朱飛軍,李文峰
(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
江銅集團(tuán)貴溪冶煉廠傾動(dòng)爐作為貴冶三期項(xiàng)目中一個(gè)重要子項(xiàng),2002年從德國(guó)馬爾茲爐窯公司(MAERZ- GAUTSCHI)引進(jìn)專利技術(shù),采用“一段法”處理粗雜銅,設(shè)計(jì)年處理量為10萬(wàn)t,于2003年8月投產(chǎn),歷經(jīng)多年的技改優(yōu)化,多項(xiàng)作業(yè)指標(biāo)不斷刷新, 特別是2015年5月,對(duì)燃燒系統(tǒng)進(jìn)行的稀氧燃燒改造[1],使得重油單耗指標(biāo)降至45kg/t.Cu,與設(shè)計(jì)之初的100kg/t.Cu相比,下降幅度十分明顯。但近來(lái)不僅重油價(jià)格上漲,重油品質(zhì)也逐步下降,導(dǎo)致傾動(dòng)爐煙氣達(dá)標(biāo)排放壓力增大,燃燒系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)成本不斷上升。為有效降低生產(chǎn)成本、減少環(huán)境污染,延長(zhǎng)爐窯使用壽命,2018年8月年修結(jié)束,貴冶傾動(dòng)爐實(shí)施了天然氣替代重油燃燒技術(shù)試驗(yàn)。
傾動(dòng)爐雜銅冶煉的主要燃料是重油,輔助燃料是柴油。重油在常溫下呈黑色粘綢狀,粘度大,流動(dòng)性差,著火點(diǎn)高,還含有1%~2%的機(jī)械雜質(zhì),須采用過(guò)濾器濾去雜質(zhì),燃燒產(chǎn)物中SO2含量高[2]。在儲(chǔ)存、輸送和燃燒時(shí)還必須將其加熱到一定溫度,相應(yīng)的設(shè)備、管路停止運(yùn)行后需及時(shí)清洗,燃燒系統(tǒng)附屬設(shè)備多,運(yùn)行維護(hù)工序繁雜。傾動(dòng)爐重油燃燒系統(tǒng)主要由重油罐、輕油罐、過(guò)濾器、重油泵、柴油泵、加熱器、控制閥組、燃燒閥組、燃燒器等構(gòu)成。燃燒系統(tǒng)工藝流程見圖1所示。
圖1 傾動(dòng)爐重油燃燒系統(tǒng)工藝流程圖
(1)重油供給系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備多,運(yùn)行成本高。由于重油的物理特性,輸送儲(chǔ)存的過(guò)程中需要過(guò)濾、加熱和保溫,到達(dá)燒嘴前還需二次加熱,重油供給系統(tǒng)設(shè)備多(見表1),故障點(diǎn)多,且系統(tǒng)運(yùn)行消耗大量的電能和蒸汽。傾動(dòng)爐冶煉生產(chǎn)過(guò)程分為:加料期、氧化期、還原期和澆鑄期四個(gè)階段,其中還原期不需要重油燃燒系統(tǒng)工作,但實(shí)際生產(chǎn)中傾動(dòng)爐供油系統(tǒng)必需24h不間斷工作,重油泵耗電量大,重油燃燒系統(tǒng)運(yùn)行成本高。
表1 重油供給系統(tǒng)設(shè)備及主要技術(shù)參數(shù)表
(2)環(huán)保壓力增大。由于傾動(dòng)爐煙氣系統(tǒng)脫硫設(shè)備較落后,重油含硫,燃燒過(guò)程中產(chǎn)生的SO2氣體進(jìn)入煙氣中,造成傾動(dòng)爐煙氣達(dá)標(biāo)排放壓力增大。
(3)供油管路易堵塞,影響正常作業(yè)。由于重油中含有雜質(zhì),使用過(guò)程中供油管路容易堵塞,造成供油不暢甚至熄火,燒嘴工作過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)燃燒異常現(xiàn)象,不得不熄火拆卸油槍進(jìn)行疏通處理,進(jìn)而影響正常生產(chǎn)作業(yè)。
(4)燃燒器燒嘴磚易燒損,爐子南墻燒蝕嚴(yán)重。由于重油燃燒器的燃燒有明顯的高溫區(qū)[3],燃燒器的燒嘴磚需要經(jīng)常更換,爐子南端墻燒蝕嚴(yán)重,成為爐壽命短的瓶頸。
(1) 傾動(dòng)爐自投產(chǎn)以來(lái)一直以重油為主要燃料,近年來(lái)天然氣被作為大量使用的清潔能源,與此同時(shí),貴冶的天然氣改造項(xiàng)目已將天然氣管道鋪設(shè)到各個(gè)車間,為傾動(dòng)爐實(shí)施油改氣項(xiàng)目提供了便利條件。
(2)天然氣是較為安全的燃?xì)庵?,它不含一氧化碳,比空氣輕,一旦泄漏,立即會(huì)向上擴(kuò)散,不易積聚在低洼地帶,安全性較高[4]。天然氣作為一種清潔能源,能減少二氧化硫排放,有助于減少酸雨形成,舒緩地球溫室效應(yīng),從根本上改善環(huán)境。
(3)天然氣與重油同屬高熱值燃料,其中天然氣熱值約為9500大卡/Nm3,熱效率92%,重油熱值約為10000大卡/kg,熱效率82%,燃燒所需的空氣量及燃燒后的理論燃燒溫度等都十分接近,可以滿足傾動(dòng)爐冶煉所需熱量。
(4)燃燒系統(tǒng)能否穩(wěn)定運(yùn)行主要取決于燃料供應(yīng)系統(tǒng)的穩(wěn)定、控制系統(tǒng)的穩(wěn)定以及燃料的質(zhì)量恒定程度[5]。天然氣燃燒系統(tǒng)的燃料供應(yīng)為管道天然氣,天然氣壓力穩(wěn)定,質(zhì)量恒定,輸送環(huán)節(jié)上,控制系統(tǒng)運(yùn)行可控,故障點(diǎn)少。相對(duì)于重油燃燒器繁雜的連鎖運(yùn)行架構(gòu),天然氣燃燒器附屬設(shè)備少(見表2),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,控制技術(shù)成熟,燃燒更穩(wěn)定高效。
原有重油供給系統(tǒng)停運(yùn),新架設(shè)一段天然氣管道和控制閥組。將廠管網(wǎng)天然氣引到傾動(dòng)爐廠房南面遠(yuǎn)離爐體的一側(cè),在進(jìn)口處裝設(shè)總閥,在廠房南面的空壓機(jī)房頂安裝天然氣燃燒系統(tǒng)的供氣單元,確保供氣單元遠(yuǎn)離明火。供氣單元出口采用2根不銹鋼管鋪設(shè)至爐前燃燒系統(tǒng)西面,再通過(guò)金屬軟管與天然氣槍相連接。改造后的燃燒系統(tǒng)使用天然氣作為燃料,替代重油供應(yīng)系統(tǒng)。天然氣系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定高效,主要由供氣閥組、燃燒閥組、燃燒器組成。燃燒系統(tǒng)工藝流程見圖2所示。
表2 天然氣燃燒器與重油燃燒器附屬設(shè)備對(duì)比表
將原來(lái)的重油稀氧燃燒器改造成天然氣稀氧燃燒器。在燃燒器外殼和一二次氧槍保留不變的的情況下,將燃燒器中間的霧化重油槍改成結(jié)構(gòu)跟二次氧槍一樣的L型天然氣燒槍。
將新鋪設(shè)的天然氣管路控制閥組接入DCS,編寫天然氣燃燒系統(tǒng)控制程序。該控制程序不僅可在DCS 上監(jiān)視各儀表檢測(cè)數(shù)據(jù)、實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和自動(dòng)跟蹤,控制程序還設(shè)置了一系列的參數(shù)異常報(bào)警和自動(dòng)保護(hù)熄火功能,并與鍋爐、布袋關(guān)鍵報(bào)警參數(shù)形成連鎖,確保鍋爐、布袋安全運(yùn)行。
5.1.1 燃料消耗成本分析
油改氣前,傾動(dòng)爐重油單耗為45kg/t.Cu,柴油單耗為0.3kg/t.Cu,改造后經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,傾動(dòng)爐天然氣單耗平均為52.28 Nm3/t.Cu(見表3),燃料價(jià)格參照工廠最近一年進(jìn)廠燃料平均價(jià)格進(jìn)行測(cè)算,具體價(jià)格對(duì)比見表4。
以傾動(dòng)爐日產(chǎn)380t銅計(jì)算一天的燃料成本如下。
改造前:45kg/t.Cu×380t÷1000×4100元/t+0.3kg/t.Cu×380t÷1000×7000 元 /t=70908(元)
改造后:52.28 Nm3/t.Cu×380t×3.3元/m3=65559(元)
一年可節(jié)約燃料成本:330×(70908-65559)=1765170(元)
5.1.2 燃料輸送成本分析
對(duì)比重油燃燒系統(tǒng)和天然氣燃燒系統(tǒng)的燃料輸送途徑,重油需要油泵打壓至油槍,需要蒸汽加熱、保溫、霧化,消耗電能成本和蒸汽成本,而天然氣輸送環(huán)節(jié)不耗成本,據(jù)測(cè)算傾動(dòng)爐重油燃燒系統(tǒng)一天消耗蒸汽4.4t,耗電160kW·h,蒸汽成本150元/t,電價(jià)0.68元/kW·h,以傾動(dòng)爐運(yùn)行一天計(jì)算成本如下。
圖2 傾動(dòng)爐天然氣燃燒系統(tǒng)工藝流程圖
表3 改造后傾動(dòng)爐第1~30爐天然氣單耗統(tǒng)計(jì)
改 造前:電 耗成 本160kW·h×0.68元/kW·h=108.8(元)
蒸汽消耗成本4.4t×150元/t=660(元)
改造后:0 (元)
一年可節(jié)約成本330×(108.8+660)=253704(元)
表4 燃料價(jià)格對(duì)比表
5.1.3 綜合經(jīng)濟(jì)效益分析
油改氣改造費(fèi)用包括設(shè)備、材料、設(shè)計(jì)、施工等(見表5所示)。
表5 油改氣費(fèi)用表 萬(wàn)元
傾動(dòng)爐一年生產(chǎn)330天,產(chǎn)陽(yáng)極銅12.54萬(wàn)t,除去改造費(fèi)用,不需要增加其他成本,綜合上面兩項(xiàng)分析,傾動(dòng)爐油改氣后年節(jié)約能耗成本1765170+253704-160000=2002874(元),花費(fèi)16萬(wàn)元進(jìn)行技術(shù)改造可以帶來(lái)一年200萬(wàn)余元的經(jīng)濟(jì)效益,效果顯著。
據(jù)測(cè)算1t重油燃燒時(shí)產(chǎn)生的SO2量=2000×S(kg);S含硫率,一般重油1.5%~3%,柴油0.5%~0.8%。若含硫率為2%,燃燒1t油排放40kgSO2。傾動(dòng)爐年消耗重油約6000t,而天然氣燃燒過(guò)程不產(chǎn)生SO2,改造后可減排SO2240t/年,從根本上改善環(huán)境質(zhì)量。天然氣無(wú)色無(wú)味,傾動(dòng)爐作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)更干凈,環(huán)保效益顯著。
油改氣后,燃燒火焰分布更均勻,無(wú)明顯高溫區(qū),燒嘴磚及南端墻耐火材料消耗快的情況得到遏制,爐窯壽命得到提高,與此同時(shí)燃燒系統(tǒng)故障率大幅降低,提高了傾動(dòng)爐的作業(yè)率,減輕了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
通過(guò)重油改天然氣技術(shù)試驗(yàn)摸索,傾動(dòng)爐使用天然氣燃燒系統(tǒng)運(yùn)行更穩(wěn)定高效,同時(shí)在天然氣市場(chǎng)價(jià)格較低時(shí)能夠取得較好的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)可減少二氧化硫等污染物的排放。
由于本次試驗(yàn)的時(shí)間有限,傾動(dòng)爐使用天然氣對(duì)爐體壽命的影響還需進(jìn)一步研究摸索;通過(guò)本次試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)傾動(dòng)爐使用天然氣后,煙氣成份發(fā)生較大變化,水份含量增大,對(duì)鍋爐、冷卻器、布袋等系統(tǒng)的存在一定的不利影響,有待進(jìn)一步研究解決。