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        艾薩銅熔煉高溫段煙道結渣處理

        2019-06-13 03:44:00李發(fā)彪張宇云
        世界有色金屬 2019年8期
        關鍵詞:結渣噴槍煙道

        趙 璧,李發(fā)彪,葸 軍,張宇云

        (涼山礦業(yè)股份有限公司昆鵬公司,四川 會理 615141)

        涼山礦業(yè)股份有限公司昆鵬銅業(yè),使用艾薩爐熔煉,設計產能10萬噸/年。艾薩爐生產的煙氣通過余熱鍋爐,高溫煙氣通過模式壁和對流管束換熱,將熱量轉化為飽和蒸汽用于發(fā)電,將余熱回收利用。余熱鍋爐采用自然循環(huán)和強制循環(huán)混合,由爐蓋、裙罩、過渡段、上升煙道、下降煙道和水平布置的對流區(qū)組成。爐蓋由密排管水冷壁組成,過渡段受熱面由規(guī)格為38*5的密管焊接而成,管子間距為40mm,上升煙道由膜式水冷壁組織,整個區(qū)域正常工況煙氣溫度800℃ ~1200℃。

        下降煙道由膜式水冷壁組織,正常工況煙氣溫度小于700℃,水平布置區(qū)由膜式水冷壁及對流管束組成,出口煙氣溫度控制在360℃。生產過程余熱鍋爐煙道結渣主要發(fā)現(xiàn)在爐蓋,過渡段、上升煙道區(qū)域。因結渣煙道造成煙氣流通面積降低,結渣嚴重后需要停爐清理煙道結渣,造成艾薩作業(yè)率下降,給生產、環(huán)保帶來很大影響。本文重點針對高溫區(qū)煙道結渣的原因進行分析,探討高溫區(qū)煙道控制結渣的方法。

        1 現(xiàn)狀

        1.1 結渣情況

        涼山礦業(yè)股份有限公司(昆鵬公司)10萬噸陽極銅/年項目,其艾薩爐每小時投料量60-70(毛料)噸/小時。受到設備結構、礦料雜質、生產負荷、工藝控制等因素的影響,由于進礦原料含CaO、MgO等堿性氧化物的減少,煙道內開始出現(xiàn)結渣現(xiàn)象,主要集中在煙道入口處(三米過渡段位置),渣塊迅速增長,原有截面為4×4m的煙道大部分堵塞,煙氣流通面積減少,最窄處不足1m2。爐內出現(xiàn)正壓情況,生產狀況和操作空間日益惡化,給生產帶來嚴重的影響。生產過程因原料差異,生產過程中艾薩噴槍工況變化,生產過程中渣型,負壓控制不同等因素,生產過程出現(xiàn)同時還出現(xiàn)大量爐頂結渣,最高時,爐頂結渣達到2500mm,結渣造成鍋爐承重大量增加,帶來很大安全隱患。

        1.2 冶金爐及煙道結渣危害

        (1)頻繁停爐清渣,嚴重制約連續(xù)生產:結渣嚴重危害了生產的連續(xù)性,渣塊迅速長大,導致煙道堵塞,熔池出現(xiàn)正壓,投料生產難以為繼,不得不花費時間停爐清渣。連續(xù)生產得不到保障,系統(tǒng)的頻繁啟停使得生產時間減少,直接導致冶金爐年產量降低。

        (2)清渣強度高,安全隱患大:清渣的工作強度大。渣塊通常具有致密、堅硬、粘結等特性,與壁面結合緊密極其難以清理。業(yè)內人工清渣常用鋼釬或風鎬等,花費時間從數(shù)小時至數(shù)天不等。無論何種清渣方式,都是一次高強度的作業(yè),從管理人員到現(xiàn)場工人都為此頭痛。安全隱患大。清渣作業(yè)環(huán)境高溫、煙塵、空間狹小,甚至需懸吊、搭架等措施,并常伴有掉渣現(xiàn)象,可能砸傷、燙傷清理人員。

        (3)經濟損失嚴重:因連續(xù)作業(yè)時間縮短,帶來產能損失:冰銅、硫酸及其他產品。清渣費用、檢修保養(yǎng)費用。

        2 艾薩爐結渣積灰的成因分析

        冶金爐的結渣和積灰是一個復雜的物理化學過程,也是整個冶金行業(yè)普遍存在的問題。冶金爐的結渣并非一成不變,其礦源或生產工藝的改變,可能導致結渣現(xiàn)象減輕或加劇,乃至結渣位置的前后移動。

        結焦的區(qū)域依其特性不同可分為前部高溫區(qū)結焦與后部低溫對流區(qū)玷污性積灰。前部高溫區(qū)通常包括從熔池出口起,之后整個煙道到進入余熱鍋爐為止。這一部分的主要結焦影響物質為:Fe。鐵含量較高時,如爐內存在弱還原性氛圍,將會生成不完全氧化物FeO,F(xiàn)eO極易與其它物質結合生成低溫共熔體,這些低溫共熔體在高溫下的煙塵中處于熔融狀態(tài),有強的粘附性,在接觸到煙道等受熱面時,容易粘附在壁面上。

        低溫對流區(qū)主要指整個余熱鍋爐,這一段粘結性積灰的主因是S、K、Na、As、Pb、Zn等物質,S氧化燃燒生成的SO2與煙氣中的水份結合形成硫酸蒸汽,K、Na、As、Pb、Zn等揮發(fā)性元素也在這一段生成各類低溫化合物。如煙氣中以上產物較多,會在低溫段凝結,呈熔融狀具有較高的粘性,導致大量粘附其他固體顆粒形成粘結性積灰。

        昆鵬艾薩爐由于煙氣成分,系統(tǒng)布置等原因,前部高溫區(qū)結焦嚴重。艾薩爐煙道入口,溫度約在1150℃~1200℃之間,其渣塊除了含有主要產物Cu以外,雜質中還有Fe、SiO2、S、As、Pb、Zn等較高成分。其物理成分組成(即來源)如下:①入球原料成球率低,物料進入煙道后粘結燒結形成結渣。②噴槍總風流量高,噴槍插入深度過淺,造成熔體噴濺進入煙道冷凝形成結渣。③原料中鉛、鋅、砷等易揮發(fā)性物質,未被完全氧化直接進入煙道冷凝在煙道壁粘結氧化,形成致密性較高的結渣。④爐渣渣型不合理,爐渣熔點粘度升高,阻礙氣體逸出,噴濺較大形成結渣,這類結渣粘度較高,抗熱震性好,較致密,不易掉落。

        3 艾薩爐結渣處理

        3.1 減少煙塵率

        入球原料成球率控制,技改調整制粒機變高,增加制粒機填充力和物料在制粒機中填充時間,增加制粒強度。通過工藝控制制粒圓盤角度速度調整,結合我公司原料水分情況,使用過程制粒機角度調整至45度,對原料合理補水,原料水分控制9.2%,制粒機使用頻率采用48hz~50hz,保證原料成球率以及粒子強度,艾薩主控嚴格控制緩沖料斗料面高度,避免粒子在緩沖料斗中壓壞??刂茻焿m率,減少物料進入煙道燒結結渣。

        3.2 減少熔體噴濺

        在保證噴槍冷卻的情況下降低艾薩噴槍總空氣流量、流速,增加噴槍插入熔池深度使用,端壓控制由8.5kpa提高至12kpa使用(噴槍插入深度由之前的180mm提高至300mm),噴槍工藝風(ATLAS)風量由16000Nm3/h降低至12000Nm3/h使用,噴槍流速下降了12m/s。以減少熔體噴濺粘結結渣。

        3.3 負壓控制

        爐內負壓越大,帶入的空氣量越大,煙氣總量增加,銅精礦被帶入鍋爐系統(tǒng)的可能性越大,造成煙塵率增加,大量煙塵在鍋爐內反應形成煙道結渣。

        負壓增加后,漏風率增加,大量氧氣進行煙道后和鍋爐管壁熔體發(fā)生二次氧化反應,造成熔體燒結,其次負壓增加后,冷空氣增加,局部溫度下降較快,煙氣溫度下降較多,使結渣變得致密堅硬,出現(xiàn)煙道結渣調整艾薩負壓,艾薩負壓控制-40pa,保證現(xiàn)場煙氣間歇性外溢,減少氧化氣氛,減少結渣二次燒結。

        3.4 處理結渣

        由于渣中的主要成分是SiO2和堿性氧化物,堿性氧化物熔化后即離解為Me+和O2-,而SiO2熔化后則形成SixO離子。由于Si-O鍵的氧離子引力很大,因而爐渣中的SixO會吸收堿性氧化物離解出的O2-,并轉變?yōu)榻Y構更簡單,離子半徑變小的硅氧絡合陰離子。CaO進入煙道后為酸性氧化物提供O2-,純SiO2中O/Si比為2,隨著酸性氧化物SixO不斷吸收O2-,O/Si比將不斷加大,SixO結構愈來愈簡單,離子半徑愈來愈小,粘度也愈來愈小。從而形成較簡單的硅氧絡合物,使結渣變得疏松,配以煙道內振打裝置,使渣掉落。具體情況如下圖:

        圖1

        煙道出現(xiàn)結渣后采用控制艾薩負壓,同時加入CaO粉末,煙道結渣情況如上圖所示,爐內開始頻繁出現(xiàn)掉渣現(xiàn)象,通過負壓、煙氣溫度、CaO使用,一個月可以完成煙道結渣的處理。

        4 結語

        艾薩銅熔煉技術高溫段煙道結渣,影響艾薩爐的作業(yè)率及負荷率,影響艾薩的生產及經濟技術指標。煙道結渣的主要原因是熔體噴濺、原料灰分進入煙道粘結,同時負壓控制不合理二次燒結,通過控制噴濺、入爐成分及形態(tài)、控制爐內負壓情況、配合CaO使用,可有效控制和解決高溫段煙道結渣情況,以保證艾薩爐正常運行。

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