近幾年來,中國石化上海石油化工股份有限公司以嚴(yán)格控制VOCs(揮發(fā)性有機(jī)物)排放為目標(biāo),通過工藝改進(jìn)和裝置設(shè)備技術(shù)改造,VOCs排放基本達(dá)標(biāo),一些指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家和上海地方標(biāo)準(zhǔn),為改善大氣環(huán)境質(zhì)量,還金山區(qū)藍(lán)天白云奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)。
上海石化堅(jiān)持嚴(yán)格的治理標(biāo)準(zhǔn),采用蓄熱式焚燒爐(RTO)技術(shù)對儲運(yùn)部成品油罐區(qū)尾氣作深度處理,VOCs濃度在達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步低于國家標(biāo)準(zhǔn)限值。
2017年起,上海石化歷時(shí)2年實(shí)施尾氣異味治理項(xiàng)目,在儲運(yùn)部新建3套高效有機(jī)廢氣處理設(shè)備RTO爐,對68臺儲罐尾氣處理設(shè)施實(shí)施升級換代。截至2019年4月,儲運(yùn)部六車間成品油罐區(qū)最后一套RTO爐開始對儲罐尾氣實(shí)施無害化處理。至此,上海石化通過引入新的尾氣處理工藝,新建11套尾氣處理裝置,實(shí)現(xiàn)了罐區(qū)118臺儲罐31個(gè)大類物料尾氣全工況全覆蓋治理。
芳烴部第一輪廢氣治理于2011年啟動(dòng),2012年5月建成處理量為7 000 m3的2號廢氣治理裝置,初步實(shí)現(xiàn)了中間產(chǎn)品儲罐罐頂排放氣和60萬t/a芳烴裝置廢油池?fù)]發(fā)廢氣綜合治理,完成了廢氣治理首個(gè)目標(biāo)。
通過幾年運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)積累,2017年,芳烴部開啟新一輪廢氣治理。建成處理量為9 000 m3的1號廢氣處理裝置,集中處理3套裝置產(chǎn)生的廢氣,排放氣中的污染物去除率得到大幅提高,排污質(zhì)量濃度降低、排污量減少、揮發(fā)性有機(jī)廢氣排放質(zhì)量濃度低于國家排放要求。
員工在嚴(yán)格監(jiān)控VOCs排放數(shù)據(jù)
隨著生態(tài)文明建設(shè)深入推進(jìn),環(huán)保治理腳步不停止,通過改進(jìn)原有工藝技術(shù)路線,完全氧化柴油中有機(jī)溶劑的有機(jī)污染物,使之分解成水和二氧化碳,實(shí)現(xiàn)無害化排放。2019年年初,開啟汽油抽提裝置罐區(qū)6臺儲罐廢氣和1號抽提裝置4臺儲罐廢氣治理。經(jīng)過對2套廢氣治理裝置運(yùn)行觀察和數(shù)據(jù)采集,1號廢氣治理裝置和2號廢氣治理裝置排放的非甲烷總烴質(zhì)量濃度分別為2.9和1.14 mg/m3。該排放標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家排放要求,既滿足上海石化新建項(xiàng)目增產(chǎn)不增污的環(huán)保要求,又具有明顯的社會效益及環(huán)境效益。
近年來,國家環(huán)保部和上海市環(huán)保局對大氣污染防治工作的要求越來越高,標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán),以燃煤為主要燃料的自備電廠,被納入到嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管之中。
上海石化在2007年關(guān)停以重油為發(fā)電燃料的熱電一站后,即集中力量對熱電二站進(jìn)行環(huán)保整治,并開展了三輪環(huán)保項(xiàng)目改造。
第一輪,針對煙氣中粉塵、二氧化硫、氮氧化物減排新規(guī)定,實(shí)施了脫硫脫硝除塵環(huán)保改造項(xiàng)目;第二輪,針對脫硫裝置取消旁路的新要求,完成了“兩爐一塔”(兩臺爐子共用一個(gè)脫硫塔)到“一爐一塔”改造,并且取消了旁路;第三輪,針對大氣污染減排最新超低排放標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施并完成鍋爐達(dá)標(biāo)排放項(xiàng)目改造。
目前,自備電廠6臺鍋爐全部實(shí)現(xiàn)超低排放,氮氧化物、二氧化硫、煙塵分別為 30,20,2 mg/m3,優(yōu)于上海市規(guī)定的 50,35,10 mg/m3的排放標(biāo)準(zhǔn)。