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        水廠加氯系統(tǒng)改造與消毒效果評價

        2019-04-16 08:33:16張志方潘旭峰
        供水技術(shù) 2019年5期
        關(guān)鍵詞:加氯液氯次氯酸鈉

        張志方, 潘旭峰

        (新昌中法供水有限公司, 浙江 紹興 312500)

        新昌龍山水廠位于浙江省紹興市新昌縣內(nèi),自2002年建成并投入使用以來一直采用液氯消毒。氯氣是一種具有強氧化性、刺激性、高危險性的有毒氣體,且液氯鋼瓶有1 MPa左右的高壓[1]。龍山水廠四周有大量村民居住,因此使用液氯消毒一直是水廠的一個重大安全隱患,水廠每年需要圍繞液氯開展相關(guān)的備案、反恐資料報送、安全上崗證培訓(xùn)等工作,消耗大量的人力與物力。加氯系統(tǒng)能否安全穩(wěn)定、可靠運行,直接影響安全穩(wěn)定供水工作。

        與液氯消毒相比,次氯酸鈉消毒工藝運行方便,且兩種方法的基建費用、直接運行費用(主要是藥費)和設(shè)備維護費用之和基本相當。次氯酸鈉具有操作安全、使用方便、易于儲存、對環(huán)境影響小等優(yōu)點,近年來國內(nèi)很多水廠相繼將液氯消毒改造成次氯酸鈉消毒。

        考慮到對液氯的安全管理越來越嚴格,且液氯在運輸、儲存和使用過程中確實存在著諸多安全隱患和管理不便,龍山水廠于2018年1月對加氯系統(tǒng)實施了升級改造,完成NaClO代替液氯消毒改造工程并投入使用。

        1 項目概況

        龍山水廠設(shè)計規(guī)模為6×104m3/d,負責向新昌城區(qū)及嵊州部分地區(qū)供水。水廠采用常規(guī)處理工藝,投加石灰調(diào)節(jié)原水pH,混凝劑為液態(tài)PAC,助濾劑為活化硅酸,改造前的工藝流程如圖1所示。

        改造前后其他工藝條件不變,但由于次氯酸鈉見光或環(huán)境溫度高于30℃時易分解,因此在清水池增設(shè)了補加氯工藝流程,見圖2。

        圖1 使用液氯消毒的工藝流程Fig.1 The process flow of using liquid chlorine for disinfection

        圖2 使用次氯酸鈉消毒的工藝流程Fig.2 The process flow of using sodium hypochlorite for disinfection

        2 設(shè)備對比

        2.1 液氯投加系統(tǒng)

        液氯投加系統(tǒng)的主要設(shè)備包括自動真空加氯系統(tǒng)與中和系統(tǒng)。

        自動真空加氯系統(tǒng)包括:吊裝橫車、液氯儲罐、加氯歧管、液氯捕集及過濾器、自動切換裝置、減壓過濾裝置、真空調(diào)節(jié)器、自動真空加氯機、水射器、漏氯報警儀、余氯儀和電子臺秤等主要部件。中和系統(tǒng)包括:中和泵、中和塔和中和池。

        龍山水廠有8個液氯儲罐,每個儲罐容量為1 t,日常儲量不超過5 t。根據(jù)水質(zhì)和水量,液氯用量在60~100 kg/d,液氯儲量可以滿足約45 d的使用。

        水廠配備3臺加氯機,2臺正常使用,負責前加氯和后加氯,1臺備用。正常使用的加氯機其設(shè)計最大流量為20 kg/h,最大投加濃度為8 mg/L;備用加氯機設(shè)計最大流量為10 kg/h,最大投加濃度為4 mg/L。中和塔直徑為1 600 mm,中和速度為1 000 kg/h,中和池直徑為1 600 mm,容積為10 m3。液氯投加系統(tǒng)設(shè)備繁多,發(fā)生故障的概率較高,維護成本很大。

        2.2 次氯酸鈉投加系統(tǒng)設(shè)備

        2.2.1次氯酸鈉卸料和自動配比控制臺

        該控制臺由次氯酸鈉卸料泵和自動配比控制箱組成。卸料時,在控制臺設(shè)置好稀釋比例后,水從罐體底部加入儲藥罐,次氯酸鈉通過次氯酸鈉提升泵從頂部加入。由于密度不同,次氯酸鈉與罐體底部的水形成對流,同時自動完成稀釋操作。卸料泵采用SMF-402HC5次氯酸鈉專用泵,揚程為23 m,流速為460 L/min。

        2.2.2次氯酸鈉儲藥罐

        將原液氯鋼瓶儲藏間改造后作為次氯酸鈉儲藥罐存放間,儲罐共3個,2用1備。單個儲罐容量為15 t,總儲量為45 t。儲藥罐用超聲波液位計核算儲量和用量,每個罐體側(cè)面設(shè)有旁通液位指示計,便于觀察。龍山水廠使用量為800~1000 kg/d,儲液罐裝滿后可保證45 d的使用。

        2.2.3次氯酸鈉投加泵

        采用DDI150-4型高精度計量泵,流量在0~150 L/h,投加泵出口壓力為1~4 bar,控制精度達到0.01 L/h。計量泵共4 臺,1臺用于前加氯,3臺用于后加氯(2用1備)。

        2.2.4投加泵反沖洗裝置

        采用定期自動反沖洗系統(tǒng)維護,防止NaClO固體在泵體內(nèi)沉積堵塞。

        2.2.5次氯酸鈉PLC柜

        通常可在中控室電腦上操作次氯酸鈉的投加,電腦死機等特殊情況下,可在現(xiàn)場次氯酸鈉PLC柜調(diào)整投加參數(shù)。

        3 消毒成本對比

        3.1 前期投入

        氯氣消毒系統(tǒng)前期投入包括液氯鋼瓶儲藏室、加氯機機房和漏氯中和設(shè)備房各1間。投加設(shè)備復(fù)雜且成本昂貴,其中漏氯檢測吸收裝置造價為25萬元/套,加氯機造價為10萬元/臺,需配備3臺。加氯機管路及個人防護用品(3套帶壓縮空氣呼吸裝置的保護工裝)約花費10萬元,且所有運行人員需進行?;飞蠉徟嘤?xùn)。

        次氯酸鈉消毒系統(tǒng)前期投入包括次氯酸鈉儲罐存放室1間(只需原液氯鋼瓶儲藏室面積的一半)、加氯機機房1間。投加設(shè)備比較簡單,整套投加設(shè)備(包括安裝)造價為40萬元,不需要中和設(shè)備房,人員操作不需要?;飞蠉徟嘤?xùn),僅需要公司內(nèi)部培訓(xùn)。

        從前期投入成本來看,次氯酸鈉消毒系統(tǒng)的投入資金大大少于氯氣消毒系統(tǒng)。

        3.2 后期使用成本

        改造前和改造后龍山水廠氯單耗平均值(不包括施工期)見表1。

        次氯酸鈉和液氯的有效成分均以有效氯形式表示,因此兩者在生產(chǎn)上的有效氯的用量理論上應(yīng)相近。由表1可知,次氯酸鈉(有效氯10%)實際投加量平均值約為液氯的9倍,次氯酸鈉氯單耗平均值小于液氯氯單耗平均值。

        水廠液氯成本為3 200元/t,次氯酸鈉成本為1 100元/t。按供水量6×104m3/d計,使用液氯消毒和次氯酸鈉的年使用成本分別約為114 400和355 600元,總使用成本見表2。

        表1 改造前后的氯單耗平均值Tab.1 Average chlorine consumption before and after reconstrution mg·L-1

        表2 次氯酸鈉和氯氣消毒年成本Tab.2 Annual cost of disinfection by sodium hypochlorite and chlorine 元·a-1

        3.3 綜合成本

        前期設(shè)備的投入成本方面,液氯消毒和次氯酸鈉消毒分別約為65和40萬元,但次氯酸鈉消毒的土地和設(shè)備用房投入比液氯少100萬元。后期使用成本方面,液氯消毒和次氯酸鈉消毒分別約為27和37萬元/a。液氯投加設(shè)備和次氯酸鈉投加設(shè)備的設(shè)計年限都以15 a計算,在使用周期內(nèi)兩者的總成本基本相當。

        4 安全管理對比

        4.1 液氯投加系統(tǒng)

        氯氣作為危險物品,在采購、運輸、裝卸、使用和維護等流程中都有嚴格的管理要求及法律監(jiān)管。采購前需報批;裝卸時操作人員需使用專用工具,穿戴正壓式空氣呼吸器和全身式防護服;使用中需經(jīng)常檢測氯氣是否泄漏;維護檢查時,也需使用專用工具,穿戴個人防護用品。水廠所有涉及氯氣作業(yè)的人員必須取得?;纷鳂I(yè)上崗證并每年復(fù)審、培訓(xùn)。

        同時液氯鋼瓶作為重大危險源,水廠必須編制危機演練方案并接受的安全檢查。依據(jù)的相關(guān)法律主要包括:《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品管理條例》、《氯氣安全規(guī)程》(GB 11984—2008)、《建筑防火設(shè)計規(guī)范》(GB 50016—2014)、《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》(GB/T 29639—2013)、《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB 18218—2009)、《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第40號)、《液氯使用安全技術(shù)要求》(AQ 3014—2008)。

        4.2 次氯酸鈉投加系統(tǒng)

        次氯酸鈉的主要風(fēng)險為腐蝕性。采購前,不需要報批;裝卸時,操作人員佩戴直接式防毒面具(半面罩)和化學(xué)安全防護眼鏡,穿防腐工作服,戴橡膠手套;使用和維護檢查時,穿戴個人防護用品;水廠所有涉及次氯酸鈉作業(yè)的人員不需要?;纷鳂I(yè)上崗證。依據(jù)的相關(guān)法律主要包括:《次氯酸鈉溶液》(GB 19106—2013)、《次氯酸鈉溶液包裝要求》(GB 19107—2003)。

        5 消毒效果對比

        5.1 消毒CT值和消毒副產(chǎn)物

        次氯酸鈉消毒原理與氯氣消毒原理相同。消毒接觸時間和消毒劑余量應(yīng)滿足目標CT值的要求。《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749—2006)規(guī)定了氯消毒的基本要求:與水接觸時間大于30 min,出廠水余氯值大于0.3 mg/L。龍山水廠加氯系統(tǒng)由氯氣投加改造為次氯酸鈉投加,并未改變原投加點,只是在清水池增加了1個投加點,因此在水廠制水工藝不變的情況下,次氯酸鈉與水的接觸時間滿足要求。

        次氯酸鈉消毒系統(tǒng)投入使用后的檢測結(jié)果表明,龍山水廠出廠水消毒劑殘留濃度和消毒副產(chǎn)物都符合國家標準。

        5.2 余氯

        由表3所示,加氯系統(tǒng)改造前(2017年)和改造后(2018年),原水同期的平均濁度和平均氨氮基本不變,在投加氯單耗平均值基本相同的情況下,余氯平均值相同。說明次氯酸鈉的消毒損耗與液氯消毒損耗接近。

        表3 改造前后同期平均余氯 Tab.3 Average residual chlorine before and after reconstruction

        5.3 菌落總數(shù)和總大腸桿菌

        加氯系統(tǒng)改造前后,原水的菌落總數(shù)和總大腸菌群數(shù)雖然有差異,在基本相同的氯單耗投加下,出廠水的菌落總數(shù)和總大腸菌群數(shù)都能做到未檢出,見表4。

        因此,生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)表明次氯酸鈉消毒與液氯消毒能達到同等效果,滿足《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749—2006)中的微生物指標要求。

        表4 改造前后同期微生物指標平均值Tab.4 Average value of microbial index before and after reconstruction

        6 結(jié)論

        ① 次氯酸鈉投加系統(tǒng)設(shè)備簡單、操作安全、維護簡單、占地少,解決了液氯投加系統(tǒng)存在的重大安全隱患,減少了操作人員更換氯瓶等工作量。

        ② 使用次氯酸鈉藥劑成本雖然較使用液氯成本提高,但包括前期投入和后期使用維護等在內(nèi)的總成本接近。

        ③ 安全管理上,液氯作為危險品,有嚴格的安全管理要求和規(guī)定。使用次氯酸鈉的安全管理則相對簡單,省時省力。

        ④ 通過比較改造前后同時期的余氯、菌落總數(shù)和總大腸桿菌3個指標,結(jié)果表明用次氯酸鈉消毒與液氯消毒能達到同等效果。

        ⑤ 龍山水廠加氯系統(tǒng)的成功改造運行說明,次氯酸鈉替代液氯作為消毒劑是可行的,也為類似水廠消毒系統(tǒng)的建設(shè)提供了參考依據(jù)。

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