浦永濤
(北京瑞德克氣力輸送技術股份有限公司, 北京 100144)
鉛精礦的火法冶煉必須經(jīng)過兩個冶金工藝過程:硫化鉛精礦中的硫化鉛及其他硫化物高溫氧化生成氧化物(也可能同時通過交互反應生成部分金屬),氧化物還原反應生成金屬。
除傳統(tǒng)的鼓風爐還原熔煉外,近幾年又新研發(fā)出了多種高鉛渣直接還原法,其中具有代表性的是底吹熔煉還原法,即氧氣底吹熔煉-氧氣底吹還原法。氧氣底吹熔煉爐產(chǎn)出的高鉛渣熔融狀態(tài)下通過溜槽加入到氧氣底吹還原爐中,煤粉作為還原劑通過串罐旋轉給料泵經(jīng)底吹還原爐底部噴槍噴入熔池中,熔池溫度升至1 423~1 473 K,含鉛低的爐渣順流至端部出渣口放出,還原出的鉛液也逆流至出鉛口放出,過程是連續(xù)進行的。該串罐旋轉給料泵連續(xù)、均勻和穩(wěn)定地將煤粉噴入到還原爐中,與天然氣相比節(jié)約了成本,并且煤粉作為還原劑,還原表面積大,強化了還原,還原反應迅速、充分,指標平穩(wěn)。
串罐旋轉給料泵通過PLC控制系統(tǒng)的上位機實現(xiàn)對輸送系統(tǒng)設備的監(jiān)視、操作與控制,并確保其正常、可靠運行,并且為DCS系統(tǒng)預留PROFIBUS-DP協(xié)議接口,以實現(xiàn)噴吹設備的統(tǒng)一控制。
氧氣底吹還原爐煤粉噴吹系統(tǒng)工藝參數(shù)見表1。
表1 氧氣底吹還原爐煤粉噴吹系統(tǒng)工藝參數(shù)
氧氣底吹還原爐煤粉噴吹系統(tǒng)設一套串罐旋轉給料泵,通過柔性軟連接安裝于爐前煤粉倉下方,煤粉倉下出口設置手動插板閥,用于檢修串罐旋轉給料泵時隔斷煤粉。噴吹系統(tǒng)在PLC控制下通過操作員站進行遠程操作,實現(xiàn)遠程一件式操作。系統(tǒng)運行時,噴吹泵將煤粉經(jīng)一條密閉管道,最終通過末端1分4分配器向底吹爐的4支噴槍供煤。煤粉噴吹系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定,能夠控制其設定值與實際值偏差在±1%的精度工況下連續(xù)穩(wěn)定運行,噴吹量可在設計值內任意調節(jié),并且各支噴槍的煤量均勻度可控制在±2%以內。煤粉噴吹工藝流程圖見圖1。
圖1 煤粉噴吹工藝流程圖
設備名稱:串罐旋轉給料泵(防爆型)。
設備型號描述:25/12/C- 50/12/250×80W。
25/12/C指: 25—上儲料罐容積25立方英尺,約合0.71 m3, 12—上儲料罐進料口圓頂閥公稱直徑為12英寸合300 mm, C—上儲料罐為錐形下料口,50/12/250×80W指: 50—下噴吹罐容積50立方英尺, 約合1.4 m3, 12—下噴吹罐進料口圓頂閥公稱直徑為12英寸合300 mm, 250×80W —旋轉給料器轉盤直徑250 mm,高80 mm, W—帶稱重計量系統(tǒng)。
串罐旋轉給料泵是用于固體粉料計量、控制、噴吹的核心設備。該設備由上下兩個罐體構成,上罐為儲料罐,下罐為噴吹罐,上罐入口安裝有一臺充氣式圓頂閥,上罐與下罐之間裝有兩臺圓頂閥(為了稱重計量,兩臺閥門之間是軟連接)。噴吹罐下邊安裝了一臺旋轉給料裝置,該裝置由變頻電機驅動,通過調節(jié)變頻電機的轉速來控制給料量,與傳統(tǒng)的靠調節(jié)輸送氣源壓力和流量調節(jié)控制噴吹量的原理不同,這種調節(jié)方式不受罐體壓力影響,更為平穩(wěn)和精確。如果在輸送過程中,管道壓力出現(xiàn)波動,系統(tǒng)會自動調節(jié)電機的轉速從而調節(jié)輸送量,避免管道發(fā)生堵塞,當壓力恢復正常后,系統(tǒng)會自動恢復至用戶設定的輸送量。串罐旋轉給料泵和分配器外觀詳見圖2、圖3。
圖2 串罐旋轉給料泵
圖3 分配器
1)在正常噴吹時,上罐空置,上罐進料閥、排氣閥、上罐出口閥、下罐進料閥和平衡閥均處于關閉狀態(tài),下罐噴吹和流化氣源不間斷供應,旋轉給料器按設定量轉速運行。當下罐物料低于低料位,料位計發(fā)出信號,上罐排氣閥打開,釋放上罐余留壓力,平
衡閥及中間閥仍處于關閉狀態(tài),等到上罐壓力顯示上罐壓力降到0.02 MPa 時,上罐進料閥打開,同時開啟料倉出口流化氣源,開始裝料時,上罐底部流化氣源打開,防止上罐物料堆積結塊。當上罐裝料到高料位時,料位計發(fā)出信號,經(jīng)過短暫延時后,上罐進料閥和排氣閥依次關閉,裝料停止。此時,上罐底部流化氣源仍在不停進入上罐,上罐壓力上升,當上罐壓力達到與下罐壓力一致時,上罐出口閥、下罐進料閥打開,上罐煤粉靠自身重力落入下罐,為幫助下料,上罐頂部的進氣閥打開,此時,通過節(jié)流閥控制輸送氣源流量,使通入泵體的氣量恒定。經(jīng)過設定時間后,上罐進氣閥關閉,平衡閥打開,一段時間后,上罐流化氣源、上罐出口閥、下罐進料閥和平衡閥關閉,完成倒罐。當下罐物料降到低料位以下時,上罐排氣閥打開,上罐開始新一輪裝料,這樣完成一個運行周期。其運行周期示意圖見圖4。
2)旋轉給料泵安裝了稱重計量系統(tǒng),通過稱重控制器,計算出實際噴吹速度,與控制系統(tǒng)設定的噴吹速度比較后,通過調整旋轉給料機電機轉速,使實際噴吹速度達到設定值,保證噴吹精度。物料的輸送量隨時都可通過操作畫面調節(jié)。
圖4 串罐旋轉給料泵運行周期示意圖
3)當系統(tǒng)將要發(fā)生物料堵塞時,會引起管道內輸送氣體的壓力變化,此時控制系統(tǒng)會根據(jù)檢測到的信號進行自動調節(jié)給料速度,避免堵塞。
4)系統(tǒng)具有各種報警功能。如果發(fā)生堵管、氣源壓力低等情況,系統(tǒng)將報警。系統(tǒng)在噴吹過程中,一旦管道壓力升高并達到預定警戒值,控制系統(tǒng)就會發(fā)出報警信號,進入排堵過程。
5)通過系統(tǒng)設置的自診斷功能,可以在線診斷系統(tǒng)各部分的工作情況。當某個料位計、進料閥、中間閥、平衡閥或壓力開關出現(xiàn)異常狀態(tài),甚至出現(xiàn)故障時,自診斷系統(tǒng)會發(fā)現(xiàn)問題所在,同時提醒設備操作人員及時處理。
6)系統(tǒng)遭遇停電時,分配器后支管三通閥門自動切換到清吹位置,清吹氣自動供氣保證噴槍安全。
噴吹系統(tǒng)采用全自動程序控制運行,將設置以PLC加上位機為核心的完整的檢測、連鎖和保護裝置,實現(xiàn)以LCD/鍵盤和鼠標作為監(jiān)視和控制中心,對整個輸送系統(tǒng)的集中控制。自動化水平將使運行人員無需現(xiàn)場人員的干預,在控制室內即可實現(xiàn)對系統(tǒng)啟/停的控制、正常運行的監(jiān)視和調整以及系統(tǒng)運行異常與事故工況的處理,并為DCS系統(tǒng)留有PROFIBUS-DP協(xié)議接口。自動控制系統(tǒng)界面如圖5所示。
圖5 自動控制系統(tǒng)界面
目前,該噴吹設備在河南豫光金鉛股份有限公司底Ⅱ還原爐成功應用,運行穩(wěn)定,能耗低、煤粉噴吹壽命長,還原效果好,為煤粉底吹熔融工藝的推廣提供了堅實的基礎。