黎超塵, 曾國東, 黃紅明
(佛山市公路橋梁工程監(jiān)測站有限公司, 廣東 佛山 528041)
近年來,隨著中國交通建設的快速發(fā)展,大跨徑鋼橋面鋪裝結構與鋪裝材料得到深入系統(tǒng)的研究,包括鋼橋面鋪裝結構受力分析、鋪裝材料與防水黏結材料研發(fā)、鋪裝結構與方案設計、鋼橋面鋪裝施工質量控制等。目前中國新建鋼橋面鋪裝基本形成了“四種鋪裝材料,三類鋪裝結構”的格局,主要有澆筑式類、SMA類、環(huán)氧瀝青類及中國新興的樹脂瀝青組合體系(ERS),鋪裝結構主要有同質單層、同質雙層和異質雙層三類,鋼橋面鋪裝方案的選擇主要根據(jù)其橋面板結構、交通荷載、所處氣候環(huán)境、工程特點、工程造價、施工條件及工期要求等因素綜合確定。該文主要研究分析環(huán)氧樹脂防水抗滑層在齊龍大橋鋼橋面鋪裝中的應用,開展防水黏結層及抗滑層的性能試驗研究,總結分析其橋面鋪裝的方案選擇、鋪裝工程施工質量控制與通車后的使用效果。
奇龍大橋是佛山市魁奇路東延線二期工程K2+570~K2+965段,橋梁全長395 m,跨越東平水道,采用獨塔空間雙索面混合梁斜拉橋,橋寬40.5 m,頂板為正交異性鋼橋面板,橋面板厚度16 mm,鋼箱梁主要參數(shù)如表1所示。
表1 鋼箱梁主要參數(shù) mm
佛山市魁奇路東延線二期工程大致呈東西走向,西起湖景路,途經鄱陽村、奇槎村,向東跨越東平水道,與佛山一環(huán)東線相交后落地,終止于西龍村附近,主路為雙向八車道,采用一級公路標準兼顧城市道路功能。由佛山一環(huán)東線及魁奇路已有交通量和中遠期交通量預測情況總體分析可知,奇龍大橋段屬于中等交通條件,由于主路市區(qū)白天限貨等因素,白天以小轎車通行為主,晚上存在較大比例重載車輛通行。
奇龍大橋所處地區(qū)夏季炎熱、高溫持續(xù)時間長,每年5-10月份的月平均氣溫為25~30 ℃,月平均最高氣溫為32~38 ℃;年降雨量1 681.2 mm,年平均雨日146.5 d,雨季集中在4-9月份,期間降雨量約占全年總降雨量的80%,所處地區(qū)的大氣pH值為4.37,酸雨下降幾率83%,其自然地理氣候條件見表2。
通過對奇龍大橋鋼橋面板結構、交通荷載及所處地理氣候特點等綜合分析,其鋼橋面鋪裝方案應考慮的主要工程特點為:鋼橋面板相對較厚;中等交通條件,夜間存在重載交通;高溫多雨。同時綜合考慮奇龍大橋工程特點、施工條件、工程造價等因素,根據(jù)表3結果,最終確定采用雙層SMA的鋪裝方案,橋面鋪裝設計總厚度70 mm,鋪裝結構組成為:40 mmSMA-13+黏層+30 mmSMA-10+黏層+防水抗滑層+防水黏結層,其橋面鋪裝結構形式如圖1所示。
表2 自然地理氣候條件
表3 推薦鋪裝方案類型比選
圖1 鋼橋面鋪裝結構方案
鋼橋面鋪裝防水黏結層的主要作用:① 對鋼橋面板起到防水保護作用,防止鋼橋面板生銹;② 黏結鋼板與鋪裝層,同時承受較大的荷載剪應力。為了研究環(huán)氧樹脂黏結層在不同環(huán)境溫度、不同養(yǎng)護時間條件下拉剪強度變化規(guī)律,將黏結好的環(huán)氧樹脂拉剪試件在30、40、50 ℃溫度條件下養(yǎng)護不同時間后進行拉伸剪切試驗,試驗結果見表4。
由表4可知:在同一養(yǎng)生溫度條件下,環(huán)氧黏結劑的拉剪強度隨著養(yǎng)護時間的增加而增長,其完全固化后的拉剪強度接近6 MPa;在同一養(yǎng)護時間條件下,其拉剪強度隨著養(yǎng)生溫度的增加而增長,當養(yǎng)生溫度為30 ℃時,養(yǎng)護48 h后其拉剪強度達到3.78 MPa,達到最終強度的64.8%,當養(yǎng)生溫度大于40 ℃時,養(yǎng)護24 h其強度達到2.42 MPa以上,拉剪強度即達到最終強度的41.5%以上。環(huán)氧黏結劑-鋼板界面拉伸剪切強度試驗研究結果表明:在環(huán)氧黏結劑未完全固化前,其拉剪強度隨著養(yǎng)生時間的增加逐漸增長,待其達到完全固化強度后趨于穩(wěn)定,且養(yǎng)生溫度是其拉剪強度增長的關鍵影響因素。
為了進一步分析環(huán)氧黏結劑與鋼板之間的黏結效果,確定黏結層與鋼橋面板的黏結強度,對其進行拉拔試驗,試驗溫度為25、60 ℃,拉拔速率10 mm/min,圓形拉頭底面直徑D=25 mm,按式(1)計算黏結強度:
(1)
式中:σ為黏結強度(MPa);F為對拉頭施加的最大拉力(kN);D為圓形拉頭底面半徑(mm)。
計算得到25、60 ℃時環(huán)氧黏結劑-鋼板界面黏結強度分別為9.56、8.75 MPa,說明環(huán)氧黏結劑具有較高的黏結強度;環(huán)氧黏結劑從25 ℃升高到60 ℃溫度條件下時,其黏結強度僅衰減8.5%,說明環(huán)氧黏結劑溫度敏感性較低。
為了進一步分析環(huán)氧黏結劑的抗拉強度與拉伸剪切強度的關系,對其展開拉伸強度試驗研究。將攪拌均勻的混合樹脂制作成啞鈴狀試件,待養(yǎng)生完成后采用專門的材料試驗機進行試驗,拉伸速率為500 mm/min,試驗溫度23 ℃,拉伸強度按式(2)計算,試驗結果見表5。
表5 環(huán)氧黏結劑的拉伸試驗結果
(2)
式中:σt為拉伸強度(MPa);p為試件斷裂時的最大荷載(N);b為試件寬度(mm);d為試件厚度(mm)。
由表5可知:環(huán)氧黏結劑的拉伸強度為16.7 MPa,其拉伸強度是拉剪強度的2.87倍,說明環(huán)氧黏結劑具有較高的拉伸強度。
為了進一步分析鋪裝層與鋼板的黏結效果,首先將打磨好的鋼板涂布防水黏結層,涂布厚度為0.4 mm,待防水黏結層達到強度要求后,涂布防水抗滑層的同時撒布4.75~9.5 mm單一粒徑碎石,待防水抗滑層達到強度要求后,灑布0.6 kg/m2的改性乳化瀝青黏層,第二天將SMA-10混合料倒入已放入鋼板的試模中碾壓成型,待養(yǎng)生完成后取出試件并在鋼板正上方進行鉆芯,到達鋼板厚即停止。對鋪裝層-鋼板界面組合試件進行拉拔試驗時,試驗溫度為25 ℃和60 ℃,拉拔速率為10 mm/min,圓形拉頭底面直徑D=95 mm,得到25、60 ℃時鋪裝層-鋼板界面黏結強度分別為0.63、0.10 MPa,其破壞界面基本上都是界面混合料破壞;組合試件從25 ℃升高到60 ℃時其黏結強度衰減84.1%,說明鋪裝層與鋼板界面黏結強度對溫度敏感性較高。
奇龍大橋鋼橋面鋪裝層由SMA-13鋪裝上層和SMA-10鋪裝下層組成,混合料所用瀝青采用SBS高黏改性瀝青,所用集料采用閃長巖碎石。SMA-13及SMA-10混合料礦料合成級配見表6,根據(jù)配合比設計確定的SMA-13、SMA-10混合料最佳油石比分別為6.1%、6.3%。
奇龍大橋鋼橋面鋪裝在9月中旬進行環(huán)氧黏結層的施工,對其典型氣候條件進行了24 h的氣溫、箱體橋面板溫度檢測,施工期間全天氣溫為28~36 ℃,箱體頂板溫度為29~54 ℃。確定拋丸除銹后的鋼板表面在45 min內進行0.3~0.5 mm防水黏結層施工,最長施工時間控制在1 h以內,該項目采用梯隊施工基本小于30 min。完成防水黏結層施工2 d后,檢測其黏結層的強度,結果如表7所示,其強度滿足要求后,進行防水抗滑層撒布施工。
表6 橋面鋪裝層礦料合成級配(目標級配)
表7 環(huán)氧黏結劑的強度試驗結果
注:合格率100%。
防水抗滑層的施工首先是涂布一層0.7~0.9 mm環(huán)氧黏結層,在涂布的同時撒布一層4.75~9.5 mm單粒徑碎石。環(huán)氧類黏結料的各組分按照比例配制后,在攪拌器內攪拌均勻,從加第一組分材料開始至攪拌均勻可以出料的時間宜根據(jù)氣溫控制在5~15 min之間,凈攪拌時間不得低于3 min以保證各組分攪拌均勻,從加入固化劑組分開始至攪拌均勻可以出料的時間不得高于25 min以保證在材料初始固化前有足夠的時間進行碎石撒布工作,其制備總時間及凈攪拌時間隨氣溫的變化規(guī)律見表8。
表8 不同氣溫條件下環(huán)氧黏結料拌和參考時間
奇龍大橋鋼橋面鋪裝采用全幅攤鋪施工工藝,解決了鋼橋面鋪裝瀝青混合料施工冷接縫等薄弱環(huán)節(jié)問題,較好地銜接了瀝青混合料的出料、運輸、攤鋪及碾壓全過程施工工藝,確保了SMA混合料的攤鋪溫度和壓實質量。鋼橋面全幅施工有利于保證SMA混合料的攤鋪速度與供料速度的平衡,減少了攤鋪機的停頓次數(shù),同時有利于減少SMA混合料的離析現(xiàn)象。奇龍大橋鋼橋面鋪裝施工過程中基本沒出現(xiàn)推移及離析問題,較好地完成了SMA混合料鋪裝的全幅施工。
調查跟蹤了奇龍大橋鋼橋面SMA鋪裝通車1年后的使用性能情況,在中等交通及高溫、雨季、低溫的循環(huán)作用下,其鋼橋面鋪裝路面使用性能表現(xiàn)良好,表面構造較佳,通車后的檢測情況如表9所示,長期性能還有待于進一步跟蹤觀測。
表9 通車1年后橋面鋪裝性能表現(xiàn)
(1) 根據(jù)奇龍大橋鋼橋面板結構、交通荷載等級、氣候特點、工程造價、施工條件及工期要求等因素綜合研究其鋼橋面鋪裝結構方案,最終比選確定采用雙層SMA的鋪裝方案。
(2) 試驗評價了環(huán)氧樹脂黏結層的養(yǎng)生強度增長規(guī)律,在環(huán)氧黏結劑未完全固化前,其拉剪強度隨著養(yǎng)生時間的增加逐漸增長,待其達到完全固化強度后趨于穩(wěn)定,且養(yǎng)生溫度是其拉剪強度增長的關鍵影響因素;環(huán)氧黏結劑-鋼板界面黏結強度較高,對溫度敏感性較低。
(3) 針對防水抗滑層在齊龍大橋鋼橋面鋪裝應用之際,提出了防水黏結層及抗滑層的施工控制要求;鋼橋面全幅施工有利于減少SMA混合料的離析現(xiàn)象,較好地銜接了瀝青混合料的出料、運輸、攤鋪及碾壓全過程施工工藝。
(4) 調查跟蹤了奇龍大橋鋼橋面SMA鋪裝通車1年后的使用情況,其橋面鋪裝整體路用性能表現(xiàn)良好,長期性能有待于進一步跟蹤觀測。