駱啟榮
(安徽銅陵金威銅業(yè)有限公司,安徽 銅陵 244000)
銅帶材色澤光亮、導(dǎo)電性能良好、廣泛應(yīng)用于電子、電力以及電器等領(lǐng)域。特別是電子電器領(lǐng)域?qū)Ь肀砻尜|(zhì)量要求非常高,要求帶卷表面無劃傷、亮點(diǎn)(線)等。由于生產(chǎn)過程的特殊性,鑄造質(zhì)量對帶卷的表面質(zhì)量影響非常大,而且經(jīng)過軋制后鑄造和軋制的缺陷疊加很難分析出具體是哪道工序?qū)Τ善返馁|(zhì)量產(chǎn)生了影響。下文是對一種常見缺陷的分析過程。
生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)0.3mm厚度系列的紫銅帶,表面經(jīng)常呈現(xiàn)沒有規(guī)律的缺陷。經(jīng)查帶卷來源的鑄錠規(guī)格是180×310×5500(mm),材質(zhì)C1100。爐料來源Cu-CATH-2,熔煉溫度1180℃,開始鑄造溫度1180℃,正常鑄造溫度1160℃~1170℃,開始鑄造速度60mm/min,正常鑄造70mm/min~80mm/min。開始冷卻水壓力60 KPa,正常鑄造是冷卻水壓力80KPa~110 KPa。結(jié)晶器內(nèi)金屬保護(hù)氮?dú)鈮毫?KPa~15 KPa。鑄錠爐后成分如表1所示。以上所有鑄造參數(shù)均符合正常工藝要求。
表1 成分分析結(jié)果
檢查鑄錠質(zhì)量檢查記錄顯示鑄錠在熱軋前上下表面質(zhì)量良好,只有在小面有輕微的冷隔。
此產(chǎn)品主要經(jīng)過的工藝路徑有:熱軋、銑面、粗軋、退火、精軋。熱軋開軋溫度880℃,檢查所有輥道運(yùn)轉(zhuǎn)良好,排除熱軋輥道劃傷下表面的可能。銑面后直接卷取無法全面對質(zhì)量進(jìn)行跟蹤判定,特別是下表面,對在這些工藝路徑過程其它可能影響質(zhì)量的工藝參數(shù)和裝備運(yùn)行情況進(jìn)行了檢查確認(rèn),沒有發(fā)現(xiàn)異常的過程質(zhì)量問題,但在最后成品時發(fā)現(xiàn)表面有如下圖1的缺陷。
圖1是從現(xiàn)場取得的2塊樣品的外觀圖片。樣品來源:從同一卷帶的不同部位取得。(缺陷比較嚴(yán)重部位)可以看出長度方向上有很長的缺陷(割裂,擦傷)存在。第一塊缺陷長度大約在650mm~700mm。寬度最大大約在5mm。缺陷在帶材的位置不固定,有時在中部,有時在邊部。而且出現(xiàn)缺陷的規(guī)律沒有周期性。第二塊缺陷樣品的缺陷顯示情況,基本如同第一塊樣品,但是缺陷輕微。長度也大概在60cm。以下分析是將第一塊樣品分了兩個位置進(jìn)行分析。從現(xiàn)場照片和實(shí)物樣品都很難判斷是鑄造缺陷還是軋制缺陷。初步判斷有以下幾種可能:
(1)由于鑄錠中的縮孔、氣孔在軋制過程暴露產(chǎn)生了類似的缺陷。
(2)熱軋坯料銑面后有異物帶入帶材表面,再經(jīng)過軋制造成成品表面如此的缺陷。
(3)軋制時由于軋輥和夾送輥表面有缺陷造成帶卷表面的劃傷。
圖1 缺陷樣品
對樣品的其他不純物質(zhì)進(jìn)行分析結(jié)果如表2所示。沒有任何問題。
表2 成分分析結(jié)果
對樣品的微組織進(jìn)行了檢測,結(jié)果如圖2~圖4所示,顯示了調(diào)查的位置和觀察方向。
圖2是缺陷最大的縱斷面觀察結(jié)果,可以看到硬被擠入時經(jīng)常會出現(xiàn)的形態(tài)。圖中左下的異常表面是硬被擠入的部分,此部分沒有經(jīng)過正常的軋制,因此沒能形成再結(jié)晶組織,所以有些泛白色。金屬流動(Metal flow)(軋制方向的流動)也由于要避免硬被擠入而有些傾斜。通常的金屬流動,軋制方向是水平的,中間不會出現(xiàn)彎曲的。
圖2 缺陷最大的縱斷面觀察結(jié)果
圖3 缺陷旁邊的橫斷面組織的觀察結(jié)果
圖4 樣品2的橫斷面觀察結(jié)果
圖3 是此缺陷旁邊的橫斷面組織的觀察結(jié)果??梢耘袛啵脖粩D入的部分沒形成再結(jié)晶組織。無法確認(rèn)其他部分的異常。
圖4是第2個樣品的橫斷面觀察結(jié)果,這個與第1個相比程度較輕,但可以確認(rèn)為同樣的問題。
對圖2中確認(rèn)的開口部分近旁進(jìn)行了EPMA的定性分析調(diào)查,結(jié)果及SEM像如圖5所示。定性分析的結(jié)果,并沒有銅以外的任何檢出成分。
圖5 EPMA的定性分析
通過以下措施改善銑面工藝,上面的這種缺陷在成品后即消失。
(1)通過加大抽屑的排風(fēng)能力,防止切屑被卷入,從而有效地避免了這種劃傷的出現(xiàn)。
(2)打開銑面系統(tǒng)的側(cè)門使抽屑系統(tǒng)的風(fēng)形成對流,提高了抽屑能力。
(3)減少銑削深度使銑面碎屑變小,容易抽吸。
(4)縮短抽屑管的長度,減少排屑距離。
對微組織觀察的結(jié)果,金屬流動的異常,以及表面一部分未再結(jié)晶的情況的確認(rèn),對該部分的定性分析結(jié)果顯示除了銅以外沒有其他元素,因此判斷是軋制時有硬被擠入的情況。因此就以上缺陷分析基本可以確定是軋制過程中造成的。推定原因是:銑面加工時有切屑?xì)埩粼趲Ь肀砻?,軋制時有硬被擠入造成了以上缺陷。