寧龍光
(廣州粵能電力科技開發(fā)有限公司,廣東 廣州 510000)
2018年04月26日23時17分34秒,調(diào)試單位在進(jìn)行#2燃機(jī)甩負(fù)荷試驗時,通過TCS系統(tǒng)手動斷開#2燃機(jī)發(fā)電機(jī)出口開關(guān)802后,#2燃機(jī)發(fā)變組保護(hù)D屏主變差動保護(hù)動作。保護(hù)動作報告如圖1所示。
主變接線方式為YNd11。主變差動CT變比:高壓側(cè)為1 200/1 A,發(fā)電機(jī)側(cè)為15 000/5 A。機(jī)端電壓為20kV,母線電壓為234kV,#2燃機(jī)負(fù)荷為285 MW,功率因素為0.99。
圖1 #2燃機(jī)主變D屏差動保護(hù)動作報告
調(diào)試單位做甩負(fù)荷試驗時,通過TCS系統(tǒng)分開發(fā)電機(jī)出口開關(guān)802后,導(dǎo)致發(fā)變組保護(hù)D屏主變差動保護(hù)動作。這是不正確的行為。分析發(fā)變組保護(hù)D屏裝置錄波圖可知,保護(hù)動作時主變高低壓側(cè)電流相位正常,無其它變壓器保護(hù)動作和告警。檢查主變本體未見漏油痕跡,主變低壓套管和母線絕緣套管完好。主變油樣經(jīng)化驗人員化驗色譜分析結(jié)果正常。因此,該次主變差動保護(hù)動作時,主變壓器本體無故障[1]。
分析發(fā)變組D屏動作報文記錄,當(dāng)主變差動動作時,主變差動電流、制動電流及高壓側(cè)三相電流幅值均為0.56 A左右(二次值),相位正常。甩負(fù)荷時,#2燃機(jī)負(fù)荷為285 MW。經(jīng)計算,此時主變高壓側(cè)二次電流為:
由式1可知,當(dāng)#2燃機(jī)負(fù)荷處于285 MW時,主變高壓側(cè)電流為0.59 A,主變差動保護(hù)動作的差流值正處于該值附近。通過與發(fā)變組廠家溝通可知,該主變差動保護(hù)在配置上為避免在發(fā)電機(jī)側(cè)發(fā)生故障時,其他保護(hù)跳開GCB后,導(dǎo)致主變差動動作擴(kuò)大事故范圍,同時考慮發(fā)電機(jī)在SFC啟動以及后續(xù)其他實驗等情況時可能引起主變差動保護(hù)非正常動作,以GCB斷開作為發(fā)電機(jī)退出運行的標(biāo)志。當(dāng)GCB開關(guān)合閘位置消失時,主變差動保護(hù)瞬時將機(jī)端電流置0處理,不再將機(jī)端電流計入主變差動保護(hù)的差流計算。圖2為發(fā)變組保護(hù)D屏裝置錄波圖。由圖2可知,上側(cè)畫紅線處為發(fā)電機(jī)出口開關(guān)變位時刻,下側(cè)紅線處為保護(hù)CPU動作時刻,兩者間隔時間約19 ms。即裝置在保護(hù)動作前19 ms收到機(jī)端GCB變位后,將機(jī)端電流置0不再計入主變差動保護(hù)差流計算。實驗時,機(jī)端電流較大,計算后差流大于保護(hù)定值,約19 ms后保護(hù)動作跳閘。因此,初步分析是保護(hù)裝置采集電流不同步且高壓側(cè)電流采集滯后導(dǎo)致了主變差動保護(hù)誤動作。
由于該主變差動保護(hù)動作是發(fā)電機(jī)出口開關(guān)合閘位置消失,導(dǎo)致保護(hù)瞬時閉鎖機(jī)端電流,不再將機(jī)端電流計算到主變差動保護(hù),差流大于動作值導(dǎo)致保護(hù)動作所致。但若取消該判據(jù)(發(fā)電機(jī)出口開關(guān)合位消失,閉鎖機(jī)端電流),則會影響發(fā)電機(jī)啟動(燃機(jī)通過SFC裝置拖動到2 200轉(zhuǎn)附近,在拖動過程中發(fā)電機(jī)定子存在較大一次電流,若此時不屏蔽該電流則可能導(dǎo)致主變差動誤動作)。因此,為主變差動保護(hù)能更可靠地動作,經(jīng)電力調(diào)度部門和設(shè)備廠家同意,修改保護(hù)裝置主變差動保護(hù)功能邏輯配置,基于原有發(fā)電機(jī)出口開關(guān)合位,增加SFC隔離刀閘合位狀態(tài),作為主變差流計算判別條件。當(dāng)發(fā)電機(jī)出口開關(guān)和SFC隔離刀閘均處于分閘位置時,主變差動保護(hù)不閉鎖機(jī)端電流;若發(fā)電機(jī)出口開關(guān)處于分閘位置、SFC隔離刀閘處于合閘位置時(該狀態(tài)為發(fā)電機(jī)拖動狀態(tài)),主變差動保護(hù)閉鎖機(jī)端電流。通過計算,發(fā)電機(jī)負(fù)荷為285 MW時機(jī)端二次電流為:
圖2 #2燃機(jī)發(fā)變組保護(hù)D屏裝置錄波圖
各狀態(tài)具體分析如下(0為分閘狀態(tài);1為合閘狀態(tài))。
當(dāng)SFC隔離刀閘狀態(tài)為0、GCB斷路器狀態(tài)為0時,向機(jī)端三相加2.8∠0° A的電流。觀察裝置,此時差流為0.588 A,保護(hù)動作,保護(hù)未閉鎖機(jī)端電流。但由于此狀態(tài)下發(fā)電機(jī)已脫離系統(tǒng),主變處于倒送電狀態(tài),實際運行情況下機(jī)端不可能存在電流,并且由于本次主變差動保護(hù)動作是發(fā)電機(jī)出口開關(guān)合位消失,保護(hù)閉鎖機(jī)端電流并且裝置采樣滯后所致,因此該狀態(tài)下取消發(fā)電機(jī)出口開關(guān)合位,閉鎖機(jī)端電流邏輯,增加SFC隔離開關(guān)位置,可確保主變差動保護(hù)在外界斷開發(fā)電機(jī)出口開關(guān)時,主變差動保護(hù)不誤動。
當(dāng)SFC隔離刀閘狀態(tài)為0、GCB斷路器狀態(tài)為1時,向機(jī)端三相加2.8∠180° A的電流、高壓側(cè)三相加0.58∠-30° A的電流。該狀態(tài)模擬的是發(fā)電機(jī)正常運行時情況。該狀態(tài)下保護(hù)應(yīng)可靠不動作,保護(hù)不應(yīng)閉鎖機(jī)端電流。觀察裝置,此時差流為0 A,保護(hù)不動作未閉鎖機(jī)端電流,裝置反應(yīng)正確。
當(dāng)SFC隔離刀閘狀態(tài)為1、GCB斷路器狀態(tài)為0時,向機(jī)端三相加2.8∠0° A的電流。該狀態(tài)模擬的是發(fā)電機(jī)通過SFC啟動情況。該狀態(tài)下保護(hù)應(yīng)可靠不動作,保護(hù)應(yīng)可靠閉鎖機(jī)端電流[2]。觀察裝置,此時差流為0 A,保護(hù)不動作。裝置反應(yīng)正確。
當(dāng)SFC隔離刀閘狀態(tài)為1、GCB斷路器狀態(tài)為1時,向機(jī)端三相加2.8∠180° A的電流、高壓側(cè)三相加0.58∠-30° A的電流。該狀態(tài)為發(fā)電機(jī)非正常運行狀態(tài),并且由于發(fā)電機(jī)出口開關(guān)柜各刀閘開關(guān)內(nèi)部的聯(lián)鎖,SFC隔離開關(guān)和斷路器不可能同時合上,因此裝置應(yīng)報開入異常,裝置反應(yīng)正確。各狀態(tài)下主變差動保護(hù)動作情況如表1所示。主變差動保護(hù)定值:差動動作電流為0.3 A;制動電流為0.8 A;制動系數(shù)為0.5。
表1 各狀態(tài)下主變差動保護(hù)動作情況表
分析此次主變誤動作事件,發(fā)現(xiàn)了燃機(jī)發(fā)變組配置中主變差動保護(hù)邏輯的缺陷,并通現(xiàn)場分析和試驗改造,避免了發(fā)電機(jī)出口開關(guān)在分閘或者合閘過程中出現(xiàn)主變差動保護(hù)拒動或者誤動的情況。同時建議電網(wǎng)部門排查所有此類型接線的電廠。此次整改方案得到了業(yè)主和電網(wǎng)部門的認(rèn)可和采納。