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        基于某現(xiàn)場布料小車無人值守控制

        2019-05-24 07:19:14畢貴先關(guān)長亮
        中國礦山工程 2019年2期

        畢貴先, 關(guān)長亮

        (丹東東方測控技術(shù)股份有限公司, 遼寧 丹東 118002)

        1 前言

        某布料小車無人值守控制所在選廠生產(chǎn)能力為6 000t/d,于2001年10月開始施工建設(shè),2003年3月建成投產(chǎn)。由于選廠的臺時處理量較大,所以前端布料小車的控制較為頻繁并且至關(guān)重要。操作人員在設(shè)備運(yùn)行期間需要始終值守,且要站在布料小車上通過手動操作分礦閘板進(jìn)行手動切換,導(dǎo)致崗位勞動強(qiáng)度大。粉礦倉的料位沒有可靠的數(shù)據(jù)作為依據(jù),崗位人員只能通過肉眼進(jìn)行判斷礦倉料位情況,加上現(xiàn)場工作環(huán)境惡劣導(dǎo)致人為因素對布料過程的控制影響較大,另外還存在操作過程中存在較大的安全風(fēng)險、崗位退休人員增多等問題亟待解決。

        2 工藝描述

        碎礦采用由強(qiáng)化預(yù)先篩分和高效破碎機(jī)構(gòu)成的二段一閉路工藝流程[1]。礦石經(jīng)預(yù)先篩分后篩上產(chǎn)物進(jìn)入中碎,中碎產(chǎn)品進(jìn)入檢查篩分作業(yè),篩上物料進(jìn)入細(xì)碎,細(xì)碎產(chǎn)品返回檢查篩分,預(yù)先篩分與檢查篩分作業(yè)的篩下產(chǎn)品進(jìn)入磨礦作業(yè)[2],現(xiàn)場工藝如圖1所示。49#小車是將碎礦處理合格的礦石送入粉礦倉的主要設(shè)備。崗位操作人員日常生產(chǎn)操作中,電動小車換倉較頻繁;礦倉無料位監(jiān)視,崗位人員全憑肉眼觀察礦倉的料位沒有可靠的數(shù)據(jù)作為參考,崗位自動化水平低,崗位人員勞動強(qiáng)度大。

        圖1 布料小車現(xiàn)場工藝

        3 控制策略

        布料小車的控制,對于選礦廠至關(guān)重要,能否對布料小車進(jìn)行更為智能的控制,除了會降低人員的勞動強(qiáng)度外,還可以更大程度提高整個選廠的自動化水平,為后續(xù)磨礦、浮選的優(yōu)化控制、專家控制等奠定了前提條件,有利于后續(xù)實現(xiàn)大閉環(huán)控制。

        3.1 控制目標(biāo)

        (1)提高自動化程度,減輕勞動強(qiáng)度,改善工作環(huán)境,實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)視和無人值守功能。

        (2)有利于穩(wěn)定工藝生產(chǎn)過程,減少人為因素,提高設(shè)備效率和勞動生產(chǎn)率。

        (3)系統(tǒng)具有報警功能。當(dāng)出現(xiàn)問題時可以進(jìn)行報警顯示,便于工作人員進(jìn)行及時處理,同時報警信息可以存入數(shù)據(jù)庫供以后參考。

        3.2 設(shè)備要求

        1)雷達(dá)料位計

        AC型:220V(±15%)、50Hz、10W;DC型:24V(±25%)、8W。

        量程:EC型-75m;ST型-100m;AI型-120m;AII型-150m。

        盲區(qū):0.00m。

        精度:±5mm(1m內(nèi)為30mm)。

        重復(fù)性:0.5mm。

        分辨率:0.3mm。

        輸出信號:4~20mA/HART,一路開關(guān)量輸入和輸出。

        波束角:18°,以3dB作為分界點。

        適應(yīng)最大物位變化率:12m/min。

        更新時間:mA輸出和OLED顯示每秒更新一次。

        接口:① 4~20mA/HART,信號范圍 4~20mA,失效報警信號:無有效回波時輸出 3.6mA,料位距雷達(dá)天線0.50m以內(nèi)輸出22.5mA,負(fù)載最大600Ω;HART通訊最小230Ω;

        ② 開關(guān)量輸入、輸出,開關(guān)量輸入 備用,具體功能可根據(jù)用戶需求定制,開關(guān)量輸出 可實現(xiàn)高/低料位報警或補(bǔ)料區(qū)間指示;

        ③人機(jī)界面顯示:由 OLED 和紅外遙控器組成,可查看及設(shè)置儀表各項參數(shù)紅外線手操器。

        環(huán)境溫度:-20 ~ 65℃。

        2)定位開關(guān)

        檢測距離:100mm±10%。

        設(shè)定距離:0~80mm。

        應(yīng)差:檢測距離的15%以下。

        可檢測物體:磁性金屬、非磁性金屬。

        標(biāo)準(zhǔn)檢測物體:鐵200mm*200mm*1mm。

        響應(yīng)時間:100ms以下。

        電源電壓:使用電壓范圍DC10~30V(P- P)10%。

        消耗電流:DC40mA以下。

        控制輸出:殘留電壓DC200mA以下(1V以下)。

        環(huán)境溫度范圍:-25~+55℃,35~95%RH(無結(jié)冰、結(jié)露)。

        溫度的影響:10~+40℃的溫度范圍內(nèi),+20℃。

        電壓影響:在額定電源電壓的±10%范圍內(nèi),額定電壓時。

        耐電壓:AC500V 50/60Hz 1min充電部整體與外殼間。

        振動(耐久):10~55Hz上下振動1.5mm,X、Y、Z各方向2h。

        沖擊(耐久):200m/s2,X、Y、Z各方向10次。

        保護(hù)結(jié)構(gòu):IEC標(biāo)準(zhǔn)IP66。

        材質(zhì):外殼是鋁壓鑄,檢測面是環(huán)氧樹脂。

        連接方式:導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長1m)。

        3.3 控制策略

        布料車是選礦廠實現(xiàn)卸料運(yùn)輸?shù)年P(guān)鍵性設(shè)備,該現(xiàn)場49#布料小車控制過程如圖2所示,采取均勻布料與優(yōu)先布料的方式,保證每個礦倉都達(dá)到滿倉不冒的效果。

        圖2 布料小車控制過程示意圖

        圖3 布料小車網(wǎng)路配置圖

        1)礦倉料位檢測

        本項目粉礦倉有粉塵較大,倉內(nèi)物料分布不均勻等特點,故選用頻率可調(diào),抗干擾能力強(qiáng),適用于高粉塵環(huán)境的DF- 6201雷達(dá)料位計進(jìn)行料位檢測[3-4]。

        現(xiàn)場共6個料倉,每個料倉有4個下料口,分布于料倉四角。選擇料倉中軸線兩個下料口中間位置安裝料位計,共計安裝12臺。根據(jù)現(xiàn)場考察情況,該位置料位情況最具有代表性。

        2)小車定位檢測

        布料小車的位置檢測通過定位開關(guān)完成,定位開關(guān)定位靈敏、準(zhǔn)確,控制簡便且受環(huán)境因素影響較小,性價比較高?,F(xiàn)場共安裝14臺定位開關(guān),每臺料位計對應(yīng)位置安裝一臺,行程起點與終點各一臺[5]。

        3)視頻監(jiān)控系統(tǒng)

        現(xiàn)場在小車入料口、出料口、布料車間均設(shè)置帶有紅外夜視功能智能網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),實時遠(yuǎn)程監(jiān)測布料車間工作狀態(tài),結(jié)合雷達(dá)料位計料位檢測,雙重保險防止料倉冒礦。布料小車入料口、出料口攝像機(jī)安裝于布料小車上,使用無線網(wǎng)橋進(jìn)行無線傳輸。

        4)PLC控制系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)

        自動化控制系統(tǒng)選用西門子S7- 1200控制器作為控制核心,可滿足大部分中小型自動化設(shè)備的控制需求。系統(tǒng)包括電源、CPU和I/O模塊,可以執(zhí)行完全獨立的操作,CPU可擴(kuò)展3個通信模塊,內(nèi)置1個以太網(wǎng)端口,通過普通網(wǎng)線即可將程序下載到PLC中,或上傳至上位機(jī)中,方便快捷,省去了專用編程電纜。通過以太網(wǎng)接口可與上位機(jī)進(jìn)行通信[6-7]。布料小車網(wǎng)路配置如圖3所示。

        5)控制流程

        根據(jù)料倉高度,現(xiàn)場設(shè)置不同料位級別。

        (1)當(dāng)各礦倉料位均在正常水平,并且都需要進(jìn)行布料時,布料小車在礦倉上進(jìn)行往復(fù)運(yùn)動,在每個倉上稍作停留,以進(jìn)行均勻布料,使各礦倉料位基本一致。

        (2)當(dāng)有某個礦倉料位過低時,布料小車在其上方停留,將其料位補(bǔ)齊,進(jìn)行優(yōu)先布料。

        (3)如果現(xiàn)場有某個或者某幾個礦倉不需要布料,或者某些礦倉所對應(yīng)的后續(xù)流程已經(jīng)停車,布料小車將不將這些礦倉納入布料范圍,系統(tǒng)將控制布料小車在指定工作的礦倉上方進(jìn)行布料。

        (4)當(dāng)現(xiàn)場礦倉料位過高或過低時,實現(xiàn)報警功能。

        4 實施過程

        4.1 布料系統(tǒng)的運(yùn)行控制

        圖5 49#皮帶布料系統(tǒng)卸料控制原理圖

        卸料小車采用無線控制,主要設(shè)備是無線IO模塊,無線IO模塊A安裝在卸料小車上,隨小車移動,發(fā)出卸料小車的前進(jìn)、后退、急停和分料控制命令(DO),接收卸料小車的前進(jìn)、后退、急停、集中控制和分料擋板的狀態(tài);無線IO模塊B安裝在皮帶西側(cè)的墻壁上,硬線連接至控制系統(tǒng)相應(yīng)的信號模塊上,對應(yīng)接收或發(fā)出無線IO模塊的無線信號和控制系統(tǒng)命令。

        通過控制系統(tǒng)和無線IO模塊,可以實現(xiàn)遠(yuǎn)程對卸料小車的前進(jìn)、后退、急停、分料的控制,監(jiān)控小車的運(yùn)行狀態(tài)。同時,通過遠(yuǎn)程/本地的切換實現(xiàn)突發(fā)狀態(tài)下對卸料小車的本地控制。此外,當(dāng)皮帶下料口因結(jié)塊的物料堵塞時,堵料報警觸發(fā),控制系統(tǒng)會控制分料擋板電機(jī),使分料擋板來回運(yùn)動,擠碎結(jié)塊的物料,保證皮帶下料口通暢。為了實現(xiàn)卸料小車的安全運(yùn)行,分別在小車南側(cè)下料口、北側(cè)下料口和分料擋板處增設(shè)無線視頻,控制室的崗位人員可以參照視頻進(jìn)行對小車下料口的定位和監(jiān)控,具體控制原理如圖4所示。

        圖4 布料系統(tǒng)無線控制原理圖

        4.2 布料系統(tǒng)的卸料控制

        首先在DCS工控機(jī)上設(shè)定每個倉南北兩側(cè)的高料位設(shè)定值(上位可調(diào))和自動投入聯(lián)鎖按鈕,布料系統(tǒng)卸料控制系統(tǒng)如圖5所示。假如小車正向東行駛且分料擋板給南側(cè)倉加料,當(dāng)小車東行至2#倉限位開關(guān)時,控制系統(tǒng)接受到限位信號DW2,小車停止10s,在這10s內(nèi),控制系統(tǒng)做出以下判斷:當(dāng)2#倉南側(cè)料位LI1003小于設(shè)定值SET3- H時,小車停止前進(jìn),給2#倉南側(cè)加料;當(dāng)2#倉南側(cè)料位LI1003大于設(shè)定值SET3- H時,控制系統(tǒng)控制分料擋板電機(jī),將分料擋板切換至2#倉北側(cè)加料;當(dāng)2#倉北側(cè)料位LI1004低于設(shè)定值SET4- H,小車仍停止前進(jìn),給2#倉北側(cè)加料;當(dāng)2#倉北側(cè)料位LI1004大于設(shè)定值SET4- H時,小車?yán)^續(xù)東行前進(jìn),停止加料。

        當(dāng)小車東行至3#倉限位開關(guān)時,控制系統(tǒng)接受到限位信號DW3,小車停止10s,在這10s內(nèi),控制系統(tǒng)做出以下判斷:當(dāng)3#倉北側(cè)料位LI1006小于設(shè)定值SET6- H時,小車停止前進(jìn),給3#倉北側(cè)加料;當(dāng)3#倉北側(cè)料位LI1006大于設(shè)定值SET6- H時,控制系統(tǒng)控制分料擋板電機(jī),將分料擋板切換至3#倉南側(cè)加料;當(dāng)3#倉南側(cè)料位LI1005低于設(shè)定值SET5- H,小車仍停止前進(jìn),給3#倉南側(cè)加料;當(dāng)3#倉南側(cè)料位LI1005大于設(shè)定值SET5- H時,小車?yán)^續(xù)東行前進(jìn),停止加料。小車分別給4#、5#、6#倉自動加料,當(dāng)6#倉加料完成后,小車東行500mm至東限位開關(guān),控制系統(tǒng)接受到限位信號XW2,小車再向西后退,小車分別給6#、5#、4#、3#、2#、1#倉自動加料,當(dāng)1#倉加料完成后,小車西行500mm至西限位開關(guān),控制系統(tǒng)接受到限位信號XW1,小車再向東前進(jìn),如此依次往復(fù)循環(huán)。

        4.3 控制系統(tǒng)配置

        基于對49#皮帶布料系統(tǒng)的控制要求和成本考慮,采用和利時DCS控制系統(tǒng)(SmartPro 3.1.3),其中該控制系統(tǒng)配備一臺工控機(jī),控制系統(tǒng)控制柜安裝在49#皮帶西側(cè)的二樓工具間,工控機(jī)安裝在49#皮帶西側(cè)的小屋內(nèi),此外控制系統(tǒng)接地和供電符合要求,控制系統(tǒng)測點見表1。

        5 應(yīng)用效果

        實現(xiàn)改造項目后,49#皮帶崗位可以實現(xiàn)現(xiàn)場無人值守,卸料小車自動給各料倉投料。小車依據(jù)料位高低,進(jìn)行判斷,對低于要求的料倉,依次前進(jìn)到位后,進(jìn)行加料,待料倉一側(cè)料滿后,小車分料板打向另一側(cè)加料,依次將6個料倉加滿,投料期間順序循環(huán)投料,控制室人員通過視頻監(jiān)控小車運(yùn)行及料位情況,對突發(fā)事件進(jìn)行預(yù)判及處置,現(xiàn)場應(yīng)用效果如圖6所示。

        表1 布料系統(tǒng)控制系統(tǒng)測點

        圖6 布料小車的現(xiàn)場應(yīng)用圖

        6 結(jié)論

        該布料小車的無人值守控制,通過對現(xiàn)場的詳細(xì)分析和具體控制策略制定,實現(xiàn)了布料小車對布料的自動控制,不僅解決了人工控制的勞動強(qiáng)度大、粉塵干擾大、人工操作影響強(qiáng)等不利因素,同時大大提高現(xiàn)場的自動化水平,為后續(xù)磨礦、浮選的優(yōu)化控制、專家控制等奠定了前提條件,有利于后續(xù)實現(xiàn)大閉環(huán)控制。

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