呂慧聰
(哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司,黑龍江哈爾濱 150040)
國(guó)外某聯(lián)合循環(huán)火電廠汽輪發(fā)電機(jī)功率為125MW,勵(lì)磁方式為三機(jī)無(wú)刷勵(lì)磁,在沖轉(zhuǎn)至3000 r/min 運(yùn)行良好的情況下進(jìn)行電氣試驗(yàn),突發(fā)發(fā)電機(jī)頻率降低,勵(lì)磁機(jī)電流異常升高,機(jī)組振動(dòng)異常,并伴有火花和絕緣燒焦的濃煙,隨后發(fā)電機(jī)保護(hù)動(dòng)作滅磁,機(jī)組跳機(jī)。檢查機(jī)組情況發(fā)現(xiàn)主勵(lì)磁機(jī)與本體轉(zhuǎn)子連接處鴨掌槽部分熔損,導(dǎo)電螺桿熔化變形,絕緣套筒燒焦。隨即對(duì)事故原因進(jìn)行了分析,并進(jìn)行修理。著重介紹本體聯(lián)軸器熔毀部位的修理工作,并進(jìn)行了導(dǎo)電桿的回裝。希望對(duì)今后避免此類事故的發(fā)生和此類事故的處理能有所啟示。
聯(lián)合循環(huán)1 號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)額定功率125 MW,國(guó)外機(jī)組,冷卻方式空冷,頻率50 Hz,勵(lì)磁方式為三機(jī)無(wú)刷勵(lì)磁,包括本體發(fā)電機(jī)、主勵(lì)磁機(jī)和副勵(lì)磁機(jī),勵(lì)磁機(jī)發(fā)出的交流電通過(guò)旋轉(zhuǎn)二極管進(jìn)行整流出直流電直接給轉(zhuǎn)子供電,勵(lì)磁系統(tǒng)為全封閉式(圖1)。
圖1 現(xiàn)場(chǎng)勵(lì)磁機(jī)、發(fā)電機(jī)和汽輪機(jī)
汽輪發(fā)電機(jī)沖轉(zhuǎn)至3000 r/min 時(shí)各項(xiàng)參數(shù)良好,進(jìn)行相關(guān)電氣試驗(yàn),短路特性試驗(yàn)和空載試驗(yàn)均無(wú)異常,隨即進(jìn)行勵(lì)磁系統(tǒng)相關(guān)測(cè)試,包括滅磁時(shí)間常數(shù)、一次相序測(cè)量、零起自動(dòng)升壓功能測(cè)試、階躍響應(yīng)、定子殘壓、通道切換測(cè)試及軸電壓測(cè)量未發(fā)現(xiàn)異常,然后由DCS 進(jìn)行控制起勵(lì)并自動(dòng)升壓,當(dāng)電壓自動(dòng)升至13.76 kV 穩(wěn)定幾秒鐘后,突然發(fā)電機(jī)頻率降低,勵(lì)磁機(jī)電流表已達(dá)到最大量程,機(jī)組振動(dòng)異常,主勵(lì)磁與發(fā)電機(jī)連接處出現(xiàn)火花和絕緣燒焦?jié)鉄?,汽輪機(jī)保護(hù)跳閘動(dòng)作,發(fā)電機(jī)保護(hù)滅磁動(dòng)作,機(jī)組停機(jī)。
停機(jī)后對(duì)出現(xiàn)火花和濃煙位置進(jìn)行了重點(diǎn)檢查,將主勵(lì)磁機(jī)打開(kāi)檢查,發(fā)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)整流管連接到轉(zhuǎn)子兩極位置出現(xiàn)了明顯電氣損傷,有電弧燒焦情況,對(duì)電極進(jìn)行了檢查,拆掉接線柱,發(fā)現(xiàn)主勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子負(fù)極與旋轉(zhuǎn)整流管負(fù)極連接螺栓松動(dòng)。主勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子與本體轉(zhuǎn)子拆卸時(shí),連接螺栓發(fā)黑并有刺激氣味,打開(kāi)后發(fā)現(xiàn)鴨掌連接部位軸鍛件部分金屬已經(jīng)熔化,銅制導(dǎo)電螺桿熔損變形,絕緣套筒燒焦,損傷情況非常嚴(yán)重(圖2、圖3)。
綜合現(xiàn)場(chǎng)電氣試驗(yàn)情況和事故后的拆機(jī)情況,經(jīng)專家分析,造成此次事故的根本原因如下:
(1)主勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)軸與本體轉(zhuǎn)軸連接采用鴨掌結(jié)構(gòu),需保證導(dǎo)電通路接觸良好,且均勻涂抹導(dǎo)電膏,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)存在部分接觸面接觸不良,導(dǎo)電膏不均勻,這將導(dǎo)致聯(lián)軸器電氣性能下降,局部過(guò)熱,這是此次事故的次要原因。
圖2 事故后本體聯(lián)軸器端面(已清理)
圖3 燒毀的絕緣套管
(2)主勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子負(fù)極與旋轉(zhuǎn)整流管相連接的螺栓松動(dòng),導(dǎo)致電極發(fā)熱、拉電弧,造成正負(fù)電極短路,產(chǎn)生極大短路電流,最終造成聯(lián)軸器配合面、導(dǎo)電螺桿及絕緣套筒損毀,這是此次事故的主要原因。
(1)主勵(lì)磁機(jī)旋轉(zhuǎn)整流管等部件現(xiàn)場(chǎng)處理更換。
(2)主勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子返廠維修,導(dǎo)電桿、絕緣套筒等也在制造廠更換。進(jìn)行了第一次PT 探傷,共有5 處裂紋,其中有幾處比較嚴(yán)重的裂紋,裂紋全部去除至少要銑進(jìn)25 mm 深(圖4、圖5)。
(3)發(fā)電機(jī)本體聯(lián)軸器端面現(xiàn)場(chǎng)處理,著重介紹,具體過(guò)程如下:①轉(zhuǎn)子鍛件合金鋼與導(dǎo)電螺桿銅材質(zhì)由于高溫相互融合,首先鉗工用風(fēng)銑去除轉(zhuǎn)軸聯(lián)軸器端面的熔銅,直至熔銅全部清除(圖6);②繼續(xù)銑磨,探傷后再次發(fā)現(xiàn)裂痕,鉗工繼續(xù)研磨裂痕處,經(jīng)多次銑磨和探傷直至無(wú)裂痕,然后出具探傷報(bào)告;③鉗工銑磨結(jié)束后進(jìn)行焊接前的數(shù)據(jù)測(cè)量工作,勵(lì)端聯(lián)軸器端面面向鏜床,按聯(lián)軸器的端面找正,用百分表打聯(lián)軸器外圓直徑500 mm 的長(zhǎng)度,水平精度<0.10 mm,垂直精度<0.40 mm,由于只是為了檢測(cè)焊接變形,上述找正可以滿足要求;④聯(lián)軸器數(shù)據(jù)測(cè)量結(jié)束后,按照標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)軸焊接規(guī)程對(duì)端面受損部位進(jìn)行補(bǔ)焊工作,轉(zhuǎn)軸焊接要求工藝方式方法先進(jìn),焊料材質(zhì)特殊,并要嚴(yán)格控制焊接時(shí)間上不能太快,避免轉(zhuǎn)軸因過(guò)熱造成變形,經(jīng)過(guò)6 天完成焊接(圖7、圖8);⑤再次測(cè)量聯(lián)軸器各相關(guān)尺寸的變形情況,觀查變形量,只有銷孔有變形,其余外圓和止口等均無(wú)變形,說(shuō)明焊接時(shí)應(yīng)力與溫度控制良好;⑥開(kāi)始鏜序找正,勵(lì)端聯(lián)軸器端面面向鏜床,按聯(lián)軸器的端面找正,用百分表打聯(lián)軸器外圓直徑500 mm 的長(zhǎng)度,水平<0.10 mm,垂直<0.30 mm,由于聯(lián)軸器鴨掌槽呈水平放置,上述找正可以基本滿足圖紙加工要求,鴨掌槽水平0.08 mm,由于現(xiàn)場(chǎng)條件限制,決定允許加工,開(kāi)始鏜序;⑦經(jīng)過(guò)對(duì)端面的粗加工,發(fā)現(xiàn)有幾處需要補(bǔ)焊,補(bǔ)焊后再進(jìn)行鏜序粗加工,然后由鉗工進(jìn)行打磨,拋光,直到達(dá)到著色探傷要求為止;⑧通過(guò)PT 探傷,發(fā)現(xiàn)端面補(bǔ)焊處仍有裂紋,需重復(fù)上述過(guò)程,直至沒(méi)有裂紋,可以進(jìn)行下一工序(圖9);⑨進(jìn)行導(dǎo)電桿的回裝,做絕緣電阻實(shí)驗(yàn),絕緣電阻值前后無(wú)變化,為13 MΩ,合格。
圖4 進(jìn)行PT 探傷
圖5 PT 探傷發(fā)現(xiàn)裂紋
圖6 清理熔銅
圖7 焊接過(guò)程中的端面
圖8 焊接完成
圖9 修理完的聯(lián)軸器端面
此次事故由于主勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子負(fù)極與旋轉(zhuǎn)整流管相連接的螺栓松動(dòng),造成電極拉電弧,最終導(dǎo)致短路現(xiàn)象的發(fā)生,電流通過(guò)2個(gè)聯(lián)軸器相連接的鴨掌,加之接觸面接觸不良,導(dǎo)電膏涂抹不均勻最終導(dǎo)致起火,造成旋轉(zhuǎn)整流管、聯(lián)軸器配鴨掌、導(dǎo)電螺桿及絕緣套筒損毀的重大事故,說(shuō)明在發(fā)電機(jī)安裝問(wèn)題中無(wú)小事,要注重細(xì)節(jié),一個(gè)重要位置的小螺栓都有可能造成重大事故。
通過(guò)修理,汽輪發(fā)電機(jī)運(yùn)行情況良好。在此次修理中,轉(zhuǎn)軸端面的焊接起到了重要的作用,如現(xiàn)場(chǎng)不能補(bǔ)焊,本體轉(zhuǎn)子將報(bào)廢造成重大損失,可見(jiàn)此項(xiàng)焊接技術(shù)的重要作用。只有技術(shù)方法的不斷創(chuàng)新與提高才能在電廠事故處理中節(jié)約成本,創(chuàng)造更大的價(jià)值。