張 濤,屈 政
(1.兗礦國宏化工有限責(zé)任公司 山東鄒城 273500; 2.兗礦魯南化工有限公司 山東滕州 277527)
兗礦國宏化工有限責(zé)任公司(以下簡稱國宏化工公司)500 kt/a甲醇生產(chǎn)裝置采用3臺德士古水煤漿氣化爐制取原料氣,水煤漿與氧氣在氣化爐燃燒室內(nèi)混合燃燒后,殘渣及粗煤氣一同進入氣化爐激冷室水浴,形成以游離氨和銨離子形式存在的氨氮,整個生產(chǎn)系統(tǒng)中的氨氮最終通過外排灰水排放至污水站進行處理。隨著煤氣化裝置投煤量的增加,煤氣化裝置灰水中的氨氮含量也相應(yīng)提高,給污水站外排水的達標(biāo)排放帶來風(fēng)險。根據(jù)裝置的實際情況,通過采取切實可行的措施,在保證系統(tǒng)產(chǎn)能不變的情況下,降低了灰水中的氨氮含量,徹底解決了污水站外排水指標(biāo)超標(biāo)的風(fēng)險。
如圖1所示:來至變換工序4#氣液分離器的高氨氮含量低溫冷凝液經(jīng)冷凝液預(yù)熱器加熱后從頂部進入汽提塔(填料塔),0.35 MPa低壓蒸汽從中部入塔,冷凝液與低壓蒸汽在塔內(nèi)填料段逆流接觸,冷凝液被充分加熱,此時水中的氨氮因溫度的升高而從液相中被汽提分離并隨尾氣出塔,塔釜內(nèi)低氨氮含量的冷凝液送至除氧器;出塔尾氣經(jīng)冷凝液預(yù)熱器和脫鹽水冷卻器冷卻后,在5#分離器內(nèi)進行氣液分離,不凝氣(壓力0.18 MPa、溫度40 ℃、質(zhì)量流量973.32 kg/h)送往火炬,分離出的冷凝液送磨煤系統(tǒng)用作磨煤水。
在該流程中,汽提塔塔釜內(nèi)冷凝液氨氮質(zhì)量濃度為150 mg/L左右,5#分離器內(nèi)的冷凝液氨氮質(zhì)量濃度為11 000 mg/L。
國宏化工公司污水站主要采用SBR工藝處理來自煤氣化裝置的灰水中的氨氮,設(shè)計日處理氨氮量為1.20 t,日接收的廢水量為4 800 m3,進水氨氮質(zhì)量濃度最高為250 mg/L。污水站進、出水指標(biāo)如表1所示。
圖1 汽提塔流程示意
5#分離器分離出的高氨氮含量冷凝液送至磨煤系統(tǒng),然后隨水煤漿一起進入氣化爐進行高溫(約1 300 ℃)燃燒、分解。由于氨氮的燃燒是一個可逆的過程,整個燃燒過程所消耗的氨氮量有限,即氨氮的去除效果不明顯,最終還是送至污水站進行處理。
表1 污水站進、出水指標(biāo)
項目COD/(mg·L-1)BOD/(mg·L-1)氨氮/(mg·L-1)固體懸浮物/(mg·L-1)pH總氰/(mg·L-1)進水8503902501307.44.0出水≤60≤20≤5≤506.0~9.0≤0.2
綜合上述2種處理方式,在系統(tǒng)投煤量不變的情況下,污水站外排水指標(biāo)均能達標(biāo),不存在排放超標(biāo)的風(fēng)險。
國宏化工公司于2017年對生產(chǎn)裝置實施了節(jié)能挖潛升級改造,系統(tǒng)產(chǎn)能由1 500 t/d提高至2 000 t/d,產(chǎn)能的增加導(dǎo)致投煤量也相應(yīng)增加。投煤量增加后,煤氣化裝置灰水中的氨氮含量也隨之提高,送至污水站的灰水中氨氮質(zhì)量濃度由245 mg/L提高至320 mg/L,導(dǎo)致污水站的外排水指標(biāo)存在超標(biāo)的風(fēng)險,嚴(yán)重威脅公司環(huán)保指標(biāo)的控制。
為降低污水站外排水指標(biāo)存在的超標(biāo)風(fēng)險,采取了以下幾個方面的措施。
(1) 通過對污水站的運行方式進行優(yōu)化調(diào)整,最終氨氮處理量由1.20 t/d提高至1.44 t/d,即煤氣化裝置外排灰水中的氨氮質(zhì)量濃度最高可達300 mg/L,此時不會對裝置的生產(chǎn)負荷產(chǎn)生影響。
(2) 將氨、銨的化合物和氨氮由氣相排出,防止其停留在水中。由圖1可知,汽提塔頂部尾氣中氨、銨的化合物和氨氮含量最高,將該部分尾氣進行就地排放,即打開圖1中的閥1,尾氣不經(jīng)過換熱器直接排放。經(jīng)流程優(yōu)化,尾氣中的冷凝液就不會存留在5#分離器中,凝液中的氨氮也不會隨水煤漿再次進入生產(chǎn)系統(tǒng)。該優(yōu)化措施實施后,灰水中氨氮質(zhì)量濃度降至280 mg/L,污水站外排水指標(biāo)超標(biāo)風(fēng)險得到解決。但鑒于氨、銨的化合物以及氨氮的本身特性,該方法實施后,導(dǎo)致廠區(qū)及周邊環(huán)境有嚴(yán)重的氨味,對環(huán)境造成了一定的污染,故只能作為應(yīng)急之用。
(3) 通過與鍋爐生產(chǎn)企業(yè)的溝通交流,汽提塔頂部的不凝氣可送至鍋爐進行燃燒。為了取得最佳效果,經(jīng)設(shè)計院核算,汽提塔頂部的尾氣溫度控制在90~110 ℃時,均能較好地把氨、銨的化合物以及氨氮從水中提出,最終送至鍋爐進行燃燒。在實際運行過程中,汽提塔頂部的該部分氣體溫度為140 ℃,需適當(dāng)降溫,以降低進入鍋爐尾氣中的水含量。結(jié)合現(xiàn)有工藝流程,對汽提塔工藝流程進行了相應(yīng)的改造,具體優(yōu)化改造示意如圖2所示。
圖2 汽提塔工藝流程優(yōu)化改造示意
由圖2可知:①關(guān)閉閥4、打開閥5,可將汽提塔尾氣引至鍋爐;②將脫鹽水冷卻器的旁路閥(閥3)打開,出冷凝液預(yù)熱器的汽提塔尾氣不經(jīng)冷凝可直接進入5#分離器;③通過自調(diào)閥(閥1/閥2)相互自動調(diào)節(jié),最終確保去鍋爐的汽提塔尾氣溫度控制在90~100 ℃。系統(tǒng)改造完成后,煤氣化裝置灰水中的氨氮含量大幅降低,不僅污水站外排水指標(biāo)完全可控,不存在超標(biāo)風(fēng)險,而且鍋爐運行正常。改造前,控制外排水氨氮質(zhì)量濃度≤5 mg/L;改造后,SBR工藝恢復(fù)原工藝控制指標(biāo),對外排水的總氮含量加以控制。改造前、后煤氣化裝置灰水指標(biāo)對比如表2所示。
(1) 通過對污水站的優(yōu)化操作,犧牲部分不重要的工藝指標(biāo)(外排水中的總氮),污水站對氨氮的處理能力由1.20 t/d提高至1.44 t/d,未對裝置的生產(chǎn)負荷造成影響。
(2) 結(jié)合汽提塔的運行情況,將汽提塔尾氣改為就地排放,煤氣化裝置灰水中的氨氮質(zhì)量濃度由320 mg/L降至280 mg/L,污水站外排水超標(biāo)風(fēng)險大幅降低。
表2 改造前、后煤氣化裝置灰水指標(biāo)對比
項目灰水中氨氮/(mg·L-1)污水站外排水/(mg·L-1)氨氮總氮改造前3204.71503184.61803234.8165改造后2402.5602353.1652322.958
(3) 汽提塔尾氣經(jīng)改造送至鍋爐進行燃燒,最終將煤氣化裝置灰水中的氨氮質(zhì)量濃度由320 mg/L降至232 mg/L,徹底解決了污水站外排水超標(biāo)的風(fēng)險;汽提塔的運行恢復(fù)至原流程,解決了生產(chǎn)廠區(qū)有氨味的問題;污水站SBR工藝恢復(fù)至原控制指標(biāo),降低了污水站外排水中的總氮含量。