柴紅艷,李芷昕,洪鐘秀
(昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院,云南 昆明 650200)
T20-05001L1(如圖1 所示)是一款普及型數(shù)控車床的床鞍床鞍,其加工工藝從公司成立就一直在沿用。隨著加工設(shè)備的更新,原產(chǎn)品加工工藝已顯落后,在實(shí)際生產(chǎn)中指導(dǎo)性不強(qiáng),為進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率,提高零件加工質(zhì)量,以現(xiàn)有加工設(shè)備和加工能力為基礎(chǔ),修正加工工藝迫在眉睫。
在實(shí)際裝配中,通過(guò)檢測(cè),發(fā)現(xiàn)安裝導(dǎo)軌滑塊面的平行度、導(dǎo)軌平行度和平面度均未達(dá)到質(zhì)量要求。床鞍是機(jī)床上的關(guān)鍵部件,其加工質(zhì)量對(duì)整臺(tái)機(jī)床的加工精度有直接影響,改進(jìn)前的加工工藝是采用普通銑床、刨床及鉆床對(duì)床鞍進(jìn)行加工,因設(shè)備落后導(dǎo)致生產(chǎn)效率低、勞動(dòng)強(qiáng)度大,關(guān)鍵加工精度很難保證,這樣的狀況已經(jīng)嚴(yán)重制約了企業(yè)的發(fā)展。
圖1 床鞍
改進(jìn)前的床鞍加工工藝如下:鑄-人工時(shí)效-劃線-粗銑底面-粗銑頂面-粗鏜-二次人工時(shí)效-半精銑底面-半精銑頂面-劃線-鉆孔-精銑底面-精銑頂面-精鏜-鉆孔-鉗-檢驗(yàn)-漆。該加工工藝使用了多種加工設(shè)備,從劃線工序開(kāi)始按加工順序依次為平板、立式銑床、立式銑床、鏜床、立式加工中心、立式加工中心、平板、搖臂鉆床、數(shù)控龍門銑床、數(shù)控龍門銑床、鏜床、搖臂鉆床,其中半精加工到完工工序之間,更換了6 次設(shè)備,裝夾、定位次數(shù)更是達(dá)到了8 次之多,帶來(lái)最直接的影響就是低效率、低加工精度。由此可以看出,此加工工藝較落后,亟待改善。
改進(jìn)后的床鞍加工工藝如下:鑄-人工時(shí)效-劃線-粗銑底面、粗銑頂面-粗鏜-二次人工時(shí)效-打碼-半精銑A 面、C 面及相關(guān)尺寸-刨消氣槽-精銑A 面、C 面及相關(guān)尺寸-鉗-檢-漆(圖2)。其中,二次人工時(shí)效之前的粗加工工序由協(xié)作廠家完成,現(xiàn)只需完成半精加工和精加工工序。使用的加工設(shè)備僅兩種,加工順序依次為五面體加工中心-牛頭刨床-五面體加工中心,主要尺寸的裝夾、定位次數(shù)僅為三次。通過(guò)對(duì)比,改進(jìn)后的加工工藝有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢(shì):(1)采用五面體加工中心(XH2416)完成鉆孔和精加工工序,裝夾、定位次數(shù)減少,提高了加工精度。(2)增加了牛頭刨床刨消氣槽,有利于提高裝配精度。(3)減少了劃線鉆孔工序,降低了生產(chǎn)時(shí)間和物料轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)間,提高了生產(chǎn)效率。
圖2 床鞍局部結(jié)構(gòu)圖
改進(jìn)后的加工工藝,所用設(shè)備的種類和數(shù)量都相應(yīng)減少:設(shè)備種類由四類機(jī)床減少為兩類,設(shè)備數(shù)量由五臺(tái)機(jī)床減少為三臺(tái)。老工藝?yán)锏乃念悪C(jī)床為鏜床、數(shù)控龍門床、搖臂鉆床、立式加工中心,其設(shè)備的預(yù)估價(jià)值如下:T68 鏜床32 萬(wàn)、數(shù)控龍門銑床300 萬(wàn)、搖臂鉆床12 萬(wàn)、立式加工中心20 萬(wàn),設(shè)備總價(jià)值為364 萬(wàn)。新工藝?yán)锼玫膬深愒O(shè)備預(yù)估價(jià)值如下:牛頭刨床3 萬(wàn),五面體加工中心160 萬(wàn)×2 臺(tái),設(shè)備總價(jià)值為323 萬(wàn),設(shè)備成本有所降低。另外,新工藝中機(jī)床種類數(shù)量的減少,減少了零件加工輔助時(shí)間,節(jié)約了生產(chǎn)占地面積,簡(jiǎn)化了生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)管理,減少了了人工數(shù)量,整個(gè)生產(chǎn)成本得以降低。
具體節(jié)約成本如下(按每月生產(chǎn)200 件計(jì)算):(1)床鞍鉆孔的劃線工序,減少3 個(gè)工時(shí)(約30 分鐘),每個(gè)工時(shí)的工資為3 元,每年可節(jié)約3×3 元×200 件×12 月=2.16 萬(wàn)元。(2)減少了5 次零件定位、裝夾的次數(shù),按每次定位、裝夾1 個(gè)工時(shí)(10 分鐘)計(jì)算,每年可節(jié)約5次 ×3 元×200 件 ×12 月=3.6 萬(wàn)元。(3)設(shè)備的數(shù)量減少后,節(jié)約了兩個(gè)操作工人的人工成本:3500 元×2 人×12 月=8.4 萬(wàn)元。(4)每件床鞍節(jié)約的物料轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)間按4 個(gè)工時(shí)(40 分鐘)計(jì)算,節(jié)約成本為3 元×4×200 件×12 月=2.88 萬(wàn)元。
綜上所述,工藝改進(jìn)后每年至少可為企業(yè)節(jié)約17 萬(wàn)元(減少的水電費(fèi)未計(jì)算在內(nèi))。
工藝改進(jìn)前所使用的立式加工中心穩(wěn)定性不好,加工過(guò)程中需要與臥式銑床一起配合使用,例如需要在同一個(gè)面上進(jìn)行平面銑削和鉆孔加工,老工藝?yán)锊捎玫氖莿澗€鉆孔的加工方法,位置精度較差,而工藝改進(jìn)后所使用的五面體加工中心,一次裝夾便能完成面和孔的加工,形位公差可以控制在0.03mm 以內(nèi),對(duì)于一些重要的配合尺寸可以較好的保證精度要求。
工藝改進(jìn)后,在一臺(tái)五面體加工中心設(shè)備上,半精加工和精加工只需要裝夾兩次就可以完成所有工序的加工。由于一次裝夾可實(shí)現(xiàn)多個(gè)表面的加工,確保了加工表面之間的位置精度;同時(shí)減少的裝夾次數(shù)和加工輔助時(shí)間,大大縮短生產(chǎn)周期,提高了企業(yè)生產(chǎn)效益。
對(duì)于采用新工藝加工的床鞍,隨機(jī)抽樣了10 件進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果全部合格。見(jiàn)表1。
表1 工藝改進(jìn)后床鞍抽樣檢驗(yàn)單
床鞍的加工工藝改進(jìn)后,取消了鉆孔劃線工序,裝夾、定位次數(shù)由六次減少到三次,加工設(shè)備由四類五臺(tái)減少到兩類三臺(tái),這一系列的改進(jìn)降低了零件搬運(yùn)、裝夾、定位等加工輔助時(shí)間。根據(jù)上述節(jié)約成本核算,每件床鞍的生產(chǎn)時(shí)間節(jié)約了1h,大大提高了生產(chǎn)效率。