郭政斌
(中國冶金地質(zhì)總局三局,山西 太原 030002)
氧化鋁由于其具有優(yōu)良的物化特性成為重要的特種功能材料之一,在機(jī)械、電子、化工、光學(xué)[1]等技術(shù)領(lǐng)域具有廣泛的用途。在現(xiàn)有的生產(chǎn)氧化鋁技術(shù)中,鋁土礦品位的下降造成能耗和成本都相對(duì)增高,并且,氧化鋁在生產(chǎn)過程中,由于氧化鋁中在的氧化鈉含量較高,需要添加很多的硼化物與堿金屬離子結(jié)合形成鹽在高溫下發(fā)揮出去,不僅污染環(huán)境還對(duì)生產(chǎn)設(shè)備有很高的腐蝕性。因此,對(duì)山西地區(qū)鋁土礦開采的高效低耗氧化鋁技術(shù)的研究是非常重要的。為提高我國山西地區(qū)氧化鋁生產(chǎn)系統(tǒng)的循環(huán)效率,此次設(shè)計(jì)從生產(chǎn)高效低耗氧化鋁的角度出發(fā),以最大程度減少原料能源的消耗,并降低投資和運(yùn)行成本,在氧化鋁生產(chǎn)能耗大幅度下降的同時(shí)保證適當(dāng)?shù)幕厥章屎蛪A耗指標(biāo)。
為大幅度降低生產(chǎn)能耗,降低高耗能工序在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中的比例,提高整體循環(huán)效率和重要工序的產(chǎn)出率,以降低高耗能工序的單位能耗。引用浮選技術(shù)對(duì)鋁土礦選礦,在進(jìn)行選礦時(shí),鋁土礦不進(jìn)入氧化鋁的生產(chǎn)系統(tǒng),在處理過程中,注意選礦藥劑的使用,以最大限度控制藥劑進(jìn)入氧化鋁的生產(chǎn)系統(tǒng)。在對(duì)鋁土礦處理時(shí),采用高堿法[2],對(duì)鋁土礦進(jìn)行處理,先將鋁土礦進(jìn)行破碎處理,采用以碎代磨的方法來降低磨礦的所消耗的能源,并且能優(yōu)化礦漿的力度分布和提高溶出效率。在此基礎(chǔ)上,對(duì)鋁土礦進(jìn)行濕磨處理,然后將鋁土礦溶出,溶出時(shí)的溫度、循環(huán)母液的酸堿濃度、溶出時(shí)間、礦石粒度等都會(huì)影響鋁土礦的溶出,其中溶出溫度最為重要,溶出的溫度越高,溶出反應(yīng)就會(huì)隨之加快,溶出時(shí)間越短。在溶出的基礎(chǔ)上,對(duì)鋁土礦進(jìn)行分解,采用強(qiáng)化中間降溫的方式來提高分解率,生產(chǎn)過程中,溫度也是控制分解率和產(chǎn)品粒度質(zhì)量的關(guān)鍵性指標(biāo),首先降低分解初始分子比,來提高分解率,將溶出溫度提高至290°,降低溶出液的分子比。通過此流程能夠大幅度減少水分進(jìn)入氧化鋁的溶出系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)高強(qiáng)化溶出。
在氧化鋁溶出完成后,對(duì)鋁土礦進(jìn)行赤泥分離處理,以實(shí)現(xiàn)高校低耗氧化鋁的生產(chǎn)。采用提高赤泥分離洗滌系統(tǒng)提高赤泥分離的沉降效率,以此減少赤泥洗滌沉降系統(tǒng)的氧化鋁水解損失和附堿損失,使分解的原液與溶出漿液的可性比差值縮小,以提高氧化鋁的循環(huán)效率,在進(jìn)行赤泥分離時(shí),為減少葉濾過程中氧化鋁的損失,對(duì)助率劑的使用量進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算公式如下:
公式(1)中,Dv代表助率劑的正常使用量,f代表鋁土礦的投入量,ki代表系統(tǒng)循環(huán)效率,此次計(jì)算不做定向分析。
通過上述公式,完成對(duì)助濾劑使用量的計(jì)算,在此基礎(chǔ)上,提高系統(tǒng)對(duì)于生產(chǎn)氧化鋁的運(yùn)行速度,計(jì)算公式如下:
公式(2)中,Ri代表生產(chǎn)過程中的運(yùn)行速度,λ代表氧化鋁所占比重,此次計(jì)算不做定向分析。
在助率劑的使用量進(jìn)行計(jì)算和系統(tǒng)運(yùn)行速度計(jì)算的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)山西地區(qū)鋁土礦開采的高效低耗氧化鋁生產(chǎn),通過此方法能夠提高生產(chǎn)氧化鋁的效率,并且能夠減少能源的消耗。
上述設(shè)計(jì)只是從理論上驗(yàn)證了此次設(shè)計(jì)的有效性,為了證明此次設(shè)計(jì)具有實(shí)際應(yīng)用意義,進(jìn)行實(shí)驗(yàn)對(duì)比,采取山西某地鋁土礦開采地進(jìn)行生產(chǎn)氧化鋁,為保證實(shí)驗(yàn)的嚴(yán)謹(jǐn)性,將傳統(tǒng)的生產(chǎn)氧化鋁方法與本文設(shè)計(jì)的方法進(jìn)行對(duì)比,對(duì)比結(jié)果如下所示:
圖1 能源消耗對(duì)比圖
圖2 生產(chǎn)效率對(duì)比圖
通過圖1可以看出,傳統(tǒng)方法在進(jìn)行生產(chǎn)氧化鋁時(shí)能源消耗較大、并且生產(chǎn)效率低,而本次設(shè)計(jì)的方法在進(jìn)行生產(chǎn)時(shí),具有較高的效率且能源消耗低,有效提高了鋁土礦的利用率。
通過上述實(shí)驗(yàn)基本能夠證明,此次設(shè)計(jì)的方法的有效性,具有廣闊的應(yīng)用應(yīng)用前景。
通過對(duì)山西地區(qū)的氧化鋁生產(chǎn)方法的技術(shù)探討,發(fā)現(xiàn)我國的氧化鋁工業(yè)面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn),傳統(tǒng)的開采方法生產(chǎn)氧化鋁能源消耗過高、并且效率低,針對(duì)這種問題情況,對(duì)山西地區(qū)鋁土礦開采的高效低耗氧化鋁技術(shù)進(jìn)行研究,通過在鋁土礦溶出和鋁土礦赤泥分離的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)高效低耗的氧化鋁,因?yàn)橥ㄟ^這兩方面的設(shè)計(jì)提高了鋁土礦的溶出率、分解率。
減少了赤泥分離流失,并且具有明顯的環(huán)境效益。通過此次設(shè)計(jì),提高了氧化鋁的生產(chǎn)效率,并且提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率和設(shè)備利用率,因而具有很好的社會(huì)效益。