梁日棟,劉金波,潘河明
(寶武集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司,廣東 韶關(guān) 512000)
韶鋼3450mm中厚板軋機(jī)生產(chǎn)線于2005年建成投產(chǎn),軋機(jī)主傳動采用日本TMEIC公司生產(chǎn)的三電平矢量IEGT交直交變頻器和大功率凸極交流同步電動機(jī)進(jìn)行變頻調(diào)速。同步電機(jī)功率8000kW×2,轉(zhuǎn)速90rpm~220rpm,額定電壓3150V,過載能力225%1min/275%10s。電機(jī)軸各帶一個解析器Resolver,檢測速度和磁極絕對角度。2005年投入運行以來主傳動相對比較穩(wěn)定,故障率低。近年來3450mm中厚板軋機(jī)主傳動實際軋制能力未能達(dá)到設(shè)計值,致使實際生產(chǎn)有如下問題。①軋制壓下量給定小,軋制道次多,節(jié)奏慢,機(jī)時產(chǎn)量較低;②由于道次多,薄規(guī)格板溫降大,容易刮框;③軋機(jī)對鋼坯加熱程度依賴高,某些軋制工藝溫度要按上限來控,增加了煤氣消耗;④雪橇效果不明顯,不能在線有效改善鋼板叩頭現(xiàn)象,機(jī)械沖擊較大;⑤制約了高強(qiáng)度大壓下量新品種鋼的開發(fā)。四輥軋機(jī)主傳動實際軋制能力不足已經(jīng)成為中厚板生產(chǎn)線提高產(chǎn)能及降低成本的瓶頸。
(1)主傳動存在問題。軋機(jī)主傳動存在問題主要是軋制時速降過大,如生產(chǎn)船板采用較大壓下量軋鋼時,主傳動速度很慢,與給定速度相差較大,如圖1所示。在生產(chǎn)高強(qiáng)船板25mm左右壓下量,整個道次給定速度為80m/min,咬鋼后實際速度反饋介于10m/min~20m/min之間,軋鋼速降過大,此時傳動柜整個道次上下主電機(jī)電流均已達(dá)到設(shè)定電流限幅值,為額定電流的234%(此現(xiàn)象偶道次出現(xiàn)情況較多,奇道次還有一定余量),再加大壓下量會使主電機(jī)堵轉(zhuǎn)甚至跳閘。主傳動存在的另一問題是直流母線過電壓,報OVP(正側(cè)直流過電壓)或OVN(負(fù)側(cè)直流過電壓)故障,為壓下量或軋制力較大時,主傳動堵轉(zhuǎn)情況下引起,如圖2所示。主傳動實際軋制能力不足,致使軋制壓下量小,軋制道次多,生產(chǎn)成本增加。
圖1 主傳動軋制曲線(來自O(shè)DG記錄)
(2)主傳動軋制實際軋制能力不足原因分析。主傳動軋制實際軋制能力不足,如生產(chǎn)高強(qiáng)船板25mm左右壓下量軋鋼時主電機(jī)電流已達(dá)到限幅值,而軋機(jī)轉(zhuǎn)速上不來甚至跳閘,是因為傳動矢量控制精度降低,使電機(jī)白出力而實際轉(zhuǎn)矩大大低于設(shè)計值。而傳動矢量控制精度則依賴于解析器對同步電機(jī)磁極絕對角度的檢測。由于解析器安裝角和同步電機(jī)磁極角之間必然存在一個偏移角,同步電機(jī)控制需要電機(jī)磁極的絕對角度,并使用電機(jī)的磁軸位置作為電流控制軸,所以必須在調(diào)整中消除偏移角。一般應(yīng)用中,同步電機(jī)控制需要用預(yù)置的偏移角進(jìn)行控制。解析器安裝好后只要偏移角被調(diào)整和確定,電流控制軸就可以通過解析器位置檢測軸加上偏移角得到。但是如果更換解析器后機(jī)械角度被改變,需重新調(diào)整偏移角。如果使用之前的偏移角進(jìn)行同步電機(jī)控制,可能造成電流控制軸和磁極軸位置錯位,電機(jī)轉(zhuǎn)矩輸出不足,嚴(yán)重將導(dǎo)致同步電機(jī)失速進(jìn)入失控狀態(tài)。
圖2 直流母線過電壓
同步電機(jī)的電流控制是基于解析器位置檢測計算出的軸和預(yù)置偏移角,基速以下正反向旋轉(zhuǎn)時偏移角錯位會造成電機(jī)特性差異。無負(fù)載運行時,逆變器的輸出電壓被輸出到磁極位置方向以平衡電機(jī)產(chǎn)生的感應(yīng)電壓,此時逆變器正反向旋轉(zhuǎn)輸出電壓間的角度偏差就意味著偏移角的錯位,輸出電壓角度偏差最終表現(xiàn)在D軸方向的電壓參考值(ED_R)上。如圖3所示。
圖3 主傳動無負(fù)載正反向旋轉(zhuǎn)下的特性曲線(錄波儀)
從圖3可以看出,電機(jī)以相同的速度(基速以下)正反向旋轉(zhuǎn)時,D軸方向電壓參考值(ED_R)有偏差,偏移角錯位,同步電機(jī)的磁極位置和解析器給出的電流控制軸位置不匹配,導(dǎo)致矢量控制精度降低,電機(jī)帶載運行正反轉(zhuǎn)時輸出轉(zhuǎn)矩不同。
同步電機(jī)軸安裝的解析器輸出位置和速度信號,原型號為TS2062N21E10。導(dǎo)致偏移角錯位的原因是解析器有時會因溫度原因?qū)е螺敵鑫恢眯盘柈a(chǎn)生偏移,導(dǎo)致同步電機(jī)轉(zhuǎn)子位置角精度發(fā)生變化。
另一種情況是長期大電流沖擊軋制工況導(dǎo)致磁極可能產(chǎn)生變化也會導(dǎo)致轉(zhuǎn)子位置角的變化。由于主傳動控制系統(tǒng)對同步電機(jī)轉(zhuǎn)子初始位置沒有自動定位,傳動系統(tǒng)對主電機(jī)轉(zhuǎn)子初始位置定位不準(zhǔn)確,致使控制精度降低,電機(jī)實際出力不夠,軋制模型需根據(jù)實際軋制情況減少壓下量,增加道次來減少軋機(jī)速降,防止主傳動報堵轉(zhuǎn)過電壓故障。因此,有必要調(diào)整偏移量來校正檢測到的磁極位置,以進(jìn)行精確的轉(zhuǎn)矩控制。
通過轉(zhuǎn)子磁極位置偏移角調(diào)整校正,主傳動軋制奇偶道次軋制能力基本平衡,解決了偶道次軋制力明顯小的問題,同時過電壓跳閘問題也得到改善。但因TS2062N21E10解析器無溫度補(bǔ)償功能,且屬于大電流沖擊負(fù)載,傳動系統(tǒng)對電機(jī)磁極位置的檢測精度仍會逐漸下降。
(1)升級速度位置檢測解析器。將解析器TS2062N21E10升級更換為TS2062N31E10。TS2062N31E10內(nèi)部有溫度補(bǔ)償線路,可以根據(jù)溫度的變化削減因此導(dǎo)致的位置信號偏移。通過對主軋機(jī)傳動系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化修改,使軋機(jī)軋制能力提高。①升級解析器Resolver增加溫度補(bǔ)償功能,保證主傳動磁極位置定位精度;②主傳動參數(shù)優(yōu)化,調(diào)整MS_QR_TRUEDAT_T參數(shù),使ED_R處于同一水平/位置,無論是正向或反向旋轉(zhuǎn)(基速以下)。③調(diào)試投入SFC(模擬跟隨控制)功能,用SFC轉(zhuǎn)速與電機(jī)轉(zhuǎn)速反饋相減,得到受外擾影響下的速度偏差,微分后推算出外擾的補(bǔ)償轉(zhuǎn)矩,經(jīng)過限幅輸出,疊加到轉(zhuǎn)矩環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)矩給定上,改善軋機(jī)扭振。
(2)實際效果。主傳動解析器升級和同步電機(jī)磁極位置校正后,電機(jī)正反向旋轉(zhuǎn)時(基速以下無負(fù)載運行)D軸電壓參考值(ED_R)在同一水平/位置,如圖4所示。軋機(jī)軋制力較改造前大幅提高,熱負(fù)荷試車生產(chǎn)即可達(dá)到原有生產(chǎn)能力。主轉(zhuǎn)動軋制能力提升后,軋制節(jié)奏提高10%,機(jī)時產(chǎn)量達(dá)到150t/h,增加了薄規(guī)格產(chǎn)品比重、提高了倍尺率及成材率、降低能耗以及擴(kuò)寬了軋制品種,提高了噸鋼經(jīng)濟(jì)效益。
圖4 解析器升級后的主傳動正反向旋轉(zhuǎn)特性曲線
針對軋機(jī)主傳動軋制能力不足和過電壓跳閘問題進(jìn)行了分析研究,同步電機(jī)磁極位置偏移角錯位是導(dǎo)致軋制能力不足的原因并提出了相應(yīng)的改善措施。軋機(jī)主傳動實際軋制能力得到提升后動態(tài)響應(yīng)、正反轉(zhuǎn)軋制能力相同,保證了原軋制模型內(nèi)所有鋼種的正常軋制,無需減少壓下量,增加道次軋制,提高了機(jī)時產(chǎn)量,降低了能耗以及擴(kuò)寬軋制品種,創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟(jì)效益。