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        某造氣工藝技術(shù)改造項(xiàng)目CO變換工藝的優(yōu)化及效果探究

        2019-06-05 09:05:52楊學(xué)偉
        山西化工 2019年2期
        關(guān)鍵詞:催化劑工藝優(yōu)化

        楊學(xué)偉

        (同煤廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有限公司,山西 大同 037000)

        變換工序是新型煤化工工藝中不可或缺的一道工序,其工藝位置設(shè)置在氣化工序之后,主要作用是促進(jìn)富產(chǎn)氫氣,降低合成氣中CO的含量[1]。目前,對(duì)CO變換工藝技術(shù)的研究已超過(guò)130年,且未來(lái)變換工藝技術(shù)還將得到進(jìn)一步的優(yōu)化、提升和發(fā)展[2]。

        本文以某公司造氣工藝技術(shù)改造項(xiàng)目中CO變換工藝為研究對(duì)象,對(duì)變換工段進(jìn)行了必要的優(yōu)化改造,以滿足后續(xù)甲醇生產(chǎn)需要。

        1 項(xiàng)目概述及變換系統(tǒng)改造前現(xiàn)狀

        1.1 項(xiàng)目概述

        2016年,某10萬(wàn)t/a合成油示范工程實(shí)施造氣工藝技術(shù)改造項(xiàng)目,為滿足甲醇生產(chǎn)對(duì)原料合成氣的要求,采用寬溫耐硫部分變換工藝及先進(jìn)的HT-L航天爐粉煤加壓氣化技術(shù),并通過(guò)旁路配氣等手段,使出變換系統(tǒng)的變換氣組分滿足后續(xù)工藝對(duì)CO含量的要求。

        1.2 變換系統(tǒng)改造前現(xiàn)狀

        原氣化系統(tǒng)為灰熔聚流化床造氣工藝及灰熔聚粉煤加壓氣化技術(shù)。據(jù)監(jiān)測(cè),此工藝煤氣、煤氣中有效氣(H2+CO)量及變換氣量較低[出氣化界區(qū)粗煤氣中CO(干基)體積分?jǐn)?shù)為30%],進(jìn)出口甲烷及變換氣中氨、粉塵等有害物質(zhì)含量較高,不能很好地使出變換系統(tǒng)的變換氣組分滿足生產(chǎn)甲醇的要求。

        甲醇合成反應(yīng)需要控制合成新鮮氣中的氫碳體積比,要求出變換工段的變換氣中CO體積分?jǐn)?shù)降低至20%左右。為了提高出氣化界區(qū)粗煤氣中CO(干基)體積分?jǐn)?shù),同時(shí)降低出變換工段的變換氣中CO體積分?jǐn)?shù),保證變換率,需對(duì)原變換系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)改造。

        2 變換系統(tǒng)優(yōu)化改造

        為了使出變換系統(tǒng)的變換氣組分滿足生產(chǎn)甲醇的要求,本優(yōu)化改造項(xiàng)目首先采用先進(jìn)的HT-L航天爐粉煤加壓氣化技術(shù)代替原技術(shù),取消了原有變換裝置的變換爐、進(jìn)料混合器等[3]。同時(shí),為了節(jié)約投資,降低項(xiàng)目改造成本,本項(xiàng)目決定要盡可能多地利用原裝置中的設(shè)備。具體優(yōu)化改造如下:

        2.1 工藝技術(shù)優(yōu)化

        本項(xiàng)目的工藝優(yōu)化主要包括以下三點(diǎn):1號(hào)變換爐上段增加粗煤氣進(jìn)口旁路管線;2號(hào)變換爐增加工藝副線;增加高壓CO2管線對(duì)變換爐進(jìn)行降溫。工藝技術(shù)優(yōu)化后具體工藝流程如第109頁(yè)圖1所示。

        創(chuàng)新一:1號(hào)變換爐上段增加粗煤氣進(jìn)口旁路管線,如圖1中序號(hào)①。具體作用為,當(dāng)系統(tǒng)負(fù)荷低時(shí),由于熱交換強(qiáng)度降低,爐內(nèi)下段床層形成積熱,溫度會(huì)漲至450 ℃,也就是會(huì)造成“飛熱”現(xiàn)象,同時(shí),還會(huì)造成爐內(nèi)反應(yīng)過(guò)深及甲烷化反應(yīng)發(fā)生增加等問(wèn)題。此時(shí),如果打開進(jìn)口旁路后,可通過(guò)調(diào)控旁路

        圖1 變換爐操作優(yōu)化工藝技術(shù)流程

        粗煤氣進(jìn)氣量,帶走爐內(nèi)部分熱量,有效控制床層溫度在400 ℃以內(nèi),預(yù)防爐內(nèi)“飛溫”現(xiàn)象,同時(shí)解決變換反應(yīng)過(guò)深問(wèn)題,以及降低爐內(nèi)甲烷化反應(yīng)幾率。

        創(chuàng)新二:2號(hào)變換爐增加工藝副線,如圖1中序號(hào)②。具體作用有兩個(gè)方面:防止變換反應(yīng)過(guò)深,進(jìn)而導(dǎo)致不滿足后續(xù)甲醇生產(chǎn)要求;防止粗煤氣中有機(jī)硫未經(jīng)高溫反應(yīng),影響后序低溫甲醇洗。因?yàn)槿绻贿M(jìn)行此優(yōu)化操作,粗煤氣全部進(jìn)入兩臺(tái)變換爐進(jìn)行變換,會(huì)導(dǎo)致變換反應(yīng)過(guò)深,不滿足后序甲醇生產(chǎn);如果通過(guò)調(diào)整系統(tǒng)副線閥AV-611004,增加副線過(guò)氣量,來(lái)防止出口變換氣中CO體積分?jǐn)?shù)過(guò)低,但又易造成有機(jī)硫帶入到后序低溫甲醇洗系統(tǒng)。因此,通過(guò)調(diào)整2號(hào)變換爐副線開度,不僅可以保證煤氣全部進(jìn)1號(hào)變換爐進(jìn)行反應(yīng),降低變換氣中的有機(jī)硫含量,還可控制2號(hào)變換爐的進(jìn)氣量,防止出現(xiàn)變換反應(yīng)過(guò)深,不滿足后序甲醇生產(chǎn)的要求。

        創(chuàng)新三:增加高壓CO2管線對(duì)變換爐進(jìn)行降溫,如圖1中序號(hào)③。由于CO2是很好的惰性氣體,利于變換物理降溫,可控制反應(yīng)速度,同時(shí),CO2可被后序低溫甲醇洗系統(tǒng)吸收脫除,副產(chǎn)CO2產(chǎn)品氣,因此,增加壓力6.5 MPa、溫度120 ℃的高壓CO2管線對(duì)變換爐進(jìn)行降溫。

        2.2 設(shè)備技術(shù)優(yōu)化

        本項(xiàng)目的設(shè)備優(yōu)化主要包括以下兩點(diǎn):1號(hào)和2號(hào)變換爐內(nèi)催化劑支撐由篩板改為瓷球;在洗氨裝置內(nèi)增加噴嘴,霧化洗滌水,降低變換氣中氨含量。具體如下:

        1) 催化劑支撐優(yōu)化。變換爐內(nèi)支撐原設(shè)計(jì)為篩板支撐,經(jīng)工藝操作和運(yùn)行發(fā)現(xiàn),篩板支撐存在設(shè)備結(jié)構(gòu)不合理,易因工藝條件劇烈變化產(chǎn)生破裂,導(dǎo)致催化劑漏入集氣器,隨變換氣進(jìn)入2號(hào)變換爐,導(dǎo)致2號(hào)變換爐壓差升高,直接影響到系統(tǒng)運(yùn)行。而將1號(hào)爐上、下兩層與2號(hào)爐上層分別更換為Φ25 mm與Φ10 mm瓷球,可以彌補(bǔ)催化劑篩板支撐的缺點(diǎn),解決設(shè)備結(jié)構(gòu)不合理引起催化劑粉化的問(wèn)題,從而促進(jìn)系統(tǒng)正常運(yùn)行。變換爐內(nèi)催化劑支撐由篩板改為瓷球,具體如圖2所示。

        圖2 變換爐內(nèi)催化劑支撐優(yōu)化后效果圖

        2) 在洗氨裝置內(nèi)增加噴嘴。粗煤氣中存在一定量的氨,隨變換氣直接進(jìn)入低溫甲醇洗系統(tǒng),影響系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。而如果常規(guī)的洗氨塔等設(shè)備,雖然可以去除氨,防止低溫甲醇洗系統(tǒng)發(fā)生氨累積,但投資較高。為此,在變換裝置第一分離器前的一段管線上增加噴嘴混合器,霧化洗滌水,經(jīng)氣液分離后冷凝液送汽提塔氣提,不僅可以大幅降低變換氣中的氨含量,還可降低投資,實(shí)現(xiàn)運(yùn)行效果與經(jīng)濟(jì)效益的雙贏。

        3 CO變換工藝優(yōu)化改造效果及分析

        通過(guò)本次工藝技術(shù)優(yōu)化及設(shè)備技術(shù)優(yōu)化,變換系統(tǒng)改造前后100%負(fù)荷下系統(tǒng)氣量、進(jìn)出口甲烷、變換氣中有害物質(zhì)對(duì)比結(jié)果如表1所示。

        表1 變換系統(tǒng)改造前、后各指標(biāo)對(duì)比

        由表1可知,系統(tǒng)改造后有如下優(yōu)點(diǎn):

        1) 系統(tǒng)氣量。系統(tǒng)改造后,煤氣、煤氣中有效氣(H2+CO)量及變換氣量明顯增加,不僅大幅度提高了合成反應(yīng)的合成氣量,提高了了甲醇產(chǎn)能,還增加了變換氣中可以利用的CO2量。

        2) 進(jìn)、出口甲烷對(duì)比。系統(tǒng)改造后,變換系統(tǒng)100%負(fù)荷下進(jìn)、出口甲烷明顯降低,大幅度提高了碳轉(zhuǎn)化率,進(jìn)一步釋放了甲醇合成產(chǎn)能,降低了甲醇生產(chǎn)成本。

        3) 變換氣中有害物質(zhì)對(duì)比。系統(tǒng)改造后,由于在分離器前加裝了噴嘴洗氨裝置,變換氣中氨含量由10 mg/m3降低為4 mg/m3,有效地脫除了變換氣中氨,降低了變換氣中氨含量;系統(tǒng)改造后,煤氣經(jīng)過(guò)水激冷,又經(jīng)變換入口降溫分離后,粉塵含量由0.96 mg/m3降低為0.01 mg/m3,大大降低了粉塵含量,改善了低溫甲醇洗的甲醇品質(zhì);系統(tǒng)改造后,水含量由0.26 t/h變?yōu)?.28 t/h,略有升高,可能是因?yàn)?,改造前、后變換氣的溫度均為30 ℃,夾帶水皆被分離,但改造后系統(tǒng)在洗氨裝置內(nèi)增加噴嘴,霧化洗滌水,故略有升高,但總體而言,變化不明顯,影響不大。

        本次改造利用了原系統(tǒng)中舊的換熱設(shè)備及變換爐,降低了投資成本。變換系統(tǒng)自2017年1月開車,通過(guò)優(yōu)化工藝操作和運(yùn)行參數(shù),滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行,日產(chǎn)甲醇最高達(dá)1 237 t。目前,2號(hào)變換爐工藝副線開度控制在30%左右,變換催化劑已使用2年時(shí)間,催化劑活性穩(wěn)定,且沒(méi)有出現(xiàn)有機(jī)硫和煤粉的攜帶問(wèn)題,以及因催化劑粉化造成的系統(tǒng)壓差高的現(xiàn)象。

        4 結(jié)論

        綜上所述,本次項(xiàng)目通過(guò)對(duì)工藝、設(shè)備等進(jìn)行一系列優(yōu)化創(chuàng)新改造,大幅提高了合成反應(yīng)的合成氣量,降低了變換氣中甲烷含量以及氨、粉塵等有害物質(zhì)含量,為甲醇合成系統(tǒng)提供了合格的變換氣,為后序系統(tǒng)生產(chǎn)合格的甲醇奠定了基礎(chǔ),最重要的是變換后系統(tǒng)還實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期、滿負(fù)荷的穩(wěn)定運(yùn)行。

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