丁玉芬
摘要:隨著油田的不斷開發(fā),產(chǎn)量形勢的日益嚴(yán)峻和生產(chǎn)成本的不斷壓縮導(dǎo)致控躺井作為一項管理指標(biāo)顯得尤為重要。臨盤盤40-80區(qū)塊為采油廠主力產(chǎn)油區(qū)塊,截止到2017年10月份,躺井率1.34%,控躺井取得了非常顯著的效果。本文通過對臨盤油田盤40-80區(qū)塊油井躺井原因進(jìn)行了分析,并提出了控躺井的措施,并取得了很好的效果,降低了躺井率,減少了躺井占產(chǎn)和作業(yè)費用。
關(guān)鍵詞:臨盤油田;盤40-80區(qū)塊;躺井原因;治理措施
1.研究區(qū)區(qū)塊簡介
盤40-80區(qū)塊(包括P40-X93塊)位于臨盤油田的西部,構(gòu)造上屬于濟(jì)陽坳陷惠民凹陷中央隆起帶西段盤河構(gòu)造。主要層系沙四,油層埋深2550-3250米,孔隙度15.9-17.1%,滲透率101-131×10-3?m2,呈現(xiàn)出北好南差的趨勢,地面原油密度0.84-0.88g/cm3,地面原油粘度20-40mPa.s,平均凝固點30℃,屬高凝油,且含蠟量較高。地層水總礦化度在10萬mg/L左右,CaCl2型。為埋藏深、常壓、中滲透斷塊層狀油藏。屬常壓、中滲透斷塊層狀油藏。
目前油井總數(shù)65口,開井54口,水井18口,開井13口,日產(chǎn)液313.4噸,日產(chǎn)油145.1噸,綜合含水53.7%。目前含水處在中低含水期(平均51%),注采系統(tǒng)不完善,水井高壓低滲,欠注井多,層間差異大,該區(qū)塊油井油井普遍供液較差,單井產(chǎn)油量較高,平均單井日油2.7噸,綜合含水為53.7%,存在較大的上產(chǎn)潛力。
針對此種情況,作業(yè)時該地區(qū)油井普遍下泵較深,平均泵深達(dá)到1920米。普遍為12型5米抽油機(jī),長沖程,低沖次,平均泵徑低,有較好的控躺井設(shè)備條件。但下泵深,低液低泵效,低含水、高含蠟、油稠、水敏等開發(fā)特點使得P40-80地區(qū)油井有著特殊獨立的日常維護(hù)、控躺井工作辦法。
2.躺井原因分析
通過對近2年P(guān)40-80區(qū)塊躺井情況調(diào)查,泵問題造成躺井比例最高,達(dá)到躺井比例的50%。是該地區(qū)油井躺井的最主要因素。油管漏造成躺井比例19.2%、桿斷躺井比例11.5%,是該區(qū)塊躺井的另兩個主要因素。該區(qū)塊此類躺井現(xiàn)象,主要受以下幾個主要因素影響:
(1)下泵較深,平均泵深達(dá)到1920米,井斜角大,是造成該地區(qū)油井偏磨現(xiàn)象嚴(yán)重,管漏、桿斷的主要因素。
(2)單井日產(chǎn)液低平均日液5.9噸,平均泵效35%,使得井筒內(nèi)流體的沖刷作用、攜帶能力較差,是造成該區(qū)塊油井泵漏躺井,尤其是贓物、鐵銹、結(jié)垢導(dǎo)致泵漏躺井的主要因素。統(tǒng)計近兩年該地區(qū)泵漏躺井情況,因贓物泵漏躺井比例高達(dá)50%。
(3)結(jié)蠟嚴(yán)重,但因水敏、地層能量低、泵深等因素導(dǎo)致熱力清蠟效果不明顯。同時熱水、熱蒸汽清蠟還會造成地層供液變差、含水上升等狀況,制約著該地區(qū)的清蠟周期、清蠟效果,導(dǎo)致蠟卡躺井是又一重要因素。
3.主要治理措施
3.1偏磨井治理
因該地區(qū)油井普遍供液較差,長沖程,低沖次生產(chǎn),為確保該區(qū)塊油井產(chǎn)量,立足于兩個方面治理油井偏磨。
(1)產(chǎn)量高井使用內(nèi)襯油管、SMSH桿等優(yōu)質(zhì)管材治理。
下步加強(qiáng)與工藝、作業(yè)結(jié)合,優(yōu)選高產(chǎn)油井使用抗磨內(nèi)襯油管,延長油井檢泵周期。
(2)上提泵掛,降低沖次,減緩偏磨。
針對液量高,供液充足井,為減緩偏磨,結(jié)合作業(yè),上提泵掛3井次。
3.2泵漏井治理
通過近2年躺井統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),該區(qū)塊泵漏井主要因臟物和固定凡爾座刺漏導(dǎo)致。針對此現(xiàn)狀,對該地區(qū)功圖顯示泵漏油井躺井做好幾個方面工作:
(1)做好自扶躺井工作。因臟物因素造成泵漏比例較大,泵漏油井積極采取碰泵,提出工作筒洗井等自扶措施,避免無必要作業(yè)。
(2)針對固定凡爾座磨損、刺漏躺井現(xiàn)象較多,該地區(qū)油井作業(yè),根據(jù)檢泵周期及泵凡爾情況,申請硬質(zhì)合金固定凡爾進(jìn)行治理,有 4口井使用了硬質(zhì)合金凡爾治理
(3)泵漏臟物基本為鐵銹、垢片。該區(qū)塊油井因礦度高平均達(dá)到10萬,腐蝕現(xiàn)象嚴(yán)重,同時因下泵較深,管柱底部溫度高,結(jié)垢現(xiàn)象普遍,是造成泵漏主要原因。針對此類問題,更換防腐泵進(jìn)行治理,并下抽油桿防腐器。
(4)針對臟物導(dǎo)致泵漏躺井,提高單井產(chǎn)液量,提高井筒內(nèi)液體流速,提高流體沖刷作業(yè)及攜帶能力對減少臟物的沉積有一定效果。積極與工藝結(jié)合,實施小泵深抽工藝、連續(xù)桿深抽工藝,提高產(chǎn)能。現(xiàn)實施小泵加連續(xù)桿深抽6井次,日產(chǎn)液量均有不程度提高(表1)。
3.3結(jié)蠟井治理
日常管理以熱洗加藥為主,P40-80區(qū)塊高含蠟、油稠、水敏現(xiàn)象嚴(yán)重,以往熱洗以P40-80區(qū)塊自流為主,熱洗周期短,與地層水不配伍,易造成油井減產(chǎn);周期長又會造成蠟卡;針對此類問題,今年重新制定洗井方案和計劃。
3.3.1洗井方式優(yōu)化
(1)P40-X93塊供液較差井及P40-80塊部分供液差低含水井利用蒸汽洗井車洗井。
洗井水量半罐,周期20天。井?dāng)?shù):19口。
(2)對氣大,不放套管氣無法自流油井及部分高含水油井,采取泵車洗井方式徹底洗井,
洗井周期:3個月,水量2-3罐。井?dāng)?shù):7口
(3)對洗井后易出現(xiàn)泵漏等現(xiàn)象的油井暫停熱洗計劃。井?dāng)?shù):3口。
(4)其他23口油井繼續(xù)沿用自流洗井計劃,熱洗周期1個月,洗井水量1罐。
3.3.2洗井過程監(jiān)控
(1)實施罐車洗井專人監(jiān)控,每日檢查來水水溫、水量。確保達(dá)到洗井要求
(2)罐車洗井過程中,利用過濾裝置,防止贓物進(jìn)入泵筒,控制洗井排量。
3.3.3洗井計劃實施監(jiān)控
每日跟蹤錄入當(dāng)日洗井井號,維護(hù)洗井臺賬記錄,對當(dāng)日洗井效果進(jìn)行跟蹤,安排次日洗井計劃。定期對排查未實行洗井計劃原因,采取針對措施,確保油井按計劃洗井。
今年我們重新制定了新熱洗計劃,對低液低含水井采取蒸汽洗井,高液高含水采取自流或泵車洗井結(jié)合方式,降低了地層傷害,減少了產(chǎn)量損失,同時降低了蠟卡風(fēng)險。
4.P40-80地區(qū)控躺井工作取得效果
(1)通過強(qiáng)化管理,躺井?dāng)?shù)逐年降低,2018年去年同期減少9井次。
(2)該地區(qū)平均檢泵周期1201天,2年以上長壽井21井次,達(dá)到開井比例的39.6%。
(3)通過有針對性的治理,盤40-80區(qū)塊油井躺井降低,減少了作業(yè)占產(chǎn),提高了油井時率,減少了作業(yè)費用。按采油廠2018年油井維護(hù)單井平均作業(yè)費用6.2萬元/井次計算,減少作業(yè)費用55.8萬元。
預(yù)計減少作業(yè)費用:單井平均費用*作業(yè)井次=6.2*9=55.8(萬元)。
(作者單位:中國石化勝利油田分公司臨盤采油廠)