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        汽輪機中分面漏汽原因分析與處理

        2019-06-16 02:02:34寇向陽
        設備管理與維修 2019年14期
        關鍵詞:汽缸缸體汽輪機

        寇向陽

        (上海寶山鋼鐵股份有限公司,上海 201900)

        0 引言

        汽輪機汽缸一般具有體積龐大,前后跨距長,整體質(zhì)量重等特點,為了使汽輪機在高溫高壓蒸汽條件下安全生產(chǎn)而不發(fā)生蒸汽泄漏,汽缸中分面必須密不可漏。汽輪機中分面微量的蒸汽泄漏就可能引起刺耳的噪聲,或者密封面吹槽損壞設備,同時發(fā)電效率明顯降低等問題,漏汽現(xiàn)象若長期得不到及時有效處理,就可能會發(fā)展成為汽缸永久變形,甚至會產(chǎn)生人身傷害或汽缸無法修復而報廢等嚴重后果。汽輪機中分面漏汽原因涉及方面較廣,但以缸體加工缺陷和生產(chǎn)操作使用不當引起的汽缸變形而產(chǎn)生的蒸汽泄漏居多,另外在機組安裝或大修時螺栓力矩不符合標準,緊固順序錯亂等引起的蒸汽泄漏,還有安裝維修人員技術薄弱或密封脂選用有誤等原因造成的漏汽。通常汽輪機中分面漏汽都是由于多種原因長期疊加造成的。

        1 機組概況

        鋼鐵生產(chǎn)廠2015 年10 月一座新建高溫高壓煉焦余熱發(fā)電機組投入運行。該汽輪機為雙抽式,新蒸汽進汽壓力8.83(±0.5)MPa,溫度,額定進汽量152 t/h,發(fā)電量30 MW。投入運行16 個月后,發(fā)現(xiàn)汽輪機右側高壓蒸汽噴嘴附近汽缸中分面有微量蒸汽泄漏現(xiàn)象,由于當時生產(chǎn)影響開缸處理條件不允許,只做了臨時引流處理,從汽缸中分面疏水口接一管道引流泄漏蒸汽排出,帶傷運行近10 個月后,蒸汽泄漏量不斷增大,同時汽輪機左側高壓缸附近也發(fā)現(xiàn)大面積漏汽,鑒于蒸汽泄漏量較大,必須停機開缸處理,否則可能引起安全事故,或是汽輪機產(chǎn)生永久變形而無法修復。

        1.1 數(shù)據(jù)測量和分析

        2018 年3 月上旬汽輪機組按維修計劃停機,待汽缸溫度降至常溫后拆除上下汽缸保溫層。為了得到汽缸變形漏汽初始數(shù)據(jù),在未松動汽缸螺栓情況下首先對中分面間隙做了初步測量(圖1),發(fā)現(xiàn)汽缸左側6 號和8 號螺栓附近,右側5 號和7 號螺栓附近存在漏汽間隙,最大間隙為0.15 mm,寬度達250 mm,部分深度貫穿中分面寬度。發(fā)生蒸汽泄漏的位置恰好是高壓蒸汽噴嘴附近,也是整個汽輪機缸體承受壓力最高的位置,除此之外沒有發(fā)現(xiàn)其他位置有漏汽間隙存在。

        圖1 汽缸中分面平面布置

        1.2 數(shù)據(jù)測量

        拆除汽缸中分面所有螺栓,將上下持環(huán)和轉子吊出,清理汽缸面密封脂等殘留物,合空缸后發(fā)現(xiàn)蒸汽高壓噴嘴附近間隙達0.65 mm,低壓缸同樣存在間隙,0.35 mm 塞尺通過,為了進一步確認汽缸變形情況,將汽輪機排汽缸與汽缸分離,分別采用冷緊和熱緊1/3 缸面螺栓兩種方式,對汽缸中分面間隙測量,測量數(shù)據(jù)見表1。其中,汽缸中分面法蘭間隙設計要求:空缸情況下0.05 mm 無法塞入,1/3 螺栓情況下0.03 mm 無法塞入。

        根據(jù)測量數(shù)據(jù)分析,汽缸變形位置主要表現(xiàn)在高壓缸附近,熱緊1/3 缸面螺栓后高壓缸仍有近0.30 mm 間隙存在,這就是導致汽缸漏汽的主要原因。同時測量中發(fā)現(xiàn)汽缸中分面內(nèi)部間隙明顯大于外部間隙,中分面呈內(nèi)張口狀態(tài),而后汽缸內(nèi)外間隙基本相同,變化不大。

        1.3 汽缸變形分析及可能產(chǎn)生的原因

        對汽輪機中分面間隙進行多種狀態(tài)下多手段測量,其結果認定為汽缸變形,汽缸左右兩側第5,6,7,8 四顆螺栓位附近汽缸變形量最大,汽缸頂部的變形引起中分面回縮呈內(nèi)張口狀態(tài),汽缸中部外凸,而高壓缸和低壓缸上翹,高壓缸變形量最為明顯,汽缸整體成為一個小V 形。究其原因,汽輪機缸體變形原因較多,其主要有以下3 個方面。

        表1 汽缸中分面間隙測量數(shù)據(jù)記錄 mm

        (1)汽缸在制造加工過程中產(chǎn)生缺陷,主要集中在應力消除不徹底或不均。為了使汽缸能夠承受一定的蒸汽壓力和穩(wěn)定轉子高速旋轉,國內(nèi)大多數(shù)汽輪機缸體都是鑄造而成,相對其它部件,汽輪機缸體體形龐大,又由于汽缸前后受力不同,所以在鑄造時,造成汽缸壁前厚后薄的特點。汽缸鑄造完畢后需經(jīng)過時效處理,使汽缸在鑄造過程中所產(chǎn)生的內(nèi)應力完全消失,若時效處理不透徹或過程不完善,汽缸仍會留有殘余內(nèi)應力,當汽輪機投入生產(chǎn)運行后,隨著時間的推移和溫度的變化,殘余內(nèi)應力會自然慢慢釋放出來,從而造成汽缸變形。在經(jīng)濟利益和設備交貨周期不斷壓縮的條件驅使下,目前國內(nèi)汽缸鑄造件基本都采用人工強制時效處理,由于汽缸體型龐大,缸體壁厚,人工時效處理設施和時間上都難以達標,成為了汽缸內(nèi)應力無法徹底消除而引起缸體變形的主要原因。

        (2)生產(chǎn)工況發(fā)生突變引起汽缸受熱不均,特別表現(xiàn)在汽輪機開停機過程中,沒有按照操作規(guī)程標準操作,暖機升溫不正確或停機時溫度下降速率過快等原因造成。根據(jù)汽輪機操作說明要求,機組啟動過程需階梯式升速,只有當汽缸溫度達到要求后,才可進行下一步工作,時刻關注汽缸溫升至關重要,當汽缸中分面法蘭上下壁溫差值超過50 ℃時,上下缸就會產(chǎn)生較大的膨脹熱應力差,使汽缸發(fā)生彈性變形,當熱應力超過汽缸材料屈服極限時,塑性變形就會發(fā)生,此時即使在汽缸上下壁溫差消失后,汽缸變形也無法恢復到原始狀態(tài),其表現(xiàn)形式就是汽缸中分面變形出現(xiàn)漏汽現(xiàn)象,上下缸體無法緊密攏合。當汽缸中分面漏汽發(fā)生后,特別是高壓缸,需及時處理,否則在汽流的沖刷和汽缸受力不均等多重作用下,漏汽情況會不斷惡化并擴大,甚至在中分面出現(xiàn)吹槽。

        (3)螺栓緊固力矩不足或緊固順序不對。汽缸的嚴密性主要靠螺栓的拉緊力來實現(xiàn),通常汽缸螺栓緊固分為冷態(tài)預緊和熱態(tài)緊固兩步,在每一個緊固步驟中,每一顆螺栓位都有對應的緊固力矩,當力矩小于標準值時,汽缸在高負荷情況下產(chǎn)生的熱應力和螺栓高溫膨脹會造成螺栓應力松馳,螺栓對汽缸拉緊力減小,造成汽缸不能完全密封而漏汽。當力矩大于標準值時,螺栓自身會產(chǎn)生較大的塑性變形,長期運行后,螺栓強度逐漸降低而失效,失去應有的緊固功能。所以正確的螺栓緊固力矩是合理消除汽缸自然間隙的必要條件。一般汽缸螺栓在緊固時從汽缸中部向兩端對角逐漸延伸的順序進行,這樣會將汽缸變形量最大的間隙向汽缸前后自由端擠壓移動,最后間隙逐漸消失。如果汽缸螺栓從兩端向中間緊固,會造成自然間隙集中在汽缸中部,最終使汽缸形成弓型,造成中分面無法密封而泄漏。若從汽缸一端到另一端緊固,由于汽缸一般前后跨距較長,最后緊固末端會形成向上翹頭的彎曲,末端自然間隙難以消除,也易造成中分面泄漏。

        1.4 漏汽原因綜合分析

        根據(jù)測量數(shù)據(jù)及造成汽缸變形機理分析,此次汽缸中分面變形產(chǎn)生漏汽主要原因是由于缸體時效應力處理不徹底而造成的,同時還有生產(chǎn)操作不規(guī)范等其它綜合性原因疊加而成,最終造成汽缸呈V 形塑性變形,并在高壓缸位置伴有內(nèi)張口現(xiàn)象,產(chǎn)生漏汽初期汽缸沒有得到及時有效處理,也成為了漏汽狀況不斷惡化和擴大的誘因。

        2 修復方案確定及處理

        2.1 汽缸中分面研磨

        為了方便維修和降低維修成本,本次維修采用飛缸研磨方案。以上缸中分面為基準面并涂以藍丹,下缸中分面涂紅丹,通過不斷重復合缸壓痕,根據(jù)接觸壓痕高低對下缸中分面飛缸研磨,使合缸后的壓痕均勻分布于接觸面,直至在空缸合攏情況下塞尺0.05 mm 不入,冷緊1/3 缸面螺栓時0.03 mm 不入為標準,通過不斷地反復飛缸研磨徹底消除變形間隙。

        2.2 螺栓堅固參數(shù)修正

        根據(jù)合空缸后的自然間隙和汽輪機設計螺栓緊固要求,本次維修對汽缸螺栓緊固也做了適當調(diào)整。汽缸螺栓緊固修正前后對比值見表2,冷緊采用最大充許力矩,熱緊螺栓伸長值根據(jù)汽缸前后位置和冷緊時測量間隙做了微量增補。

        表2 汽缸螺栓緊固修正前后對比

        3 結語

        該雙抽式汽輪機經(jīng)過此次大修后,于2018 年3 月上旬啟動沖轉,期間經(jīng)受了超速和全負荷試驗,中壓和低壓抽汽以設計額定參數(shù)流量投入,均未發(fā)現(xiàn)中分面蒸汽漏汽,排汽缸真空壓力值由大修前的-91 kPa 提升到-93 kPa。此種汽缸研磨處理中分面漏汽的方法得到了有效驗證,徹底解決了汽缸漏汽問題,發(fā)電效率也有了明顯提升,同時減少了經(jīng)濟損失,延長了汽輪機使用壽命。在安全生產(chǎn)方面,也杜絕了蒸汽泄漏造成的人身傷害。

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