度仍包含于脈石礦物中的鎢占總鎢的2.73%左右。原礦多元素分析結(jié)果見表1,鎢物相分析結(jié)果見表2。
表1 原礦多元素分析結(jié)果
表2 原礦鎢物相分析結(jié)果
該白鎢礦選廠工藝流程采用白鎢常溫粗選-鎢粗精礦加溫精選[3-4],選廠工藝流程見圖1。
圖1 工業(yè)調(diào)試前現(xiàn)場工藝流程
為了提高選廠的白鎢礦回收率,對選廠進(jìn)行有針對性的流程考查,研究發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場生產(chǎn)中主要存在:(1)藥劑制度不合理,藥劑用量明顯高于往年;(2)鎢回收率大幅度降低,尾礦中易選粒級的白鎢礦損失嚴(yán)重,精選尾礦中WO3品位由1%~3%增加至15%~20%等問題。針對現(xiàn)場生產(chǎn)存在的上述問題,分別對鎢粗選和精選作業(yè)的藥劑制度進(jìn)行實驗室優(yōu)化,達(dá)到提高白鎢礦選礦回收率的目的。
為提高生產(chǎn)指標(biāo),現(xiàn)場時常調(diào)整碳酸鈉用量(1200~1500g/t·原礦),為考察碳酸鈉用量對生產(chǎn)指標(biāo)的影響,在高水玻璃用量(3500g/t·原礦)、低捕收劑用量(200+100) g/t·原礦和低水玻璃用量(2400g/t·原礦)、高捕收劑用量(280+140)g/t·原礦兩種條件下,分別進(jìn)行了碳酸鈉用量條件試驗,試驗結(jié)果見圖2和圖3。
圖2 高水玻璃用量下的碳酸鈉用量試驗結(jié)果
圖3 低水玻璃用量下的碳酸鈉用量試驗結(jié)果
由圖2、圖3可知,兩種水玻璃用量條件下碳酸鈉最佳用量均為1200g/t·原礦,再增加碳酸鈉用量,試驗指標(biāo)略有降低。生產(chǎn)中穩(wěn)定碳酸鈉用量1200g/t·原礦左右,不必頻繁調(diào)整碳酸鈉用量。
藥劑用量明顯高于往年,其原因除了礦石性質(zhì)變化,同時增加捕收劑用量和水玻璃用量也是一個重要因素[5-6]。為考查鎢浮選輕拉輕壓和重拉重壓兩種藥劑制度下指標(biāo)的變化,在相同的磨礦細(xì)度、固定碳酸鈉用量,分別進(jìn)行了不同捕收劑用量(200+100、280+140、360+180)g/t·原礦下水玻璃的用量對比試驗,試驗結(jié)果分別見圖4和圖5和圖6。
圖4 水玻璃用量試驗結(jié)果1
圖5 水玻璃用量試驗結(jié)果2
圖6 水玻璃用量試驗結(jié)果3
由圖4、圖5、圖6可知,捕收劑用量分別為(200+100)g/t·原礦、(280+140)g/t·原礦和(360+180)g/t·原礦時,通過調(diào)整水玻璃用量,均可獲得精礦WO3回收率88%以上。生產(chǎn)中,保持生產(chǎn)指標(biāo)相對穩(wěn)定的前提下,同步降低捕收劑和水玻璃用量,即采用輕拉輕壓的方式,可達(dá)到穩(wěn)定生產(chǎn)指標(biāo)的同時降低藥劑成本的目的。
根據(jù)類似鎢精選試驗的經(jīng)驗,鎢精選出現(xiàn)跑尾的主要原因是白鎢礦與脈石礦物的分離效果差,為了提高白鎢礦與脈石礦物的分離效果,采取的有效措施是增加精選水玻璃用量[7]。鎢精選水玻璃用量試驗結(jié)果見圖7。
圖7 鎢精選水玻璃用量試驗結(jié)果
由圖7試驗結(jié)果可知,增加鎢精選作業(yè)水玻璃的用量,可明顯提高鎢精礦品位和精選回收率。鎢精選作業(yè)最佳水玻璃用量8000g/t·原礦。
鑒于鎢精選作業(yè)分選效果差,增加精選水玻璃用量由5600g/t·原礦至8000g/t·原礦,同時,鎢粗選作業(yè)由“重拉重壓”改為“輕拉輕壓”,優(yōu)化后的試驗流程見圖8,試驗結(jié)果見表3。
圖8 現(xiàn)場小型試驗閉路工藝流程
表3 閉路試驗結(jié)果
表3閉路試驗結(jié)果表明,粗選作業(yè)采用輕拉輕壓的藥劑制度,精選時增加水玻璃用量強化白鎢礦與脈石礦物之間分離效果,可達(dá)到很好的試驗效果。
優(yōu)化后的工藝條件應(yīng)用到生產(chǎn)之后,取得了較好的生產(chǎn)指標(biāo),試驗前的生產(chǎn)與試驗后的生產(chǎn)指標(biāo)對比結(jié)果見表4。
表4 試驗前后鎢生產(chǎn)指標(biāo)對比結(jié)果
表4結(jié)果可見,新工藝運用到現(xiàn)場之后,鎢精礦WO3品位由試驗前的63.25%提高到68.86%,WO3回收率由試驗前的70.21%提高到81.56%。現(xiàn)場調(diào)試后的碳酸鈉用量稍有下降、水玻璃用量持平、捕收劑用量較試驗前降低了近30%。
(1)湖南某礦屬單一白鎢礦。脈石礦物主要為鈣鐵榴石—鈣鋁榴石,占礦物總量的60%以上。自2018年年初以來,白鎢精礦WO3回收率僅70%左右,遠(yuǎn)低于正常生產(chǎn)回收率(82%左右),且藥劑用量明顯高于往年。
(2)以查明鎢回收率低的原因為目的的小型試驗,獲得了更優(yōu)的試驗條件。粗選作業(yè)采用輕拉輕壓的藥劑制度,精選時增加水玻璃用量強化白鎢礦與脈石礦物的分離效果,可達(dá)到很好的試驗效果。
(3)對含鎢0.362%的礦樣,小型閉路試驗獲得了鎢精礦WO3品位69.10%、WO3回收率84.04%的選礦技術(shù)指標(biāo)。
(4)新工藝運用到現(xiàn)場之后,與優(yōu)化調(diào)整前相比,鎢精礦的WO3品位由63.25%提高到68.86%,其WO3回收率由70.21%提高到81.56%,達(dá)到了提高鎢回收率的目的。且捕收劑用量較調(diào)整前降低了近30%。