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        基于濾棒質(zhì)量的KDF2 成型機開松輥改造設(shè)計

        2019-05-03 02:10:12余寶意毛思睿
        設(shè)備管理與維修 2019年19期
        關(guān)鍵詞:支架結(jié)構(gòu)

        余寶意,毛思睿

        (湖北中煙工業(yè)有限責任公司武漢卷煙廠,湖北武漢 430051)

        0 引言

        KDF2 成型機組是由YL12 開松機、YL22 成型機和YJ35 裝盤機組成[1]。該機組中YL12 開松機利用由螺紋輥和橡膠輥等組成的輥壓開松裝置,對絲束進行開松。YL12 開松機原有結(jié)構(gòu)的2#、3#兩個橡膠輥,是由兩個框架式固定支架固定在開松機的墻板上,支架的本身不可調(diào)整,并且橡膠輥平行度調(diào)節(jié)精度低,導致實際工作時橡膠輥和螺紋輥不平行。兩個橡膠輥與螺紋輥的間隙只能由外框的偏心套來補償調(diào)整,如果間隙調(diào)整不當,不僅會減少軸承的使用壽命,同時間隙大的部位絲束的卷曲沒有得到有效消除,進而影響開松效果,容易出現(xiàn)吸阻標偏大或吸阻質(zhì)量指標不合格等質(zhì)量問題[2]。為此,對兩個開松輥的固定結(jié)構(gòu)進行改造,靠氣缸支撐和外框結(jié)構(gòu)特點自動補償調(diào)整間隙和平行度,提高濾棒硬度及吸阻的穩(wěn)定性。

        1 絲束輥壓開松裝置的結(jié)構(gòu)和工作原理

        1.1 開松輥的工作原理

        開松輥由預拉輥、前開松輥、后開松輥、輸出輥4 組輥筒組成(圖1)。其中,前開松輥、后開松輥軸線相互平行,上輥是由不銹鋼制成的螺紋輥,下輥是橡膠輥,為鋁芯外包聚氨酯材料的輥筒。兩個螺紋輥旋向相同,均為右旋螺紋,但螺紋略有差異,均為主動輥。前開松輥通過齒面夾持將經(jīng)過預拉輥擴展的絲束送入開松區(qū)。后開松輥的線速度快于前螺紋輥。當絲束帶在前、后螺紋輥間通過時,螺紋頂面在沿輥的軸線橫向移動時將絲束向前送出,使單絲分離,并交替夾持、放松。且由于輥速的提高,使絲束產(chǎn)生縱向的拉伸,消除絲束卷曲,最終得到開松的絲束帶進入下個流程[3]。

        圖1 YL12 原機開松輥

        1.2 偏心套的鎖緊原理及存在的問題

        螺紋輥與橡膠輥間的平行度通過橡膠輥上的偏心套來調(diào)節(jié)。兩個橡膠輥前支撐中各有一個偏心套,松開套筒圓周表面上端孔中旋入的緊固螺釘,可以通過轉(zhuǎn)動偏心套調(diào)整橡膠輥前端位置的高低,從而調(diào)整平行度。偏心套圓周上對稱分布了12 個孔,所以偏心套只能調(diào)節(jié)到對應的12 個孔的位置,導致偏心套為有級調(diào)節(jié)。已知偏心套的偏移量為2.4 mm,而12 個孔使偏心套最高位到最低位之間有6 個等級,即偏心套的調(diào)節(jié)精度為2.4/6=0.4 mm。在實際生產(chǎn)過程中,經(jīng)常發(fā)生橡膠輥和螺紋輥不平行情況,偏心套的定位孔和緊固螺釘不在同一軸線上。為了將偏心套鎖緊,必須將偏心套轉(zhuǎn)動一個角度(偏心套角度轉(zhuǎn)動量0<∠偏心≤15°,此時平行度變化量0<平行度≤0.4/2,角度轉(zhuǎn)動量與平行度變化量成正比),使定位孔和緊固螺釘同一軸線,導致螺紋輥與橡膠輥不平行,引起絲束跑偏、開松不均勻、部分絲束卷曲沒有得到消除等現(xiàn)象,濾棒硬度與吸阻的不穩(wěn)定。因此,想要提高濾棒的質(zhì)量,可以從平行度自動調(diào)整入手[4]。

        2 開松棍改造后的結(jié)構(gòu)和工作原理

        2.1 改造思路

        在開松輥的結(jié)構(gòu)中,橡膠輥支架一端固定在氣缸的連接件上,連接件為I 型接頭,與支架上的孔一同被銷軸固定。另一端固定在連接墻板的主軸上,可繞軸轉(zhuǎn)動。橡膠輥軸的兩端都有軸套,固定在橡膠輥支架的孔中。從原機結(jié)構(gòu)可以看出,橡膠輥兩端位置的高低,由偏心套的角度和橡膠輥支架兩端位置的高低兩個因素共同決定。所以除了在橡膠輥的軸套上做平衡度的調(diào)整之外,通過調(diào)整橡膠輥支架左右兩端的高低,也可以實現(xiàn)對橡膠輥前端位置高低的調(diào)整,從而調(diào)整平行度。由于支架只有繞主軸轉(zhuǎn)動這一個自由度,想要調(diào)整支架左右兩端的高低,需要改造支架的結(jié)構(gòu),增加一個繞橫向軸轉(zhuǎn)動的自由度。

        2.2 改造后開松輥的結(jié)構(gòu)

        改造后的開松輥結(jié)構(gòu)將一整塊支架改造成由橫向調(diào)節(jié)軸連接的兩塊支架,支架上開了個直徑為15 mm 的孔,孔位于支架平面的正中心,軸長55 mm(圖2)。改造后的橡膠輥支架可以繞軸做一定角度的轉(zhuǎn)動,從而調(diào)整支架兩端的高低。支架靠近中心主軸的左右兩端,分別加裝了限位調(diào)整螺絲,可以控制橡膠輥支架繞橫向調(diào)節(jié)軸轉(zhuǎn)動的最大角度,從而控制橡膠輥兩端的高度差,同時也避免了因支架轉(zhuǎn)動角度過大,造成銷軸固定氣缸與支架時不方便的問題,節(jié)約了維修時間。

        圖2 改造后的支架

        改造中還發(fā)現(xiàn),由于氣缸上的I 形接頭與橡膠輥支架被銷軸完全固定,制約了橡膠輥支架繞橫向調(diào)節(jié)軸轉(zhuǎn)動,需要改造氣缸支撐桿連接件的結(jié)構(gòu),使支架與氣缸支撐桿之間,有一定的相對運動量。將原機氣缸單向支撐結(jié)構(gòu)改為萬向節(jié)支撐結(jié)構(gòu)(圖3),將I 形接頭改為桿端關(guān)節(jié)軸承,桿端關(guān)節(jié)軸承是萬向節(jié)支撐結(jié)構(gòu),銷軸在桿端關(guān)節(jié)軸承的小孔中可以自由旋轉(zhuǎn)一定角度。

        圖3 萬向節(jié)支撐結(jié)構(gòu)

        2.3 改造后開松輥自動平衡的工作原理

        改造后的開松輥擁有自動平衡的功能,其工作原理分為3個流程:

        圖4 橡膠輥支架受力分析

        (1)當氣缸進氣,活塞向上推動氣缸支撐桿,帶動橡膠輥支架向螺紋輥靠攏時,橡膠輥支架兩端同時受到向上的力F1和F2(圖4)。假設(shè)平行度>0,高的一端受力F1,低的一端受力F2。

        (2)在氣缸支撐桿推力的持續(xù)作用下,橡膠輥高的一端,會接觸到螺紋輥,受到螺紋輥的反作用力F2反。而未接觸到螺紋輥的一端,由于沒受到螺紋輥的反作用力,F(xiàn)2會分解成以橫向轉(zhuǎn)動軸的中心為圓心,橫向轉(zhuǎn)動軸的中心線到左/右端面的垂直線為半徑的圓周力Ft和徑向力Fr(圖5)(Ft垂直于Fr,F(xiàn)1與Ft的夾角為∠α,F(xiàn)r=Ft×tanα)。其中徑向力Fr因為軸的反作用力受力平衡,圓周力Ft推動橡膠輥支架繞軸轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)動后橡膠輥兩端的高度差會減少,平行度降低。

        (3)在橡膠輥繞軸轉(zhuǎn)動的同時,橡膠輥高的一端,在轉(zhuǎn)動的過程中會因為高度降低,遠離螺紋輥,導致反作用力F2反消失,橡膠輥支架重復步驟(1),直到橡膠輥高的一端重新接觸螺紋輥,再重復流程(2)。流程(1)和流程(2)會自動反復轉(zhuǎn)換,每進過一次流程(2),∠α 都會減小,橡膠輥兩端的高度差也會逐漸減少,平行度也隨之逐漸降低。當橡膠輥兩端同時接觸到螺紋輥(此時∠α=0,F(xiàn)2與圓周力Ft大小相等,方向相同,徑向力Fr為0),左右兩端同時受到螺紋輥的反作用力,開松輥結(jié)構(gòu)受力平衡,流程(2)自動停止進行(圖6)。

        改造后的開松輥結(jié)構(gòu),一方面在結(jié)構(gòu)上使開松輥平行度從有級調(diào)節(jié),變?yōu)闊o級調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)精度更高。另一方面通過受力轉(zhuǎn)換,用自動平衡調(diào)整代替手動調(diào)整,調(diào)整更快捷,平行度更高,消除了手動調(diào)整時出現(xiàn)的誤差,延長了橡膠輥、軸、軸承的使用壽命。

        圖5 橡膠輥支架未受力端受力分析

        圖6 流程(3)受力分析

        3 開松棍改造對濾棒質(zhì)量的影響

        3.1 改造對濾棒硬度的影響

        影響濾棒硬度的原因有環(huán)境溫濕度、絲束來料,絲束填充量、增塑劑施加量、甘油酯噴涂壓力、濾棒圓周、絲束卷曲穩(wěn)定性[5]。為了檢測改造對硬度的影響,采用控制變量法。在同一環(huán)境下(溫度26 ℃,濕度60%RH),選兩臺KDF2 設(shè)備(7#與8#)同時生產(chǎn),7#設(shè)備(K7)未經(jīng)過改造,8#(K8)設(shè)備經(jīng)過改造。絲束包選用同一批次的醋酸纖維,增塑劑批次相同,施加量統(tǒng)一調(diào)至8%,甘油酯噴涂壓力統(tǒng)一調(diào)至1.0 MPa,濾棒圓周平均值統(tǒng)一調(diào)至24.00 mm。產(chǎn)品中取300 支濾棒,存放一天后,在綜合測試臺測量的濾棒硬度指標。K7 和K8 的硬度測試數(shù)據(jù)見表1 和表2。

        表1 K7 的硬度測試數(shù)據(jù) %

        表2 K8 的硬度測試數(shù)據(jù) %

        可以看出,K7 的濾棒硬度最大值84.3%,最小值80.4%,平均值82.12%;K8 的濾棒硬度最大值89.7%,最小值84.4%,平均值87.06%

        從測量結(jié)果得出,在同樣的外部條件下,經(jīng)過改造的K8 設(shè)備濾棒硬度,比未改造的K7 設(shè)備濾棒硬度值大約5%。

        3.2 改造對濾棒吸阻偏差的影響

        影響吸阻偏差的原因有:環(huán)境溫濕度、絲束來料、開松輥速比、開松輥壓力、空氣開松器氣壓、圓周大小、絲束卷曲穩(wěn)定性。為了檢測改造對硬度的影響,同樣采取控制變量法。在同一環(huán)境下(溫度26 ℃,濕度60%RH),仍然選擇7#和8#設(shè)備同時生產(chǎn),絲束包選用同一批次的醋酸纖維,開松輥速比統(tǒng)一調(diào)至1∶1.30,開松輥壓力統(tǒng)一調(diào)至0.2 MPa,預拉輥壓力統(tǒng)一調(diào)至0.05 MPa,三級開松絲束展幅統(tǒng)一調(diào)至230 mm,濾棒圓周平均值統(tǒng)一調(diào)至24.00 mm。產(chǎn)品生產(chǎn)出來后,分別取300 支生產(chǎn)出來的濾棒,在綜合測試臺測量濾棒的吸阻偏差。K7 和K8 的吸阻測試數(shù)據(jù)見表3 和表4。

        表3 K7 的吸阻測試數(shù)據(jù) mmH2O

        表4 K8 的吸阻測試數(shù)據(jù) mmH2O

        由測量結(jié)果可知,K7 的濾棒吸阻最大值292 mmH2O,最小值266 mmH2O,平均值280.2 mmH2O,吸阻偏差6.4;K8 的濾棒吸阻最大值286 mmH2O,最小值277 mmH2O,平均值282.6 mmH2O,吸阻偏差2.7 mmH2O。

        從測量結(jié)果得出,在同樣的外部條件下,經(jīng)過改造的K8 設(shè)備濾棒的吸阻標準偏差,比未改造的K7 設(shè)備濾棒的吸阻標準偏差,降低了3.7 mmH2O。

        3.3 改造對濾棒吸阻穩(wěn)定性的影響

        將3.2 中測量的300 個吸阻值,每10 個測量數(shù)據(jù)算平均值,并將算出來的30 組數(shù)據(jù)做折線圖,對比改造前后的吸阻穩(wěn)定性(圖7)。從圖中可以看出,K8 的折線較K7 上下波動小很多,吸阻穩(wěn)定性有明顯的提高。

        圖7 改造前后吸阻對比

        3.4 結(jié)果比較

        從測量結(jié)果可以看出,改造后設(shè)備生產(chǎn)出來的濾棒,硬度指標較改造前提高了約5%,濾棒的吸阻指標更穩(wěn)定,吸阻偏差降低了3.7 mmH2O,吸阻穩(wěn)定性較改造前有明顯的提高。

        4 結(jié)束語

        通過上述對橡膠輥支架結(jié)構(gòu)的改造,提高了設(shè)備的調(diào)節(jié)靈活性及精度,解決了由于開松輥平行度調(diào)節(jié)精度低引起的濾棒硬度低、吸阻偏差大等問題,極大地提升了產(chǎn)品質(zhì)量,取得了預期效果。該改造有如下技術(shù)優(yōu)勢:①不改變原機的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)和安裝方式;②橡膠輥可獨立拆卸,便于更換及維修;③對橡膠輥和螺紋輥之間的平衡和間隙自動補償調(diào)節(jié);④橡膠輥長期處于自動平衡狀態(tài),減少磨損,延長軸承和橡膠輥的使用壽命;⑤延長了維護周期,減少配件消耗,降低維修成本;⑥改造后的結(jié)構(gòu)外形規(guī)格尺寸與原機一致,確保了通用性、兼容性和互換性;⑦自動克服絲束的卷曲度、硬度等物理缺陷,提高吸阻的穩(wěn)定性。

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