龐紅梅
(內(nèi)蒙古德晟金屬制品有限公司,內(nèi)蒙古 烏海 016014)
內(nèi)蒙古德晟金屬制品有限公司裝備有1座1260m3高爐、1座120t頂?shù)讖痛缔D(zhuǎn)爐、1臺六流165mm×165mm方坯連鑄機。根據(jù)煉鐵物料水平,鐵水最大日產(chǎn)4200t,因此為了維持轉(zhuǎn)爐作業(yè)率水平,完成全年生產(chǎn)經(jīng)營目標,加上2019年初廢鋼市場價格低于公司生產(chǎn)鐵水價格,公司決定通過提高廢鋼比來增加鋼坯產(chǎn)量確保全年生產(chǎn)經(jīng)營目標。
煉鋼工序成本是鋼鐵聯(lián)合企業(yè)成本控制關鍵環(huán)節(jié),鋼鐵料消耗是煉鋼廠重要的經(jīng)濟技術指標,一般占煉鋼生產(chǎn)成本的80%~85%,因此降低鋼鐵料耗成為煉鋼廠降成本的一個主要手段,鋼鐵料耗指標即體現(xiàn)了煉鋼廠技術水平,也體現(xiàn)了管理水平,對煉鋼廠的成本有重要的意義。但是隨著廢鋼比的提高鋼鐵料消耗也將增加,如何提高廢鋼比同時控制鋼鐵料消耗成為關鍵。本文對德晟金屬制品有限公司提高廢鋼比實踐進行總結(jié)。
廢鋼加入量隨著鐵水物理熱的升高和生鐵含Si量增加而增加,因此確保鐵水物理熱和生鐵含Si量是提高廢鋼比的關鍵。為了確保廢鋼加入量,公司規(guī)定了鐵水含硅與廢鋼加入量比例,以及鐵水含硫和廢鋼調(diào)整比例。
表1 鐵水含硅與廢鋼加入量關系
由于鋼水實行一罐到底生產(chǎn),無混鐵爐及魚雷罐,為了保證鐵水物理熱,鐵水罐加保溫蓋,鐵水溫度可達1350℃以上。按照100t鐵水每升高10℃計算,可多加廢鋼0.8t~1t。
鐵水含S大于0.045%時,廢鋼加入量降低3t左右,S>0.05%時,廢鋼加入量降低5t左右。
白灰質(zhì)量對轉(zhuǎn)爐造渣制度有重大影響,白灰活性度低、生過燒高,影響轉(zhuǎn)爐前期脫磷效果。
表2 白灰成分與廢鋼加入量關系
廢鋼加入量越大,轉(zhuǎn)爐吹損越大,因此為了減少吹損,降低鋼鐵料消耗,公司制定了相關的工藝措施。
(1)嚴格控制轉(zhuǎn)爐裝準率,按照81t鐵水/爐裝入鐵水。8月底由于廢鋼市場價格接近鐵水單價,為了降低成本,公司調(diào)整廢鋼加入量,要求每爐鐵水裝入量穩(wěn)定在85t,廢鋼比控制20±1%。
(2)采用單渣法操作,保證早化渣、化好渣、中期不返干, 確 保R初=Cao/SiO2>2.0,R終=Cao/SiO2=3.0~ 3.5、MgO=8%~11%。嚴格控制轉(zhuǎn)爐終點碳成分≥0.08%,4月~9月平均鋼水一次拉碳在≥0.08%。
(3)降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度。實施以連鑄為中心的指導思想,嚴格執(zhí)行“全連鑄管理規(guī)定”,嚴格控制連鑄平臺溫度、氬后溫度及轉(zhuǎn)爐的出鋼溫度,HRB400E鋼種溫度控制表如下。
表3 出鋼溫度控制
為了保證連鑄溫度,采取了如下措施:要求下水口烘烤溫度1000℃以上,整體上下溫度均勻,大火烘烤時間30min~50min;結(jié)晶器水量控制在110m3/h~130m3/h左右;采用HRB400保護渣澆注,保護渣必須烘烤干燥,少加勤加保持黑面操作,液面平穩(wěn);工作拉速:控制在2.1m/min~3.0m/min;開澆正常后,中間包鋼水過熱度10℃~20℃。
(4)強化內(nèi)部管理、減少過程鋼損。為了保證高爐鐵水物理熱,通過采取給鐵水包加包蓋的措施,保證鐵水物理熱大于等于1330℃;采用擋渣出鋼工藝,減少轉(zhuǎn)爐下渣損失;爐后出鋼前在鋼包內(nèi)加廢鋼筋頭2t±0.5t/爐,烘烤6min以上再出鋼,出鋼完成后加鋼包蓋保溫保證鋼水上連鑄溫度;加強員工操作培訓,減少連鑄漏鋼次數(shù)。
4月~9月鐵水平均產(chǎn)量11.21萬t/月;鋼坯平均產(chǎn)量13.08萬t/月;鋼鐵料單耗平均1064kg/t(不含內(nèi)循環(huán)渣鐵消耗,輕薄料等廢鋼回收率按照70%計算);鐵水含Si0.47%;廢鋼比平均22.63%。塊鋼以及鐵顆粒的回收對降低鋼鐵料耗指標有重要的影響。
表4 2019年4月~9月實際廢鋼比與鋼鐵料消耗
(4)稱量誤差影響。理論上稱量系統(tǒng)是準確的,但在實際中若進入轉(zhuǎn)爐的生鐵、廢鋼鐵量和出連鑄的合格鋼坯的稱量系統(tǒng)出現(xiàn)系統(tǒng)誤差,對鋼鐵料耗影響較大。
(5)鐵水成分波動大影響。受高爐生產(chǎn)影響,鐵水質(zhì)量波動大如含Si0.5%的鐵水與Si1.6%的鐵水對轉(zhuǎn)爐的鋼鐵料耗的影響顯著。
(6)鋼種的影響。由于合金在計算鋼鐵料耗時,投入項不計合金量的,而在計算合格產(chǎn)出量時,合金參與了合格產(chǎn)出量的計算,所以合金對鋼鐵料耗有影響。
公司4月~7月平均鋼鐵料消耗1064kg/t,理論鋼鐵料消耗1067kg/t,相差3kg/t。差異主要原因如下:
(1)廢鋼影響。根據(jù)國家規(guī)定的廢鋼統(tǒng)計標準,a類、b類、c類在實踐中比較難以區(qū)分,所以在選擇折算系數(shù)時難以確定,對鋼鐵料耗也有較大的影響。理論計算時以重廢計算,實際中輕薄料、壓塊等占到廢鋼總消耗量的20%以上,因此鋼鐵料消耗較高,影響鋼鐵料消耗。
(2)轉(zhuǎn)爐爐前吹損影響。轉(zhuǎn)爐爐前吹損包括生鐵和廢鋼的化學損失,煙塵損失,渣中氧化損失,渣中鐵珠損失,噴濺損失,依據(jù)理論和轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的實踐經(jīng)驗轉(zhuǎn)爐爐前吹損約為7.38%~11.72%,與爐料和操作水平有關。
(3)由于轉(zhuǎn)爐冶煉操作的控制波動較大,渣中含有大塊和小
內(nèi)蒙古德晟金屬制品有限公司煉鋼車間通過穩(wěn)定鐵水成分,改進裝入制度,穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐操作,合理控制終點鋼水氧化性,提高了廢鋼比和鋼坯產(chǎn)量,降低了鋼坯成本。但是在實際操作過程中,由于轉(zhuǎn)爐爐長操作水平不同,各班組終點碳、裝準率的控制水平層次不齊,鋼水過氧化現(xiàn)象仍有發(fā)生,對鋼鐵料消耗有一定影響。
技術是企業(yè)第一生產(chǎn)力,煉鋼車間通過技術創(chuàng)新提高了廢鋼比,控制鋼鐵料消耗經(jīng)濟指標在合理水平,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營目標的完成,促進了企業(yè)生產(chǎn)成本實現(xiàn)產(chǎn)量經(jīng)濟型向成本效益型轉(zhuǎn)變。