王榮山
(中鐵十六局集團(tuán)有限公司 北京 100018)
隨著我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展,在隧道建設(shè)領(lǐng)域出現(xiàn)了一大批長(zhǎng)大隧道,標(biāo)志著我國(guó)工程建設(shè)水平在不斷提高[1]。但是目前工程建設(shè)工期緊、任務(wù)重,在隧道施工中尤為突出,隧道各工序銜接成為施工控制的一項(xiàng)重點(diǎn)。尤其是仰拱銜接初期支護(hù)和二次襯砌工序,直接影響隧道的施工質(zhì)量和步距,成為隧道施工的控制性工序[2]。
近些年,不少學(xué)者針對(duì)長(zhǎng)仰拱施工開展研究。張育林[3]優(yōu)化設(shè)計(jì)長(zhǎng)大隧道長(zhǎng)仰拱棧橋?yàn)?2 m,增加施工開挖長(zhǎng)度,加快了施工循環(huán);李有業(yè)[4]針對(duì)單洞雙線大斷面高鐵隧道,利用16 m長(zhǎng)仰拱棧橋與滑模施工,縮短了工序循環(huán)時(shí)間,提高了工效;蔣暉光[5]等利用工字鋼加工了“橋上橋”形式的仰拱棧橋,并進(jìn)行受力檢算,加快了速度,降低了成本;楊然[6]設(shè)計(jì)了帶有萬向鉸的柔性底座和具有高彈性膠墊軌道的自行式仰拱棧橋,并與傳統(tǒng)仰拱施工方法進(jìn)行經(jīng)濟(jì)對(duì)比分析。
現(xiàn)有的研究中,并沒有針對(duì)重載鐵路且長(zhǎng)度超過10 km的單線隧道24 m長(zhǎng)仰拱棧橋方面的研究。本文結(jié)合蒙華重載鐵路第一長(zhǎng)隧崤山隧道,設(shè)計(jì)了24 m自行式全液壓長(zhǎng)仰拱棧橋,進(jìn)行結(jié)構(gòu)檢算,并介紹了長(zhǎng)仰拱工藝流程,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐運(yùn)用效果良好。
蒙華鐵路設(shè)計(jì)為重載鐵路,其中崤山隧道為全線第一長(zhǎng)隧,為全線控制性工程。隧道設(shè)計(jì)為單線單洞,左線全長(zhǎng)22.751 km,右線全長(zhǎng)22.771 km。隧道位于豫西腹地,穿過東秦嶺崤山,為中低地區(qū)地貌,主要以Ⅱ、Ⅲ級(jí)圍巖為主。
(1)該鐵路隧道大于10 km,為特長(zhǎng)隧道,工期36個(gè)月,較為緊張,且任務(wù)重。
(2)重載運(yùn)輸對(duì)仰拱施工的整體性、耐久性能等要求極高[7]。
(3)該隧道以Ⅱ、Ⅲ級(jí)圍巖為主,開挖掘進(jìn)進(jìn)度較快,各工序之間也難以實(shí)現(xiàn)平行作業(yè),仰拱施工進(jìn)度過于遲緩[8],很容易造成步距超標(biāo)。
國(guó)內(nèi)隧道尤其是山嶺隧道普遍采用鉆爆法施工,仰拱采用簡(jiǎn)易棧橋施工。但由于傳統(tǒng)棧橋采取的是簡(jiǎn)易固定結(jié)構(gòu),由工字鋼、鋼筋、鋼板等焊接而成,適應(yīng)性、機(jī)動(dòng)性以及安全性差且跨度小[8],掌子面和仰拱平行作業(yè)組織困難,導(dǎo)致仰拱施工進(jìn)度緩慢,每月進(jìn)度100~120 m。而Ⅲ級(jí)圍巖掌子面每月開挖進(jìn)度約為160 m,仰拱施作跟不上掌子面開挖速度,造成步距超標(biāo)。因此,采用24 m全液壓履帶仰拱棧橋施工方案,進(jìn)行多區(qū)段平行作業(yè)。
棧橋全長(zhǎng)30.22 m,結(jié)構(gòu)包括引橋部分、從動(dòng)行走系統(tǒng)、仰供端固定支撐、主橋、履帶行走系統(tǒng)、開挖端固定支撐、液壓系統(tǒng)等七個(gè)部分(見圖1)。設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。橋面考慮適應(yīng)隧道斷面要求及通車需要,采用雙面式設(shè)計(jì)。棧橋開挖段固定支撐采用剪刀式結(jié)構(gòu),以滿足仰拱及底板不同工況需要。
圖1 24 m全液壓履帶式棧橋結(jié)構(gòu)(單位:mm)
表1 棧橋設(shè)計(jì)參數(shù)
主橋是棧橋工作時(shí)的主要承力結(jié)構(gòu),其主體由縱梁、橫梁及橋面螺紋鋼拼焊而成,兩側(cè)設(shè)置貝雷梁桁架,在提高棧橋通車狀態(tài)下結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和剛度的同時(shí)提升安全防護(hù)性能,確保施工車輛安全可靠地通行。
分析棧橋主橋所有工作狀態(tài),運(yùn)用MIDASCivil軟件根據(jù)主橋結(jié)構(gòu)建立模型,如圖2所示。
圖2 主橋結(jié)構(gòu)模型
活載按照12 m3砼運(yùn)輸車滿載總重55 t計(jì)算,輪胎與橋面鋪設(shè)鋼筋之間為線接觸計(jì)算負(fù)載。當(dāng)車輛行駛到主橋中段時(shí)是整個(gè)結(jié)構(gòu)中受力最不理想的狀態(tài),從圖3中計(jì)算結(jié)果得到最大撓度17 mm<[f]=l/400=75.55 mm;從圖 4中得到最大強(qiáng)度應(yīng)力為前面底部拉筋339 MPa<鋼材的強(qiáng)度設(shè)計(jì)值350 MPa(Q390鋼材),滿足設(shè)計(jì)要求。
圖3 主橋最大撓度計(jì)算云圖
圖4 最大強(qiáng)度應(yīng)力計(jì)算云圖
為有效控制圍巖變形,確保隧道施工安全,仰拱初期支護(hù)與邊墻初期支護(hù)同步進(jìn)行,完成后回填洞渣至邊墻墻腳處,為掌子面施工提供通道。仰拱施作前,采用人工配合挖掘機(jī)清除回填洞渣。由于棧橋前引橋較長(zhǎng),每次開挖清渣長(zhǎng)度6 m,運(yùn)用挖掘機(jī)和自卸車出渣。每一循環(huán)(6 m)回填洞渣清理后,液壓式移動(dòng)棧橋前進(jìn)6 m。前進(jìn)過程中,在仰拱填充面上鋪設(shè)鋼板以擴(kuò)大受力面積,以確保棧橋后端的成品填充面不受破壞。
人工清除虛渣、雜物。完成兩循環(huán)(12 m)洞渣清除后,形成一個(gè)鋼筋安裝單元。對(duì)仰拱接頭進(jìn)行鑿毛處理,鑿毛面積至少達(dá)到總面積的75%,人工鑿毛時(shí)混凝土強(qiáng)度至少達(dá)到2.5 MPa。鑿毛完成后使用高壓風(fēng)清除仰拱初期支護(hù)表面上的虛渣及雜物[9]。清理完成經(jīng)自檢合格后報(bào)監(jiān)理工程師,驗(yàn)收合格后留存影像資料,進(jìn)行24 m長(zhǎng)棧橋就位(見圖5)。
第一循環(huán)施工縫鑿毛及虛渣清理完成并經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后開始第一循環(huán)(12 m)鋼筋安裝,待第二循環(huán)洞渣清除、清理虛渣完成后進(jìn)行第二循環(huán)鋼筋安裝。
第一循環(huán)仰拱鋼筋安裝完成,經(jīng)驗(yàn)收合格后,安裝仰拱箱形弧模[10]。端頭模板為定制鋼模板,在鋼筋及弧形模板安設(shè)后進(jìn)行。施工過程中,先用弧模底部模板將背貼式止水帶壓緊固定,再將中埋式止水帶安設(shè)在底部模板表面,最后安裝上部模板,并用鋼筋固定牢固。
仰拱混凝土采用C35混凝土。為防止高差過大引起混凝土離析,仰拱混凝土使用溜槽澆筑,自中線向兩側(cè)對(duì)稱澆筑,一次完成?;炷练謱訚仓穸瓤刂圃?0 cm左右[11]。待初期支護(hù)混凝土終凝后,拆除仰拱弧形箱模,澆筑仰拱填充混凝土。
圖5 行走就位的長(zhǎng)仰拱棧橋現(xiàn)場(chǎng)
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)使用情況,與傳統(tǒng)簡(jiǎn)易式、軌行式仰拱施作方法對(duì)比,從安全性、易用性、工況適應(yīng)性以及可維護(hù)性等方面進(jìn)行對(duì)比分析,見表2。
表2 仰拱施作方法安全及性能對(duì)比分析
采用大區(qū)段仰拱分區(qū)平行作業(yè),仰拱開挖支護(hù)分6 m一段;鋼筋綁扎、模板架立分12 m一段,24 m仰拱一次澆筑。每月仰拱施工進(jìn)度由傳統(tǒng)工法的120 m上升至168 m,比傳統(tǒng)的方法可節(jié)約工期25%,使其與掌子面開挖進(jìn)尺保持一致,解決了因仰拱安全步距制約掌子面不能全力開挖的難題,保障了隧道工期。
(1)采用了仰拱長(zhǎng)棧橋工裝改進(jìn)技術(shù),改進(jìn)使用了全液壓履帶式仰拱棧橋,解決了普通棧橋難以滿足大區(qū)段施工的困難,并解決了仰拱弧形模板安拆不便的難題。
(2)24 m長(zhǎng)仰拱棧橋,實(shí)現(xiàn)了仰拱施工時(shí)配合出渣及運(yùn)輸車輛安全、有效通行,避免了施工干擾。
(3)24 m長(zhǎng)仰拱施工減少了仰拱混凝土環(huán)向施工縫,降低了不均勻沉降的可能性,保證了仰拱整體性,為后期鐵路運(yùn)營(yíng)奠定基礎(chǔ)。
(4)采用了大區(qū)段仰拱分區(qū)平行作業(yè)快速施工技術(shù),實(shí)現(xiàn)了大區(qū)段仰拱分區(qū)平行作業(yè)、長(zhǎng)段落仰拱一次澆筑成形,加快了仰拱施工進(jìn)度[12]。