(兗礦魯南化工有限公司,山東 滕州 277527)
兗礦魯南化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱魯南化工)有兩條尿素生產(chǎn)線,第一條尿素生產(chǎn)線為6萬(wàn)m3/h空分、3臺(tái)德士古氣化(2開(kāi)1備)、全低變+NHD脫硫脫碳+甲烷化精制、高壓法氨合成、雙高壓水溶液全循環(huán)法尿素生產(chǎn)工藝,第二條尿素生產(chǎn)線為6萬(wàn)m3/h空分、1臺(tái)四噴嘴水煤漿氣化爐(無(wú)備爐)、全低變+NHD脫硫脫碳+甲烷化精制、低壓氨合成(卡薩利工藝)、CO2氣提法尿素工藝。魯南化工第一條尿素生產(chǎn)線的氨水制備不能正常運(yùn)行,存在系列問(wèn)題。
(1)因氨吸收裝置主要用于回收合成及氨庫(kù)貯罐氣中的含氨尾氣,相關(guān)設(shè)備、管道設(shè)計(jì)處理能力較小,氨水產(chǎn)量最高僅能達(dá)到5 t/h。
(2)由于系統(tǒng)無(wú)法生產(chǎn)高濃度氨水,一是無(wú)法完成2018年簽訂的氨水銷售合同,對(duì)企業(yè)信用造成影響;二是市場(chǎng)上對(duì)高濃度氨水需求量較大,利潤(rùn)較高,無(wú)法銷售高濃度氨水,將給魯南化工造成極大經(jīng)濟(jì)損失;三是不能滿足熱電站煙氣脫硫要求,造成環(huán)保不達(dá)標(biāo)。
針對(duì)上述問(wèn)題,魯南化工探討了如何對(duì)現(xiàn)有設(shè)備系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,以達(dá)到生產(chǎn)高濃度氨水的目的。通過(guò)分析討論,決定利用原氨精餾系統(tǒng)的閑置設(shè)備、管線、閥門(mén)、機(jī)泵等進(jìn)行改造,通過(guò)改造實(shí)現(xiàn)制備10%(w)或15%(w)氨水,滿足生產(chǎn)及銷售需求,改造內(nèi)容如下:①利用原氨吸收界區(qū)內(nèi)閑置的氨精餾塔、III氨吸收塔以及機(jī)泵、管道進(jìn)行改造,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)自調(diào)閥、流量計(jì)進(jìn)行移位;②將凈化二閑置的200 m3儲(chǔ)槽改為成品氨水槽;③將原尿素一退出的220 m2的換熱器作為氨水制備水冷器;④對(duì)停滯多年的原有氨水泵進(jìn)行拆檢、修復(fù),同時(shí)利用舊庫(kù)存閑置的氨水泵1臺(tái)。
本次改造將原氨精餾塔作為氨吸收塔、將原III氨吸收塔作為尾氣吸收塔,氨水貯槽閃蒸氣全部送往尾氣吸收塔,打破了原氨水貯槽直接排大氣的固有模式,杜絕了環(huán)境污染,具體改造流程如下。
(1)從氨庫(kù)來(lái)的液氨(濃度≥99.8%、壓力≤2.2 MPa(a)),經(jīng)液氨自調(diào)閥減壓及流量計(jì)計(jì)量后進(jìn)入氨吸收塔(原氨精餾塔)底部的液氨噴射器,塔頂部加入尿素工段過(guò)來(lái)的精制水或管網(wǎng)來(lái)的軟水進(jìn)行吸收,精制水分兩路加入:一路通過(guò)第一精制水上水閥加入吸收塔第一、二層填料之間;另一路通過(guò)第二精制水上水閥加入吸收塔頂部,精制水與上升的氣氨在填料上逆流接觸,混合反應(yīng)制成濃氨水。
(2)從吸收塔底部出來(lái)的氨水送往氨水冷卻器冷卻,冷卻后氨水溫度≤40 ℃,然后通過(guò)氨水泵加壓后一路通過(guò)自調(diào)閥送往尿素氨水槽或氨吸收成品氨水貯槽;另一路做為循環(huán)氨水與第一精制水管線混合后送往吸收塔第一、二層填料間繼續(xù)循環(huán)吸收,以調(diào)節(jié)精餾塔液位和控制氨水濃度。
(3)從氨水槽出來(lái)的成品氨水經(jīng)氨水泵加壓送往魯南化工氨水管線外賣,當(dāng)氨水濃度較低時(shí),將氨水送往氨精餾塔第一、二層填料間與第一精制水管線混合后,進(jìn)行循環(huán)提濃。
(4)氨水槽為常壓槽,頂部設(shè)放空氣送往尾氣吸收塔(原Ⅲ氨吸收塔)底部,與尾氣吸收塔頂部加入的精制水逆流接觸,回收氨并制造氨水,使放空氣達(dá)標(biāo)排放。尾氣吸收塔下部出來(lái)的氨水利用位差送往原氨水貯槽,尾氣吸收塔頂部放空閥全開(kāi),塔操作壓力為常壓。
(5)系統(tǒng)開(kāi)車前,視情況可往吸收塔內(nèi)部通入0.1~0.2 MPa(a)的氮?dú)?,開(kāi)車過(guò)程中可根據(jù)壓力高低決定是否開(kāi)氮?dú)忾y,吸收塔壓力由塔頂壓力自調(diào)閥控制,吸收塔頂部產(chǎn)生的少量不凝氣,通過(guò)自調(diào)閥送往尾氣與氨水槽頂部氣相一起進(jìn)入尾氣吸收塔,回收氨制造稀氨水。
儀表閥門(mén)改造前后情況見(jiàn)表1。
表1 儀表閥門(mén)改造前后情況
改造后操作參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 改造后操作參數(shù)
續(xù)表
分析監(jiān)控見(jiàn)表3。
表3 分析監(jiān)控
氨水制備項(xiàng)目自2018年6月1日投運(yùn)以來(lái),可產(chǎn)15%氨水20 t/h,運(yùn)行穩(wěn)定,除滿足自用外還可對(duì)外銷售,獲得一定的經(jīng)濟(jì)效益。
改造項(xiàng)目自2018年6月1日運(yùn)行至11月30日,每天往熱電站供應(yīng)15%(w)氨水150 t,截至11月30日,合計(jì)供應(yīng)150×153=22 950 t。
(1)1 t 10%氨水制造成本為:氨成本=2 077×0.10=207元、水成本0.5元,合計(jì)207+0.5=207.5元/t,按目前10%氨水售價(jià)350元/t來(lái)計(jì)算,則每噸氨水可得利潤(rùn):350-207.5=142.5元。
(2)根據(jù)2018年6~11月生產(chǎn)及銷售情況,年氨水銷售量約為50 000 t,年增效益約為:142.5×50 000=712.5萬(wàn)元
自2018年6月1日運(yùn)行至11月30日對(duì)外銷售10%(w)氨水見(jiàn)表4。
表4 對(duì)外銷售10%(w)氨水情況統(tǒng)計(jì)
(1)保證了熱電鍋爐煙氣脫硫脫硝氨水供應(yīng),避免了環(huán)保事故的發(fā)生。
(2)氨水貯槽閃蒸氣全部送往尾氣吸收塔,打破了原氨水貯槽直接排大氣的固有模式、杜絕了環(huán)境污染。
(3)新配一條稀氨水提濃管線,將氨吸收A#、B#成品氨水槽的稀氨水進(jìn)行提濃,一是解決了稀氨水無(wú)處外送問(wèn)題,杜絕了環(huán)境污染事故的發(fā)生;二是回收稀氨水中的氨,節(jié)能降耗。