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        陜鋼2 280 m3高爐檢修爐況恢復(fù)生產(chǎn)實踐

        2019-05-31 11:29:58侯向平
        山西冶金 2019年2期
        關(guān)鍵詞:白班爐況爐缸

        馮 磊, 侯向平

        (陜鋼集團漢中鋼鐵有限責(zé)任公司, 陜西 勉縣 724200)

        陜鋼集團漢鋼公司(全文簡稱“漢鋼”)2 280 m3高爐由中冶南方設(shè)計,高爐采用串罐無料鐘爐頂設(shè)備、爐體軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)、炭磚與陶瓷杯結(jié)合的爐底、爐缸結(jié)構(gòu)等先進工藝;高爐于2012年8月15日點后投產(chǎn),自2012年10月份開始噴煤富氧后,各項技術(shù)經(jīng)濟指標逐年均有所提升。

        1 計劃檢修前高爐爐況

        1)休風(fēng)前各項經(jīng)濟技術(shù)指標見表1。

        表1 休風(fēng)前各項經(jīng)濟技術(shù)指標

        2)休風(fēng)前,爐況整體穩(wěn)定順行,風(fēng)量、風(fēng)溫、頂壓等參數(shù)均處較高水平,物理熱充沛,爐缸活躍,具體工藝參數(shù)見表2[1]。

        表2 休風(fēng)前各項工藝參數(shù)

        3)計劃檢修休風(fēng)注意事項及休風(fēng)料。布料矩陣:C92827262524213O928373625241;休風(fēng)前一個班停用塊礦,配加錳礦1t/批;酸性料配比可根據(jù)燒結(jié)礦堿度及實際爐渣堿度進行調(diào)整;上12個凈焦時,如頂溫失控,可臨時減風(fēng),待正常后恢復(fù)風(fēng)量至正常,同時保證休風(fēng)料下達指定位置。休風(fēng)料:12C中mC=18 t,體積281.5 m3;4(5CO+C)中mC=18 t,mo=45 t(含錳礦 1.5 t),負荷 2.08,體積 976.6 m3;8CO 中 mC=18 t,mo=45 t(含錳礦1.5 t),負荷2.50,體積353.1 m3;7CO中mC=18 t,mo=48 t(含錳礦1.5 t),負荷2.67,體積329.8 m3;7CO中mC=18 t,mo=50 t(含錳礦1.5 t),負荷 2.78,體積 307.8 m3。即:12C+4(5CO+C)+8CO+7CO+7CO。休風(fēng)后爐參數(shù)見表3。

        表3 休風(fēng)后前三爐爐溫及堿度

        3 復(fù)風(fēng)操作

        3.1 送風(fēng)前準備工作

        1)檢查確認各系統(tǒng)入孔關(guān)閉完好,開口機、泥炮等設(shè)備啟運正常。

        2)東場具備出鐵條件,主溝溝底墊焦粉后鋪河沙,再用搗打料作出溝型,兩側(cè)用沙壩擋,開口機角度由 14°調(diào)整為 9°。

        3)布料矩陣:C92827262524213 O82736352。mC=14.0 t,mo=40 t(含Mn礦=1 t),負荷2.86。

        4)送風(fēng)裝置密封嚴實,堵3號、6號、9號、10號、11號、12號、13號、14號、15號、16號、19號、20號、23號、26號,開12個風(fēng)口復(fù)風(fēng),送風(fēng)前重新堵泥確保不被吹開。

        5)干渣坑具備放干渣的條件。

        6)恢復(fù)爐況期間停塊礦、焦丁,改善料柱透氣性。

        3.2 復(fù)風(fēng)爐況恢復(fù)進程

        3.2.1 初次送風(fēng)

        11月28日19:40高爐復(fù)風(fēng),檢修共計11 550 min,起始風(fēng)量600 m3/min、料線2.7 m,于09:15引煤氣,混風(fēng)閥全關(guān),因檢修時間較長,熱風(fēng)管道沒有預(yù)熱,2 h后上升至710℃。根據(jù)爐內(nèi)參數(shù),于20:00加風(fēng)至 1 195 m3/min。又分別于 20:21、20:24、21:06 分三次加風(fēng)至1 471 m3/min。23:07發(fā)現(xiàn)25號風(fēng)口燒穿,此時估計爐缸存有渣鐵約180 t,被迫休風(fēng)更換。23:37休風(fēng)后又發(fā)現(xiàn)4號、5號風(fēng)口小套及25號中套燒損,休風(fēng)603 min更換。

        3.2.2 二次送風(fēng)

        送風(fēng)前集中堵18個風(fēng)口(開東鐵口周圍10個風(fēng)口,即:24號、25號、26號、27號、28號、1號、2號、3號、4號、5號);布料矩陣:C92827262524213O82736352;mC=14.0 t、mo=40 t(含Mn礦=1 t),負荷2.86。

        于 29日 09:10再次送風(fēng),料線 2.9 m;09:15引煤氣后逐步加風(fēng)至1 000 m3/min。11:40因重力遮斷閥故障,憋壓被迫減風(fēng),此時爐缸存渣鐵約250 t,減風(fēng)壓至40 kPa、風(fēng)量516 m3/min。在減風(fēng)中造成1號、25號、27號及28號風(fēng)口涌渣,堵塞多個煤槍,13:15遮斷閥處理好后,逐步加風(fēng),同時根據(jù)爐況逐步捅開6號、23號、22號、21號風(fēng)口。在加風(fēng)過程中崩料較多加之煤槍少不能噴煤,為此20:00負荷由2.86調(diào)整為2.60。

        二次送風(fēng)后即組織開鐵口,15:40東鐵燒開,渣鐵流動性尚可,20:00出第三次鐵口已進干渣坑。

        30日大夜班,隨著風(fēng)量的增加和風(fēng)溫的提高,鐵量增加,渣鐵水流動性逐漸好轉(zhuǎn),于02:40投東場撇渣器,鐵水順利進罐后,于04:00負荷由2.6至2.86,運行后崩料頻繁,負荷被迫調(diào)回至2.6,同時加凈焦1批。

        白班隨著負荷2.86到達爐缸、幾次崩料及休風(fēng)均為加凈焦補熱的共同作用,白班鐵水物理熱、爐溫持續(xù)走低,為盡快提爐溫,于 09:40噴煤 8 t/h,15:00煤量逐步增加至15 t/h,綜合負荷選取相對較低。09:00風(fēng)溫由830℃逐步提高至1 200℃,后期隨著2.6負荷作用,加之煤、風(fēng)溫的共同作用,造成30日小夜班后期和1日大夜班爐溫偏高,給高爐出鐵工作帶來一些困難。具體出鐵、鐵水及爐渣成分見表4。

        為盡快降爐溫,30日15:10逐步捅開7號、20號、18號、17號風(fēng)口,逐步加風(fēng);17:58富氧2500m3/h;30日24點風(fēng)量恢復(fù)至2 280 m3/min,加之富氧后料速加快,風(fēng)溫由1200℃減至830℃,綜合負荷由2.47~2.73到大夜班的2.77,1日大夜班隨著降爐溫手段和,化爐缸的共同作用,于1日白班造成物理熱、爐溫急劇下降,爐渣脫硫效果差,于1日白班出現(xiàn)廢品1爐,具體參數(shù)見表5,礦批、負荷及料制調(diào)整見下頁表6。

        表4 二次送風(fēng)后出鐵、生鐵及爐渣成分

        表5 2 280 m3高爐二次復(fù)風(fēng)后主要參數(shù)表

        表6 二次復(fù)風(fēng)后礦批、負荷及料制調(diào)整

        4 結(jié)論

        1)送風(fēng)前未采取集中堵風(fēng)口、檢修時間偏長加之加風(fēng)較快(19:44—21:06 加風(fēng)至 1 471 m3/min)造成風(fēng)口燒損,被迫休風(fēng)更換。

        2)休風(fēng)603 min更換漏水中、小套,二次送風(fēng)前未加凈焦、退負荷補熱,造成30日2.86負荷作用后爐溫持續(xù)偏低,延緩了爐況恢復(fù)進程。

        3)恢復(fù)過程中,爐溫的控制不夠理想,30日白班因提爐溫幅度較大,造成1日大夜班爐溫偏高,爐前工作量增加,后期降爐溫加之化爐缸,爐溫下行較快,物理熱不足,1日白班出現(xiàn)廢品。

        4)復(fù)風(fēng)后期,為控制壓差頂壓設(shè)定偏高,加之風(fēng)量不足,動能不足,容易造成風(fēng)口燒損,造成邊緣較發(fā)展,崩料較多,恢復(fù)爐況壓差的控制水平,需根據(jù)風(fēng)量、礦批及料制綜合考慮,前提是保持爐況的順行。

        5)平衡好爐溫,避免出現(xiàn)大幅波動是高爐爐況恢復(fù)的基礎(chǔ),恢復(fù)中爐溫控制水平需要根據(jù)加風(fēng)速度、爐缸狀況等綜合考慮,煤量、風(fēng)溫的使用,同時還需要考慮對爐前出鐵的影響。

        6)大高爐爐缸直徑大,長時間檢修后,爐缸熱量損失較多,透液性差,送風(fēng)前應(yīng)集中、多堵風(fēng)口,在爐況恢復(fù)初期,捅風(fēng)口、加風(fēng)一定要謹慎,同時多堵風(fēng)口也能確保在小風(fēng)量維持正常的風(fēng)速,以盡快吹透中心,避免燒風(fēng)口,后期視情況捅風(fēng)口速度可適當(dāng)加快。

        7)爐況恢復(fù)過程中,如出現(xiàn)大的崩料,需果斷加焦、補熱,提高料柱透氣性。

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