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        皮山北區(qū)塊超深井高密度固井技術

        2019-04-25 01:47:58赫英狀王翔宇胡鱈茹趙愛芳
        鉆采工藝 2019年2期

        赫英狀, 李 斐, 王翔宇, 胡鱈茹, 趙愛芳

        (1中國石化西北油田分公司石油工程技術研究院 2渤海鉆探第二固井分公司 3玉門油田分公司老君廟采油廠)

        皮山北區(qū)塊構造位置位于塔里木盆地塔克拉瑪干沙漠西南部,鉆探目的為評價古生界白堊系油藏規(guī)模,埋深7 000 m左右,主要技術難題為克孜洛依組至阿爾塔什組均發(fā)育不同壓力系統(tǒng)的高壓鹽水層,齊姆根組和阿爾塔什組發(fā)育膏巖層。首次部署皮山北1井,三開在克孜洛依組5 283.25 m,巴什布拉克組5 554 m、6 312 m、6 449 m、烏拉根組6 473 m、卡拉塔爾組6 483 m、阿爾塔什組6 531.07 m發(fā)生高壓鹽水侵,鉆井液密度分別提高至1.75 g/cm3、1.82 g/cm3、1.87 g/cm3、1.89 g/cm3和2.35 g/cm3,鉆至井深6 929 m后因高壓鹽水層上部克孜洛依組壓差卡鉆處理復雜棄井,鉆井周期393.69 d。

        表1 昆侖101井身結構和封固地層簡表

        平距2 km處重新部署皮山北新1井,井身結構調整為二開封固克孜洛依組鹽水層,下部高壓鹽水層和膏巖層同開次揭示,實鉆過程中鉆井液密度提至2.35 g/cm3漏失后降至2.30 g/cm3,三開井徑擴大率小(3.65%),膏巖層存在縮頸,下?177.8 mm+?184.15 mm復合套管至6 864.9 m遇阻就地固井,口袋35.1 m,后期下入?142.88 mm直連扣套管固井補救,高密度固井質量不理想,完鉆后測試儲層為油水同層。為了確定白堊系油藏特征,評價儲層水來源,平距2 km處再次部署昆侖101井(表1)。高壓鹽水層嚴重影響了該區(qū)勘探進程,因此,昆侖101井重點為保障三開高壓鹽層高密度固井質量,封隔高壓水層,有效評價儲層[1]。

        一、固井難題

        (1)發(fā)育多套高壓鹽水層和膏巖層。三開井段5 500~6 985 m發(fā)育多套高壓鹽水層,鉆井液密度由1.85 g/cm3逐漸提至2.30 g/cm3壓穩(wěn)鹽水層。實鉆井段6 647.5~6 977 m為白色膏巖層,中完靜止24 h井徑對比測井,蠕變速度最大位于井深6 956 m,蠕變速率0.76 mm/h。

        (2)漏失風險大。高密度鉆井液條件下漏失風險大,漏失縫形成后封堵難度增加。皮山北新1井2.35 g/cm3鉆至井深6 884 m發(fā)生井漏,降密度至2.30 g/cm3恢復鉆進。漏失風險造成固井壓力窗口窄,水泥漿頂替密度差低,影響頂替效率[2]。

        (3)為了有效封固高壓鹽水層,選用高鋼級?184.15 mm套管固井,套管等同于?158.8 mm鉆鋌,增加套管下入難度。實鉆井徑擴大率6.9%,環(huán)空間隙窄,水泥環(huán)薄,影響封隔高壓鹽水層質量。

        (4)井底溫度高,靜止溫度160℃,為了防止水泥石發(fā)生高溫強度衰退,需設計加入35%~40%硅粉,硅粉密度偏低2.60 g/cm3,增加了高密度水泥漿體系調配難度。

        (5)封隔高壓鹽水層需選用抗鹽外加劑,造成外加劑加量增加,高密度沉降穩(wěn)定性和流變性矛盾,同時填充劑加量多,水泥有效成分少,水泥石抗壓強度低等造成抗高溫高密度水泥漿體系調配難度大[3]。

        (6)管鞋以下為低壓儲層,前期探井測試儲層含水,水源來歷不清,對管鞋固井質量要求高,必須有效封隔上部高壓鹽水層,保障儲層準確測試評價。

        二、固井措施

        1.管柱結構設計

        實鉆古近系鹽水層地層壓力當量密度2.25 g/cm3,齊姆根組和阿爾塔什組膏巖層蠕變,埋藏深,對套管抗外擠要求高,現(xiàn)有標準套管難以滿足封固要求,通過采用高鋼級和外加厚?184.15 mm套管(接箍?196 mm)與?177.8 mm套管組合,保障套管柱抗外擠能力(表2、表3)。為確保套管串順利到位和中途循環(huán)不受影響,現(xiàn)場將懸掛器卡瓦部分拆除,套管串坐底倒扣固井。

        表2 套管強度數(shù)據(jù)表

        注:?177.8 mm套管扣型為TPCQ,?184.2 mm套管扣型為TP-NF。

        表3 套管柱強度校核

        注:膏巖層井段抗外擠按全掏空設計,上覆地層壓力系數(shù)為2.45。

        2.擴孔

        針對膏巖層縮頸難題,對膏巖層及井底共200 m采用威德福RipTide 擴眼器擴孔至251 mm,保障套管順利下放到位,增加管鞋之上水泥環(huán)厚度,利于水泥環(huán)對上部高壓鹽水層的有效封隔。

        3.動態(tài)承壓及通井

        (1)鉆井液密度高,地層漏失風險大,若地層誘導縫產(chǎn)生后,進一步降低承壓能力和增加封堵難度,為了驗證井筒的承壓能力,同時預防壓漏地層,采用動態(tài)承壓方式,泵入2.50 g/cm3鉆井液50 m3,逐步提高排量至1.8 m3/min,循環(huán)一周,井底循環(huán)當量密度達2.50 g/cm3,為固井施工參數(shù)和防漏提供了技術驗證。

        (2)雙扶正器+?165.1 mm鉆鋌通井,采用?215.9 mm牙輪鉆頭+?165 mm鉆鋌2根+?213 mm扶正器+?165 mm鉆鋌1根+?210 mm扶正器+?165 mm鉆鋌9根通井,通井鉆鋌與?184.15 mm套管剛度比>1.18,驗證了套管下放到位可行性。

        4.漿柱結構設計

        高密度鉆井液流動性較差,影響水泥漿頂替效率。通過優(yōu)化隔離液流變性,低于1.5 m3/min排量下達到紊流頂替,同時為了保障紊流時間≥10 min,加大隔離液用量至16 m3。設計4 m3隔離液作為保護液,在鉆具、尾管內(nèi)分別占高200 m和100 m,避免中心管拔出后水泥漿與鉆井液直接接觸污染導致復雜情況[4]。

        5.紊流-塞流復合頂替

        高密度水泥漿流變性較差,難以實現(xiàn)紊流頂替[5],通過隔離液大于10 min的紊流頂替提高頂替效率,管鞋200 m擴孔至251 mm,為了預防管鞋存在鉆井液滯留,最后6 m3水泥漿降排量至0.5 m3/min,使水泥漿塞流驅替,提高管鞋大環(huán)空井段驅替效率。

        6.優(yōu)化扶正器設計

        采用樹脂旋流剛性扶正器[6],降低下套管對井壁刮削破壞作用,提高水泥漿驅替擾動效益。通過Landmark軟件模擬,井段678~6 982 m、6 322~6 542 m和6 102~6 190 m三處套管居中度低,針對性實施每根套管加一個扶正器。

        7.水泥漿試打作業(yè)

        冬季施工氣溫低,高密度水泥漿固相含量高,下灰難度大,現(xiàn)場水泥泵車能否順利混配至設計密度存在不確定性,通過地面配漿試打作業(yè),驗證高密度水泥漿混配方案。試打混配中,水泥泵車內(nèi)成功將水泥漿密度從2.30 g/cm3逐漸上升到2.55 g/cm3,流動性良好,試打水泥漿與實驗室小樣性能一致,確定了該體系現(xiàn)場應用的可行性,為水泥漿新體系現(xiàn)場應用墊底了基礎。根據(jù)水泥漿試打情況,確定固井采用雙泵施工,一臺雙級泵混配水泥漿,泵入第二臺雙級泵二次攪拌后入井。

        三、抗高溫高密度鹽水水泥漿體系

        1.隔離液設計

        采用MS-R隔離液體系[7],具有水力、物理和化學三種沖洗作用,API失水較小,同時具有一定的成膜作用。使用重晶石加重,配置2.40 g/cm3高密度鹽水隔離液體系,流變性良好,在低排量下(1.2 m3/min±)可實現(xiàn)紊流頂替,沉降穩(wěn)定性≤0.02 g/cm3,與鉆井液、水泥漿相容性好,起到了提高頂替效率的主要作用。

        配方:水+5%隔離劑MS+1%隔離劑MS-R+1%降失水劑DZJ-Y+350%重晶石+2%緩凝劑DZH-2+0.5%消泡劑DZX+15%鹽。

        2.水泥漿設計

        (1)優(yōu)選還原鐵粉、鐵礦粉和微錳復合加重。優(yōu)選加重材料時考慮的主要因素:一是加重劑粒度分布與水泥相匹配,顆粒太粗易使水泥漿產(chǎn)生離析,顆粒太細又容易增加水泥漿的稠度;二是用水量少;三是加重劑在水化過程中呈化學惰性,不影響水泥水化進程,與其它添加劑有良好的相容性[8]。根據(jù)常規(guī)水泥加重劑的特征,選用粒徑18~47 μm的還原鐵粉,密度7.2 g/cm3,顯著提高加重效率;微錳粒徑小、表面光滑、需水量小,可起加重、充填、滾珠、懸浮及增強效應,利于改善高密度水泥漿沉降穩(wěn)定性和流動性[9];再復配赤鐵礦粉加重,降低綜合成本。組合還原鐵粉、微錳和赤鐵礦復合加重劑,實現(xiàn)單位體積內(nèi)水泥有效成分多,保障水泥石強度發(fā)育,同時水泥漿流變性良好。

        (2)三級粒徑級配優(yōu)化水泥漿體系,以硅粉、水泥、還原鐵粉、鐵礦粉、微錳和微硅,形成粗細粒徑以1 ∶0.4 ∶0.07比例[10]的三級粒徑級配,形成緊密堆積固井高密度水泥漿體系。

        (3)復配SiO2顆粒[11],為了預防高溫水泥石強度衰退,復配硅粉和微硅組合,加量大于40%,保障160℃高溫條件下水泥石強度穩(wěn)定。

        (4)優(yōu)選抗高溫抗鹽外加劑,選用具有吸附和絡合雙作用的抗高溫緩凝劑DZH-2[12]和引入2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)合成的多元聚合物降失水劑DZJ-Y,同時復配膨脹劑DZP-2和分散劑DZS,加入10%鹽,優(yōu)化出抗高溫高密度鹽水水泥漿體系。

        3.水泥漿性能

        室內(nèi)優(yōu)化出耐溫160℃~180℃(靜止溫度)抗高溫高密度水泥漿體系,常規(guī)性能見表4。水泥漿體系稠化時間與溫度、緩凝劑加量呈良好的線性關系,水泥漿呈直角稠化,過渡時間短,SPN小于1.1,防竄能力強;水泥漿體系失水控制能力強,循環(huán)溫度131℃~153℃條件下API失水<50 mL;160℃高溫強度穩(wěn)定,抗壓強度大于26 MPa。水泥漿沉降穩(wěn)定性≤0.02 g/cm3,析水接近0 mL,綜合性能良好,滿足超深井高溫固井要求。

        配方1:AG+35%硅粉+9%微硅+100%鐵礦粉+81%鐵粉+25%錳粉+3%DZP-2+9%DZJ-Y+ 1.8%DZS+1.6%DZH-2+10%鹽+70%水。

        配方2:AG+42%硅粉+10%微硅+112%鐵礦粉+92%鐵粉+30%錳粉+3%DZP-2+10%DZJ-Y +2.2%DZS+4%DZH-2+10%鹽+70%水。

        表4 抗高溫高密度鹽水水泥漿體系常規(guī)性能

        四、現(xiàn)場施工

        昆侖101井?177.8 mm+?184.15 mm復合尾管下深6 985 m,因鉆井液密度2.30 g/cm3井筒穩(wěn)定,水泥漿密度調整為2.45 g/cm3,入井2.40 g/cm3隔離液16 m3,平均密度2.43 g/cm3水泥漿領漿24 m3,入井平均密度2.45 g/cm3尾漿18 m3,2.40 g/cm3保護液4 m3,替漿量78.6 m3,注入保護液后47.6 m3替漿排量1.13 m3/min,泵壓12~17.8 MPa,隨后6 m3替漿排量降至0.5 m3/min,碰壓8.4↑11.1 MPa,起鉆25柱反循環(huán)2 h,起鉆5柱關井憋壓4.7 MPa候凝26.5 h后開井候凝,上塞430.8 m,下塞185 m。井筒內(nèi)鉆井液密度1.93 g/cm3和降密度至1.23 g/cm3,分別兩次測聲幅,井筒壓力變化達48 MPa,兩次測井對比,第二次聲幅由于水泥石強度持續(xù)發(fā)展,固井質量較第一略好,聲幅小于30%井段達76%。

        五、結論

        (1)皮山北區(qū)塊采用?177.8 mm+?184.15 mm高鋼級套管有效封隔高壓鹽水層和膏巖層,通過去掉懸掛器卡瓦坐底固井和采用樹脂旋流剛性扶正器,降低了套管下放難度。

        (2)通過膏巖層擴孔,降低套管遇阻風險和提高了管鞋水泥環(huán)封固質量,同時采用動態(tài)承壓方式,有效驗證了地層承壓能力和避免了常規(guī)承壓壓漏地層、形成新裂縫的風險。

        (3)采用還原鐵粉、微錳、鐵礦粉組合加重和三級顆粒級配,并采用粗細硅粉組合和10%鹽加量,優(yōu)化出2.55 g/cm3抗高溫高密度鹽水水泥漿體系,綜合性能良好,為皮山北區(qū)塊超深井高壓鹽水層固井提高水泥漿技術支撐。

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