朱 新,王德柱
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電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)振動與噪聲的控制措施及效果研究
朱 新,王德柱
(湖南湘電動力有限公司,湖南湘潭 411101)
為了降低冷卻機(jī)對電機(jī)振動噪聲的影響,用分析與試驗(yàn)結(jié)合的方式,找到了從輻射與傳遞途徑上對電機(jī)振動與噪聲進(jìn)行控制的方法,并在電機(jī)樣機(jī)上進(jìn)行了試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果證明控制措施十分有效。
電機(jī) 冷卻風(fēng)機(jī) 減振 降噪
振動和噪聲是電機(jī)重要的技術(shù)指標(biāo),影響了人們的工作、生活環(huán)境。對于艦船、潛艇等特殊場合使用的電機(jī),出于安靜性和艦艇隱身的需要,振動和噪聲的控制更是尤為重要[1-2]。
電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)(或風(fēng)扇)對于采用通風(fēng)冷卻的電機(jī)是必不可少的重要部件之一。在實(shí)際工程應(yīng)用中發(fā)現(xiàn),除了人們重點(diǎn)關(guān)注的電磁振動噪聲、機(jī)械振動噪聲和空氣動力振動噪聲之外[3],冷卻風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的振動噪聲對電機(jī)的影響不容忽視,尤其是近年來隨著電機(jī)制造工藝水平逐漸提高,電機(jī)本身除風(fēng)機(jī)以外的振動噪聲控制越來越好,冷卻風(fēng)機(jī)對電機(jī)振動噪聲的影響也越來越明顯。
本文在對風(fēng)機(jī)振源進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,制造了試驗(yàn)平臺(主要由電機(jī)樣機(jī)和冷卻風(fēng)機(jī)樣機(jī)組成),通過試驗(yàn),從數(shù)據(jù)上對比論證了冷卻風(fēng)機(jī)對電機(jī)振動噪聲的影響,然后找到了解決措施,通過試驗(yàn)充分驗(yàn)證了措施的可行性和效果。
冷卻風(fēng)機(jī)振動和噪聲就其主要振源產(chǎn)生機(jī)理而言,可分為旋轉(zhuǎn)振動噪聲和渦流振動噪聲。旋轉(zhuǎn)振動噪聲是由于葉片周圍不對稱結(jié)構(gòu)與葉片旋轉(zhuǎn)所形成的軸向不均勻流場相互作用而產(chǎn)生,它與葉輪的轉(zhuǎn)速有關(guān);渦流振動噪聲主要是由于氣流流經(jīng)葉片時產(chǎn)生紊流附面層及漩渦與漩渦分裂脫體,而引起葉片上壓力脈動所產(chǎn)生[4]。
目前,國內(nèi)低振動噪聲風(fēng)機(jī)一般可以將噪聲控制在85~90 dB左右,國外低振動噪聲風(fēng)機(jī)一般的噪聲在83~86 dB左右。若采用兩臺風(fēng)機(jī)并聯(lián)運(yùn)行,其產(chǎn)生的噪聲值比單臺風(fēng)機(jī)運(yùn)行要增加約3 dB。當(dāng)電機(jī)本身噪聲接近甚至低于風(fēng)機(jī)噪聲時,外加冷卻風(fēng)機(jī)對電機(jī)的空氣噪聲影響較大。
相對噪聲而言,由于冷卻風(fēng)機(jī)的質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于電機(jī)的質(zhì)量,其振動水平對電機(jī)本體的影響相對有限,但其中風(fēng)機(jī)的特征頻率(主要是軸頻和葉頻)振動傳遞到電機(jī)機(jī)腳的振動可能較大。
選用一臺1500 kW異步發(fā)電機(jī)作為本次研究的樣機(jī),為確保試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性,對樣機(jī)本體(不含風(fēng)機(jī))采取了一系列減振降噪措施,主要措施如下[5]:
1)采用鼠籠型轉(zhuǎn)子,該結(jié)構(gòu)質(zhì)量對稱性好,相對于繞線型轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性也更好;
2)采用座式滑動軸承,該軸承的穩(wěn)定性單獨(dú)進(jìn)行了充分的試驗(yàn)驗(yàn)證;
3)定子采用十二相繞組(4Y),定轉(zhuǎn)子槽配合為96/84,定子斜槽一個齒距,對樣機(jī)電磁振動噪聲進(jìn)行了很好的抑制;
4)風(fēng)路設(shè)計盡可能地降低了空氣流動帶來的振動噪聲影響,改變風(fēng)道方向時采用大的半徑;風(fēng)道截面積逐步變化;垂直于風(fēng)道面的障礙物設(shè)計成流線型。
2.2.1試驗(yàn)風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
根據(jù)電機(jī)樣機(jī)通風(fēng)冷卻的需求,采用兩臺低噪聲離心通風(fēng)機(jī)并聯(lián)運(yùn)行,選取的風(fēng)機(jī)在2000 Pa的系統(tǒng)阻力下輸出風(fēng)量約為3900 m3/h(單臺),該風(fēng)機(jī)為單離心式,由電動機(jī)直接驅(qū)動,額定轉(zhuǎn)速為2890 r/min,額定功率為4 kW,額定電壓為380 VAC,額定頻率為50 Hz。
2.2.2試驗(yàn)風(fēng)機(jī)振動噪聲指標(biāo)及重量
1)單臺風(fēng)機(jī)振動均方根有效值:≤1.8 mm/s;
2)單臺風(fēng)機(jī)空氣噪聲(距風(fēng)機(jī)1 m處):≤85(dB)(聲壓級);
3)兩臺風(fēng)機(jī)并聯(lián)后總空氣噪聲(距風(fēng)機(jī)1 m處):≤88(dB)(聲壓級);
4)單臺風(fēng)機(jī)重量:70 kg。
2.2.3風(fēng)機(jī)安裝
本文選擇兩臺風(fēng)機(jī)并聯(lián)運(yùn)行,風(fēng)機(jī)安裝電機(jī)樣機(jī)機(jī)座的上方,風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口、出風(fēng)口與電機(jī)樣機(jī)采用軟管進(jìn)行連接。風(fēng)機(jī)安裝如圖1所示。
電機(jī)樣機(jī)在額定工況下運(yùn)行,在開啟冷卻風(fēng)機(jī)和不開啟冷卻風(fēng)機(jī)兩種情況下分別測量電機(jī)樣機(jī)的機(jī)腳振動加速度及噪聲。
測試結(jié)果與理論分析結(jié)論一致,風(fēng)機(jī)對電機(jī)噪聲影響較大,對電機(jī)機(jī)腳振動加速度也存在一定影響,尤其是風(fēng)機(jī)的特征頻率十分明顯,本文采用的樣機(jī)開啟風(fēng)機(jī)后噪聲(本文測點(diǎn)均為距被測設(shè)備1 m處)增加了4.88 dB。風(fēng)機(jī)開啟前后樣機(jī)噪聲對比詳見表1。
圖1 風(fēng)機(jī)安裝示意圖
表1 風(fēng)機(jī)開啟前后噪聲對比
電機(jī)機(jī)腳振動加速度值(50 Hz)增大了13.5 dB,風(fēng)機(jī)開啟前后電機(jī)機(jī)腳振動加速度對比詳見圖2。
圖2 風(fēng)機(jī)開啟前后電機(jī)機(jī)腳振動加速度對比
根據(jù)分析和測試結(jié)果,對風(fēng)機(jī)振動和噪聲進(jìn)行抑制十分必要。經(jīng)過分析,并在試驗(yàn)平臺上對多個措施進(jìn)行了試驗(yàn),其中采用設(shè)置風(fēng)機(jī)消聲罩和對風(fēng)機(jī)進(jìn)行隔振的方法從輻射與傳遞途徑上對振動與噪聲進(jìn)行控制最為有效,本文重點(diǎn)對這兩種方法進(jìn)行描述。
本文采用的風(fēng)機(jī)消聲罩結(jié)構(gòu)外形如圖3所示,為便于安裝、拆卸,由對稱的兩部分組成,與樣機(jī)配合將風(fēng)機(jī)包圍起來,從輻射途徑上達(dá)到控制噪聲的目的。消聲罩有兩層,外殼采用鋁合金材質(zhì),內(nèi)層為吸聲材料,吸聲材料采用海綿橡膠板(牌號為HM102-29-HG6-413-1979);考慮風(fēng)機(jī)電動機(jī)自身的散熱需求,消聲罩蓋板為百葉窗結(jié)構(gòu)。
圖3 消聲罩結(jié)構(gòu)外形圖
風(fēng)機(jī)電動機(jī)底腳通過支架安裝在4個橡膠型隔振器上(兩臺風(fēng)機(jī)共8個隔振器),隔振器固定在電機(jī)樣機(jī)機(jī)座上,風(fēng)機(jī)隔振器安裝示意圖如圖4所示。風(fēng)機(jī)隔振器設(shè)計指標(biāo)為:
1)靜載荷作用下的隔振器壓縮變形<3.3 mm;
2)橫傾/搖和縱傾/搖情況下風(fēng)機(jī)重心位移不超過12 mm;
3)隔振系統(tǒng)垂向固有頻率設(shè)計為11 Hz。
圖4 風(fēng)機(jī)隔振器安裝示意圖
首先單獨(dú)運(yùn)行風(fēng)機(jī),分別對安裝消聲罩和不安裝消聲罩的風(fēng)機(jī)噪聲進(jìn)行測試;然后同時運(yùn)行電機(jī)和風(fēng)機(jī),對安裝消聲罩和不安裝消聲罩的電機(jī)噪聲進(jìn)行測試;最后關(guān)風(fēng)機(jī),對僅電機(jī)運(yùn)行的電機(jī)噪聲進(jìn)行測試,對比結(jié)果見表2。
表2 安裝消聲罩前后噪聲對比
測試結(jié)果顯示,安裝消聲罩的降噪效果十分明顯,基本消除了風(fēng)機(jī)噪聲對電機(jī)樣機(jī)的影響。
首先,對風(fēng)機(jī)進(jìn)行隔振,在風(fēng)機(jī)隔振器上方和下方分別布置振動加速度測點(diǎn),單獨(dú)運(yùn)行風(fēng)機(jī),對比風(fēng)機(jī)隔振器上、下振動加速度值。對比結(jié)果詳見表3。
然后,在電機(jī)機(jī)腳布置振動加速度測點(diǎn),風(fēng)機(jī)和電機(jī)同時開啟,分別測量風(fēng)機(jī)隔振前后的電機(jī)機(jī)腳振動加速度,再結(jié)合僅電機(jī)運(yùn)行(不開風(fēng)機(jī))的電機(jī)機(jī)腳振動加速度,對比結(jié)果詳見圖5。
表3 風(fēng)機(jī)隔振器隔振效果
圖5 風(fēng)機(jī)隔振前后電機(jī)機(jī)腳振動加速度對比
試驗(yàn)結(jié)果顯示,風(fēng)機(jī)隔振的減振效果十分明顯(對風(fēng)機(jī)特征頻率的隔振效果>30 dB),基本消除了風(fēng)機(jī)對電機(jī)機(jī)腳振動加速度的影響。
本文根據(jù)分析和試驗(yàn),得出以下結(jié)論:
1)冷卻風(fēng)機(jī)對電機(jī)噪聲以及電機(jī)機(jī)腳振動加速度都存在較大影響,尤其是風(fēng)機(jī)的特征頻率振動加速度傳遞到電機(jī)機(jī)腳,從而造成該特征頻率電機(jī)機(jī)腳振動加速度明顯增大。
2)本文提出的安裝消聲罩的措施減噪效果顯著,通過對比測試,安裝消聲罩后基本消除了風(fēng)機(jī)噪聲對電機(jī)的影響。
3)本文提出的風(fēng)機(jī)隔振措施減振效果很好,通過對比試驗(yàn),風(fēng)機(jī)合理隔振后基本消除了風(fēng)機(jī)振動對電機(jī)機(jī)腳加速度的影響。
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Research on Control Measures and Effects of Vibration and Noise of Motor Cooling Fans
Zhu Xin, Wang Dezhu
(Hunan Xiang Dian Power Co., Ltd., Xiangtan 411100, Hunan, China)
TM41
A
1003-4862(2019)03-0062-03
2018-10-30
朱新(1983-),男,本科。研究方向:電氣工程。E-mail: 154457159@qq.com