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        半貧液泵軸振動(dòng)分析及處理

        2019-06-03 06:04:22傅建新
        中國設(shè)備工程 2019年9期
        關(guān)鍵詞:振動(dòng)

        傅建新

        (上海石化工業(yè)學(xué)校,上海 201812)

        上海石化某化工廠脫碳系統(tǒng)工藝流程中的貧液泵和半貧液泵是主要設(shè)備。半貧液泵主要是把從CO2再生塔中部出來的半貧液溶液,經(jīng)過加壓后送入CO2吸收塔中部,用以吸收工藝氣體中的CO2;半貧液泵是脫碳系統(tǒng)合成裝置的關(guān)鍵機(jī)泵,該泵運(yùn)行的好壞直接影響到脫碳系統(tǒng)乃至整個(gè)裝置的長、穩(wěn)、安、滿、優(yōu)運(yùn)行。由于工藝流程、操作方法和設(shè)備的檢修質(zhì)量等多方面原因,裝置中的半貧液泵經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)振動(dòng)異常、燒壞軸承、抱軸及零部件損壞等事故,給企業(yè)造成很大的經(jīng)濟(jì)損失。圖1為半貧液泵裝配圖。

        圖1 半貧液泵裝配圖

        1 半貧液泵結(jié)構(gòu)概述

        本裝置的半貧液泵采用的是單級(jí)雙吸中開式離心泵,介質(zhì)為本菲爾溶液,介質(zhì)工作溫度85℃,工作轉(zhuǎn)速為2950r/min,兩側(cè)均為滾動(dòng)軸承支承;固定端為向心軸承,軸承端蓋處墊有0.1mm的紙質(zhì)墊片,這是為受熱膨脹留有的間隙;泵軸的膨脹端(自由端)在聯(lián)軸器側(cè)。泵與電動(dòng)機(jī)的聯(lián)接方式為剛性凸緣聯(lián)軸器,這種聯(lián)軸器對(duì)中要求較高:軸向角度偏差≤0.02mm,徑向跳動(dòng)≤0.05mm,泵軸兩端的軸承跨距為1000mm,泵的結(jié)構(gòu)參照?qǐng)D1。

        2 半貧液泵產(chǎn)生振動(dòng)的原因

        設(shè)備運(yùn)行中半貧液泵的異常振動(dòng)會(huì)引起設(shè)備損壞和生產(chǎn)效率的降低,分析產(chǎn)生振動(dòng)的原因一般包括以下兩個(gè)方面。

        2.1 工藝方面

        該泵工作介質(zhì)是來自二氧化碳再生塔的半貧液,入口壓力為0.3MPa。而在塔內(nèi)存在有150~200mm厚的CO2氣泡層,當(dāng)生產(chǎn)波動(dòng)時(shí),將會(huì)有少量的氣泡隨溶液帶入泵內(nèi),導(dǎo)致泵發(fā)生汽蝕現(xiàn)象,造成泵軸的異常振動(dòng)。這種現(xiàn)象會(huì)經(jīng)常發(fā)生,當(dāng)由于汽蝕產(chǎn)生異常振動(dòng)時(shí),這時(shí)測量泵兩端的軸承,振動(dòng)值由正常值0.02mm上升到0.05~0.1mm。

        2.2 裝配質(zhì)量方面

        機(jī)泵運(yùn)行的好壞不但與工藝流程、工藝操作有直接的關(guān)系,而且與設(shè)備檢修及裝配質(zhì)量的優(yōu)劣有很大關(guān)系。裝配質(zhì)量與生產(chǎn)維修人員的技術(shù)素質(zhì)、工作態(tài)度和責(zé)任心等有較大的關(guān)系。例如:聯(lián)軸器對(duì)中質(zhì)量、轉(zhuǎn)子的平衡精度、各部件的配合精度和各部件間隙的嚴(yán)格控制,各項(xiàng)指標(biāo)的執(zhí)行超差是產(chǎn)生軸振動(dòng)的主要因素。對(duì)應(yīng)上面兩個(gè)引起振動(dòng)的考慮方向,一般在該泵的裝配調(diào)試和檢修中,從以下八個(gè)因素進(jìn)行排查和調(diào)整:(1)軸的剛度不足,泵軸彎曲造成振動(dòng);(2)基礎(chǔ)地腳螺栓松動(dòng),導(dǎo)致振動(dòng);(3)聯(lián)軸器對(duì)中不良導(dǎo)致振動(dòng);(4)泵自身因素引起振動(dòng)(如汽蝕、葉輪密封環(huán)間隙過大等);(5)軸承磨損,使軸向竄動(dòng)過大引起振動(dòng);(6)潤滑不良引發(fā)振動(dòng);(7)管道及其安裝固定剛度不夠?qū)е抡駝?dòng);(8)離心泵葉輪質(zhì)量偏心引起振動(dòng)。

        3 半貧液泵異常振動(dòng)分析

        該廠脫碳系統(tǒng)的半貧液泵在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)噪聲增大,振動(dòng)明顯。進(jìn)行檢測和分析,根據(jù)以前該廠設(shè)備檢修經(jīng)驗(yàn),在以下幾個(gè)方面進(jìn)行排查。

        3.1 汽蝕排查

        半貧液泵經(jīng)過檢修后,各部分的間隙、配合、以及對(duì)中均符合技術(shù)要求,但試車時(shí)泵啟動(dòng)兩分鐘后,泵軸就發(fā)生異常振動(dòng),噪聲較大。按以前經(jīng)驗(yàn),先進(jìn)行排氣發(fā)現(xiàn)效果不明顯,然后持續(xù)加大負(fù)荷,正常情況下振動(dòng)應(yīng)該下降,但是現(xiàn)場情況是振動(dòng)不但沒有下降,反而上升,噪聲也增大。根據(jù)以往檢修經(jīng)驗(yàn)判斷,因工藝發(fā)生汽蝕現(xiàn)象的可能性較小,應(yīng)該是其他因素造成該泵的異常振動(dòng)。

        3.2 質(zhì)量不平衡及對(duì)中不良排查

        狀態(tài)檢測發(fā)現(xiàn)固定端軸承溫度比自由端高10℃,而且有上升趨勢,這說明該軸承承受的交變應(yīng)力是很大的。泵停車檢測聯(lián)軸器的軸向角度偏差為0.02mm,徑向跳動(dòng)為0.05mm,符合對(duì)中要求;打開泵蓋檢查葉輪與軸的同軸度符合裝配要求(泵殼上無明顯摩擦痕跡),轉(zhuǎn)子和定子的零部件也沒發(fā)現(xiàn)松動(dòng)或脫落,由此可以排除該泵葉輪質(zhì)量不平衡,泵軸彎曲和對(duì)中不良引起的振動(dòng)。

        3.3 其他方面檢查

        拆下固定端的軸承端蓋,發(fā)現(xiàn)該軸承端蓋端面有磨損痕跡,軸承外圈有軸向凸起現(xiàn)象(這表明為熱膨脹預(yù)留的0.1mm的間隙沒有了),經(jīng)檢測軸承外圈向外凸起0.54mm,這表明軸的膨脹沒有向自由端延伸,軸向脹力全部由固定端軸承承擔(dān),導(dǎo)致軸的膨脹受阻。

        理論推算如下:

        兩軸承支點(diǎn)跨距:L=1000mm;

        鋼的熱膨脹系數(shù):i=1.1×10-5(由查資料所得);

        環(huán)境溫度:t0=25℃;

        介質(zhì)溫度:t=85℃;

        溫差:Δt=t-t0=85℃-25℃=60℃;

        則轉(zhuǎn)子的熱膨脹量:

        ΔL=L×i×Δt=1000×1.1×10-5×60=0.66mm。

        那么:0.66=0.56+0.1(mm),基本符合復(fù)查時(shí)的測量結(jié)果(軸承外圈軸向凸起0.54mm),通過推算進(jìn)一步驗(yàn)證軸的膨脹全部竄到固定端。

        3.4 自由端檢查

        從自由端結(jié)構(gòu)可以看出,聯(lián)軸器是剛性結(jié)構(gòu),膨脹處在軸與聯(lián)軸器孔的配合處,該處的配合為間隙配合;鍵的垂直方向上有一個(gè)緊定螺釘(如圖2所示),該緊定螺釘只是防止鍵松動(dòng)和消除鍵與聯(lián)軸器的徑向間隙而設(shè),并不起固定或緊固作用,只要輕輕將鍵頂住即可,不需要很大的徑向力。但檢查發(fā)現(xiàn),該緊定螺釘是擰緊的,這就使得軸與聯(lián)軸器構(gòu)成了一個(gè)整體,致使為膨脹設(shè)置的自由端不自由,軸的熱膨脹量無處延伸,軸受過大軸向力擠壓導(dǎo)致軸承受力超載,致使軸承變形,并且導(dǎo)致泵發(fā)生異常振動(dòng)。

        4 振動(dòng)故障的處理

        根據(jù)上述分析,造成泵異常振動(dòng)的主要原因是這個(gè)緊定螺釘,為了防止今后出現(xiàn)類似的誤操作,決定對(duì)這種結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,為了保證在工作狀態(tài)下軸與聯(lián)軸器能相對(duì)軸向移動(dòng),須做一個(gè)膨脹補(bǔ)償結(jié)構(gòu)(如圖3所示)。在平鍵上相對(duì)于緊定螺釘?shù)奈恢蒙香@一個(gè)直徑為φ9mm,深度為2mm的平底孔(緊頂螺釘為M8),這樣使螺釘與φ9mm孔之間有少量間隙,裝配時(shí)將螺釘頂靠在鍵上,這樣既可保證泵軸膨脹的自由伸縮,也能保證鍵不會(huì)松動(dòng)。經(jīng)改造后試車,泵的振動(dòng)明顯減小,檢測軸承的振動(dòng)值降為0.02mm,該泵恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

        圖2 改進(jìn)前的聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)圖

        圖3 改進(jìn)后的聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)圖

        5 結(jié)語

        在實(shí)際生產(chǎn)中,脫碳系統(tǒng)運(yùn)行情況比較復(fù)雜,需要檢修人員具有較好的理論基礎(chǔ)和實(shí)際檢修經(jīng)驗(yàn),根據(jù)離心泵的結(jié)構(gòu)和運(yùn)行原理,結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)工藝的情況,進(jìn)行分析。在排除一般原因之后,需要在觀察異常情況之后,進(jìn)行結(jié)構(gòu)、裝配、工藝、零件損壞等多方面的排查,對(duì)應(yīng)情況進(jìn)行維修和更換。并且設(shè)備的維護(hù)需要做到在額定工況運(yùn)行下的定期檢查和維保,保證生產(chǎn)的順利運(yùn)行。

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