佘志剛,劉建芳,唐 軍
(克拉瑪依石化公司檢維修中心,新疆克拉瑪依 834003)
某石化公司連續(xù)重整裝置尾氣螺桿壓縮機(jī)自投運(yùn)以來(lái)前后端雙端面機(jī)械密封一直運(yùn)行較差,頻繁泄漏。密封出現(xiàn)的失效問(wèn)題,影響了螺桿壓縮機(jī)的正常運(yùn)行,進(jìn)而嚴(yán)重影響了裝置的日常生產(chǎn),不但加大了裝置運(yùn)行管理難度,增加了運(yùn)行維護(hù)成本,同時(shí)因?yàn)樵O(shè)備較大、在拆卸、回裝前后端4 套機(jī)械密封,還需要拆卸、回裝4 套徑向軸承(NU2324)、4 套徑向止推軸承(7324),大大增加了檢修維護(hù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。機(jī)組所處理的工藝介質(zhì)含有有毒有害成分,造成了較大的環(huán)境污染,并給操作維護(hù)人員帶來(lái)了健康危害。
為了實(shí)現(xiàn)裝置高的運(yùn)行效率,降低維護(hù)成本,減少勞動(dòng)強(qiáng)度、減少環(huán)境污染和健康危害,就必須對(duì)現(xiàn)有螺桿壓縮機(jī)機(jī)組雙端面機(jī)械密封的失效原因進(jìn)行分析研究并進(jìn)行技術(shù)改造工作。本文對(duì)泄漏原因進(jìn)行分析,對(duì)機(jī)組雙端面密封進(jìn)行改造。
連續(xù)重整裝置的噴液冷卻氫氣變壓增壓尾氣螺桿壓縮機(jī)是中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七一一研究所研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的。機(jī)組的工藝作用是將PSA 單元的沖洗氣經(jīng)過(guò)該壓縮機(jī)增壓后送到瓦斯系統(tǒng)管網(wǎng)使用。工藝介質(zhì)主要為氫氣、輕烴。
主要性能指標(biāo):容積流量77 m3/min,吸氣壓力0.02 MPa(G),吸氣壓力0.5 MPa(G),電機(jī)功率560 kW,吸氣溫度≤40 ℃,排氣溫度≤85 ℃,陽(yáng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速:2980 r/min。壓縮機(jī)機(jī)組前后兩端軸封采用梳齒密封與機(jī)械密封相結(jié)合的設(shè)計(jì),機(jī)械密封使用雙端面機(jī)械密封形式,由四川日機(jī)密封有限公司制造,型號(hào)為CM071C-175-C160;機(jī)械密封使用的密封油:46#透平油;供油壓力(0.2~0.4)MPa(G)。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)拆檢雙端面機(jī)械密封的情況[1],發(fā)現(xiàn)機(jī)組前后端4套雙端面機(jī)械密封的介質(zhì)側(cè)機(jī)封密封環(huán)面表面發(fā)黃,且靜環(huán)面出現(xiàn)有大量塊狀的的疤痕,稱(chēng)為“泡疤”現(xiàn)象(圖1)。分析判斷這就是機(jī)械密封失效的直接原因。機(jī)械密封靜環(huán)密封面“泡疤”現(xiàn)象的產(chǎn)生是由于石墨浸金屬時(shí)的制造質(zhì)量尤其是表面耐高溫的缺陷,且在不良的工況下(造成密封面局部急劇溫升),這種現(xiàn)象發(fā)生的頻率大大增加。針對(duì)這種情況,除了對(duì)靜環(huán)的加工制造過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)外,還需要對(duì)密封油(隔離液)以及密封端面比壓進(jìn)行分析判斷,并做出相應(yīng)的優(yōu)化升級(jí)改造。
圖1 “泡疤”現(xiàn)象
密封環(huán)的材料對(duì)密封使用效果的影響是很大的。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)失效密封的拆檢來(lái)看,分析認(rèn)為密封面的材料及加工工藝會(huì)是“泡疤”現(xiàn)象產(chǎn)生的重要因素。
四川日機(jī)制造的雙端面機(jī)械密封動(dòng)環(huán)組件材料:1Cr13-YG6(鉻鋼鑲環(huán)硬質(zhì)合金);靜環(huán)組件材料:1Cr13-MMCG(鉻鋼鑲環(huán)石墨)。1Cr13 屬于馬氏體不銹鋼,淬透性好,具有較高的硬度,較好的韌性、耐腐性、熱強(qiáng)性及冷變形性能。YG6 是一種鎢鈷類(lèi)硬質(zhì)合金材料,使用強(qiáng)度及沖擊韌度較好,耐磨性較好,化學(xué)成分:WC94%,Co6%。
拆檢失效密封,動(dòng)環(huán)合金面沒(méi)有任何損傷,介質(zhì)側(cè)靜環(huán)表面出現(xiàn)“泡疤”現(xiàn)象。針對(duì)這種失效情況,對(duì)靜環(huán)材料及其加工工藝進(jìn)行分析。
石墨材料因其特殊的原子結(jié)構(gòu)使其具有耐高溫、導(dǎo)熱性、自潤(rùn)滑性、可塑性以及化學(xué)穩(wěn)定性等優(yōu)良性能,兼有金屬、非金屬以及有機(jī)塑料的特性,被稱(chēng)為半金屬,在很多領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用。石墨制品屬于多孔材料,由于顆粒間有一定的孔隙 以及焙燒后瀝青以揮發(fā)物質(zhì)逸出,有大量氣孔存在,必然會(huì)對(duì)制品性能產(chǎn)生影響,制品體積密度下降、機(jī)械強(qiáng)度減小,同時(shí)使氣體和液體滲透,不能滿足正常工作要求。因此,必須通過(guò)浸漬處理,降低多孔石墨材料的滲透率[2]。用銻作浸漬劑得到的浸銻石墨材料適應(yīng)于水、鹽酸、濃堿等介質(zhì),其耐沖擊,在高速、高壓、重載下磨損小,抗氧化性能好;同時(shí),浸銻石墨(圖2)材料密度小,膨脹系數(shù)低,耐磨性好,是目前國(guó)內(nèi)外應(yīng)用最為廣泛的密封摩擦副材料。石墨靜環(huán)的加工工藝:粉料制備→等靜壓壓制→燒結(jié)→浸漬煤瀝青→二次燒結(jié)→高溫處理→浸漬。圖2 中灰黑色為石墨基體,白亮色為氣孔中浸漬入的銻。
圖2 浸銻石墨顯微鏡視圖
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)多次拆卸失效密封的情況看,密封石墨靜環(huán)面的機(jī)械性能與耐磨性能是好的?!芭莅獭钡漠a(chǎn)生主要就是密封面表面局部溫度急劇升高造成的,分析認(rèn)為是由于在用銻作浸漬劑時(shí),工藝處理不當(dāng),造成密封面表面耐高溫性能下降造成的。
機(jī)組設(shè)計(jì)的密封油壓為(0.25~0.3)MPa(G),現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際機(jī)組運(yùn)行中,密封油壓是為0.38 MPa。過(guò)大的密封油壓力使得靜環(huán)面的摩擦力增加,溫度上升,從而誘發(fā)了“泡疤”現(xiàn)象的發(fā)生。
雙端面機(jī)械密封計(jì)算端面比壓時(shí),需要分別計(jì)算[3]。
(1)大氣側(cè)的端面比壓Pb的計(jì)算。密封面所受合力如圖3所示,F(xiàn)=Ft+Fp-Fm,其中,F(xiàn)t為彈簧力,F(xiàn)p為介質(zhì)壓力,F(xiàn)m為液膜壓力。
介質(zhì)壓力引起的閉合力:
液膜壓力產(chǎn)生的開(kāi)啟力:
可得端面比壓:
由于Pm=λP1,故Pb=Pt+P1(K-λ),雙端面機(jī)械密封大氣側(cè)端面比壓Pb=Pt-P2(K-λ)。
(2)介質(zhì)側(cè)的端面比壓Pb的計(jì)算。Pb=Pt+(P2-P1)(K-λ),其中,P2為密封油壓力。
圖3 密封面受力分析
“泡疤”的產(chǎn)生主要就是密封靜環(huán)面表面局部溫度急劇升高造成,分析認(rèn)為是由于在用銻作浸漬劑時(shí),工藝加工處理不適當(dāng),造成密封面表面耐高溫性能下降。針對(duì)這一情況,需要對(duì)機(jī)械密封靜環(huán)的石墨以及其浸銻技術(shù)進(jìn)行檢測(cè),并加以改進(jìn)。
密封油壓以及端面比壓進(jìn)行計(jì)算分析后發(fā)現(xiàn),機(jī)組實(shí)際運(yùn)行中的密封油壓高于設(shè)計(jì)壓力,機(jī)械密封端面比壓也高于理論比壓。這兩個(gè)因素都會(huì)加大密封面溫度的升高。由雙端面機(jī)封端面比壓的計(jì)算公式得知,現(xiàn)場(chǎng)采用降低密封油壓,端面比壓也會(huì)相應(yīng)減小,使得密封油壓與端面比壓都降低到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)范圍,從而優(yōu)化升級(jí)了機(jī)械密封的運(yùn)行工況,解決密封面溫升高的問(wèn)題。
通過(guò)對(duì)雙端面機(jī)械密封系統(tǒng)的密封面材料及其加工工藝、密封油、端面比壓等相關(guān)密封特性的綜合分析研究。清楚的認(rèn)識(shí)到“泡疤”產(chǎn)生的原因并找出解決的措施,為設(shè)備的長(zhǎng)周期運(yùn)行做了很好的保障。
(1)密封面石墨浸銻技術(shù)改進(jìn)。要求廠家追蹤石墨材料并著重對(duì)浸銻工藝進(jìn)行把關(guān),失效密封回廠檢查后,檢測(cè)發(fā)現(xiàn)靜環(huán)密封面的石墨浸銻工藝有缺陷,之后廠家采用進(jìn)口石墨,完善浸銻技術(shù)后,改造后的密封使用效果較為理想。
(2)密封油、端面比壓的合理選用。經(jīng)核算(考慮介質(zhì)壓差后),實(shí)際工作時(shí)介質(zhì)側(cè)端面比壓0.32 MPa,大氣側(cè)端面比壓0.39 MPa。由于機(jī)組介質(zhì)的特性,選擇的端面比壓要求小于0.39 MPa。在實(shí)際機(jī)組的運(yùn)行中密封端面比壓超出了標(biāo)準(zhǔn),所以需要減小端面比壓。查看端面比壓計(jì)算公式,由于已經(jīng)把有原有密封油的壓力從0.38 MPa 降為0.30 MPa,相應(yīng)的端面比壓也會(huì)減小為0.24 MPa(介質(zhì)側(cè))和0.31 MPa(大氣側(cè))。
在石油煉化、天然氣加工等行業(yè)雙端面機(jī)械密封的應(yīng)用已非常廣泛。本文通過(guò)分析螺桿壓縮機(jī)雙端面機(jī)械密封失效的原因,得出其直接原因是密封靜環(huán)面發(fā)生“皰疤”造成的,造成“皰疤”的具體原因是密封面材料的加工工藝有缺陷、密封油壓力選擇不合適、機(jī)封端面比壓選擇不合理。針對(duì)原因采取了一系列措施,有效地避免了密封短期失效的現(xiàn)象。在以往的操作過(guò)程中,雙端面密封的螺桿壓縮機(jī)運(yùn)行一個(gè)月左右密封就會(huì)失效,對(duì)密封進(jìn)行密封改造后,現(xiàn)已累計(jì)運(yùn)行15 個(gè)月,密封運(yùn)行情況很好,沒(méi)有發(fā)生泄漏故障,大大節(jié)約了備件和資金,全年為公司節(jié)約了大約200 萬(wàn)元的維護(hù)資金,為裝置安全、平穩(wěn)、長(zhǎng)周期運(yùn)行提供了保障。