汪生琪
(甘肅省水利水電勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司,甘肅 蘭州 748000)
新堡子蓄水池位于會寧縣郭城驛鎮(zhèn)新堡子村,工程區(qū)地貌形態(tài)為沖積平原區(qū),表層至1.6 m 為腐殖質(zhì)土和耕植土,植物根系發(fā)達,結(jié)構(gòu)疏松,1.6 m~4.5 m 第四系新世(Q42)新近堆積的風(fēng)積黃土,結(jié)構(gòu)均一,屬于強濕陷性黃土,4.6 m~13.8 m 為第四系上更新世(Q3)新黃土,具有強濕陷性,使得該工程水泥墊層的施工質(zhì)量得不到保障。為防止軟弱地基對蓄水池產(chǎn)生不均勻沉降破壞,對該地區(qū)地質(zhì)條件下的水泥土墊層施工進行分析具有重要意義。故本文結(jié)合引洮供水一期工程中會寧縣新堡子蓄水池施工概況,分析施工中土料、水泥的原始性能,并對水泥用量進行計算,從基底驗收、水泥土攤鋪、壓實、坡面水泥土施工幾方面進行分析。
新堡子蓄水池是一座引水式矩形水池,是甘肅省引洮一期工程會寧北部供水水源工程的控制性工程,設(shè)計庫容為47.8 萬m3。蓄水池擬建在關(guān)川河左岸的二級階地上,地勢平坦,地面標高在1353.7 m~1359.6 m 之間,緊靠郭(城)~巉(口)公路,交通便利。主體結(jié)構(gòu)由進水部分、蓄水池、取水部分、排空部分等建筑物組成。池底長度244 m,寬度180 m,池底高程為1547.50 m,池頂高程1557.50 m,池坡坡比1∶2.5。采用兩布一膜復(fù)合土工膜防滲,表面采用C20 砼預(yù)制塊襯砌防護。
水池基底為濕陷性的風(fēng)積黃土。為降低黃土的濕陷性,設(shè)計要求對基底范圍內(nèi)的原基礎(chǔ)進行翻夯處理,處理厚度為2.5 m,然后在原土翻夯上部鋪筑30 cm 厚10%水泥土墊層,作為防滲土工膜和砼預(yù)制塊襯砌的穩(wěn)定層。蓄水池基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)尺寸見圖1。
圖1 新堡子蓄水池基礎(chǔ)處理剖面圖
為有效掌控土方工程的挖填均衡,將土料場預(yù)先擬定為蓄水池的開挖料。土料開采前抽取6 組原狀土樣,對其進行擊實試驗,掌握土料的天然含水率、風(fēng)干土重量、最優(yōu)含水率等指標。
檢測結(jié)果表明,土料的天然含水率為8.6%~9.3%,與最優(yōu)級含水率13.2%有一定的差距。為滿足水泥土拌和要求,施工前,在預(yù)開采土料頂部開挖井字型溝道,安排專人進行注水,對土料進行提前濕潤悶料,以保證土料的含水率處在最優(yōu)含水率的-1.3%~2%之間[1]。
水泥選用中材集團寧夏石嘴山賽馬水泥有限責(zé)任公司生產(chǎn)的42.5 級普通硅酸鹽水泥,為新近出廠的水泥,具有出廠合格證和檢驗報告。水泥進場后,隨機抽樣送實驗室進行復(fù)檢,水泥的各項性能應(yīng)滿足《通用硅酸鹽水泥》GB 175-2007 的要求。
水泥土中水泥的實際摻入量,必須嚴格遵照施工規(guī)范和設(shè)計要求來確定,在滿足設(shè)計要求的前提下,以經(jīng)濟實用為目的加以確定。綜合分析,水泥摻入量按以下計算公式確定:
式中:mc為摻入水泥的重量,kg;ω 為土的天然含水率,%;ω0為風(fēng)干土的含水率,%;α 為水泥土摻入比,%;m0為風(fēng)干土的質(zhì)量,kg。
新堡子蓄水池東側(cè)設(shè)置水廠凈化車間,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,施工進展緩慢,與蓄水池間設(shè)有取水、放空等連通建筑物,施工時易相互干擾,不便協(xié)調(diào)。經(jīng)分析確定為:水泥土墊層施工先從西側(cè)坡面開始,按先坡面后池底,由西往東的順序施工,防止人為干擾影響進度,并有效減少機械對水泥土重復(fù)碾壓和損傷。
水泥土墊層設(shè)計厚度為30 cm,分為兩層施工。完成第一層的碾壓后及時進行第二層施工,第二層鋪料前,用四鏵犁對已壓光面進行刨毛處理,刨毛深度應(yīng)不少于3 cm,然后對刨毛面灑水濕潤后開始上一層的施工。
水泥土攤鋪前先對基底進行驗收,驗收合格后方可進行水泥土料的攤鋪?;椎膲簩嵍葢?yīng)滿足設(shè)計要求,坡面已消坡成型,平整度達到設(shè)計要求,無浮土、碎石及其它雜物。鋪料前,應(yīng)對基底表面進行灑水濕潤,增強基底與水泥土墊層的結(jié)合力。
水泥土的攤鋪采用推土機進行。攤鋪前,先在鋪設(shè)區(qū)域內(nèi)堆置一定數(shù)量的厚度控制土平臺,平臺用人工堆置,用水準儀逐一測放高程,平臺的數(shù)量按面積為20 m2~30 m2為1個來控制。水泥土的松鋪厚度控制在20 cm 以內(nèi),推土機攤鋪后的鋪料厚度控制在18 cm 以內(nèi)。鋪料過程中,及時用鋼釬檢查鋪料厚度,抽檢的頻次按8 個/100 m2~10 個/100 m2控制。碾壓完成后,根據(jù)取樣檢測成果以及對壓實度、含水量和碾壓遍數(shù)等關(guān)系曲線的綜合分析[2],最終確定的碾壓參數(shù)見表1。
表1 碾壓參數(shù)匯總表
(1)坡面水泥土的運輸。坡面水泥土運輸采用綜合運輸方式進行,即下段坡面的拌和料用50 型裝載機運輸,上段坡面的拌和料用自卸車運輸至池頂后,用推土機逐一攤鋪在坡面上,坡面預(yù)先用木樁布置鋪料厚度控制網(wǎng),鋪料過程中嚴格控制鋪料厚度,嚴禁出現(xiàn)超厚層現(xiàn)象。
(2)坡面水泥土的碾壓。水泥土碾壓采用牽引式振動碾進行。碾壓機械的配備見圖2。推土機A 為牽引機,推土機B 為導(dǎo)向機,碾壓機械為振動碾。碾壓時,推土機A 牽引鋼絲繩索沿池頂平行行走,通過推土機B 的導(dǎo)向滑輪將振動碾帶動沿坡面行走,在上下行走過程中完成對水泥土的碾壓,完成一輪碾壓后,根據(jù)輪幅的碾壓重復(fù)軌跡,推土機B 進行一定的位移,進行下一輪的土料碾壓。如此循環(huán),直至完成計劃的土料碾壓任務(wù)。
圖2 新堡子蓄水池碾壓機械配置示意圖
坡面碾壓時,掌握好振動碾的行走速度,碾壓速度過低,會造成鋪料和壓實工序的間斷,延長施工時間,碾壓速度過高,會產(chǎn)生推移、橫向裂紋或波紋等,在后期的硬化過程中易發(fā)生龜裂現(xiàn)象,影響水泥土的整體穩(wěn)定性。為消除裂紋,在完成碾壓后,用裝載機的輪胎進行一遍碾壓。坡面水泥土施工時的碾壓參數(shù)有別于水平面的施工參數(shù),應(yīng)根據(jù)施工中的實際情況進行適當(dāng)調(diào)整,特別是對碾壓機械的行走速度,要勤于觀察,及時調(diào)整,防止因速度過快而產(chǎn)生碾壓裂紋。必要時,可增加輪胎碾進行最后一遍的壓光處理。
(3)水泥土養(yǎng)護。碾壓完成6 h 后表面進行灑水養(yǎng)護,灑水時,要求采用高壓噴槍霧狀灑水,表面濕潤即可,不能在坡面產(chǎn)生流水,防止對成型表面造成沖刷破壞。水泥土碾壓完成24 h后,及時開始水泥土的消坡工作。消坡前先進行測量放線工作,準確測放坡頂及坡腳的軸線位置,放線時順坡面的長度方向每10 m 在坡頂和坡腳埋設(shè)木樁。然后,按預(yù)定坡面的掛線高度,用水準儀準確測放木樁的掛線高度,并做好標記。
新堡子蓄水池水泥土施工歷時兩個月,共完成水泥土墊層鋪筑24765 m3。施工中自檢取樣1254 組,第三方試驗室抽檢取樣748 組,檢測的干密度、壓實度等試驗數(shù)據(jù)均滿足設(shè)計指標。水泥土施工完成后,及時進行防滲土工膜鋪設(shè)和砼預(yù)制塊的襯砌施工。工程完成至今,已通過多次的蓄水試運行,工程質(zhì)量滿足設(shè)計要求,蓄水能力達到設(shè)計目的,可為類似工程地質(zhì)條件下的水泥土墊層施工提供參考。