吳曉梅, 葉美鋒, 吳飛龍, 林代炎
(福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究所, 福建 福州 350003)
福建省九龍江流域龍巖漳平某規(guī)?;i場目前存欄母豬550頭,年出欄商品豬5000頭。
養(yǎng)殖場采用干清糞和水沖洗方式進行豬舍衛(wèi)生清潔,每天運行20小時全場每日產(chǎn)生污水量(含養(yǎng)殖場工人生活污水)為200 m3。結(jié)合養(yǎng)殖場豬舍集中沖洗情況,設(shè)計平均流量為10 m3·h-1。
表1 養(yǎng)殖場污水水質(zhì) (mg·L-1)
圖1 工藝流程圖
(1)前處理:利用粗格柵攔截大顆粒雜物,為后續(xù)處理降低負(fù)荷同時維護設(shè)備設(shè)施。污水經(jīng)管道輸送至集污池,通過集污池將污水儲存起來并使其均質(zhì)均量,以保證污水處理設(shè)備和設(shè)施的正常運行。
(2)固液分離:固液分離是養(yǎng)殖污水處理必不可少的環(huán)節(jié),廢水經(jīng)固液分離后可以減輕后續(xù)的處理環(huán)節(jié)負(fù)擔(dān),防止設(shè)備堵塞損壞。本項目選用60目振動篩擠壓式固液分離機[15],其處理能力達15 m3·h-1,將糞污減量至少50%。該固液分離機具有污水處理效果穩(wěn)定、分離出的糞渣含水率為50%左右,可直接裝袋,集中運輸過程中不產(chǎn)生滲漏水,而且更有利于直接堆肥利用。
(3)完全混合式厭氧消化:養(yǎng)殖污水經(jīng)固液分離后進入?yún)捬跎锇l(fā)酵系統(tǒng),本項目采用完全混合式工藝進行厭氧消化,在一個密閉罐體內(nèi)完成料液的發(fā)酵,產(chǎn)生沼氣。在消化器內(nèi)安裝有攪拌裝置,使發(fā)酵原料與微生物處于完全混合狀態(tài),提高池內(nèi)發(fā)酵效率和產(chǎn)氣率。該工藝一方面可去除廢水中大部分有機污染;另一方面產(chǎn)生的沼氣也是一種清潔能源,可用于發(fā)電,產(chǎn)生的沼液也可作為肥料還田利用。
(4)A/O曝氣池:采用兩級A/O曝氣處理,對有機物濃度高的廢水,去除率高。A段是厭氧段,主要用于脫氮除磷;O段是好氧段,主要用于去除水中的有機物。它除了可去除污水中的有機污染物外,還可同時去除氮、磷,對于高濃度有機廢水及難降解廢水,在好氧段前設(shè)置水解酸化段,可顯著提高廢水可生化性。
(5)氧化塘:在塘中種植水生植物狐尾藻,同時進行魚類養(yǎng)殖,形成人工生態(tài)系統(tǒng),在太陽能(日光輻射提供能量)作為初始能量的推動下,通過塘中多條食物鏈的物質(zhì)遷移、轉(zhuǎn)化和能量的逐級傳遞、轉(zhuǎn)化,將進入塘中污水的有機污染物進行降解和轉(zhuǎn)化,最后不僅去除了污染物,而且以水生植物和水產(chǎn)、水禽的形式作為資源回收,凈化的污水也可作為再生資源予以回收再用,使污水處理與利用結(jié)合起來,實現(xiàn)污水處理資源化[16]。狐尾藻根系具有較強的泌氧作用,可以改善水體環(huán)境,狐尾藻凈化水體的同時促進自身生長量的增加,收獲時可以作為青飼料供養(yǎng)殖場生豬、塘中魚類食用[17]。
(6)豬糞渣堆肥:采用本團隊研制的堆肥發(fā)酵塔進行豬糞渣堆肥發(fā)酵。堆肥物料由塔頂進入塔內(nèi),在塔內(nèi)堆肥物通過翻轉(zhuǎn)隔層板,使堆料一層一層自上而下每天降一層,起到翻料供氧作用。一個發(fā)酵塔可根據(jù)需要,分5~6層。一般經(jīng)過5~8天的好氧發(fā)酵,堆肥物即由塔頂移動至塔底而完成一次發(fā)酵。立式堆肥發(fā)酵塔為半密閉結(jié)構(gòu),塔邊留有通氣管,塔內(nèi)溫度分布從上層到下層逐漸升高。
該處理工藝設(shè)計的主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)如表2所示。
表2 主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)
表3 監(jiān)測點水質(zhì) (mg·L-1)
對豬糞渣進入堆肥發(fā)酵塔堆肥前后的理化性質(zhì)進行測定,具體結(jié)果見表4。檢測結(jié)果表明,堆肥后豬糞渣的含水率下降了5.9%,全氮含量增加了0.79%,全磷含量增加了1.19%,全鉀含量增加了0.20%,而pH值則下降了0.5,有機質(zhì)增加了4.4%。通過發(fā)酵塔發(fā)酵后,除水分含量外,總養(yǎng)分、有機質(zhì)和pH值等指標(biāo)均達到了《有機肥標(biāo)準(zhǔn)》(NY525-2012)[19]。
表4 發(fā)酵塔豬糞渣堆肥前后理化性質(zhì)變化表 (%)
該豬場日產(chǎn)糞便污水200 m3,項目設(shè)施設(shè)備投資100萬元,該工藝日處理耗電量60度,按每度1元計,則所需電費60元;另外,運行過程還需1個人看管,工人工資以100元·d-1計,則日總運行費用為160元,每噸污水處理需0.8元·d-1。
因豬場周邊沒有果園田地,沼液主要通過沉淀池,A/O曝氣池,氧化塘等工藝處理實現(xiàn)達標(biāo)排放,對于處理后的污水也可以將中水回用部分用于豬舍清洗、周邊綠地澆灌等,以每日中水回用率40%計算,每日回用80噸,每噸按照2元 (商業(yè)用水)計,則每日可節(jié)約水費160元。產(chǎn)生的沼氣可用于發(fā)電,滿足養(yǎng)殖場日常的生產(chǎn)生活用電,日可節(jié)約電費60元,則日可共節(jié)約費用220元,每噸污水處理可節(jié)約費用1.1元。與養(yǎng)殖場糞污處理系統(tǒng)改造前相比,年可節(jié)約運行支出10萬元。
經(jīng)糞便廢水經(jīng)固液分離后的豬糞渣堆肥發(fā)酵年可產(chǎn)有機肥900噸,按照每噸有機肥500元計,則可為養(yǎng)殖場增收45萬元·年-1,扣除人工、生產(chǎn)等費用,每年有機肥凈收入為30萬元。本項目實施后,年可節(jié)約環(huán)保處理費用10萬元、年新增產(chǎn)值30萬元,新增利稅40萬元,并有效解決豬場生產(chǎn)過程中的糞污排放問題,降低了環(huán)境污染風(fēng)險,因此具有顯著的經(jīng)濟環(huán)境效益。