李佳霖
摘 要:隨著國家環(huán)保督察不斷升級的壓力之下,鋼鐵企業(yè)的環(huán)保工作刻不容緩。本文針對煉軋車間環(huán)境污染情況,新建三次除塵系統(tǒng),以解決廠房煙塵問題。
關(guān)鍵詞:排放達標;三次除塵;除塵罩
中圖分類號:TF769 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)07-0007-02
1 生產(chǎn)綱領(lǐng)
1.1 工程概況
某鋼鐵廠煉軋車間現(xiàn)有150t級轉(zhuǎn)爐n座,150t級LF爐n座,150t級VD爐n座。在現(xiàn)有轉(zhuǎn)爐一次除塵及二次除塵正常運轉(zhuǎn)的情況下,轉(zhuǎn)爐加廢鋼及兌鐵水時,仍有部分煙塵外溢至廠房頂,排入室外嚴重污染環(huán)境;有時爐內(nèi)噴濺或氧槍口泄漏也會造成煙塵外溢至廠房頂污染環(huán)境。此外,如混鐵爐兌鐵時、精煉爐冶煉時、鋼包烘烤時等情況,也有煙塵飄至廠房屋頂。在國家環(huán)保督察不斷升級的壓力之下,此問題日益突出,煉軋車間急需實施三次除塵系統(tǒng),以解決廠房屋頂冒煙問題。
1.2 項目現(xiàn)狀及存在的問題
煉軋車間轉(zhuǎn)爐煉鋼的工藝流程為:鐵水→鐵水罐(或倒罐或鐵水預處理)→轉(zhuǎn)爐冶煉→吹氬→或精煉→連鑄→精整→出廠或至軋鋼。
目前煉軋車間的轉(zhuǎn)爐除塵現(xiàn)狀:
(1)鐵水在加料跨轉(zhuǎn)運產(chǎn)生的煙塵沒有捕集裝置,造成房頂冒煙。(2)在轉(zhuǎn)爐兌鐵水或加廢鋼時,特別是冶煉時爐內(nèi)大噴,會有大量煙塵外逸,從加料跨和轉(zhuǎn)爐跨氣樓排出,造成廠房房頂冒煙較頻繁。(3)在冶煉的過程中也有部分煙塵從轉(zhuǎn)爐跨氧槍通道溢出至廠房房頂。(4)混鐵爐兌鐵由于鐵水罐操作原因,罩子偏小,不能直接接受垂直上升的熱煙氣,從罩子上方溢出至廠房房頂。轉(zhuǎn)爐氬站在吹氬過程中,亦有大量煙溢出至廠房房頂。(5)加料跨北側(cè)3個烘烤器區(qū)域工作時無煙氣捕集設(shè)施,煙氣外溢至廠房房頂。(6)加料跨脫硫站區(qū)域由于兌鐵后的鐵水罐回到鐵水接受處,行程過程中煙氣持續(xù)外溢至廠房房頂。(7)VD真空爐區(qū)域工作時無煙氣捕集設(shè)施,煙氣外溢至廠房房頂。(8)1~3#LF爐只有爐內(nèi)排煙,冶煉時煙氣外溢至廠房房頂。(9)3套鋼包熱修及中包傾翻區(qū)域由于吸塵罩設(shè)置不合理及風量不足原因,除塵效果不佳。
隨著產(chǎn)能的提升和生產(chǎn)工藝的變化,煉軋車間廠房房頂冒煙現(xiàn)象越來越頻繁,嚴重污染環(huán)境,必須在煉軋車間相應產(chǎn)塵區(qū)域屋頂實施三次除塵改造。
1.3 設(shè)計原則
(1)在節(jié)能、綜合利用、安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生及消防等方面,全面執(zhí)行國家及行業(yè)的法律法規(guī)及標準。最終達到“環(huán)保、經(jīng)濟、實用”的三優(yōu)設(shè)計。(2)在確?,F(xiàn)有廠房結(jié)構(gòu)安全可靠的前提下,設(shè)計屋頂罩及配置管網(wǎng)。(3)除塵設(shè)備為生產(chǎn)服務,以不影響生產(chǎn)操作和設(shè)備檢修為首要原則。(4)按照“成熟、可靠、先進、實用”的原則,選用成熟可靠的技術(shù)和產(chǎn)品;采用的技術(shù)必須是經(jīng)得住實踐考驗,且能長期穩(wěn)定、安全可靠運行。(5)滿足國家和企業(yè)對轉(zhuǎn)爐煉鋼車間煙塵達標排放的要求。(6)除塵設(shè)施劃分及系統(tǒng)配置合理,工藝流程順暢,采用節(jié)能降耗技術(shù),減少生產(chǎn)運行成本,節(jié)約能源,降低工人勞動強度,改善工作條件及環(huán)境。(7)性價比優(yōu)良,運行費用低,投資省、效果好為根本原則。
1.4 設(shè)計指標
(1)煙囪顆粒物排放濃度≤10mg/Nm3。(2)崗位顆粒物無組織濃度≤5mg/Nm3(去除環(huán)境本底值)。
2 技術(shù)方案
2.1 建設(shè)內(nèi)容
轉(zhuǎn)爐三次及屋面除塵新建3套風量120萬m3/h的除塵系統(tǒng);鋼包熱修新建1套風量25萬m3/h的除塵系統(tǒng);中間包傾翻新建1套微霧抑塵系統(tǒng)。
2.1.1 新建轉(zhuǎn)爐三次及屋面除塵系統(tǒng)
轉(zhuǎn)爐三次及屋面除塵系統(tǒng)新建3套風量120萬m3/h的除塵系統(tǒng)。
通過現(xiàn)場實地勘察,擬新上三次除塵的除塵點位有加料跨屋頂及轉(zhuǎn)爐跨屋頂。屋面除塵點位有脫硫站之間屋頂、混鐵爐屋頂、烘烤器屋頂、VD爐屋頂、1#LF爐屋頂、2#LF爐屋頂、3#LF爐屋頂。
加料跨三次除塵采用廠房密封,并在吊車及屋面上部中間設(shè)置捕集罩的排氣工藝。即將加料跨爐前區(qū)域廠房現(xiàn)有的氣樓全部密封,在正對著爐體上方的加料跨廠房房頂內(nèi)部用4mm厚的鋼板設(shè)置屋頂罩排氣,將轉(zhuǎn)爐跨與加料跨用輕鋼圍護結(jié)構(gòu)(面板采用波紋型2-3mm厚鋼板)沿柱線隔開,從行車梁頂部封至廠房屋面,且與氣樓換氣相結(jié)合的方式解決轉(zhuǎn)爐加料時產(chǎn)生的廠房外溢煙氣。
轉(zhuǎn)爐跨三次除塵采用氧槍氣樓屋頂罩煙氣捕集換氣工藝。用輕鋼圍護結(jié)構(gòu)(面板采用彩色壓型鋼板)從皮帶散料倉頂部封至廠房屋面,避免橫向氣流對煙氣的干擾,并將轉(zhuǎn)爐跨氣樓改造成屋頂罩(用4mm厚的鋼板)進行煙氣捕集與換氣。
考慮到鐵水罐兌完鐵水后移動時的煙塵外溢,在脫硫站之間增設(shè)捕集罩的排氣工藝。即將氣樓封閉,上部設(shè)置屋頂罩及導流板(用4mm厚的鋼板)進行煙氣捕集與換氣。
混鐵爐屋頂、烘烤器屋頂、VD爐屋頂、1#LF爐屋頂、2#LF爐屋頂、3#LF爐屋頂區(qū)域?qū)⑸喜繗鈽欠忾],上部設(shè)置屋頂罩及導流板(用4mm厚的鋼板)進行煙氣捕集與換氣。需要對轉(zhuǎn)爐跨和加料跨間用輕鋼圍護結(jié)構(gòu)封至廠房屋面,避免橫向氣流對煙氣的干擾。
綜合現(xiàn)場除塵器占地、投資、統(tǒng)一備品備件等因素,擬新建三套風量120萬m3/h除塵系統(tǒng)。
2.1.2 鋼包熱修除塵系統(tǒng)
目前,鋼包熱修及中包傾翻共用一套13萬m3/h除塵設(shè)施。因除塵器風量不足,除塵效果較差,故3座鋼包熱修新建1套除塵設(shè)施,除塵風量25萬m3/h。同時對鋼包熱修除塵罩進行修改,提高捕集效果。中間包傾翻利用現(xiàn)有13萬除塵系統(tǒng),除塵罩恢復為可移動頂吸罩。
2.1.3 除塵罩設(shè)計
(1)屋頂頂吸除塵罩。爐前每臺轉(zhuǎn)爐設(shè)計一個煙罩,煙罩四周設(shè)置導流板,煙罩內(nèi)部角度布置合理,煙氣上升順暢,無聚集煙氣的死角。煙罩南側(cè)氧槍立柱側(cè)要求向下采用壓型彩涂鋼板封堵,封堵到氧槍緩沖器上邊,內(nèi)做骨架保證封堵強度與封堵平整度。上部與煙罩南沿連接,以利于煙氣導流。原有的通風豎井要求將原有的彩鋼板拆除,使用鋼板重新封閉,保證除塵管道的氣密性;豎井頂部進行可靠封閉。
其余除塵點屋面上方亦設(shè)置導流板,攏煙除塵罩根據(jù)實際結(jié)構(gòu)改造天窗或豎井而成。
(2)鋼包熱修除塵罩。由于煙罩及部分管道布置為躲避現(xiàn)有的加沙平臺,設(shè)置側(cè)吸罩,除塵效果幾乎沒有,由于加沙移動平臺的載重量、驅(qū)動電機減速機部分不滿足上部設(shè)置除塵罩的重量,故需要新建加沙車及上部除塵罩,設(shè)置立柱及上部軌道避開檢修小車,設(shè)置頂吸罩,在某新區(qū)有實際案例,保證除塵效果良好。
2.1.4 中間包傾翻BEC微霧抑塵
車間配備有兩套中間包傾翻臺,分別為1#傾翻臺和2#傾翻臺,兩套傾翻臺相鄰,為節(jié)省投資,考慮共用一套BEC微霧抑塵主機系統(tǒng),兩套中間包傾翻臺不同時作業(yè)。
根據(jù)作業(yè)過程中的揚塵情況及現(xiàn)場布置,在每臺中間包傾翻平臺四周設(shè)置噴霧裝置,兩側(cè)各設(shè)11個大噴槍,對翻包過程產(chǎn)生的粉塵進行一次噴霧抑制,在靠車間廠房柱列一側(cè)設(shè)置噴嘴支架,在翻包架約5米高處設(shè)置8個大噴槍對粉塵的二次抑制。
考慮到中間包翻卸作業(yè)的陣發(fā)性揚塵,噴霧裝置具體布置如下:在翻包機轉(zhuǎn)軸內(nèi)側(cè)兩端分別設(shè)4個大噴槍,第一層設(shè)2個,安裝高度距平臺約300mm;第二層2個,安裝高度距平臺約1000mm(噴射距離5~8米)。外側(cè)分別設(shè)7個大噴槍,第一層設(shè)3個,安裝高度距平臺約300mm;第二層4個,安裝高度距平臺約1000mm。其支架就近利用現(xiàn)有走道欄桿設(shè)置,共22支大噴槍。在車間柱列側(cè)支架上再設(shè)置8個大噴槍,對煙塵進行二次抑制。
在翻包產(chǎn)生揚塵開始至陣發(fā)性揚塵散發(fā)出來,整個噴霧抑塵時間約需4min。
工人清掃及鏟裝時,開啟固定橫梁上的8個噴槍抑制崗位粉塵,內(nèi)側(cè)2側(cè)各1支,外側(cè)2側(cè)各4支。共18支。該操作約需作業(yè)30min。
在翻包操作平臺上布置BEC主機一臺,噴霧調(diào)節(jié)裝置及分配器也布置在該平臺上。
由于噴霧粉塵抑制技術(shù)的特點,始終有部分粉塵不會被抑制。為了盡可能改善操作人員的工作環(huán)境,降低操作臺附件的粉塵濃度,操作區(qū)域與翻包臺工作區(qū)域之間,設(shè)置4個小噴嘴形成霧簾,防止溢出部分的粉塵進入操作臺。在現(xiàn)有中間包傾翻平臺四周設(shè)置噴霧裝置,對翻包過程產(chǎn)生的粉塵進行一次噴霧抑制。26套噴霧裝置共用一套BEC主機設(shè)備,以節(jié)省投資。
運行成本分析:運行成本中主要是藥劑費用。翻包時,噴嘴耗液30.8L/min,一次翻包噴霧4分鐘耗液123.2升,按藥液比1:600,消耗藥劑205.3ml,藥劑單價100元/升計,則中間包翻包全過程抑制劑費用20.53元。其它水、氣、電耗費用戶自理。
因系統(tǒng)設(shè)備基本免維護,故所需運行成本相比常規(guī)的袋式除塵或噴水,使用成本極低。
2.2 設(shè)計范圍
除塵罩、除塵管道、閥門、補償器、支架、除塵器本體、除塵風機、消音器、煙囪等環(huán)境除塵設(shè)施,BEC微霧抑塵設(shè)施,以及配套的土建、給排水、供配電、消防、電信、計量、儀表檢測及自動化控制等。
2.3 綜合能耗指標
布袋除塵能耗如表1和表2所示。
參考文獻
[1] 張殿印,王純.除塵工程設(shè)計手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,2003.