白雪松
摘 要:門座式起重機在碼頭作業(yè)中有著至關(guān)重要的作用,近年來,我國對外貿(mào)易逐步發(fā)展,碼頭車船裝卸作業(yè)量也在不斷提升。但是,門座式起重機的起升機在實踐中卻呈現(xiàn)出了一定的問題,為提高門座式起重機起升機結(jié)構(gòu)可靠性、合理性、科學性、安全性,本文對門座式起重機起升機構(gòu)造改造進行了探討,以期為相關(guān)從業(yè)者提供有效參考。
關(guān)鍵詞:門座式起重機;起升機構(gòu);機構(gòu)改造;PLC;卷筒
門座式起重機是港口裝卸業(yè)務(wù)的主要設(shè)備,該設(shè)備的可靠性、運作效率就直接決定了港口業(yè)務(wù)效率。目前,門座式起重機已經(jīng)全面取代了傳統(tǒng)的人工裝卸搬運,而日益上升的作業(yè)量,就對門座式起重機的性能提出了新的要求。
一、門座式起重機電控系統(tǒng)改造
(一)PLC技術(shù)改造
門座式起重機起升機構(gòu)可利用PLC技術(shù)改造其電控系統(tǒng),取代傳統(tǒng)的繼電器邏輯控制。相較于傳統(tǒng)的繼電器邏輯控制,PLC的可靠性、適應(yīng)性更強。如青島港自主設(shè)計制造的岸邊雜貨起重機,該門座式起重機起重能力為25T,采用安川全變速交流調(diào)速系統(tǒng),有著電氣調(diào)速、計算機管理、性能控制等功能,控制人員通過觸摸屏就可查看到設(shè)備運作狀態(tài)以及故障狀態(tài),該設(shè)備起升機構(gòu)由支持機構(gòu)、開閉機構(gòu)兩個部分組成,采用YZP355M1-8M160KW變頻電機,采用安川CP-316H PLC,采用VS616G7A變頻器,能夠?qū)崿F(xiàn)寬范圍的無極調(diào)速,并能夠自由的設(shè)置加速時間、減速時間。PLC在門座式起重機起升機構(gòu)電控系統(tǒng)改造中得到了廣泛應(yīng)用,PLC需要和變頻調(diào)速器相互結(jié)合,實現(xiàn)自動化控制。岸邊雜貨起重機就不失為一個成功的案例,不僅實現(xiàn)了自動化控制,同時也提高了設(shè)備優(yōu)化管理、監(jiān)控水平,簡化了設(shè)備控制過程,提高了設(shè)備控制精確性[1]。
(二)PLC控制改造案例
門座式起重機電控系統(tǒng)改造對可靠性的要求較高,控制任務(wù)較為繁重,故需要利用PLC技術(shù)來實現(xiàn)門座式起重機起升機構(gòu)智能化改造。如,可將PLC作為技術(shù)核心,選擇SIEMENS S7-300PLC,選用CPU314來負責處理系統(tǒng)信息。在該系統(tǒng)中,操作人員只需要在控制臺上控制,就可完成相應(yīng)的動作請求,由數(shù)字屏產(chǎn)生的信號,經(jīng)過數(shù)字量輸入模塊進入PLC,同時反映各個設(shè)備狀態(tài)的主要檢測信號也可進入PLC,操作人員在操作臺上就可觀察到設(shè)備運作實際情況[2]。如圖1所示PLC通過數(shù)字量輸出模塊將信號接到變頻器I/O端子,通過模擬量輸出模塊將速度信號接到I/O端子,各種信號也可將設(shè)備信息接到PLC中,這樣PLC就可通過變頻器來反映電機運作情況。
圖1.PLC系統(tǒng)控制圖
門座式起重機起升機構(gòu)運作穩(wěn)定性,直接關(guān)乎著碼頭作業(yè)效益,故必須實現(xiàn)對電機啟停的嚴格控制,對此,可利用脈沖編碼接口模塊NTAC-02來獲取更高的控制精度,裝在電機旋轉(zhuǎn)軸上的PG脈沖編碼器,可將數(shù)據(jù)傳輸?shù)阶冾l器,變頻器就可根據(jù)PLC指令來調(diào)整電機速度,從而實現(xiàn)速度閉環(huán)控制。在門座式起重機起升機構(gòu)中,控制任務(wù)較為簡單,幾乎所有控制任務(wù)都是通過開閉斗繩、支持繩來實現(xiàn)的,故可分別利用兩個電機來驅(qū)動開閉斗繩、支持繩的控制[3]。
二、門座式起重機減速箱改造
(一)案例概況
目前,部分門座式起重機在設(shè)計制造階段,受經(jīng)濟方面的制約,將升卷筒直徑設(shè)計的比較小,導致門座式起重機在實際使用的過程中,經(jīng)常因為磨損要頻繁更換鋼絲繩,如若管理不到位就會出現(xiàn)鋼絲繩斷裂等情況。如25m-35t門座式起重機,是某港主力生產(chǎn)門機,對該港業(yè)務(wù)生產(chǎn)效率有著較大影響。因門座式起重機機身較大,而港口水深較大,所以在大船艙底抓料的過程中,卷筒上的鋼絲繩常常會用到最后幾圈鋼絲甚至是最后一圈鋼絲。經(jīng)過測試,在大船艙底抓料的過程中該門座式起重機繩角已經(jīng)達3.8°,而已經(jīng)拉出的鋼絲則會和附近鋼絲發(fā)生摩擦,進而導致鋼絲繩斷裂的情況時有發(fā)生。
(二)改造方案
本次改造主要是解決門座式起重機起升機構(gòu)現(xiàn)存問題,改造方案不涉及到機械性能的改造。經(jīng)案例分析,鋼絲繩在卷筒上摩擦的原因,是因為鋼絲繩轉(zhuǎn)筒直徑較小轉(zhuǎn)筒較長,所以相應(yīng)的纏繞圈數(shù)比較多,為27圈,經(jīng)過計算,若是需要在大船艙底抓料,卷筒上的鋼絲繩就會只剩下最后幾圈,鋼絲繩的偏角在3.7°左右。鋼絲繩在偏角增大的時候摩擦,主要是因為繩槽較小,而兩圈鋼絲繩之間的間距過近,最為直接的辦法就是采用直徑更小的鋼絲繩。但是本門座式起重機原配鋼絲繩就為32mm,所以需要通過更換卷筒,加大鋼絲繩節(jié)距來解決該問題。但是,如若更換卷筒,就會涉及到制動器、減速箱、電機的變化,故需要更進一步的細致計算。
本門座式起重機卷筒一端連接減速箱低速軸,另一端連接至機器座,而機器座由型鋼焊接在機房地面。機器座到之間卷筒軸承座的距離為560mm,這也是卷筒半徑的極限距離,綜合考慮卷筒擋圈等等因素,測算出機器最大可支持1080mm直徑的卷筒,只需要將鋼絲繩偏角控制在3°以內(nèi),就可避免鋼絲繩摩擦的問題。在更換直徑為950mm卷筒后,卷筒扭矩就發(fā)生了一定的變化,通過調(diào)節(jié)電機變頻器就可調(diào)整扭矩、制動輸出,但是該調(diào)節(jié)方法只能夠調(diào)節(jié)約5%的幅度,相互對應(yīng)該扭矩的卷筒直徑為954,經(jīng)計算,鋼絲繩偏角為3.2°,大于3°,不符合要求,因此必須對減速器和電動機進行改造。
而本門座式起重機起升機構(gòu)的減速箱、電動機、卷筒都固定在機器座子上,機器座由型鋼焊接而成,綜合考慮,采用改裝減速箱齒輪的方式來調(diào)節(jié)器減速比,然后定制一個直徑相對應(yīng)的卷筒。經(jīng)過精密的分析咨詢后,傳動比取39.28。
(三)改造工藝
首先,需要拆除鋼絲繩起升限位傳感器,然后拆除卷筒附屬傳感器,拆卸卷筒減速器端聯(lián)軸器、軸承座,利用手拉葫蘆將卷筒放置在機房,然后再拆除減速箱,用門座式起重機吊出;其次,本門座式起重機采用SEW減速箱,所以減速箱中有著一定的防銹氣體,故拆除需要有相關(guān)專用工具,本次改裝主要涉及到更換齒輪、齒軸、密封元件、軸承,并趁此機會保養(yǎng)減速箱。經(jīng)過改裝后,在測試中該減速箱符合使用需求;再次,將減速箱、新卷筒利用門座式起重機以及手拉葫蘆,放置在機房相應(yīng)位置;最后,經(jīng)過空載測試、半載測試,調(diào)試變頻器速度、扭矩,未出現(xiàn)問題,可投入使用。
結(jié)束語:
綜上所述,門座式起重機起升機構(gòu)改造是一個范圍極為寬廣的主題,筆者在上文中僅選取了控制改造和實用性改造兩個案例進行闡述,但從兩個案例不難看出,門座式起重機起升機構(gòu)改造主要是為了提高門座式起重機起升機構(gòu)的穩(wěn)定性、可靠性、實用性、易用性,未來很長一段時間內(nèi),門座式起重機起升機構(gòu)改造依舊會朝著這個方向發(fā)展。
參考文獻:
[1]徐勇 , 朱志忠 , 張智華 . 基于PLC的門座式起重機控制系統(tǒng)模擬器的設(shè)計[J]. 清遠職業(yè)技術(shù)學院學報, 2018.
[2]薛利英, 張宏. 門座式起重機主電纜卷筒極限限位裝置的改進[J]. 工程機械與維修, 2017(1).
[3]吳雪紅, 郭志明. 門座式起重機門架筒體制作及裝配要點淺析[J]. 現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備, 2018(04):125-126.