尤 石,曹 海,陶 華,趙淑文
(馬鋼股份公司煉鐵總廠 安徽馬鞍山 243002)
馬鋼22 500 m3高爐2018年1月下旬受雨雪冰凍天氣的影響,臨渙定制焦運(yùn)輸受阻,庫存不斷下降至預(yù)警狀態(tài),高爐逐步控氧至5 000 m3/h,負(fù)荷退至4.40,產(chǎn)能由6 300 t/d下滑至5 800 t/d。
2月初隨著臨渙定制焦庫存的緩解,高爐開始逐步強(qiáng)化,氧量恢復(fù)至11 000 m3/h,產(chǎn)能上升至6 000 t/d以上;中旬臨渙定制焦炭質(zhì)量下滑,灰分和硫頻繁超標(biāo),隨后爐況急劇下滑,高爐不易接受風(fēng)量,風(fēng)量萎縮至4 200 m3/min,負(fù)荷退守至4.20,維持氧量8 000 m3/h,高爐產(chǎn)能在5 500 t/d-5 700 t/d。
下部制度不合理。自去年10月10日開爐以來,高爐一味追求產(chǎn)能,高富氧,氧量最高時(shí)達(dá)到13 000 m3/h,風(fēng)量一直維持4 600 m3/min左右,鼓風(fēng)動(dòng)能偏低(見圖1),導(dǎo)致爐缸中心死料柱肥大,致使?fàn)t缸中心透氣性、透液性變差。進(jìn)入2018年1月,爐缸狀況下滑較為明顯,體現(xiàn)在爐缸脫硫能力下降,1-2月有4次硫出格。
圖1 高爐氧量及動(dòng)能情況
上部制度不合理。開爐后高爐一直采用礦焦大角度壓制邊緣的布料模式,頂溫時(shí)常存在拉升現(xiàn)象。10月31日檢修后勘察料面,料面平臺(tái)窄,只有0.8 m左右,嘗試將布料角度整體向中心推移,爐況穩(wěn)定性變差,加減風(fēng)較為頻繁,產(chǎn)能下滑,隨后布料制度上進(jìn)行回調(diào);12月21日檢修再次勘察料面,料面幾乎沒有平臺(tái),后續(xù)布料制度又做了大量嘗試,都以失敗而告竣(見圖2)。
圖2 礦焦質(zhì)心角和角差的變化情況
高爐限產(chǎn)。2018年1月下旬,爐況出現(xiàn)下滑,氣流穩(wěn)定性差,退負(fù)荷至4.56,26日因臨渙定制焦庫存預(yù)警,開始逐步限氧至5 000 m3/min,高爐同時(shí)退負(fù)荷至4.40。期間,高爐嘗試使用大風(fēng)量維持下部送風(fēng)參數(shù)在合理范圍,但效果不理想,爐內(nèi)表現(xiàn)風(fēng)壓波動(dòng)大,偏尺滑料較為明顯。
臨渙定制焦質(zhì)量劣化。 2018年1月份下旬開始,臨渙定制炭質(zhì)量明顯劣化,焦炭灰分、硫分出現(xiàn)明顯升高,連續(xù)出現(xiàn)不合格批次。1月24日灰分超標(biāo),2月16-24日灰分持續(xù)超標(biāo)(見圖3);1月29日-2月3日硫持續(xù)超標(biāo),2月21日-3月8日硫頻繁超標(biāo)(見圖4),隨后2月下旬爐況下滑,風(fēng)量逐步萎縮至4 200-4 300 m3/min。
圖3 臨渙定制焦灰分變化情況
圖4 臨渙定制焦硫變化情況
強(qiáng)化冶煉進(jìn)程過快。高爐自2月7日開始氧量由5 000 m3/h逐步加至9 000 m3/h,但高爐的產(chǎn)能沒有上升,高爐減風(fēng)較為頻繁,布料制度上將礦焦平臺(tái)整體外抬,礦石寬度由7.5°縮至7°,并退負(fù)荷0.1至4.42。14日爐況出現(xiàn)好轉(zhuǎn),負(fù)荷回歸至4.50,高爐產(chǎn)能也上升至6 000 t/d以上。隨著高爐進(jìn)一步強(qiáng)化,氧量加至11 000 m3/h,負(fù)荷加至4.60,產(chǎn)能反而下降,風(fēng)量萎縮,先后退負(fù)荷,調(diào)料制保風(fēng)量,但效果不理想。
此次爐況波動(dòng)的原因認(rèn)識(shí)大家看法是一致的。在爐況處理上,慮到是爐缸中心堆積問題,風(fēng)口又沒有出現(xiàn)燒損,改變以往的堵風(fēng)口的操作模式,想通過上部料制的調(diào)整,同時(shí)改善焦炭質(zhì)量、渣系、強(qiáng)化爐前出鐵等措施,但效果不佳,最終休風(fēng)堵風(fēng)口,維持合適的鼓風(fēng)動(dòng)能來恢復(fù)爐況。根據(jù)爐況波動(dòng)和恢復(fù)的進(jìn)程,大體可以分為三個(gè)階段:
布調(diào)整料制度。針對(duì)兩道氣流不暢,不管采取壓制邊緣還是疏松邊緣(見表1)保高爐風(fēng)量,但爐況下滑的局面沒有改觀,至2月28日風(fēng)量下滑至4 200 m3/min。
[4]趙鐵軍、惠懷海:《文化節(jié)的營銷策略研究——以慶陽香包文化節(jié)的營銷策略為例》,《隴東學(xué)院學(xué)報(bào)》2012年第4期。
調(diào)整負(fù)荷。根據(jù)爐況下滑的程度,將全焦負(fù)荷由4.59逐步退至4.20,但氣流穩(wěn)定性依然較差,墻體溫度波動(dòng)大,爐內(nèi)主要體現(xiàn)在風(fēng)壓波動(dòng),加減風(fēng)較為頻繁,爐溫可控性差,不易平衡。
調(diào)整渣系。爐芯溫度自去年11月26日創(chuàng)開爐新高以來,爐芯溫度不斷下滑(見圖5),說明爐缸中心死料柱透液性在變差,可能存在中心堆積。為此,通過降低核料爐渣堿度使得實(shí)際爐渣堿度維持在合理水平,來改善爐缸渣鐵的流動(dòng)性。22日、24日、27日各降核料堿度0.01,核料堿度由1.16降至1.13。
圖5 爐底五層爐芯溫度變化情況
改善中心焦炭粒度。[1]加入中心的焦炭,由于參加氣化反應(yīng)很少,達(dá)到爐缸后強(qiáng)度仍然較好,應(yīng)該使用大粒度焦炭來改善死料柱的透氣性和透液性。為此,28日更換5B篩網(wǎng),將5B篩網(wǎng)Φ22 mm擴(kuò)大為Φ25 mm。
強(qiáng)化爐前出鐵。為了保證渣鐵及時(shí)出凈,不因渣鐵影響到爐內(nèi)操作,規(guī)范爐前出鐵,將開口間隔控制在10 min左右,來渣時(shí)間控制在30 min以內(nèi),出鐵時(shí)間控制在2h左右,并根據(jù)出鐵時(shí)間的長短調(diào)整鉆桿直徑,來渣時(shí)間超過30 min打開另外一個(gè)鐵口重疊。
構(gòu)建“平臺(tái)+漏斗”模式。[2]根據(jù)第一個(gè)階段布料制度的調(diào)整分析認(rèn)為,風(fēng)量上不去的原因是方溜槽料流區(qū)間窄,礦石4個(gè)檔位不夠,需增加一個(gè)檔位,兩檔位之間應(yīng)該是等面積的關(guān)系,這樣有利于平臺(tái)規(guī)整,減少礦石和焦炭的滾動(dòng),對(duì)兩道氣流的穩(wěn)定是有好處的,自3月1日開始,將布料平臺(tái)礦石和焦炭增加一個(gè)檔位,依據(jù)邊緣流和墻體溫度的反應(yīng)情況進(jìn)行微調(diào),但風(fēng)量上不去,維持在現(xiàn)有的水平。6日認(rèn)為之前搭建焦與礦平臺(tái)有所差距,30°焦盡量靠平臺(tái),礦的圈數(shù)較多,重新調(diào)整布料平臺(tái),之后也進(jìn)行了微調(diào),但結(jié)果依然不理想,風(fēng)量維持在原有水平,沒有突破。
改善靠中心焦炭粒度。面對(duì)臨渙定制焦比自產(chǎn)干熄焦質(zhì)量差的特點(diǎn),繼續(xù)改善靠中心焦炭粒度來彌補(bǔ)質(zhì)量缺陷,有利于中心氣流更加穩(wěn)定。5日又更換6B篩網(wǎng),將6B篩網(wǎng)Φ22 mm擴(kuò)大為Φ25 mm。
制定操作方針。為了避免個(gè)人經(jīng)驗(yàn)的不足,隨意操作,每天早晚技術(shù)組人員討論,根據(jù)討論的結(jié)果來制定操作制度,當(dāng)班跟班人員依據(jù)操作制度來操作,確保高爐操作合理化、規(guī)范化。
強(qiáng)化爐溫管理。爐溫的穩(wěn)定是處理爐缸的關(guān)鍵。爐溫低于0.40%時(shí),要采取增熱措施;爐溫連續(xù)兩罐低于0.30%時(shí),要考慮減風(fēng)過渡,必要時(shí)加輕料0.3 t/ch,確保爐缸熱量充足。
堵風(fēng)口操作。只靠上部料制調(diào)節(jié)效果不理想,決定調(diào)整下部送風(fēng)制度,于是12日休風(fēng)堵3#、9#、14#、26#共4個(gè)風(fēng)口,將風(fēng)量加至4 200 m3/min,氧恢復(fù)至8 000 m3/h,在風(fēng)量能夠穩(wěn)定在目標(biāo)風(fēng)量后,按照實(shí)際風(fēng)速260-270 m/s,動(dòng)能>120 kj/s決定開風(fēng)口的速度。12日-13日先后開3#、14#風(fēng)口,風(fēng)量加至4 450-4 500 m3/min,高爐產(chǎn)能也上升至5 800 t/d左右。隨著爐況的好轉(zhuǎn),19日開9#風(fēng)口、22日開26#風(fēng)口,風(fēng)量也回歸至目標(biāo)風(fēng)量4 650-4 700 m3/min,23日高爐產(chǎn)能達(dá)到6 008 t/d,完成初步目標(biāo)。
縮小風(fēng)口面積。自開爐以來風(fēng)口面積過大,全開風(fēng)口鼓風(fēng)動(dòng)能低于110 kj/s,現(xiàn)有的風(fēng)量與風(fēng)口面積不相適應(yīng),4月3日利用檢修機(jī)會(huì)將13#、18#、25#、30#風(fēng)口直徑120 mm縮小為110 mm,使得風(fēng)口面積由0.3394 m2縮小為0.3321 m2,確保鼓風(fēng)動(dòng)能達(dá)到或接近115 kj/s,這樣風(fēng)口回旋區(qū)形狀和大小適宜,爐缸周向和徑向的氣流和溫度逐步趨于合理,改善了爐缸中心死料堆的透液性和透氣性。
校探尺。高爐探尺不準(zhǔn)確,影響高爐上部料制的調(diào)整,于是利用檢修的機(jī)會(huì)對(duì)探尺進(jìn)行了校正。根據(jù)校核結(jié)果1號(hào)探尺反饋值與實(shí)測(cè)差值差0.195 m,2號(hào)探尺反饋值與實(shí)測(cè)差值差0.102 m,于是將1、2號(hào)探尺各調(diào)整0.1 m(檢修位-4.60 m),又將3號(hào)雷達(dá)探尺的顯示值定為1、2號(hào)探尺的平均值,利用前后差值將4號(hào)尺顯示值增加0.35 m。
調(diào)整布料制度。上部料制在爐況恢復(fù)期間未做大的調(diào)整,但小的調(diào)整較為頻繁。在日產(chǎn)生產(chǎn)過程中根據(jù)邊緣流、墻體溫度、偏尺、壓量關(guān)系等情況適當(dāng)調(diào)整,但爐況穩(wěn)定性沒有徹底改善,時(shí)常還存在壓量關(guān)系緊張現(xiàn)象,加減風(fēng)較為頻繁,布料制度有待進(jìn)一步優(yōu)化。臨渙定制焦質(zhì)量好轉(zhuǎn)。經(jīng)過公司采購和鐵前技術(shù)處的協(xié)調(diào)下,到達(dá)焦炭庫臨渙定制焦質(zhì)量自3月11日以后明顯好轉(zhuǎn),焦炭灰分維持在12.50%,硫維持在0.70%的水平。隨著好焦炭進(jìn)入爐內(nèi),爐況逐步好轉(zhuǎn),風(fēng)量、負(fù)荷、產(chǎn)能逐步向正常水平回歸。
經(jīng)過一個(gè)多月對(duì)爐況的處理,風(fēng)量、負(fù)荷、產(chǎn)能逐步向正常水平回歸,并不斷強(qiáng)化,其技術(shù)指標(biāo)如圖5所示。
圖6 高爐產(chǎn)量及煤比的恢復(fù)情況
這次爐況波動(dòng)處理的周期較長,產(chǎn)量損失較多,其中爐況波動(dòng)的原因和處理過程值得我們反思:
鼓風(fēng)動(dòng)能偏低。開爐后風(fēng)量上不去,沒有縮小風(fēng)口面積,造成鼓風(fēng)動(dòng)能偏低,風(fēng)口回旋區(qū)深度偏淺,加大了中心死料柱的體積,造成中心堆積。
高爐操作把控能力不足。在爐況波動(dòng)前兩個(gè)月,高爐核心作業(yè)長對(duì)低爐溫控制不到位,爐溫波動(dòng)大,時(shí)常存在低爐溫,有時(shí)持續(xù)低爐溫,影響爐缸的活度,嚴(yán)重時(shí)可能造成中心堆積。[3]
焦炭質(zhì)量下滑。焦炭質(zhì)量是高爐的生命線,沒有好的焦炭質(zhì)量,就沒有持續(xù)穩(wěn)定的爐況,因焦炭質(zhì)量的惡化,造成爐況失常的事故在國內(nèi)比比皆是;如果是焦炭質(zhì)量影響的爐況波動(dòng),就要改善焦炭質(zhì)量入手。
高爐風(fēng)量偏離正常風(fēng)量超過5%時(shí)超過2天,就得退負(fù)荷保風(fēng)量,如風(fēng)量繼續(xù)維持在現(xiàn)有的水平,就得休風(fēng)堵風(fēng)口,維持合適的風(fēng)速及動(dòng)能是關(guān)鍵。